高士浩,曹云翔,王明睿,劉振國,蘇 贊
(1.北京機械工業(yè)自動化研究所,北京 100120;2.北京機械工業(yè)自動化研究所有限公司,北京 100120)
近年來,由于國家政策對新能源行業(yè)的導(dǎo)向與支持,新能源汽車工業(yè)發(fā)展迅速,作為新能源汽車的核心部件,動力鋰電池的續(xù)航能力已經(jīng)得到了很大的提升,動力鋰電池的能量密度顯著提高。隨之而來的安全問題越發(fā)突出,電動汽車自燃事故頻發(fā),其安全性與可靠性成了阻礙行業(yè)發(fā)展的一個重要因素。在此背景下,各電池生產(chǎn)廠商都在根據(jù)自身產(chǎn)品的特點,不斷開發(fā)新產(chǎn)品、新工藝,進(jìn)而提高其安全性與可靠性。動力電池模組灌膠工藝作為軟包電池成組的一項新工藝,可以大幅提高動力電池及整車工作的穩(wěn)定性和可靠性[1]。模組灌膠作為一道提升動力電池安全性的關(guān)鍵工序,深入探索研究該工序的關(guān)鍵工藝和設(shè)備,對于提升鋰電池模組的安全性和可靠性,降低工人勞動強度、提高生產(chǎn)安全性,具有重要的現(xiàn)實意義。
模組灌膠機系統(tǒng)主要由控制系統(tǒng)、灌膠系統(tǒng)、加熱系統(tǒng)、攪拌系統(tǒng)、報警系統(tǒng)等組成[2]。控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)整個灌膠專機的運行工作,調(diào)配各項步驟的穩(wěn)定運行;加熱系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)膠水在膠罐中的恒溫加熱;攪拌系統(tǒng)的作用是為了讓膠水在加熱過程中受熱均勻并及時的排除氣泡,配合抽真空設(shè)備,使膠桶處于一個真空狀態(tài),保證膠的質(zhì)量不受污染;報警系統(tǒng)的作用是對灌膠專機的安全運行提供監(jiān)視,當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)問題時,及時的停止設(shè)備運行并在顯示屏上報錯。灌膠機的基本工作流程如圖1所示。
圖1 基本工作流程
控制系統(tǒng)的基本原理是采用PLC作為邏輯跟狀態(tài)控制的核心,配合DSP的高運算精度、高速數(shù)據(jù)處理能力的特點構(gòu)成整個系統(tǒng)的控制平臺,控制結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 系統(tǒng)控制圖
PLC以其高可靠性、體積小、抗干擾能力強的有點,大規(guī)模的應(yīng)用在自動化行業(yè)。本設(shè)計PLC主要完成對灌膠機的運動控制以及安全監(jiān)視作用,通過與DSP系統(tǒng)的通信,驅(qū)動螺桿泵及攪拌器的工作。
DSP因其具有實時快速的信號處理能力,作為下層控制器,主要完成的是利用其實時性、單指令運算的能力進(jìn)行信息的采集并進(jìn)行算法的運算,將采集到的加熱溫度、膠水的溫度等數(shù)據(jù)迅速的處理,實時的傳給PLC,并通過運算出膠量的多少,控制活塞泵來進(jìn)行出膠。
