彭永洪,陳 飛,李彥召,陳 兵,魏 波,劉汗卿
中國石油塔里木油田分公司安全環(huán)保與工程監(jiān)督中心
KS10氣藏是庫車前陸盆地的重要勘探開發(fā)陣地,主要目的層是白堊系巴什基奇克組,地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜,受逆掩疊置推覆體影響,儲層上部發(fā)育兩套斷層,直井鉆井極易發(fā)生井漏、卡鉆等工程復(fù)雜,區(qū)塊勘探開發(fā)極具挑戰(zhàn)。為應(yīng)對KS10氣藏勘探開發(fā)難點,創(chuàng)新性地采用大斜度井井身結(jié)構(gòu)(井斜超過60°),有效避開了上覆逆掩體,降低工程復(fù)雜風(fēng)險,為類似區(qū)塊開發(fā)探索新思路。特殊的井身結(jié)構(gòu)及苛刻的地層條件,對儲層改造工藝提出了極大的挑戰(zhàn),為此積極探索大斜度井巨厚儲層改造工藝,為油田后期同類型井改造工藝選擇及優(yōu)化提供寶貴經(jīng)驗。
(1)庫車前陸盆地具有埋藏深(6 000~8 098 m)、地層壓力高(105~136 MPa)、溫度高(150~188℃)、地應(yīng)力高(最小水平主應(yīng)力90~130 MPa)、施工泵壓高(一般超過100 MPa)等特點,對改造管柱、井下工具以及改造液都提出了極為嚴(yán)格的要求。
(2)主力儲層為白堊系巴什基奇克組,儲層縱向跨度達(dá)120~300 m,縱向應(yīng)力差較大(個別儲層超過20 MPa),層間非均質(zhì)性較強(qiáng),儲層改造難以實現(xiàn)均勻改造。
(3)調(diào)研表明斜井儲層改造時近井易產(chǎn)生裂縫,發(fā)生裂縫扭曲,摩阻大,破裂壓力普遍比直井高,易出現(xiàn)早期脫砂,增加施工難度,加砂風(fēng)險大[2-3]。
(4)儲層天然裂縫發(fā)育程度不一,對改造效果影響大。
目前,通過科研攻關(guān),建立了庫車山前致密裂縫性砂巖儲層評價及改造工藝優(yōu)選模板(見表1)。
控制系統(tǒng)通過測量煙絲密度,計算得到煙支重量,根據(jù)煙支重量情況調(diào)節(jié)平準(zhǔn)盤高度實現(xiàn)對煙絲量的控制,并調(diào)節(jié)平準(zhǔn)盤相位實現(xiàn)對緊頭位置的調(diào)整,同時對超輕、超重、空松、結(jié)塊等不合格煙支進(jìn)行剔除,從而將煙支重量平均值和標(biāo)準(zhǔn)偏差控制在要求范圍內(nèi)。
表1 庫車山前致密裂縫性砂巖儲層改造工藝優(yōu)選模板
(1)優(yōu)化射孔段。引進(jìn)遠(yuǎn)探測聲波技術(shù),探測范圍30~40 m,加強(qiáng)井旁裂縫分布及主力產(chǎn)層的識別[4],根據(jù)裂縫分布識別結(jié)果及測井解釋結(jié)果,同時基于防砂和改造需求,將射孔段由100~200 m優(yōu)化成30~60 m,測井解釋氣層和差氣層打開程度50%左右,集中優(yōu)勢改造主力產(chǎn)層。
(2)機(jī)械分層。機(jī)械分層是實現(xiàn)儲層均勻改造的最佳方式,但是工程風(fēng)險最大,目前塔里木油田機(jī)械分層主要有兩種方式,一是快鉆橋塞工藝,二是封隔器+滑套,2018年以來相繼完成4口井(阿瓦5、博孜301、柯東5、中秋1)的封隔器+滑套直井分層改造,現(xiàn)場施工順利。
(3)軟分層(暫堵技術(shù))。目前,國內(nèi)外軟分層多采用復(fù)合暫堵劑優(yōu)配,進(jìn)行層間及層內(nèi)暫堵,以達(dá)到轉(zhuǎn)向目的[5]。針對庫車山前儲層厚、儲層非均質(zhì)性強(qiáng)等特點,研發(fā)了80~140℃可降解纖維暫堵材料,滿足炮眼、縫口與縫內(nèi)暫堵需求,綜合實驗研究及現(xiàn)場暫堵轉(zhuǎn)向效果,形成了三套暫堵劑組合模式,6 mm球+3 mm球+纖維或1 mm顆粒適用于酸壓層間轉(zhuǎn)向,1 mm顆粒+纖維適用于縫內(nèi)轉(zhuǎn)向,纖維+陶粒適用于加砂壓裂層間轉(zhuǎn)向。2013年至2018年,累計直井暫堵改造60余井次,平均無阻流量提高5倍以上,暫堵技術(shù)趨于成熟[6]。
