熊相軍(中海石油(中國(guó))有限公司湛江分公司,廣東 湛江 524057)
南海某油田伴生氣經(jīng)冷卻—滌氣處理后,一部分供給鍋爐使用,一部分繼續(xù)經(jīng)壓縮—冷卻—過濾—滌氣—加熱處理成為壓力、溫度、烴露點(diǎn)滿足透平主機(jī)使用要求的高壓燃?xì)?,剩余氣則進(jìn)入放空系統(tǒng)用于生產(chǎn)LPG與輕質(zhì)油,維持火炬燃燒。油田伴生氣利用示意圖如圖1所示。
圖1 油田伴生氣利用示意圖
油田熱介質(zhì)系統(tǒng)由3臺(tái)鍋爐組成。1#/2#鍋爐一用一備,用戶包括燃燒器加熱器、大艙熱油加熱器,原油加熱器,洗艙加熱器,機(jī)艙造淡水機(jī)。3#鍋爐主要用于LPG系統(tǒng)生產(chǎn),用戶包括脫丁烷塔重沸器,再生氣加熱器,初級(jí)丙烷蒸發(fā)器,低溫級(jí)丙烷蒸發(fā)器,外輸補(bǔ)壓蒸汽發(fā)生器。
1.1.1 伴生氣產(chǎn)量大幅遞減
南海某油田經(jīng)過17年的開采,伴生氣量逐漸衰減,到2019年伴生氣產(chǎn)量?jī)H60 000 m3/d,不到投產(chǎn)初期的1/3,雖然目前油田伴生氣日產(chǎn)氣量基本恰好能維持油田的日消耗量。但是在生產(chǎn)出現(xiàn)異常情況,如:井口大排量氣井停井、大功率用電負(fù)荷增加等主機(jī)供氣將難以保證,勢(shì)必對(duì)生產(chǎn)造成較大影響。
1.1.2 伴生氣用戶用氣量恒定
維持油田正常生產(chǎn)需要及LPG產(chǎn)量穩(wěn)定,伴生氣總用量是恒定的。要維持LPG與輕質(zhì)油產(chǎn)量穩(wěn)定,及火炬正常燃燒,該部分伴生氣消耗量維持穩(wěn)定不變,要確保主機(jī)用氣量充足,且能略有盈余,應(yīng)對(duì)電力負(fù)荷波動(dòng)和部分異常情況造成的用氣消耗量的增加,只能通過減少鍋爐用氣消耗量。伴生氣用戶用氣量分布圖如圖2所示。
圖2 南海某油田伴生氣用戶用氣量分布圖
1.1.3 主機(jī)用氣需求
透平主機(jī)正常使用時(shí)用氣的需要滿足2個(gè)關(guān)鍵因素:
(1)保證主機(jī)用氣量的盈余,雖然主機(jī)有33 000 m3左右的氣量就可以滿足使用,主機(jī)在使用上可能有出現(xiàn)功率波動(dòng)或大功率的設(shè)備的啟動(dòng)則耗氣量會(huì)變大,所以,必須保證主機(jī)用氣量存在盈余。
(2)保證主機(jī)燃?xì)廨^高干氣占比,伴生氣全組分分析及氣量組成如表1所示。供給主機(jī)燃?xì)鈮簭?qiáng)2 000 kPa下,重組分大部分會(huì)成液,且重組分燃燒熱值高,容易造成主機(jī)超溫停機(jī),啟機(jī)困難,所以供給主機(jī)燃燒的伴生氣宜保證干氣占比70%左右為宜。
表1 南海某油田伴生氣全組分分析及氣量組成
目前,除主機(jī)干氣消耗量外,鍋爐是最大的干氣消耗用戶,要保證主機(jī)干氣用量,也只有減少鍋爐用氣量消耗。
綜上,目前隨著伴生氣產(chǎn)量的遞減,目前的伴生氣產(chǎn)量情況下,既要保證LPG輕質(zhì)油產(chǎn)量穩(wěn)定,又要維持火炬燃燒,且還要保證主機(jī)用氣量的盈余以及對(duì)干氣的需求,應(yīng)對(duì)電力負(fù)荷波動(dòng)和部分異常情況造成的用氣消耗量的增加,只能通過減少鍋爐用氣消耗量。