動力電池模組灌膠過程中,因為膠水的固化溫度曲線、出膠量、灌膠速度等因素的影響,容易造成動力電池模組灌膠參數(shù)的不一致,存在安全隱患。同時,灌膠速度也影響了動力電池模組的生產(chǎn)效率。因此采用的是高精密螺桿泵和雙向活塞泵相結(jié)合的方式,先利用DPS控制活塞泵,通過控制活塞行程來對膠水進(jìn)行擠壓供膠,改變了膠水在缸里的容積,從而完成第一步膠水供料?;钊谐痰墓饺缡?1)所示:
L:活塞行程;G:膠水重量;S:活塞面積;ρ:一定溫度下膠水密度
為了滿足膠水在不同溫度下進(jìn)行灌膠工藝的要求,相同膠水在不同溫度下的密度是不同的,相應(yīng)的行程公式也要有所不同,優(yōu)化后的具體公式如式(2)所示:
α:膠水的溫度系數(shù)ρ:常溫(25℃)膠水密度
活塞運動速度:
式中的 α0、α1、α2為常數(shù)。
由活塞運動公式得活塞的行程公式,如式(4)所示:
轉(zhuǎn)換式(4)得出活塞運動時間t與設(shè)定的單位出膠量公式關(guān)系如式(5)所示:
通過以上公式間的轉(zhuǎn)換,得出單位出膠量與活塞運動時間t的立方成函數(shù)關(guān)系。通過控制活塞的運動時間,就能通過一個簡單的計算公式精準(zhǔn)的達(dá)到控制單位出膠量,這些運算過程經(jīng)過DSP實時快速的處理,準(zhǔn)確的驅(qū)動活塞泵運行,使出膠的精度穩(wěn)定在±1%。
DPS完成第一步的供膠工藝后,膠水儲存在膠頭上方的儲存計量缸內(nèi),PLC通過控制兩個伺服電機來驅(qū)動螺桿泵進(jìn)行最終的灌膠工藝,實現(xiàn)AB兩組分膠按一定比例出膠,經(jīng)過靜態(tài)混合器混合后實現(xiàn)灌膠工藝。再次利用螺桿泵的回轉(zhuǎn)式容積泵解決灌膠量的精度問題,保證出膠量、灌膠時間的精度控制,解決了灌膠設(shè)備的外界影響因素,保證了動力電池模組的參數(shù)一致性和可靠性。
本設(shè)計的灌膠路徑是在X-Y平面上的二維工作平臺,用兩套伺服機構(gòu)來驅(qū)動膠頭的運動。基本的路徑分為直線、斜直線、圓弧[3]。以直線為灌膠路徑的時候,相當(dāng)于是單軸運動,不存在路徑偏差。當(dāng)路徑為斜線或者圓弧時,膠槍實際的運行軌跡跟預(yù)定的軌跡是存在偏差的,因此需要通過插補算法來優(yōu)化軌跡。插補算法的本質(zhì)是一種數(shù)據(jù)密化分析,通過已知點的路徑坐標(biāo),通過算法公式計算,得出未知點的路徑坐標(biāo),達(dá)到還原預(yù)設(shè)路徑的目的[4]。
對于斜直線,我們通過頻率分解法進(jìn)行插補。頻率分解法是將合成頻率分解為X-Y軸方向上的脈沖頻率,進(jìn)而轉(zhuǎn)為兩軸方向的伺服系統(tǒng)通過執(zhí)行PLC發(fā)出的脈沖指令。原理圖如圖3所示。
圖3 頻率分解法原理圖
Ps、Pe為起始點跟終點;f為合成頻率;fx為X軸方向頻率分量;fy為Y軸方向頻率分量;α為運動方向與X軸的夾角。
采用相對坐標(biāo)系的方法將Ps定義為坐標(biāo)原點,根據(jù)三角定律得式(6):
由此的X、Y軸所需要的頻率為:
模組灌膠專機將膠水涂到工裝板上,隨后人通過吊裝機構(gòu)將模組放入工裝板中,從而達(dá)到模組底面灌膠的目的。
工裝板的設(shè)計首先要考慮選材問題,模組灌膠后,為保證灌膠面的平整度,要求工裝底部足夠平整光滑;同時,模組底部四周被固化的膠完全包裹,自動脫模時只能從底部頂兩端的鋁端板,可利用的操作面有限,對灌膠工裝的設(shè)計和選材以及脫模機構(gòu)提出了極高的要求。
