張緒文
(中石油四川石化公司,成都611930)
利用離心原理將聚乙烯粉末與己烷進(jìn)行分離,是於漿法聚烯烴生產(chǎn)工藝中的重要工序之一,離心機(jī)承擔(dān)著這一重要任務(wù)。離心機(jī)主要由外轉(zhuǎn)鼓、內(nèi)轉(zhuǎn)鼓及輸送螺帶、差速器等部件組成,差速器的作用是實(shí)現(xiàn)內(nèi)、外轉(zhuǎn)鼓之間的傳動(dòng),并形成一定的轉(zhuǎn)速差。外轉(zhuǎn)鼓與差速器的殼體聯(lián)接,內(nèi)轉(zhuǎn)鼓與差速器的輸出軸聯(lián)接,其基本工作原理是電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)外轉(zhuǎn)鼓及差速器的殼體,通過(guò)差速器內(nèi)二級(jí)行星齒輪傳動(dòng),驅(qū)動(dòng)內(nèi)轉(zhuǎn)鼓并使內(nèi)、外轉(zhuǎn)鼓之間形成一定的轉(zhuǎn)速差。
正常生產(chǎn)時(shí),離心機(jī)的內(nèi)、外轉(zhuǎn)鼓高速旋轉(zhuǎn),聚烯烴於漿通過(guò)中心進(jìn)料管進(jìn)入內(nèi)轉(zhuǎn)鼓,再通過(guò)內(nèi)轉(zhuǎn)鼓筒壁上的通道進(jìn)入內(nèi)外轉(zhuǎn)鼓之間的錐形空間,由于聚乙烯粉料與己烷密度不同,在離心力的作用下二者分離,形成由聚烯烴濕餅構(gòu)成的外環(huán)形區(qū)域和由己烷構(gòu)成的內(nèi)環(huán)形區(qū)域,由于內(nèi)、外轉(zhuǎn)鼓之間存在一定的轉(zhuǎn)速差,使得內(nèi)轉(zhuǎn)鼓外壁上的輸送螺帶對(duì)粉料產(chǎn)生向前的推力,將其從前部的固相下料段推出,己烷通過(guò)溢流堰從尾部的液相下料端排出,從而實(shí)現(xiàn)了聚烯烴於漿的固液分離。
我公司離心機(jī)是2013年從國(guó)外整機(jī)引進(jìn)的,裝置開(kāi)工初期差速器頻繁損壞,嚴(yán)重影響了裝置平穩(wěn)運(yùn)行,我們對(duì)差速器進(jìn)行解體分析,根據(jù)軸承及齒輪損壞樣貌、差速器結(jié)構(gòu),以及對(duì)齒輪及軸承承載力的校核計(jì)算,發(fā)現(xiàn)其結(jié)構(gòu)及齒輪模數(shù)、軸承額定動(dòng)載荷均存在問(wèn)題。于是針對(duì)性地制定并實(shí)施了國(guó)產(chǎn)化改造方案,經(jīng)過(guò)上線運(yùn)行取得了良好的效果,徹底解決了差速器頻繁損壞的問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了離心機(jī)長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行。
離心機(jī)歷史故障情況統(tǒng)計(jì)如表1所示。
表1 歷史故障情況統(tǒng)計(jì)表
我公司共有3臺(tái)離心機(jī),工藝設(shè)計(jì)為同時(shí)運(yùn)行,自2014年初開(kāi)工后一年內(nèi)頻繁出現(xiàn)差速器損壞的故障,對(duì)裝置的平穩(wěn)運(yùn)行造成了極大影響。從每次解體檢修情況來(lái)看,差速器的損壞情況基本相似,均出現(xiàn)軸承滾動(dòng)體局部點(diǎn)蝕或局部硬層脫落、砂架損壞,三星及四星銅套嚴(yán)重磨損,一二級(jí)太陽(yáng)輪嚴(yán)重磨損,一二級(jí)齒圈嚴(yán)重磨損。
針對(duì)該差速器頻繁損壞的情況及故障特征,我們從多方位進(jìn)行研究,確定了以下故障原因。
圖1 原始結(jié)構(gòu)圖