1.2.1 1#/2#鍋爐使用現(xiàn)狀分析
目前南海某油田存在2套熱介質(zhì)鍋爐系統(tǒng),其中1#/2#鍋爐一用一備,鍋爐出口溫度約96 ℃,大艙熱油加熱器為油田熱交換大戶(為油田14個(gè)油水艙室加熱);洗艙加熱器與機(jī)艙造淡水并非經(jīng)常使用,僅洗艙作業(yè)或造淡水時(shí)偶爾使用,所以1#/2#鍋爐長(zhǎng)期固定用戶僅燃?xì)饧訜崞?,將燃?xì)饧訜嶂?0 ℃。燃?xì)饧訜崞鳠嵊凸芫€僅為1寸管線,換熱量小,但由于1#/2#鍋爐通往大艙用戶流程管線眾多,熱損失較大,導(dǎo)致1#/2#鍋爐使用效率不高、燃?xì)庀牧枯^大。
1.2.2 3#鍋爐使用現(xiàn)狀分析
3#鍋爐專供LPG系統(tǒng)使用,鍋爐出口溫度160 ℃,用戶中初溫級(jí)丙烷蒸發(fā)器加熱流程已廢除,使用壓縮機(jī)出口熱丙烷與氣體自身加熱蒸發(fā)代替;低溫級(jí)丙烷蒸發(fā)器已停用,外輸補(bǔ)壓蒸汽發(fā)生器由于穿孔拆除通過流程改造使用未冷卻的C3/C4組分進(jìn)行補(bǔ)壓代替。所以,3#鍋爐的長(zhǎng)期固定用戶僅脫丁烷塔重沸器與再生氣加熱器,所以3#鍋爐負(fù)荷較小。
1.3.1 停用大艙加熱用戶
因從二級(jí)分離器出來的原油溫度為60 ℃左右,經(jīng)原油冷卻器冷卻至40 ℃后下艙。經(jīng)分析,原油下艙經(jīng)大艙加熱器和不經(jīng)大艙加熱器對(duì)比,原油中的游離水均能得到很好的自然沉降分離,后逐步減少大艙加熱艙室數(shù),直到所有艙室不用加熱,該項(xiàng)可節(jié)省鍋爐用戶功率如下計(jì)算(每天加熱由40 ℃加熱至45 ℃的10 000 m3原油):
根據(jù)公式Q=c·m(T2-T1),
可得:Q=2 160 J/(kg·℃)×104×0.843 2×103×5=9.11×1010J;
原油比熱容為2 160 J/(kg·℃),密度為0.843 2×103kg/m3;
該熱量由鍋爐提供的功率:
1.3.2 燃?xì)饧訜崞魉锜崃?/p>
供給主機(jī)天然氣從40 ℃加熱至60 ℃。
根據(jù)公式Q=c·m(T2-T1),
可得:Q=2 156 J/(kg·K)×3 3000×0.717 4×20=1.020 8×109J;
天然氣比熱容為2 156 J/(kg·K),密度為0.717 4 kg/m3,T=t+273.15;
該熱量由3#鍋爐提供將增加功率:
考慮上燃?xì)饧訜崞?熱效率約為70%)和熱油管線的熱效率損失(約10%),鍋爐大約需要47 kW。
綜上可得:通過流程改造使用3#鍋爐向燃?xì)饧訜崞鲀H會(huì)增加3#鍋爐的有效熱功率為48 kW,所以增加的負(fù)荷對(duì)3#鍋爐正常運(yùn)行不會(huì)造成明顯影響。
為達(dá)到流程優(yōu)化改造目的,結(jié)合通過最小的改造,實(shí)現(xiàn)3#鍋爐對(duì)燃?xì)饧訜崞骷訜幔?#/2#鍋爐,減少1#/2#鍋爐用氣,同時(shí)又能保證1#/2#鍋爐原加熱流程不變,實(shí)現(xiàn)對(duì)燃?xì)饧訜崞鱾溆眉訜岬哪康摹?/p>