為保證灌膠面光滑便于脫模,在選材上擬考慮不粘膠材料(聚四氟乙烯),但是由于聚四氟乙烯價格昂貴且質(zhì)地較軟,所以在設(shè)計上要區(qū)別于手工灌膠工裝全部采用聚四氟乙烯材料,而是采用主體受力部分為碳鋼材質(zhì),與膠水接觸的部分采用聚四氟乙烯材質(zhì),這樣既保證了工裝足夠的強度和剛度又保證了對工裝不粘膠的要求。
由于灌膠工裝底部和灌膠后的模組面極其光滑,頂升脫模時極易形成真空吸附現(xiàn)象,要求在脫模機構(gòu)設(shè)計時要考慮先破壞真空再最終脫模,因此在工裝板設(shè)計時要設(shè)計四個頂柱,并采用“兩高兩低”的設(shè)計,先頂起一端破壞真空后另一端再延時頂出。其結(jié)構(gòu)模型圖如圖4所示。
圖4 模組工裝板結(jié)構(gòu)圖
完成灌膠工藝后的模組需要進(jìn)行固化處理,灌膠后靜置在倉庫地面,占用空間較大,工作效率不高的方式在現(xiàn)代化工廠已經(jīng)不適用。目前,可編程控制、伺服驅(qū)動、光纖測溫、防火阻燃、調(diào)度系統(tǒng)軟件技術(shù)發(fā)展日趨成熟,能夠滿足市場上對建立一套模組智能倉儲系統(tǒng)的需求。具體的三維結(jié)構(gòu)圖如圖5所示。
圖5 模組固化庫
該立體存儲系統(tǒng)實現(xiàn)了模組灌膠后入庫靜置固化,固化庫由2個巷道4排貨架組成,每排貨架5層16列,共計300個貨位,同時能根據(jù)工廠級MES的指令或訂單,按照先入先出的原則自動調(diào)出相應(yīng)庫位的模組用??刂葡到y(tǒng)原理如圖6所示。
圖6 固化庫控制系統(tǒng)圖
堆垛機具有模塊化結(jié)構(gòu)、自動修正、定位精準(zhǔn)、作業(yè)種類多等特點。堆垛機在固化庫中負(fù)責(zé)模組搬運功能。堆垛機在水平方向跟垂直方向的認(rèn)址方式用BPS條碼帶定位認(rèn)址,貨叉則采用脈沖編碼器認(rèn)址。巷道堆垛機在高層貨架的巷道內(nèi)按 X、Y、Z 三個坐標(biāo)方向運行,將位于巷道口輸送車上的貨物存入貨格,并將達(dá)到設(shè)定固化時間的模組搬運出去。立庫堆垛機采用雙伸雙貨叉,每次可取一盤模組,,堆垛機上安裝有紅外攝像頭,可實時監(jiān)控整個堆垛機和巷道的情況。具體結(jié)構(gòu)圖如圖7所示。
圖7 堆垛機示意圖
PLC主要完成巷道堆垛機系統(tǒng)、輸送機設(shè)備等設(shè)備的控制任務(wù)。對上與各個物流系統(tǒng)的調(diào)度計算機聯(lián)接,接收物料的輸送指令;對下控制各個輸送設(shè)備,實現(xiàn)底層輸送設(shè)備的驅(qū)動、輸送物料的檢測與識別,完成物料輸送的過程控制和信息的傳遞[5]。
本設(shè)計是根據(jù)北自所實際項目經(jīng)驗進(jìn)行研究設(shè)計出來的一套模塊化、集成度高、安全可靠的動力電池模組灌膠系統(tǒng),并且在實際應(yīng)用中證明了他的可行性。合理有效的解決了新能源電池模組灌膠工藝中所涉及到的問題,大大提高了灌膠工藝的效率,并且有效的降低了人工成本。這套灌膠系統(tǒng)的研發(fā)相信會得到很好的應(yīng)用與推廣。