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      添加藥劑生產(chǎn)增值尿素工藝的研究應(yīng)用

      2021-07-14 07:25:06孫云龍
      煤化工 2021年3期
      關(guān)鍵詞:腐酸氨水熔融

      孫云龍,徐 亮,于 鳳

      (中海石油華鶴煤化有限公司,黑龍江 鶴崗154100)

      中海石油華鶴煤化有限公司(簡稱華鶴公司)尿素裝置設(shè)計生產(chǎn)大顆粒尿素1 860 t/d,尿素裝置采用Stamicarbon 2000+ 工工藝,大顆粒工藝采用荷豐流化床造粒技術(shù)。華鶴公司利用原有尿素裝置,新增加一套蒸發(fā)裝置,即小蒸發(fā)裝置,用于生產(chǎn)增值尿素,通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整推進轉(zhuǎn)型升級,對常規(guī)尿素產(chǎn)品進行改性增值,滿足市場需求,進而提高大顆粒尿素產(chǎn)品附加值。小蒸發(fā)項目于2019年10月開工,11月完工投用,并用于生產(chǎn)不同品種的增值尿素,包括鋅腐酸增值尿素、聚氨鋅增值尿素、穩(wěn)定性增值尿素、多肽增值尿素、殼寡糖增值尿素、魚蛋白增值尿素。但由于生產(chǎn)增值尿素所用添加劑種類不同,其中含有的C l-和一些不確定的組分會對整個系統(tǒng)造成嚴重的腐蝕隱患。因此自小蒸發(fā)系統(tǒng)投用以來,華鶴公司將產(chǎn)生的含有C l-的工藝冷凝液(主要成分為稀氨水)單獨回收,通過冷凝液泵送至鍋爐,使鍋爐燃燒后產(chǎn)生的氮氧化物與工藝冷凝液中的氨反應(yīng)生成氮氣,實現(xiàn)小蒸發(fā)系統(tǒng)生產(chǎn)增值尿素并與原尿素系統(tǒng)隔離,同時實現(xiàn)鍋爐煙氣脫硝?,F(xiàn)對華鶴公司增值尿素生產(chǎn)工藝介紹如下。

      1 大顆粒尿素的生產(chǎn)工藝流程

      從界區(qū)來的液氨首先被高壓氨泵送往高壓洗滌器,在高壓洗滌器內(nèi)與高壓甲銨泵送來的甲銨液換熱后一起進入池式反應(yīng)器,在池式反應(yīng)器內(nèi)與二氧化碳壓縮機送來的二氧化碳接觸反應(yīng),生成低濃度尿液進入氣提塔,尿液通過二氧化碳氣提后進入精餾塔精餾,離開精餾塔后尿液進入閃蒸罐,從閃蒸分離器出來的質(zhì)量分數(shù)約71%的尿素溶液進入尿液儲槽。尿液通過尿素溶液泵送入一段蒸發(fā)加熱器,再經(jīng)一段蒸發(fā)分離器分離氣液后,得到質(zhì)量分數(shù)95%左右的尿素溶液。一段蒸發(fā)分離器的壓力為0.033 MPa(A),溫度約130℃。離開一段蒸發(fā)分離器的尿液進入二段蒸發(fā)加熱器加熱,再經(jīng)過二段蒸發(fā)分離器分離氣液后得到進一步提濃的尿素溶液,即熔融尿素,最終通過熔融尿素泵出口的熔融尿素質(zhì)量分數(shù)是97.6%。二段蒸發(fā)分離器壓力為0.022 MPa(A),熔融尿素溫度132℃。熔融尿素通過熔融尿素泵后送至造粒工段。在流化床造粒工藝中,顆粒尿素的生產(chǎn)是通過把熔融尿素噴灑到流化狀態(tài)下的晶種上完成的,再經(jīng)過篩分系統(tǒng)將滿足指標要求的成品尿素送至包裝工序。

      2 增值尿素的生產(chǎn)原理及工藝流程

      2.1 增值尿素及其生產(chǎn)原理

      增值尿素產(chǎn)品的特點就是產(chǎn)品的多樣化,可以根據(jù)市場需求通過調(diào)整添加劑的組分,來生產(chǎn)不同品種的增值尿素產(chǎn)品。

      增值尿素的生產(chǎn)原理是將添加劑按配比配制好后,送入小蒸發(fā)系統(tǒng)與尿素溶液一起混合、提濃后送至造粒,最終生產(chǎn)出增值尿素。添加劑不與尿素溶液發(fā)生反應(yīng)。

