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      有機(jī)鉀鹽催化劑在流化床煤催化氣化工藝條件研究

      2021-07-05 02:48:34武兆斌
      廣州化學(xué) 2021年3期
      關(guān)鍵詞:載氣煤氣化流化床

      武兆斌

      (中石化南京催化劑有限公司,江蘇 南京 210048)

      隨著能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整,煤炭的高效清潔利用已成為促進(jìn)能源可持續(xù)性的發(fā)展重要支撐。作為煤炭高效清潔利用的關(guān)鍵技術(shù)之一的煤氣化技術(shù),在未來很長(zhǎng)一個(gè)周期內(nèi),都將是一項(xiàng)極為重要課題。從上世紀(jì)石油危機(jī)時(shí),煤催化劑氣化研究就是煤化工學(xué)者的研究熱點(diǎn)。作為潔凈煤利用技術(shù)的核心技術(shù)和先導(dǎo)性技術(shù),煤催化氣化技術(shù)具有使煤炭清潔高效利用、縮短工藝流程,提高工業(yè)生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)性等優(yōu)點(diǎn),從而引起了國(guó)內(nèi)外研究者的密切關(guān)注[1-5]。

      催化劑在煤氣化領(lǐng)域起著極為重要作用,堿金屬、堿土金屬和過渡金屬都是經(jīng)常選用的催化劑,其中碳酸鉀研究范圍最廣。當(dāng)煤氣化反應(yīng)裝置從傳統(tǒng)的固定床到流化床,適合流化床裝置的高效的催化劑的改進(jìn)和開發(fā)是煤催化氣化的新的研究熱點(diǎn)。

      針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)中以碳酸鉀為主的無機(jī)鉀鹽催化劑在流化床裝置上對(duì)煤催化氣化效率不高的缺點(diǎn),研究開發(fā)流動(dòng)效果更好的有機(jī)鉀鹽催化劑,提高了在流化床試驗(yàn)裝置上煤催化氣化性能。

      1 實(shí)驗(yàn)

      1.1 催化劑制備

      通過對(duì)比研究確定了催化劑的制備方法為等體積浸漬法。催化劑制備過程包括原煤預(yù)處理和浸漬法制備兩個(gè)過程。

      原煤預(yù)處理:將原煤置于研缽中研磨,然后篩分得到粒徑為0.15~0.40 mm(40~100目)煤粉,將篩分后原煤置于烘箱中,110℃恒溫烘干。

      浸漬法制備:稱取一定質(zhì)量的有機(jī)鉀鹽和煤,將有機(jī)鉀鹽溶于適量去離子水中,攪拌溶解,將稱量好的煤置于金屬鹽溶液中,在磁力攪拌器上攪拌混合均勻,在水浴中恒溫?cái)嚢?~5 h,通過過濾后得到的混合物置于烘箱內(nèi)110℃恒溫烘干,研磨、過篩得到粒徑為0.18~0.28 mm(60~80目)有機(jī)鉀鹽催化劑。

      1.2 評(píng)價(jià)裝置

      煤氣化反應(yīng)采用的流化床試驗(yàn)裝置,如下圖1所示。

      流化床試驗(yàn)裝置試驗(yàn)流程簡(jiǎn)介:粒徑為0.18~0.28 mm的催化劑從煤粉進(jìn)料器(07)采用壓力差的方式從頂部進(jìn)料到流化床反應(yīng)器(04),去離子水經(jīng)過進(jìn)水器(01)、汽化器(02)與經(jīng)過質(zhì)量流量計(jì)(06)的N2(載氣)混合,混合后再經(jīng)過預(yù)熱器(03)也預(yù)熱后從底部進(jìn)入流化床反應(yīng)器(04)進(jìn)行煤催化氣化反應(yīng),反應(yīng)后的氣體通過冷凝器(08)冷凝,冷凝后氣體依次經(jīng)過氣液分離器(09)和干燥器(10),再經(jīng)過濕式流量計(jì)(12)進(jìn)行計(jì)量后取樣分析,余下氣體進(jìn)入尾氣回收裝置處理后排空。

      流化床試驗(yàn)裝置反應(yīng)爐(見圖1“04”)結(jié)構(gòu)如圖2所示。

      圖1 流化床煤氣化工藝流程圖

      圖2 流化床試驗(yàn)裝置反應(yīng)爐

      1.3 分析方法

      采用一臺(tái)具有三閥四柱雙通路配置的Aglient7890A氣相譜儀進(jìn)行煤氣化工藝氣的分析。

      煤炭轉(zhuǎn)變?yōu)榈臍庀喈a(chǎn)物轉(zhuǎn)化率X(%)定義如式(1)所示。

      式中:V為從氣化開始到某反應(yīng)時(shí)間t出口干基氣體總產(chǎn)量,L;W為每次實(shí)驗(yàn)所用煤樣質(zhì)量,g;Cad為煤樣中碳含量,%;T為實(shí)驗(yàn)時(shí)室溫,℃;C(CO+CO2+CH4)-為CO、CO2和CH4從氣化開始到某反應(yīng)時(shí)間t的平均體積濃度之和,%。

