孫龍彬
(陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司,陜西 榆林 719319)
陜西北元化工集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“北元化工”)一期40萬t/a燒堿裝置于2010年10月開車投運(yùn),其中氯化氫生產(chǎn)工序氯化氫冷卻設(shè)備使用的是江蘇南通某公司生產(chǎn)的氯化氫石墨冷卻器。石墨冷卻器是氯化氫合成工序的重要設(shè)備,來自氯化氫緩沖罐的氯化氫氣體經(jīng)冷卻器降溫除水,達(dá)到要求的工藝指標(biāo)后,再輸送到氯化氫酸霧捕集器,去除酸霧后送至聚氯乙烯合成工序。
由氯氣處理工序送來的尾氣經(jīng)氯氣緩沖罐、流量調(diào)節(jié)閥進(jìn)入合成爐底部燈頭,氫處理工序送來的氫氣經(jīng)氫氣后冷卻器、氫氣水霧捕集器,由流量調(diào)節(jié)閥、阻火器,進(jìn)入合成爐底部燈頭。這2種氣體在石英燈頭中充分燃燒生成氯化氫氣體[1],產(chǎn)生的熱量一部分用于生產(chǎn)蒸汽,另一部分被循環(huán)冷卻水帶出。生成的HCl 氣體一部分通過氯化氫緩沖罐、石墨冷卻器、酸霧捕集器送至氯乙烯合成工序,另一部分通過一級(jí)降膜、二級(jí)降膜和尾氣吸收塔制成高純鹽酸送至罐區(qū)和電解系統(tǒng)。
一期裝置有兩條氯化氫生產(chǎn)線,每條生產(chǎn)線有氯化氫石墨冷卻器3臺(tái),生產(chǎn)中采用開二備一的運(yùn)行模式,通過兩級(jí)串聯(lián)冷卻,將氯化氫溫度控制在指標(biāo)范圍,換熱介質(zhì)采用-26 ℃冷凍鹽水。石墨冷卻器工藝流程如圖1所示(紅色部分為在用設(shè)備管線)。
氯化氫中含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)控制指標(biāo)小于3×10-4,一級(jí)石墨冷卻器冷卻溫度(-11±2) ℃,二級(jí)石墨冷卻器冷卻溫度(-15±2)℃,氯化氫氣體送聚氯乙烯合成溫度(-14±2)℃。
石墨冷卻器運(yùn)行過程中冷凍鹽水走殼程,氯化氫氣體走管程。當(dāng)冷凍鹽水泄漏進(jìn)管程內(nèi)時(shí),氯化氫氣體溶解于冷凍鹽水,并放出大量的熱,導(dǎo)致氯化氫氣體溫度升高,超出指標(biāo)范圍;嚴(yán)重時(shí)冷凍鹽水堵塞氯化氫氣體出口管線,造成壓力波動(dòng)。如處理不及時(shí)可能導(dǎo)致合成爐過氯和聚氯乙烯停車事故。
圖1 石墨冷卻器工藝流程示意圖
日常運(yùn)行按時(shí)觀察石墨冷卻器下酸情況及石墨冷卻器出口氯化氫溫度。如發(fā)現(xiàn)下酸增多、顏色發(fā)黃渾濁,且石墨冷卻器出口溫度升高,則可判斷為石墨冷卻器冷凍鹽水串入氯化氫系統(tǒng)內(nèi),應(yīng)及時(shí)切換備用石墨冷卻器,對(duì)故障設(shè)備進(jìn)行檢修。
第1臺(tái)石墨冷卻器進(jìn)口和第3臺(tái)石墨冷卻器出口分別裝有遠(yuǎn)傳壓力變送器,用來觀察3臺(tái)石墨冷卻器總壓差。正常運(yùn)行時(shí)壓差范圍在5 kPa左右(根據(jù)經(jīng)驗(yàn),每臺(tái)石墨冷卻器壓差在2 kPa左右),當(dāng)進(jìn)出口壓差大于7 kPa,或者壓力較正常運(yùn)行時(shí)高2 kPa時(shí),可認(rèn)定石墨冷卻器壓差升高,須檢查處理。
通常石墨冷卻器壓差增高原因有3個(gè)。①石墨冷卻器在運(yùn)行時(shí)溫度設(shè)置過低,導(dǎo)致石墨冷卻器內(nèi)鹽酸結(jié)晶(通常發(fā)生在石墨冷卻器投用初始階段)。處理措施為緩慢調(diào)節(jié)冷凍鹽水閥門開度,提高氯化氫溫度,但要保證在指標(biāo)范圍內(nèi)。②石墨冷卻器進(jìn)出口襯塑管線襯塑鼓泡或者翹起,氯化氫氣體流通面積減小,導(dǎo)致壓差升高。處理措施為調(diào)節(jié)氯化氫氣體流量,檢查、更換管線。③遠(yuǎn)傳壓力變送器故障。處理措施為聯(lián)系儀表人員重新標(biāo)定校正。
氯化氫石墨冷卻器進(jìn)出口為鋼襯塑管線,由于這兩種材質(zhì)熱脹冷縮參數(shù)不同,經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后,襯塑脫離鋼管線,在法蘭面連接處易造成泄漏。另外,北元化工一期裝置石墨冷卻器進(jìn)出口襯塑管線的大部分管件是在后期加工連接的,并非前期一體成型,因此,連接部位也容易開裂鼓起,使氯化氫氣體滲漏進(jìn)管線夾層,腐蝕鋼管線,造成泄漏,如圖2所示。
