戰(zhàn)永生(大慶油田有限責(zé)任公司第六采油廠)
游梁式抽油機運行過程中懸點負(fù)荷變化是不均勻的,而且懸點運動的加速度和速度變化又加劇這種不均勻性,傳統(tǒng)平衡調(diào)整方式是調(diào)整平衡塊在曲柄上的位置,消除無用功,使電動機、減速箱的負(fù)荷變化均勻[1]。但目前游梁、曲柄平衡包括下偏杠鈴平衡均屬于靜態(tài)平衡,平衡塊杠鈴位置固定不動,導(dǎo)致其力臂變化有限,平衡節(jié)能效果不足[2-3]。通過自動平衡設(shè)計,實現(xiàn)抽油機運行過程中平衡重力臂自動調(diào)節(jié),動態(tài)平衡,使節(jié)能效果顯著增強。
太陽能儲能自動平衡抽油機,采用在尾游梁上安裝游標(biāo)式配重塊,配重游標(biāo)依靠太陽能運行,太陽能電池板給蓄電池充電,蓄電池帶動直流電動機驅(qū)動配重游標(biāo)自動前后移動調(diào)節(jié)配重力臂,從而在不停機的情況下自動調(diào)整抽油機平衡度,使抽油機平衡度始終保持在較高水平[4-5]。
由游梁抽油機平衡重做功公式得:
式中:Aw為下沖程桿柱重量及電動機對懸點載荷做功;s為沖程,m;c為游梁平衡力臂長度,m;Wb為達(dá)到平衡所需平衡重,kN;Xuc為抽油機不平衡所需配重,kN;a為游梁前臂長度,m。
當(dāng)抽油機在下死點時,自動平衡塊向后移動,相當(dāng)于平衡塊力臂c加長,則電動機做功減少;同理,當(dāng)抽油機運行到上死點時,游標(biāo)平衡塊自動向內(nèi)運行,相當(dāng)于平衡塊力臂c減少,則Aw減少;由公式可知,桿柱對載荷做功不變,Aw減少,則電動機對載荷做功減小。通過以上分析可以看出,自動平衡裝置通過在抽油機運行過程中游標(biāo)自動運行,加大或減小抽油機力臂,減少電動機功率輸出,改善平衡效果,從圖1 可見,經(jīng)尾游梁平衡后,曲柄靜扭矩峰值大幅降低,波形更加平緩,達(dá)到節(jié)能目標(biāo)[6-8]。
圖1 尾游梁平衡后曲柄靜扭矩情況
太陽能儲能自動平衡尾游梁裝置由尾游梁和地面控制系統(tǒng)組成。其中尾游梁可采取懸掛的方式固定在抽油機游梁尾部,負(fù)責(zé)實現(xiàn)自動平衡功能的太陽能游標(biāo)均安裝在尾游梁上(圖2)。
圖2 抽油機井太陽能儲能自動平衡裝置示意圖
1) 尾游梁。尾游梁由尾游梁主體和游標(biāo)組成,游標(biāo)套接在尾游梁主體的梁體上[9-10]。尾游梁尾部設(shè)置配重塊,用于調(diào)節(jié)超出游標(biāo)運行范圍以外所需的平衡塊重量及力矩。游標(biāo)式尾游梁采取掛接方式安裝在游梁尾部,不用敷設(shè)任何電線電纜和傳感器。
2)太陽能游標(biāo)。游標(biāo)控制箱及蓄電池組采用兩側(cè)模塊化安裝,自動平衡尾游梁結(jié)構(gòu)圖見圖3。太陽能游標(biāo)兩側(cè)設(shè)置太陽能電池板。蓄電池采用2塊12 V、50 Ah 串聯(lián)組成,電壓為24 V 直流電源。電動機為24 V、120 W 低速大扭矩?zé)o刷直流電動機。游標(biāo)兩端分別安裝限位開關(guān),游標(biāo)觸發(fā)限位開關(guān)后停止動作,實現(xiàn)可靠的限位保護(hù)功能。
圖3 自動平衡尾游梁結(jié)構(gòu)圖