      甲烷產(chǎn)率(累積生成量)Y(mmol·g-1)定義如式(2)所示。

      式中:nCH4為從氣化開始到某反應(yīng)時(shí)間t的甲烷的生成量,mmol;W為每次試驗(yàn)所用煤樣質(zhì)量,g。

      2 結(jié)果與討論

      2.1 初始煤水質(zhì)量比對(duì)反應(yīng)影響

      在反應(yīng)爐的溫度700℃、載氣(N2)流速1.5 L/min、壓力3.0 MPa條件下,在流化床裝置上考察不同的初始煤水質(zhì)量比對(duì)煤氣化反應(yīng)的影響,初始煤水質(zhì)量比分別為10、7、5、4、2 g/g/min,對(duì)應(yīng)的進(jìn)水流量依次為2、3、4、5和10 mL/min。測(cè)試結(jié)果見圖3、圖4。

      圖3 初始煤水質(zhì)量比對(duì)氣相產(chǎn)物轉(zhuǎn)化率影響

      圖4 初始煤水質(zhì)量比對(duì)甲烷生成量影響

      如圖3、圖4所示,不同初始煤水質(zhì)量比對(duì)煤氣化反應(yīng)結(jié)果有很大影響,與低的煤水質(zhì)量比相比較,高的煤水質(zhì)量比表現(xiàn)出較低的煤炭轉(zhuǎn)變?yōu)闅庀喈a(chǎn)物的轉(zhuǎn)化率及甲烷生成量,隨著煤水質(zhì)量比的降低,一氧化碳的含量不斷減小,二氧化碳和氫氣含量不斷增加,甲烷含量也不斷增加但是增加幅度沒有二氧化碳和氫氣大,煤炭氣化轉(zhuǎn)變?yōu)闅庀喈a(chǎn)物的轉(zhuǎn)化率及甲烷累積生成量不斷增加,該結(jié)果與Tomita采用流化床反應(yīng)器考察的結(jié)果相似。

      在固定載氣流速1.5 L/min的情況下,當(dāng)初始煤水質(zhì)量達(dá)到4 g/g/min時(shí),再降低煤水質(zhì)量比,氣化效果改變不大,當(dāng)初始煤水質(zhì)量比達(dá)到2 g/g/min時(shí),前150 min反應(yīng)速度很快,但是隨著時(shí)間的延長(zhǎng),煤炭轉(zhuǎn)變?yōu)闅庀喈a(chǎn)物的轉(zhuǎn)化率及甲烷累積生成量變化不明顯。分析原因是隨著煤水比的降低,進(jìn)入系統(tǒng)的水蒸氣增加,沒有第一時(shí)間反應(yīng)的水蒸氣也同時(shí)會(huì)起著副載氣的作用,與加入的載氣一起在用在催化劑上,瞬間流速較大,超過顆粒的帶出速度,導(dǎo)致沒有參與氣化反應(yīng)的催化劑和煤粉被吹到上部低溫區(qū)甚至吹到反應(yīng)器出口處,這部被吹走的催化劑和煤粉不再參與反應(yīng),直接影響煤氣化反應(yīng)的過程。從試驗(yàn)得出適宜的初始煤水質(zhì)量比范圍為4~5 g/g/min。

      2.2 氣化溫度對(duì)反應(yīng)影響

      在反應(yīng)爐壓力3.0 MPa、載氣(氮?dú)猓┝魉贋?.5 L/min、初始煤水質(zhì)量比5.0 g/g/min的條件下,在流化床裝置上考察不同的反應(yīng)爐溫度對(duì)煤氣化反應(yīng)的影響,考察的溫度分別為600、700、800、850℃。測(cè)試結(jié)果見圖5、圖6。

      圖5 氣化溫度對(duì)氣相產(chǎn)物轉(zhuǎn)化率影響

      圖6 氣化溫度對(duì)甲烷生成量影響

      煤氣化反應(yīng)是一個(gè)吸熱反應(yīng),反應(yīng)溫度的升高有利于反應(yīng)的進(jìn)行和碳轉(zhuǎn)化率的提高,同時(shí)能夠增加煤焦中的活性碳原子的數(shù)量,因此反應(yīng)速率隨著溫度的升高而變快。

      如圖5、圖6所示,反應(yīng)溫度為600℃時(shí),其煤氣化反應(yīng)很差,反應(yīng)到了50 min,轉(zhuǎn)化為氣相產(chǎn)物的轉(zhuǎn)化率不到20%,當(dāng)溫度升到700℃時(shí),270 min時(shí)氣相產(chǎn)物轉(zhuǎn)化率達(dá)到78%,甲烷的累積生成量為 7.2 mmol/g,溫度從700℃再增加時(shí),煤轉(zhuǎn)化為氣相產(chǎn)物的轉(zhuǎn)化率隨溫度增加而增加,主要是反應(yīng)前期的反應(yīng)速率明顯增加,對(duì)后期的轉(zhuǎn)化率影響沒有前期反應(yīng)速率大,溫度增加甲烷的累積生成量在增加,但是增加的幅度在變小。同時(shí)高溫也會(huì)增加設(shè)備的負(fù)荷和增加不安全因素。綜合考慮得出適宜的反應(yīng)溫度范圍是700~800℃。