根據(jù)流程優(yōu)化改造原則,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研分析,流程改造具體方案:
(1)從3#鍋爐原熱介質(zhì)用戶即已拆除的蒸汽發(fā)生器熱油管線進(jìn)口引熱油至燃?xì)饧訜崞鳠嵊瓦M(jìn)口,燃?xì)饧訜崞鳠嵊统隹谝裏嵊突亓髦琳羝l(fā)生器熱油出口管線,從而建立3#鍋爐對(duì)燃?xì)饧訜崞骷訜岬臒嵊脱h(huán)。
(2)燃?xì)饧訜崞鳠嵊瓦M(jìn)出口管線通過改造加裝三通,且在接入口位置各加裝一個(gè)2寸閘閥(如圖2所示),從而使得原熱油流程以三通的形式保留,通過閥門的開關(guān)隔離使得燃?xì)饧訜崞骷瓤梢酝ㄟ^1#/2#鍋爐加熱,又可以通過3#鍋爐加熱。
通過上述實(shí)際流程改造優(yōu)化,最終實(shí)現(xiàn)了3#鍋爐對(duì)燃?xì)饧訜崞骷訜岬哪康模瑫r(shí)保留了1/2#熱介質(zhì)鍋爐對(duì)燃?xì)饧訜崞骷訜岬脑鞒獭?/p>
記錄相關(guān)原始數(shù)據(jù)如1#與3#鍋爐燃?xì)馊站牧?。?#鍋爐至燃?xì)饧訜崞鳠嵊凸芫€循環(huán)5 min左右后,隔離1#/2#熱介質(zhì)鍋爐對(duì)燃?xì)饧訜崞骷訜崃鞒?,使?#鍋爐單獨(dú)對(duì)燃?xì)饧訜崞鬟M(jìn)行燃?xì)饧訜?,錄取相關(guān)測(cè)試數(shù)據(jù),根據(jù)測(cè)試相關(guān)數(shù)據(jù)可以得出以下結(jié)論:
(1)通過3#鍋爐給主機(jī)燃?xì)饧訜崾强尚械?,在燃?xì)膺M(jìn)口閥開度1圈情況下,便能維持主機(jī)燃?xì)鉁囟忍幱?8 ℃穩(wěn)定,且能能夠在分子篩切換,即3#鍋爐熱介質(zhì)用戶吸熱量發(fā)生變化時(shí),維持主機(jī)燃?xì)鉁囟确€(wěn)定。
(2)使用3#鍋爐對(duì)主機(jī)燃?xì)饧訜釋?duì)3#鍋爐安全運(yùn)行沒有明顯影響,在加熱過程中3#鍋爐主要運(yùn)行參數(shù)如泵出口壓力,加熱功率,爐膛溫度,尾煙溫度都處于正常范圍內(nèi)波動(dòng)。
通過熱介質(zhì)系統(tǒng)流程優(yōu)化,不僅減少鍋爐用氣,還解決了主機(jī)燃?xì)鉁囟炔桓?,易生成液烴的問題;3#鍋爐與1#/2#鍋爐均可對(duì)燃?xì)饧訜崞鞴?,互為備用,為主機(jī)供氣溫度提供了保障。
熱介質(zhì)系統(tǒng)流程優(yōu)化改造是南海某油田立足工作實(shí)際問題,推動(dòng)降本增效的重大實(shí)踐舉措。在深入分析和梳理原有熱油工藝發(fā)揮的實(shí)際效能后,我們認(rèn)為油田的原油加熱器、大艙熱油用戶隨著工藝變化不是必須連續(xù)加熱運(yùn)行的前提下,決定對(duì)當(dāng)前的熱油工藝進(jìn)行節(jié)能優(yōu)化改造,此舉既滿足了現(xiàn)有生產(chǎn)需求,又減少了燃?xì)夂筒裼拖?,并轉(zhuǎn)化為L(zhǎng)PG增產(chǎn),實(shí)現(xiàn)了一舉多得的節(jié)能減排和節(jié)能增效的目的,為其他具有類似能耗設(shè)備的油田特別是老油田終端從生產(chǎn)問題中挖掘潛力,推動(dòng)降本增效工作實(shí)踐提供了思路,具有較強(qiáng)的借鑒意義。