3)控制系統(tǒng)。地面控制系統(tǒng)采取無線通信方式發(fā)出的控制信號,控制游標(biāo)配重的移動。
為保證改造尾游梁受力均勻以及改造部位強度,對尾游梁進(jìn)行強度校核計算。在額定扭矩及電動機自身重力作用下,在尾游梁自身重力以及游標(biāo)平衡重作用下,最大應(yīng)力發(fā)生在尾游梁根部(與游梁連接處),最大應(yīng)力為113.7 MPa,按照屈服強度830 計算,安全系數(shù)7.29 (830/113.7),變形量極小,滿足強度要求,改造后也不會改變常規(guī)游梁使用強度。
現(xiàn)場可采取兩種方式進(jìn)行改進(jìn)平衡效果達(dá)到節(jié)能目的:一是采取游標(biāo)行程與抽油機井沖程同步的方式進(jìn)行平衡;二是采取游標(biāo)定位置的平衡方式,即游標(biāo)依據(jù)抽油機井的平衡狀態(tài)采取固定任意位置的方式進(jìn)行節(jié)能平衡。
為驗證抽油機井自動平衡改造的平衡效果,試驗時分別測試游標(biāo)固定位置平衡以及與沖程同步行程方式兩種狀態(tài)下的能耗和載荷情況。游標(biāo)平衡重固定時測量,游標(biāo)位于尾游梁低端、中部及低端,分別比改造前節(jié)電33.37%、34.13%和33.95%,系統(tǒng)效率分別可提高6.9、7.4、7.3 個百分點,1#井游標(biāo)固定不同位置平衡效果對比見表1。
表1 1#井游標(biāo)固定不同位置平衡效果對比
對應(yīng)抽油機每個沖程運行,通過太陽能儲能單元控制游標(biāo)配重運行。游標(biāo)運行的不同行程下,最大有功節(jié)電率可達(dá)到43.1%,1#井游標(biāo)動態(tài)平衡狀態(tài)下平衡效果見表2。通過電流監(jiān)測可見,峰值電流由最高11.2 A 下降到6.9 A,折算扭矩峰值比常規(guī)曲柄平衡下降40.7%,極大改善平衡效果,2#井太陽能儲能型自動平衡改造效果曲線見圖4。按游標(biāo)行程0.5 m 運行計算,平均有功降低1.087 kW,日節(jié)電26.1 kWh,年節(jié)電9 391 kWh。
表2 1#井游標(biāo)動態(tài)平衡狀態(tài)下平衡效果
圖4 2#井太陽能儲能型自動平衡改造效果曲線
1) 抽油機太陽能儲能自動平衡尾游梁改造,依靠太陽能控制配重游標(biāo),可實現(xiàn)抽油機在每個沖程內(nèi)的動態(tài)平衡調(diào)整,能夠極大改善無法滿足平衡條件的老舊抽油機的運行需求。改造成本低,運行可靠,可作為今后油田開展碳中和節(jié)能的有效方式之一。
2)抽油機太陽能儲能自動平衡尾游梁改造的游標(biāo)有效行程長,調(diào)節(jié)平衡度范圍大。現(xiàn)場應(yīng)用表明,能有效改善抽油機井的平衡運行狀況,有效降低峰值扭矩,折算扭矩峰值比常規(guī)曲柄平衡能下降40.7%。
3)在改善抽油機平衡效果的同時,該技術(shù)起到了較好的節(jié)能降耗效果。游標(biāo)運行的不同行程下,最大有功節(jié)電率可達(dá)到43.1%。測試表明,平均有功功率降低1.087 kW,系統(tǒng)效率提高7.9%,日節(jié)電26.1 kWh,單井年節(jié)電9 391 kWh。