      2.3 氣化壓力對(duì)反應(yīng)影響

      在反應(yīng)爐的溫度700℃、載氣(氮?dú)猓┝魉贋?.5 L/min、初始煤水質(zhì)量比5.0 g/g/min的條件下,在流化床裝置上考察不同的壓力條件對(duì)煤氣化反應(yīng)的影響,考察的壓力條件分別為2.0、2.5、3.0、3.5 MPa。測(cè)試結(jié)果見圖7、圖8。

      圖7 氣化壓力對(duì)氣相產(chǎn)物轉(zhuǎn)化率影響

      圖8 氣化壓力對(duì)甲烷累積生成量影響

      如圖7、圖8所示,壓力條件對(duì)煤氣化反應(yīng)過程影響較大,對(duì)于氣相產(chǎn)物轉(zhuǎn)化率來說,壓力增大轉(zhuǎn)化率降低,壓力較低,反應(yīng)速度快,反應(yīng)時(shí)間短;對(duì)于甲烷累積生成量來說,壓力的影響是相反的,壓力增大甲烷累積生成量降低。分析原因是因?yàn)閴毫κ紫扔绊戄d氣的流速,壓力小,載氣在流化床層內(nèi)通過煤粉和催化劑表面的線速度增加,在速度小于煤粉和催化劑的帶出速度情況下,線速度增加,流化狀態(tài)完全,水蒸氣與反應(yīng)物充分接觸,反應(yīng)速度加快,利于碳轉(zhuǎn)化率的增加;煤和水蒸氣反應(yīng)過程包含煤氣化反應(yīng)、水煤氣變換反應(yīng)和甲烷化反應(yīng),壓力增加有利于甲烷化反應(yīng)的發(fā)生,即有利于甲烷的生成。從試驗(yàn)得出適宜的壓力范圍2.5~3.0 MPa。

      2.4 載氣流速對(duì)反應(yīng)影響

      在反應(yīng)爐的溫度700℃,壓力3.0 MPa、初始煤水質(zhì)量比5.0 g/g/min的條件下,在流化床裝置上考察不同的載氣(氮?dú)猓┝魉賹?duì)煤氣化反應(yīng)的影響,考察的載氣流速分別為1.0、1.2、1.5、1.8、2.0、2.5 L/min。測(cè)試結(jié)果見圖9、圖10。

      如圖9、圖10所示,載氣的流速對(duì)煤氣化反應(yīng)過程影響較大,當(dāng)載氣流速為1.0 L/min時(shí),反應(yīng)速率較慢,當(dāng)流量逐漸增加到1.8 L/min時(shí),反應(yīng)速率明顯加快,煤轉(zhuǎn)化為氣相產(chǎn)物的轉(zhuǎn)化率和甲烷的累積生成量增加較大,當(dāng)載氣流量增大到2.0 L/min時(shí),反應(yīng)速率較快,煤轉(zhuǎn)化為氣相產(chǎn)物的轉(zhuǎn)化率略有增加,但是甲烷的累積生成量在慢慢減小,分析原因是催化劑粉顆粒較細(xì),當(dāng)載氣流速增加到2.0 L/min時(shí),開始有少量催化劑粉被吹到上部氣溫區(qū)甚至吹到反應(yīng)器出口處,影響反應(yīng)的進(jìn)行,當(dāng)載氣流速增加到2.5 L/min時(shí),初始反應(yīng)速度很快,但隨著反應(yīng)時(shí)間到120 min時(shí),煤轉(zhuǎn)化為氣相產(chǎn)物的轉(zhuǎn)化率和甲烷的累積生成量變化不明顯,分析原因是載氣流速較大,部分催化劑粉被吹到上部氣溫區(qū)甚至吹到反應(yīng)器出口處,隨著載氣速度增加,被吹出的催化劑粉的量也在增加,這點(diǎn)在每次拆爐后也得到了驗(yàn)證。從試驗(yàn)得出在初始煤水質(zhì)量比5.0 g/g/min前提下,適宜的載氣流速范圍是1.8~2.0 L/min。

      圖9 載氣流速對(duì)氣相產(chǎn)物轉(zhuǎn)化率影響

      圖10 載氣流速對(duì)甲烷累積生成量影響

      3 結(jié)論

      研究開發(fā)的有機(jī)鉀鹽催化劑,在流化床裝置上具有較高的煤催化氣化性能。進(jìn)行氣化溫度、壓力、初始煤水質(zhì)量比和載氣流速等工藝條件試驗(yàn),煤氣化反應(yīng)條件對(duì)催化劑性能具有顯著的影響。通過試驗(yàn)得出:在流化床裝置上優(yōu)選工藝條件范圍:溫度700~800℃、壓力2.5~3.0 MPa、初始煤水質(zhì)量比4.0~5.0 g/g/min、載氣流速1.8~2.0 L/min。

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