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      650 MW汽輪機組高壓調(diào)門關(guān)閉淺析

      2021-07-20 01:55李建平路海星
      機電信息 2021年18期
      關(guān)鍵詞:給水泵蒸汽汽輪機

      李建平 路海星

      摘 要:針對一些650 MW超臨界機組汽輪機高壓主汽門和調(diào)門長期運行可能出現(xiàn)卡澀、誤關(guān)、擺動、反饋故障等情況開展故障分析,并制訂相應的應對措施。

      關(guān)鍵詞:650 MW汽輪機組;高壓主汽門;高壓調(diào)門;主汽壓力

      0? ? 引言

      某發(fā)電廠汽輪機設(shè)計額定容量650 MW,為上海汽輪機有限公司(STC)與西門子西屋(SWPC)聯(lián)合設(shè)計制造的超臨界壓力、一次中間再熱、單軸、三缸四排汽、雙背壓、凝汽式汽輪機,其中高中壓缸為具有沖動式調(diào)節(jié)級和反動式壓力級的混合型式,低壓缸是雙流、反動式,汽輪機型號為N650-24.2/566/566,最大連續(xù)出力為672 MW,額定出力650 MW。機組采用復合變壓運行方式,汽輪機具有八段非調(diào)整回熱抽汽,汽輪機額定轉(zhuǎn)速3 000 r/min。主蒸汽經(jīng)汽輪機2個主汽閥后進入4個高壓調(diào)節(jié)閥,經(jīng)過導汽管進入汽輪機高壓缸做功。再熱蒸汽經(jīng)2個中壓主汽閥后進入4個中壓調(diào)節(jié)閥,經(jīng)過中壓導管進入汽輪機中壓缸做功。中壓缸做功后的蒸汽,經(jīng)兩根連通管分別進入2個低壓缸,做功后的乏汽排入雙背壓凝汽器。

      1? ? 事件經(jīng)過及現(xiàn)象

      機組負荷570 MW,主汽壓力24.2 MPa,主汽溫度566 ℃,再熱蒸汽壓力3.8 MPa,再熱蒸汽溫度562 ℃,調(diào)節(jié)級壓力18 MPa,GV4閥位8%,6臺磨煤機運行,總煤量290 t/h,給水流量1 650 t/h,A/B汽動給水泵轉(zhuǎn)速5 180/5 188 r/min,機組順序閥控制,AGC模式運行。

      機組鍋爐及汽機側(cè)主蒸汽壓力突然飆升,機組負荷迅速從570 MW降至480 MW,機組自動控制切至基本模式,給水流量急劇下降,汽機高壓調(diào)門控制由順序閥控制自動切至單閥控制。GV1開度反饋變?yōu)閴狞c,初步判斷為GV1調(diào)門異常關(guān)閉所致。隨后集控值班員在DCS畫面中手動加大高壓調(diào)門開度,就地人員檢查確認主蒸汽GV1調(diào)門已經(jīng)全關(guān),集控值班員緊急停運上層兩臺磨(E、F磨煤機),并將給煤量逐步降至140 t/h,同時投入A、B層等離子燃燒器穩(wěn)定燃燒,并將主給水切至手動控制,穩(wěn)定主參數(shù)運行。

      2? ? 事件原因和分析

      2.1? ? GV1關(guān)閉原因

      機組高壓閥門GV1控制卡件故障,超馳關(guān)閉高壓調(diào)門GV1,閥位反饋顯示變?yōu)閴狞c。變?yōu)閴狞c的原因為高壓主汽門閥位反饋值為LVDT輸出的兩路冗余測量值經(jīng)過壞質(zhì)量判斷后高選運算所得。當LVDT兩路閥位反饋信號均為好質(zhì)量時,選擇兩者較大值輸出作為高壓主汽閥位置反饋;當一路閥位反饋信號故障后,應自動切換為另一路好質(zhì)量的閥位反饋信號;當兩路閥位反饋信號均故障后,選擇第一路閥位反饋信號作為輸出值。查看DEH系統(tǒng)在線控制邏輯,高壓主汽門伺服閥開關(guān)指令的控制邏輯為:高選后的閥位反饋值與閥門控制設(shè)定值經(jīng)高壓主汽門VP卡件內(nèi)置PI控制器綜合運算形成。當設(shè)定值低于反饋值時,閥位指令輸出關(guān)閉伺服閥;反之,當設(shè)定值高于反饋值時,閥位指令輸出打開伺服閥。