      2.2 增值尿素生產(chǎn)工藝流程

      增值尿素生產(chǎn)工藝流程示意圖如圖1所示。

      圖1 增值尿素生產(chǎn)工藝流程示意圖

      尿液回收槽中含尿素質(zhì)量分數(shù)45%的稀尿素溶液由回收槽泵送入新增一段蒸發(fā)分離器,分離出的尿液去新增二段蒸發(fā)分離器,在0.018 MPa(A)、132℃下被濃縮為質(zhì)量分數(shù)約96%的熔融尿素,經(jīng)分離段分離后,由新增熔融尿素泵送往原熔融尿素泵進口。添加劑在添加劑槽中配制完成,經(jīng)添加劑泵輸送至新增一段蒸發(fā)分離器入口與尿液進行混合,完成尿液中助劑的添加。新增一段蒸發(fā)分離器氣相經(jīng)新增一段蒸發(fā)冷凝器冷凝后進行回收,未凝氣經(jīng)過新增一段蒸發(fā)噴射器增壓后送入新增最終冷凝器,新增最終冷凝器的不凝氣經(jīng)排氣筒排至大氣;新增二段蒸發(fā)分離器氣相經(jīng)新增二段蒸發(fā)冷凝器冷凝后回收,未凝氣經(jīng)新增二段蒸發(fā)噴射器與新增一段蒸發(fā)分離器頂部氣相混合后,送至新增一段蒸發(fā)冷凝器冷凝。來自各冷凝器的含氨工藝冷凝液進入新增氨水槽,再由氨水槽泵送出界區(qū),實現(xiàn)了含C l-冷凝液與系統(tǒng)的隔離、回收。

      3 增值尿素生產(chǎn)情況

      3.1 鋅腐酸尿素的質(zhì)量指標

      增值尿素鋅腐酸尿素執(zhí)行華鶴公司企業(yè)標準Q/HGHH 005—2019,其與GB/T2440—2017中對農(nóng)業(yè)用(肥料)尿素的要求對比見表1。

      表1 華鶴公司鋅腐酸尿素企業(yè)標準Q/HGHH 005—2019與GB/T 2440—2017指標對比%

      3.2 鋅腐酸尿素產(chǎn)品分析數(shù)據(jù)

      鋅腐酸尿素產(chǎn)品分析數(shù)據(jù)如表2所示。對比表1、表2發(fā)現(xiàn),小蒸發(fā)系統(tǒng)投用生產(chǎn)增值尿素鋅腐酸尿素期間,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,各指標正常,鋅腐酸尿素的縮二脲、水分、總氮、粒度、甲醛等指標滿足國標要求,鋅腐酸含量滿足企業(yè)標準要求。

      表2 鋅腐酸尿素產(chǎn)品分析數(shù)據(jù)%

      3.3 冷凝液系統(tǒng)運行情況

      生產(chǎn)鋅腐酸尿素期間,小蒸發(fā)系統(tǒng)新增氨水槽、尿液回收槽、蒸汽冷凝液系統(tǒng)、原系統(tǒng)氨水槽、池式反應(yīng)器出液分析數(shù)據(jù)分別見表3~7。由表3~7數(shù)據(jù)可以看出,將含有C l-的工藝冷凝液回收,可有效防止含有C l-的工藝冷凝液進入原系統(tǒng),避免造成對高壓設(shè)備的腐蝕,達到了小蒸發(fā)系統(tǒng)用于生產(chǎn)增值尿素并與原尿素系統(tǒng)隔離的目的,同時,產(chǎn)生的工藝冷凝液(主要成分為稀氨水)通過外送泵送至鍋爐煙道,與煤燃燒后產(chǎn)生的氮氧化物反應(yīng),生成氮氣,達到尾氣凈化的目的。

      表3 小蒸發(fā)系統(tǒng)新增氨水槽分析數(shù)據(jù)(質(zhì)量分數(shù))

      表4 尿液回收槽分析數(shù)據(jù)(質(zhì)量分數(shù))

      表5 蒸汽冷凝液系統(tǒng)分析數(shù)據(jù)(質(zhì)量分數(shù))

      表6 原系統(tǒng)氨水槽分析數(shù)據(jù)(質(zhì)量分數(shù))

      表7 池式反應(yīng)器出液分析數(shù)據(jù)(質(zhì)量分數(shù))

      4 存在問題及解決措施

      小蒸發(fā)系統(tǒng)投用生產(chǎn)鋅腐酸尿素期間,由于鋅腐酸藥劑自身特性,在小蒸發(fā)系統(tǒng)內(nèi)介質(zhì)流動性差,尤其在新增二段蒸發(fā)分離器內(nèi)出現(xiàn)氣泡,導(dǎo)致新增蒸發(fā)系統(tǒng)負壓不穩(wěn)定,新增蒸發(fā)系統(tǒng)設(shè)備小,新增二段蒸發(fā)液位隨著負壓波動,液位嚴重超高時,氣相管線易堵塞,負壓無法維持。為確保完成鋅腐酸尿素生產(chǎn)任務(wù),將添加劑加藥系統(tǒng)并入點由小蒸發(fā)系統(tǒng)入口改至原熔融尿素泵入口,切換后小蒸發(fā)系統(tǒng)恢復(fù)正常。添加劑直接通過原熔融尿素泵入口進入造粒工段,會導(dǎo)致成品水含量上升,但仍控制在指標范圍內(nèi)。

      5 結(jié) 語

      小蒸發(fā)系統(tǒng)的投用,滿足了華鶴公司生產(chǎn)不同品種增值尿素的要求,將產(chǎn)生的含有C l-的工藝冷凝液單獨回收,通過氨水槽泵送至鍋爐脫硝使用,有效防止含C l-工藝冷凝液進入原系統(tǒng),造成高壓設(shè)備腐蝕,達到了小蒸發(fā)系統(tǒng)用于生產(chǎn)增值尿素并與原尿素系統(tǒng)隔離的目的,同時滿足鍋爐煙氣脫硝的要求。

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