從圖1可見(jiàn),一級(jí)行星盤的右側(cè)通過(guò)軸承3支撐在蓋1上,左側(cè)通過(guò)軸承2與二級(jí)行星盤聯(lián)結(jié);二級(jí)行星盤的左側(cè)通過(guò)軸承1支撐在蓋2上,右側(cè)通過(guò)軸承2與一級(jí)行星盤聯(lián)結(jié)。從設(shè)計(jì)角度認(rèn)為,一二級(jí)行星盤通過(guò)軸承1、2、3的作用形成了兩端支撐且可以相對(duì)旋轉(zhuǎn)的剛性軸,以此來(lái)支撐三星齒輪、三星軸、三星銅套、三星盤、四星齒輪、四星軸、四星銅套、四星盤及其它相關(guān)部件。但實(shí)際上由于一級(jí)行星盤與二級(jí)行星盤之間的聯(lián)結(jié)軸承2存在一定游隙,二者之間通過(guò)軸承聯(lián)結(jié)不可能形成剛性軸,而是形成了懸臂結(jié)構(gòu),這種結(jié)構(gòu)必然存在一定的擺動(dòng),原設(shè)計(jì)試圖通過(guò)對(duì)軸系動(dòng)平衡量的控制來(lái)實(shí)現(xiàn)軸系的穩(wěn)定旋轉(zhuǎn),以解決其擺動(dòng)問(wèn)題。但實(shí)際上這種設(shè)計(jì)意圖很難實(shí)現(xiàn)。
從減速器的運(yùn)行情況來(lái)看,差速器運(yùn)行時(shí)振動(dòng)偏大。從解體檢修情況來(lái)看,軸承頻繁損壞即是由于軸系存在擺動(dòng)致使軸承工作姿態(tài)不穩(wěn)定引起的;一、二級(jí)太陽(yáng)輪及一、二級(jí)齒圈頻繁出現(xiàn)嚴(yán)重磨損,即是由于齒輪嚙合中心距不穩(wěn)定引起的;一二級(jí)行星銅套及一二級(jí)行星軸磨損過(guò)快即是齒輪磨屑造成潤(rùn)滑油污染所致。
建立每一套軸承的受力模型,根據(jù)軸承的設(shè)計(jì)參數(shù)、實(shí)際受力及運(yùn)轉(zhuǎn)參數(shù),核算每一套軸承的運(yùn)行壽命,除圖3中E、F兩套軸承以外,其他軸承壽命均不超過(guò)1.5 a。以二級(jí)行星盤左支撐(圖1中軸承1)的兩套軸承為例,建立受力模型并進(jìn)行壽命計(jì)算。軸承受力模型如圖2所示。
圖2 軸承受力模型
根據(jù)力矩平衡原理列出二元一次方程:
F1=F2+G1+G2;
F2×49=G1×98+G2×(98+155)。
式中:G1=1205 N;G2=353 N。
求得:F1=5791 N;F2=4233 N。
軸承使用壽命計(jì)算公式[1]為
式中:Lh為軸承使用壽命;n為軸承轉(zhuǎn)速,n=2200 r/min;C為軸承額定動(dòng)載荷,C=49 400 N;F為軸承當(dāng)量動(dòng)載荷,F(xiàn)1=5791 N,F(xiàn)2=4233 N;K為軸承壽命系數(shù),K=3。
經(jīng)計(jì)算二級(jí)行星盤左側(cè)支撐(左軸承)壽命為:12 040 h,約為1.38 a;二級(jí)行星盤左側(cè)支撐(右軸承)壽命為:4702 h,約為0.5 a。
從以上計(jì)算結(jié)果看,軸承的使用壽命過(guò)短是差速器故障多發(fā)的重要因素之一。
經(jīng)齒輪強(qiáng)度校核計(jì)算,一、二級(jí)行星系的輪齒模數(shù)均偏小。以一級(jí)太陽(yáng)輪為例,太陽(yáng)輪參數(shù):模數(shù)m=2.5;齒數(shù)Z1=18 ;變位系數(shù)X1=0.29;齒寬B=50 mm;數(shù)量1件。行星輪參數(shù):模數(shù)m=2.5;齒數(shù)Z1=49 ;變位系數(shù)X2=0.23;齒寬B=50 mm;數(shù)量1件。差速器數(shù)據(jù):輸出轉(zhuǎn)矩為30 kN·m;速比為40.38;輸入軸轉(zhuǎn)矩為758 N·m。
