楊智 鄭培 于春海(中國(guó)石油寧夏石化分公司)
寧夏石化公司煉油廠2.6 Mt/a 催化裂化裝置配有2 臺(tái)燃燒式CO 余熱鍋爐,型號(hào)為Q153/496-120-3.82/450。其利用催化煙氣的物理熱,同時(shí)補(bǔ)充燃燒部分燃料氣,產(chǎn)生3.82 MPa、450 ℃的中壓過(guò)熱蒸汽,蒸汽除部分供裝置內(nèi)氣壓機(jī)透平使用外,其余并入全廠中壓蒸汽管網(wǎng)。
除自產(chǎn)部分蒸汽外,鍋爐還預(yù)熱裝置外取熱器和油漿蒸發(fā)器的汽包給水和過(guò)熱外取熱器、油漿蒸發(fā)器產(chǎn)生的飽和蒸汽。
余熱鍋爐燃燒組織不好,設(shè)計(jì)爐膛最高工作溫度為900 ℃,隨著催化再生高溫?zé)煔獾牟⑷?,爐膛溫度就會(huì)出現(xiàn)超溫現(xiàn)象,再生煙氣不能全部進(jìn)入鍋爐焚燒,直排煙囪蝶閥仍有4%開(kāi)度;過(guò)熱蒸汽溫度偏低問(wèn)題,在近一年的運(yùn)行過(guò)程中,隨著負(fù)荷的增加,爐膛溫度處在指標(biāo)上限甚至出現(xiàn)過(guò)超溫運(yùn)行,但過(guò)熱器出口過(guò)熱蒸汽溫度仍長(zhǎng)期運(yùn)行在指標(biāo)下限(400 ℃),影響汽輪機(jī)效率;鍋爐出口煙氣溫度高,對(duì)吹灰系統(tǒng)進(jìn)行補(bǔ)充改造完善,每臺(tái)鍋爐共布置有17 組脈沖激波吹灰器,先后出現(xiàn)了多次故障,且該系統(tǒng)不能穩(wěn)定運(yùn)行,出口煙氣溫度在250 ℃以上,影響鍋爐效率;省煤器泄漏問(wèn)題,在運(yùn)行過(guò)程中,高溫省煤器出口聯(lián)箱與省煤器蛇形管根部焊縫、省煤器蛇形管已先后出現(xiàn)了多次泄漏,經(jīng)聯(lián)系鍋爐廠家現(xiàn)場(chǎng)查看,確認(rèn)為制造問(wèn)題[1-3]。
催化裂化裝置第一再生器產(chǎn)生的高溫?zé)煔?,首先進(jìn)入煙氣輪機(jī)做功,然后大量煙氣進(jìn)入2 臺(tái)燃燒式CO 余熱鍋爐回收煙氣余熱和CO 化學(xué)能,少量煙氣根據(jù)鍋爐負(fù)荷可直接通往煙囪放空。含約3.69%的CO 煙氣首先進(jìn)入絕熱爐膛內(nèi)加熱燃燒。燃燒后的高溫?zé)煔猓?00~900 ℃)依次通過(guò)水保護(hù)段、過(guò)熱器、蒸發(fā)段、省煤器和出口煙道,溫度降低后進(jìn)入煙氣脫硫裝置處理。
自除氧器來(lái)的溫度為130 ℃(實(shí)際為115 ℃)的除氧水用泵升壓至6.0 MPa,進(jìn)入余熱鍋爐的高低溫省煤器預(yù)熱到230 ℃(實(shí)際為185 ℃),然后分為兩路,一路進(jìn)余熱鍋爐汽包,另一路分別至裝置的外取熱器及油漿蒸汽發(fā)生器的汽包,所產(chǎn)中壓飽和蒸汽全部進(jìn)入余熱鍋爐過(guò)熱器。蒸汽過(guò)熱后送至蒸汽總管,改造前工藝流程如圖1。
煙氣流程未改變,給水流程改變?yōu)?15 ℃鍋爐給水進(jìn)新增給水預(yù)熱器管程預(yù)熱,溫度升至130 ℃后進(jìn)低溫省煤器預(yù)熱,低溫省煤器出口的高溫水分成兩路,一路經(jīng)鍋爐汽包給水調(diào)節(jié)閥進(jìn)入空氣預(yù)熱器加熱空氣,然后進(jìn)高溫省煤器取熱,最后進(jìn)余熱鍋爐汽包;另一路,進(jìn)新增給水預(yù)熱器殼程(與省煤器進(jìn)口115 ℃除氧水換熱) 進(jìn)裝置汽包給水母管,給裝置外取熱器、油漿蒸發(fā)器汽包上水。改造后工藝流程如圖1。