(1)加重壓裂液。對壓裂液加重可明顯降低井口施工壓力,見圖1。塔里木有兩套成熟的加重壓裂液體系,氯化鉀加重壓裂液體系和硝酸鈉加重壓裂液體系,受到地區(qū)對硝酸鈉的限制,目前主要以氯化鉀加重為主。氯化鉀加重壓裂液體系密度可達(dá)1.15 g/cm3,25%KCl加重壓裂液流變性能良好,在140℃、170 s-1下,剪切120 min,黏度大于60 mPa·s;硝酸鈉加重壓裂液體系,密度可達(dá)1.32 g/cm3,40%NaNO3加重壓裂液流變性能良好,150℃、170 s-1下,剪切150 min,黏度大于100 mPa·s。
圖1 不同壓裂液密度下井深與井口施工壓力降低值關(guān)系曲線
(2)擠酸液降破。針對破裂壓力高的難點,根據(jù)儲層性質(zhì),在主壓裂之前,選擇注入土酸體系溶蝕近井砂巖儲層,達(dá)到降低破裂壓力和井口施工壓力的目的[7]。
(3)段塞打磨。在前置液壓開裂縫之后,近井存在壓開的新裂縫、天然裂縫扭曲、多裂縫的情況,在大斜度井的條件下近井裂縫對施工的影響尤為明顯,會大大地增加后續(xù)主壓裂加砂的難度,增加井口施工壓力,而在前置液階段采用小粒徑陶粒段塞進(jìn)行近井打磨,可以有效地降低后續(xù)加砂的難度,同時可以起到降濾作用,降低砂堵風(fēng)險[8]。
庫車前陸盆地儲層深、壓力高、溫度高,井流介質(zhì)中高含腐蝕性介質(zhì),天然氣中CO2最高分壓達(dá)4 MPa,Cl-含量最高達(dá)160 000 mg/L,改造施工井口壓力普遍超過100 MPa,管柱通常采用超級13CR油管,扣型為氣密封扣,封隔器采用永久封隔器,主要以THT和TNT封隔器為主,壓力級別一般在70 MPa以上,同時考慮井口安全,根據(jù)氣藏預(yù)測含蠟情況考慮下入深井安全閥或常規(guī)安全閥。根據(jù)前期改造經(jīng)驗,對于機(jī)械分層改造管柱(工具)主要有幾點改進(jìn):①考慮大通徑管柱配置,采用?114.3 mm+?88.9 mm管柱能夠明顯降低摩阻,為改造提供更加有利條件,目前油田常用不同規(guī)格油管的排量與壓裂液摩阻關(guān)系見圖2(摩阻系數(shù)取0.35);②前期迪西X井上封隔器芯軸在改造過程中受溫度效應(yīng)影響被拉斷,因此本井考慮在封隔器之間加入伸縮管補(bǔ)償管柱受溫度效應(yīng)的影響;③前期KS2-X井壓裂球(鋼球)出現(xiàn)返出滯后的情況,影響后期生產(chǎn),現(xiàn)用可溶合金球替代鋼球能夠有效解決這一問題。
圖2 油田常用不同規(guī)格油管下排量與壓裂液摩阻關(guān)系曲線
(1)射孔安全及儲層打開程度管控。針對單趟射孔跨度大易斷爆、出現(xiàn)井下復(fù)雜處理困難等問題,采用兩趟射孔、“避開”大夾層、提前下入模擬通井管柱等技術(shù)來保證射孔作業(yè)安全和儲層打開程度。
(2)入井材料質(zhì)量三級管控。①通過室內(nèi)實驗優(yōu)選評價確定改造材料配方;②現(xiàn)場監(jiān)督、壓裂隊現(xiàn)場確認(rèn)材料數(shù)量、質(zhì)量檢查及保存;③油田采用壓裂酸化流體檢測流動車對現(xiàn)場改造液進(jìn)行小樣和大樣調(diào)試評價,保證入井流體質(zhì)量。
(3)施工參數(shù)。①根據(jù)現(xiàn)場測試壓裂(升排量、降排量、壓降)結(jié)果,獲取地層破裂壓力、近井摩阻、閉合壓力等地層參數(shù),從而調(diào)整主壓裂施工相關(guān)參數(shù);②根據(jù)施工曲線實時調(diào)整施工泵注參數(shù)(排量、液量、砂量、交聯(lián)比等)。
(4)斜井降低砂堵措施。根據(jù)調(diào)研結(jié)果,斜井降低砂堵風(fēng)險措施主要有3個:①提升液體效率(提升液體性能、提高排量);②控制施工砂比[9],初始砂比控制在10%以下,最高砂比控制在40%以下,平均砂比控制在30%左右;③盡可能提升排量。
(5)多手段控制出砂。①每一級改造后尾追30/50目覆膜陶粒;②根據(jù)裂縫閉合時間適當(dāng)延長關(guān)井時間。