圖2 石墨冷卻器管線短節(jié)腐蝕情況
巡檢時(shí)多注意觀察,發(fā)現(xiàn)管線外壁有酸漬時(shí),及時(shí)處理;發(fā)現(xiàn)泄漏時(shí),及時(shí)切換。
當(dāng)設(shè)備管線存在問題時(shí),要及時(shí)切換備用石墨冷卻器。切換前務(wù)必檢查確認(rèn)到位,否則可能引發(fā)事故。切換石墨冷卻器前應(yīng)從以下幾方面做好檢查確認(rèn)工作。
2.4.1 切換前的檢查
檢查備用石墨冷卻器進(jìn)口和出口排酸閥門的開關(guān)情況;檢查備用石墨冷卻器內(nèi)部有無積酸,若有積酸,應(yīng)排凈。當(dāng)班崗位人員還應(yīng)了解備用石墨冷卻器備用期有無檢修情況,了解石墨冷卻器內(nèi)介質(zhì)濃度,避免發(fā)生事故。
案例:某日,在切換石墨冷卻器過程中,當(dāng)班崗位人員按照操作規(guī)程,檢查石墨冷卻器閥門開關(guān)和內(nèi)部積酸情況。崗位人員發(fā)現(xiàn)石墨冷卻器內(nèi)有積酸,隨即打開放凈閥門排放積酸,積酸排放完后,即聯(lián)系DCS操作人員進(jìn)行石墨冷卻器切換。在切換過程中,崗位人員緩慢打開石墨冷卻器進(jìn)口閥門,瞬間聽見大量氣流流動(dòng)聲音,立即關(guān)閉閥門,并詢問DCS流量、壓力情況。DCS參數(shù)顯示,總管流量瞬間波動(dòng)4 000 m3/h,導(dǎo)致聚氯乙烯合成崗位流量報(bào)警。事件原因?yàn)?,備用石墨冷卻器備用期間曾經(jīng)檢修過進(jìn)口短節(jié),檢修期間檢修人員為稀釋進(jìn)口處酸霧,曾用純水沖洗進(jìn)口,導(dǎo)致純水進(jìn)入石墨冷卻器內(nèi),檢修完成后未及時(shí)排放。切換前,崗位人員雖排放了石墨冷卻器內(nèi)部稀酸,但在石墨冷卻器內(nèi)壁上懸掛有大量水滴,氯化氫氣體極易溶于水,在打開石墨冷卻器進(jìn)口瞬間,大量氯化氫被水吸收使石墨冷卻器內(nèi)產(chǎn)生負(fù)壓,導(dǎo)致氯化氫總管流量波動(dòng)。
2.4.2 注意氯化氫總管壓力參數(shù)變化
在切換石墨冷卻器時(shí),一定要與DCS密切配合,隨時(shí)詢問氯化氫總管壓力及流量變化,避免引起壓力波動(dòng)而造成的過氯停車事故,且切換前應(yīng)適當(dāng)增大合成爐氫氣、氯氣配比。
案例:某日,在切換石墨冷卻器過程中,A線氯化氫石墨冷卻器出口管線襯塑脫落(如圖3所示),堵塞管線,造成合成爐爐壓上漲至66.33 kPa,3#合成爐防爆膜瞬間爆破,然后,系統(tǒng)壓力降至9.01 kPa,有機(jī)系統(tǒng)氯化氫低流量聯(lián)鎖停車,氯化氫A線出酸。分析原因認(rèn)為,在石墨冷卻器切換過程中,由于流量及流動(dòng)方向變化導(dǎo)致襯塑管線連接部位鼓泡翹起,導(dǎo)致壓力升高,合成爐防爆膜爆破。
圖3 石墨冷卻器管線襯塑接口翹起圖示
2.4.3 切換前冷凍鹽水開度影響
切換前,應(yīng)適當(dāng)開啟冷凍鹽水閥門,給備用石墨冷卻器降溫。閥門開度過小,不能及時(shí)將氯化氫氣體溫度控制到指標(biāo)范圍內(nèi),導(dǎo)致總管氯化氫溫度超標(biāo);閥門開度過大,會(huì)導(dǎo)致石墨冷卻器內(nèi)氣體(主要包含為氯化氫氣體、空氣等)結(jié)晶,嚴(yán)重時(shí)凍壞石墨冷卻器,并系統(tǒng)時(shí)導(dǎo)致石墨冷卻器壓差升高無法控制,最終導(dǎo)致無法并入系統(tǒng)。另外,石墨冷卻器溫度檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置在石墨冷卻器出口位置,當(dāng)冷凍水打開時(shí),由于石墨冷卻器內(nèi)氣體不流動(dòng),出口位置溫度變化遲緩,不能有效反映石墨冷卻器內(nèi)真實(shí)溫度??梢晕㈤_石墨冷卻器進(jìn)出口閥門,讓氣體流動(dòng)起來,保證出口溫度的真實(shí)客觀性。
2.4.4 閥門日常維護(hù)保養(yǎng),避免閥門無法動(dòng)作
本系統(tǒng)石墨冷卻器進(jìn)出口閥門均為DN600的襯塑蝶閥,在室外情況下,閥門傳動(dòng)機(jī)構(gòu)銹蝕情況時(shí)有發(fā)生,導(dǎo)致閥門動(dòng)作困難。日常運(yùn)行時(shí),要注意閥門的維護(hù)保養(yǎng),經(jīng)常性潤(rùn)滑防腐,保證閥門完好。
石墨冷卻器是氯化氫送氣系統(tǒng)中的重要設(shè)備,它承擔(dān)著給氯化氫降溫除水的重要任務(wù),日常運(yùn)行中一定要認(rèn)真巡檢,及時(shí)排除隱患,避免事故發(fā)生。