圖1 鍋爐改造前后流程
將原每臺(tái)鍋爐2 個(gè)大燃燒火嘴(每個(gè)火嘴負(fù)荷500~1 700 m3/h),改為6 個(gè)小燃燒火嘴(每個(gè)火嘴額定負(fù)荷為150~650 m3/h);增設(shè)水熱媒空氣換熱器,利用省煤器出口高溫水加熱助燃空氣,提高助燃空氣溫度,改善鍋爐再生煙氣CO 燃燒條件,使之在爐膛中著火提前,燃燒穩(wěn)定,燃燒速度加快,使?fàn)t膛燃燒均勻,從而使CO 煙氣在有限的空間內(nèi)完全燃燒,提高燃燼率[4-5]。具體改造采取以下措施:
1)在CO 鍋爐焚燒爐爐膛四周布置6 臺(tái)高背壓瓦斯燃燒器。單臺(tái)燃燒器設(shè)計(jì)最大流量為800 m3/h(標(biāo)況);燃燒器采用高能點(diǎn)火器點(diǎn)火,并設(shè)有長(zhǎng)明燈、火焰檢測(cè)器以及瓦斯系統(tǒng)及熄火保護(hù)裝置接口。
2)鼓風(fēng)機(jī)出口的助燃空氣進(jìn)新增空氣換熱器加熱至170 ℃左右,然后分別進(jìn)改造后的6 個(gè)燃燒器風(fēng)箱和再生煙氣空氣入口??諝鈸Q熱器為一個(gè)模塊,布置鼓風(fēng)機(jī)出口,空氣換熱器采用模塊式箱體結(jié)構(gòu),立式布置。箱體采用Q235 制作,受熱面均采用螺旋翅片管,管束錯(cuò)列布置,翅片管基管均采用20G/GB5310,翅片材料為ST12,翅片管基管直徑為φ38×4 mm,進(jìn)出口集箱為φ168×12 mm,材質(zhì)為20G/GB5310。
原設(shè)計(jì)省煤器上水溫度為130 ℃,但由于高壓除氧器及給水泵等方面原因,實(shí)際運(yùn)行省煤器上水溫度僅115 ℃,存在露點(diǎn)腐蝕隱患。本次改造采用自預(yù)熱高效防腐省煤器專(zhuān)利技術(shù),增設(shè)給水預(yù)熱器,利用省煤器出口高溫水加熱低溫省煤器進(jìn)口除氧水,確保省煤器實(shí)際上水溫度達(dá)到130 ℃,消除省煤器露點(diǎn)腐蝕隱患[6-7]。
為了增加換熱面積、強(qiáng)化換熱,同時(shí)降低尾部煙氣阻力,改光管省煤器為模塊箱式翅片管省煤器,完善省煤器結(jié)構(gòu),提高省煤器換熱效率;省煤器分為高溫、低溫(上、下)省煤器三層,每層分左、右兩個(gè)模塊,省煤器采用模塊式箱體結(jié)構(gòu),均為臥式布置。箱體采用Q245R 制作,受熱面均采用螺旋翅片管,管束順列布置,翅片管基管均采用20G/GB5310,翅片材料為ST12,翅片管基管直徑為φ42×4 mm。進(jìn)出口集箱為φ219×16 mm,材質(zhì)為20G/GB5310。
將原二組光管蒸發(fā)器改造為一組翅片管蒸發(fā)器,確保余熱鍋爐蒸發(fā)器出口煙氣溫度控制在370 ℃,滿足SCR 脫硝工藝要求,同時(shí)節(jié)約余熱鍋爐內(nèi)部空間;對(duì)流蒸發(fā)器布置在原余鍋上級(jí)蒸發(fā)器位置,集箱密封采用新型密封結(jié)構(gòu)[8-9]。受熱面均采用螺旋翅片管,管束順列布置,翅片管基管均采用20G/GB5310,翅片材料為06Cr11Ti。
低溫過(guò)熱器布置在原余鍋低溫過(guò)熱器位置,改造后進(jìn)出口集箱位置不變,集箱密封采用新型密封結(jié)構(gòu)。受熱面均采用螺旋翅片管,管束順列布置,翅片管基管均采用12Cr1MoVG/GB5310,翅片材料為06Cr11Ti。