      2.2? ? 順序閥自動控制切為單閥控制原因

      切換機組順序閥控制方式下,若高壓主汽門或高、中壓調(diào)門的指令與閥門反饋偏差大于10%(反饋壞點觸發(fā)偏差大),延時100 s后,DEH自動發(fā)出順序閥切單閥指令;在延時的100 s內(nèi),手動發(fā)出開關(guān)調(diào)門的指令無效;在調(diào)門保持狀態(tài)的100 s內(nèi)可以進行順序閥與單閥之間切換操作,機組順序閥控制切為單閥控制的300 s過程中,DEH仍能執(zhí)行操作人員給定的調(diào)門開/關(guān)指令。

      2.3? ? 汽輪機#1軸承溫度升高原因

      高壓調(diào)門GV1關(guān)閉后短時間內(nèi)鍋爐蒸發(fā)量未發(fā)生改變,進汽通流面積變小,汽輪機組進汽量急劇下降,導致大量蒸汽集聚,鍋爐主汽壓力因此異常飆升,此方式下,汽輪機4個調(diào)門的進汽方式與之前方式相比已發(fā)生改變,由GV1、GV2、GV3主要進汽變成GV2、GV3、GV4主要進汽,汽輪機調(diào)節(jié)級受力從4-1方向(向右上角抬升)變成1-2方向(向左下角壓),汽輪機高壓調(diào)門GV1、GV2、GV3、GV4布置如圖1所示,在此種運行情況下,靠近調(diào)節(jié)級的#1瓦溫度快速上漲,振動明顯下降。之后機組在自動控制下為保證給水流量穩(wěn)定,自動提高給水泵壓頭(提高給水泵組轉(zhuǎn)速),兩臺小機的轉(zhuǎn)速均升高至5 500 r/min(最高限定轉(zhuǎn)速5 500 r/min),給水泵出力達到極限,主汽壓增加至最大值,調(diào)節(jié)級進汽壓力也增大至最大值,進一步推高調(diào)節(jié)級壓力,調(diào)節(jié)級受力不平衡進一步加劇。

      3? ? 高壓主汽門、高壓調(diào)門其他異常原因及應對措施

      (1)汽門閥芯脫落。機組檢修時加強閥芯連接部位檢查。

      (2)卸荷閥O型圈老化漏EH油。卸荷閥一直處于高溫環(huán)境,O型圈會出現(xiàn)老化漏油現(xiàn)象,導致油壓下降,調(diào)門自關(guān),機組檢修時應進行更換。發(fā)現(xiàn)高壓主汽門TV、高壓調(diào)門GV關(guān)閉,汽輪機控制方式切至單閥控制,立即檢查汽輪機EH油壓是否正常,否則啟動備用EH油泵運行;備用EH油泵啟動后,若EH油壓仍在下降,手動將TV、GV指令由100%關(guān)至0%,并立即派人到現(xiàn)場關(guān)閉TV、GV的EH油泵進油門,維持EH油壓穩(wěn)定,防止EH油壓低導致汽輪機跳閘,同時注意給水流量的變化趨勢。將汽輪機高壓主蒸汽左、右側(cè)進汽疏水門前手動門及高壓主蒸汽左側(cè)導管疏水門前手動閥開啟1/3左右,再開啟汽輪機左(右)側(cè)高壓主蒸汽進汽氣動疏水門及高壓主蒸汽左(右)側(cè)導管氣動疏水門,防止TV門前蒸汽長時間不流動,造成汽輪機發(fā)生水沖擊現(xiàn)象。

      (3)高壓調(diào)門反饋桿松動。主要現(xiàn)象為汽輪機組就地出現(xiàn)周期性進汽聲音,高壓調(diào)門開度周期性波動。機組檢修過程中應注意檢查LVDT固定螺栓有無松動,并用合適力矩緊固。