KS10-X井隸屬KS10氣藏,本井采用了大斜度井井身結(jié)構(gòu),完鉆井深7 060 m,最大井斜77.6°,改造井段6 805~7 020 m,垂厚96.6 m,地層溫度153.65℃,改造段避水高度95.6 m,目的層共累計漏失相對密度1.71~1.73 g/cm3的油基鉆井液42.5 m3,裂縫發(fā)育但是有效性差。
綜合考慮儲層性質(zhì)及井型特殊性,本井采取的工藝措施:
(1)根據(jù)庫車山前改造工藝模板,本井儲層介于II、III類之間,擬采用加砂壓裂進(jìn)行儲層改造。
(2)本井儲層改造段長(215 m),擬采用“機(jī)械雙封+軟分層”手段,機(jī)械分層2段,暫堵分層2次,總計4段,實現(xiàn)儲層均勻改造。
(3)通過測井?dāng)?shù)據(jù)分析,優(yōu)化射孔7段,儲層打開61 m,氣層及差氣層共計115.5 m,射孔占比約52.8%,采用兩趟射孔、“避開”大夾層、提前下入模擬通井管柱等技術(shù)手段來保證射孔作業(yè)安全。
(4)通過模擬計算,在不同改造排量下雙封隔器之間油管伸縮量為1.137~1.160 m,軸向載荷為39~43 t,因此,在雙封之間增加伸縮管1根,伸縮距3.0 m,剪切值24.72 t。
(5)采用可溶球替代之前的鋼球,保證井下安全及后期生產(chǎn)。
(6)本井按直井計算排量5.5 m3/min時,井口施工壓力超過120 MPa,本井采取以下措施盡可能降低井口施工壓力:①采用測試壓裂實取儲層參數(shù),實時調(diào)整主壓裂施工參數(shù);②采用KCl加重壓裂液,有效降低施工壓力;③段塞打磨近井儲層。
經(jīng)過測試壓裂,求取地層基礎(chǔ)參數(shù),計算得出本井裂縫延伸壓力梯度為1.87 MPa/100 m,根據(jù)測試結(jié)果將前置液段塞由4個降為2個;主壓裂機(jī)械分層兩層,兩層內(nèi)各轉(zhuǎn)向一次,共四段,共注入壓裂液2 562.2 m3,注入總砂量159.2 m3,最高砂濃度420 kg/m3(砂比低于30%),最大排量6.55 m3/min,最高泵壓118.5 MPa,裂縫延伸壓力梯度最大為2.0 MPa/100 m(第四級),排砂少(40 L),管柱、工具未見異常,施工順利,第一級加砂壓裂施工曲線圖見圖3。暫堵轉(zhuǎn)向效果明顯,轉(zhuǎn)向壓力5~9 MPa。改造后效果明顯,油嘴9 mm,油壓75.7 MPa,折算日產(chǎn)氣74.2×104m3,測試結(jié)論為氣層,本井成為目前KS10氣藏測試產(chǎn)量最高井。
圖3 KS10-X井第一級加砂壓裂施工曲線圖
(1)機(jī)械分層(兩層)管柱及配套完井工具在庫車山前超深直井、大斜度井儲層改造中是可靠的,與此同時,“機(jī)械分層+軟分層”改造工藝是庫車山前直井/大斜度井巨厚儲層實現(xiàn)均勻改造的一個有效方法,可以極大提高巨厚儲層均勻改造程度。
(2)對于斜井壓裂,應(yīng)該豐富降低施工壓力手段和管柱適應(yīng)性。采取加重壓裂液、擠酸降破、優(yōu)化管柱配置(大通徑)、粉陶近井打磨、降低主壓裂支撐劑粒徑等技術(shù)手段,有效解決斜井壓裂可能存在施工壓力高的問題。
(3)目前機(jī)械分層改造在油田應(yīng)用均在7 000 m以下,應(yīng)持續(xù)攻關(guān)多層機(jī)械分層在深井、超深井及大斜度井中的適應(yīng)性,為儲層改造提供更有利的硬性條件。
(4)測試結(jié)果表明,KS10-X井裂縫延伸壓力梯度低,前期分析斜井起裂會比直井大的論證在本井并未印證,大斜度井破裂壓力預(yù)測仍有待提高。
(5)目前暫堵分層效果由暫堵轉(zhuǎn)向壓力、施工壓力、停泵壓力等參數(shù)綜合確定,地下實際分層效果尚需其他技術(shù)手段驗證,建議通過測試產(chǎn)氣剖面、示蹤劑+微地震檢測等方法來確定分層效果。
(6)現(xiàn)場質(zhì)量控制是儲層改造的重要一環(huán),入井材料質(zhì)量、數(shù)量檢測及施工參數(shù)實時調(diào)整均對改造效果有著重要影響。