完善余熱鍋爐各受熱面加強(qiáng)吹灰措施,確保余熱鍋爐各受熱面換熱效果。原每臺(tái)余熱鍋爐在各受熱面共設(shè)置了17 組(34 臺(tái))激波吹灰器,數(shù)量偏少,且吹灰器布點(diǎn)及原吹灰器系統(tǒng)設(shè)計(jì)不合理,吹灰效果較差,導(dǎo)致余熱鍋爐排煙溫度逐漸升高(超過(guò)250 ℃)。結(jié)合新的受熱面布置形式及余熱鍋爐的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),吹灰器系統(tǒng)改造采用伸縮式蒸汽吹灰器和脈沖激波吹灰器組合式吹灰系統(tǒng)[10]。具體改造采取以下措施:
1) 水保護(hù)段受熱面布置4 臺(tái)伸縮式蒸汽吹灰器(左右側(cè)各兩臺(tái)),高溫過(guò)熱器、低溫過(guò)熱器、蒸發(fā)器、稀釋風(fēng)預(yù)熱模塊和三組省煤器模塊各布置8 臺(tái)激波吹灰器,每臺(tái)鍋爐一共布置4 臺(tái)伸縮式蒸汽吹灰器和56 臺(tái)脈沖激波吹灰器(對(duì)原34 臺(tái)激波吹灰器更新改造的基礎(chǔ)上,新增22 臺(tái)激波吹灰器),并對(duì)原激波吹灰器控制柜進(jìn)行改造,改造后的激波吹灰器控制柜能對(duì)全部56 臺(tái)激波吹灰器操作進(jìn)行控制,確保吹灰效果。
2)結(jié)合改造后余熱鍋爐現(xiàn)場(chǎng)條件、各受熱面結(jié)構(gòu)形式和煙氣正壓特點(diǎn),改造后余熱鍋爐吹灰器系統(tǒng)采用防爆型脈沖激波吹灰器吹灰。新增激波吹灰器為防爆型并聯(lián)式脈沖激波吹灰器(dⅡBT4,IP55),同時(shí)增設(shè)反吹風(fēng)系統(tǒng),在吹灰器停用時(shí),通過(guò)反吹風(fēng)防止煙氣在吹灰器脈沖罐內(nèi)冷凝成酸液,確保吹灰器正常使用和延長(zhǎng)壽命。
改造后熱力計(jì)算見(jiàn)表1。余熱鍋爐改造后,鍋爐運(yùn)行平穩(wěn),操作參數(shù)控制良好,改造前后的操作參數(shù)見(jiàn)表2。再生煙氣全部進(jìn)入余熱鍋爐進(jìn)行熱量回收利用,提高了再生煙氣的處理能力。鍋爐排煙溫度由283 ℃降低至175 ℃,提高了鍋爐的熱效率;同時(shí)中壓過(guò)熱蒸汽溫度由400 ℃提高到430℃,過(guò)熱能力增強(qiáng);鍋爐自產(chǎn)蒸汽量由29 t/h 漲至51 t/h,過(guò)熱蒸汽量由原來(lái)的97 t/h 提高到121 t/h;焚燒后煙氣溫度從895 ℃降至870 ℃,燃料氣用量由650 m3/h 降至180 m3/h;可降低裝置能耗2.3 kg/t(標(biāo)油)(按照設(shè)計(jì)加工量260 t/h 計(jì)算),按多產(chǎn)中壓過(guò)熱蒸汽計(jì)算,每年可產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益2 000 萬(wàn)元左右。
表1 CO 余熱鍋爐熱力計(jì)算匯總(單臺(tái)爐)
表2 余熱鍋爐改造前后的主要操作參數(shù)
CO 余熱鍋爐改造保證裝置的安全平穩(wěn)運(yùn)行。改造后助燃空氣溫度提高,再生煙氣CO 燃燒條件得到改善,且改造后瓦斯燃燒器分布均勻,避免局部爐膛超溫,消除CO 鍋爐安全操作隱患;再生煙氣全部進(jìn)入鍋爐,提高了高溫?zé)煔獾睦寐屎湾仩t發(fā)汽量,降低了排煙溫度和裝置能耗,提高了裝置運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)效益。