齒輪材質(zhì)及相關(guān)參數(shù):材質(zhì)20GrMoTi;屈服強(qiáng)度δs=835 MPa。
計(jì)算公式[2]為
δH=ZH×ZE×Zεβ×[Ft/bd1×(u+1)/u×KA×KV×KHβ×KH2]1/2。式中:δH為齒面接觸疲勞強(qiáng)度;ZH為節(jié)點(diǎn)區(qū)域系數(shù);ZE為材料彈性系數(shù);Zεβ為重合度和螺旋角系數(shù);Ft為分度圓上的圓周力;b為齒寬;d1為分度圓直徑;u為嚙合齒數(shù)比;KA為使用系數(shù);KV為動(dòng)載系數(shù);KHβ為齒向載荷分布系數(shù);KH2為齒間載荷分布系數(shù)。
經(jīng)計(jì)算,δH=1370 MPa,此值遠(yuǎn)大于材料的屈服極限835 MPa。說(shuō)明齒輪模數(shù)選擇偏小,這是造成差速器故障頻發(fā)的另外一個(gè)主要因素。
針對(duì)差速器存在的問(wèn)題,進(jìn)行了如下4方面改造:
1)在一、二級(jí)行星盤之間增加墻板,并在二級(jí)行星盤右側(cè)軸徑與墻板之間增加軸承C,使軸承A和軸承C對(duì)二級(jí)行星盤形成穩(wěn)定的兩端支撐,從而消除二級(jí)行星盤原設(shè)計(jì)的懸臂狀態(tài)。
2)將二級(jí)太陽(yáng)輪與一級(jí)行星盤之間的聯(lián)結(jié)形式,由原來(lái)的花鍵聯(lián)結(jié)改為方鍵聯(lián)結(jié),并采用H7/m6配合,消除原設(shè)計(jì)花鍵內(nèi)部固有間隙,使二者成為一個(gè)剛性的整體軸系,該軸系在軸承B及軸承D的兩端支撐下,成為一個(gè)穩(wěn)定的軸系,消除了該軸系原設(shè)計(jì)的懸臂狀態(tài)。
3)原設(shè)計(jì)差速器中共有7套軸承,改造后共有6套軸承,其中4套軸承重新選型提高了額定動(dòng)載荷,2套型號(hào)未變。圖1中軸承1原設(shè)計(jì)為2套軸承,改為圖2中深溝球軸承1套(軸承A);圖1中的軸承4原設(shè)計(jì)為深溝球軸承,更改為圖2中的單列滾柱軸承(軸承B);圖1中的軸承2取消,新增圖2中的軸承C;圖1中的軸承3更換型號(hào)并改變支撐位置,被圖2中的軸承D取代。圖2中的軸承E、F無(wú)變化。
圖3 改造后結(jié)構(gòu)
4)改變一、二級(jí)行星輪及一二級(jí)齒圈的齒輪模數(shù)及齒數(shù),在速比不變的情況下增加輪齒的強(qiáng)度,提高齒輪載荷能力。其中一級(jí)行星系輪齒的模數(shù)由原來(lái)的2.5改為3.0,太陽(yáng)輪齒數(shù)由18齒改為23齒,行星輪齒數(shù)由49齒改為68齒,齒圈齒數(shù)由117齒改為116齒;二級(jí)行星系輪齒的模數(shù)由原來(lái)的3.5改為5.0,太陽(yáng)輪齒數(shù)由26齒改為23齒,行星輪齒數(shù)由43齒改為35齒,齒圈齒數(shù)由114齒改為97齒。
將以上改造成果應(yīng)用于國(guó)產(chǎn)化制造當(dāng)中,國(guó)產(chǎn)差速器于2015年6月上線運(yùn)行,狀態(tài)平穩(wěn),振動(dòng)明顯小于進(jìn)口差速器,運(yùn)行周期達(dá)到3 a,壽命提高了10倍以上。但需要特別注意,由于差速器在正常運(yùn)行時(shí)無(wú)法檢查油位,并且初期故障很難發(fā)現(xiàn),一旦振動(dòng)增大基本上已經(jīng)嚴(yán)重?fù)p壞。所以必須做好定期保養(yǎng),推薦每半年停機(jī)檢查油位、油質(zhì),每2 a強(qiáng)制大修一次。