      (4)發(fā)現(xiàn)主蒸汽壓力突然異常飆升,機組負荷突降50 MW以上,應當?shù)谝粫r間檢查DEH畫面,并結(jié)合就地情況,判斷是否為調(diào)門、主汽門故障。

      (5)機組650 MW負荷發(fā)生主汽門自動關(guān)閉,機組壓力迅速上升,很可能引起高排壓力高保護動作或軸向位移大、主機#1/#2瓦振動、瓦溫高等保護動作,運行人員應快速降低燃料輸入,并立即開啟鍋爐左、右側(cè)PCV進行泄壓,直到壓力回到正常值以下。如果機組在300 MW左右情況下發(fā)生主汽門或調(diào)門自關(guān)情況,小機四抽汽源壓力低,小機的出力不足,要加強對給水系統(tǒng)的監(jiān)視,防止給水流量低。

      (6)機組單側(cè)主汽門全關(guān),機組負荷不能超過300 MW;單側(cè)中壓主汽門關(guān)閉,機組負荷不能超過500 MW。如果檢查調(diào)門開度反饋正常,某一個主汽門異常,應采用快速間斷停上層磨方式將給煤量控制到對應300 MW負荷左右的煤量,其余操作參照調(diào)門異常處理。若機組某個中壓調(diào)門故障,對機組負荷影響較小,再熱汽壓會有一定上升,機組可以正常運行,可適當降低機組負荷運行。

      (7)若檢查主汽門開度反饋正常,某一個調(diào)門反饋異常,運行人員應立即檢查閥門控制方式是否切換至單閥控制,如果沒有切換,應當手動切換。同時監(jiān)視給水泵組運行情況,注意汽動給水泵高、低壓調(diào)門開啟情況,必要情況下,啟動電泵運行。若汽動給水泵控制方式已切除遙控,要注意隨著主汽壓下降,給水流量會異常增大,要根據(jù)汽動給水泵的轉(zhuǎn)速指令和反饋,及時通過降低汽動給水泵轉(zhuǎn)速來控制總給水流量正常。采用停磨或快速降低總給煤量方式,分階段控制給煤量到對應400 MW負荷左右的煤量。同時加強監(jiān)視主汽壓力上漲到鍋爐PCV動作值時注意PCV閥是否動作,否則手動開啟或者根據(jù)壓力變化趨勢提前開啟鍋爐PCV,防止機組超壓,若壓力持續(xù)上漲,則繼續(xù)降低鍋爐煤量,防止主汽壓力大幅上漲。在順序閥切單閥控制過程中,要重點監(jiān)視機組TSI各參數(shù)的變化,如軸向位移、差脹、振動、潤滑油壓力、軸承溫度等,尤其是#1瓦、#2瓦的軸承溫度和軸承振動情況,根據(jù)各個參數(shù)變化及時調(diào)整機組負荷出力。

      (8)事故處理過程中必須首先保證機組安全,及時調(diào)整鍋爐給煤量、給水量及中間點溫度,避免出現(xiàn)汽輪機進水現(xiàn)象,注意調(diào)整除氧器、凝汽器、加熱器水位及汽封系統(tǒng),根據(jù)汽動給水泵運行情況,必要時啟動電動給水泵運行,保證鍋爐正常供水。正常運行中要加強對EH油系統(tǒng)油壓、油溫和EH油泵電流等參數(shù)的監(jiān)視,對各高中壓主汽門和調(diào)門開度的監(jiān)視,如有異常,及時匯報相關(guān)人員并處理。

      4? ? 結(jié)語

      本文分析了某火電廠650 MW超臨界機組高壓主汽門、調(diào)門故障原因,并對此類故障提出了解決方案及防范措施。

      [參考文獻]

      [1] 胡劍,張寶.國產(chǎn)600 MW汽輪機調(diào)節(jié)汽門閥桿脫落原因分析[J].浙江電力,2009,28(3):45-47.

      [2] 李衛(wèi)軍,張寶,童小忠.汽輪機進汽方式切換時軸振與瓦溫異常分析[J].汽輪機技術(shù),2006,48(6):462-464.

      收稿日期:2021-03-29

      作者簡介:李建平(1980—),男,陜西咸陽人,工程師,從事集控運行工作。

      路海星(1985—),男,山西陽泉人,工程師,從事集控運行工作。

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