王林杰
中煤科工集團(tuán)西安研究院有限公司(陜西 西安710077)
套管事故是在下入套管或完井作業(yè)中發(fā)生的井內(nèi)事故,常見(jiàn)的有套管斷裂、落井、卡套管等[1-3]。六盤(pán)水牛場(chǎng)區(qū)塊某參數(shù)井在生產(chǎn)套管固井候凝期間,由于拆卸聯(lián)頂節(jié)時(shí)操作不當(dāng),造成生產(chǎn)套管倒開(kāi)脫扣事故,給后續(xù)壓裂排采造成一定的安全隱患?,F(xiàn)場(chǎng)通過(guò)印模探明落魚(yú)情況、加工引扣工具、多次嘗試對(duì)扣后,經(jīng)套管試壓合格,成功處理該起事故,為類(lèi)似事故或復(fù)雜情況提供一定的借鑒。
該參數(shù)井所在的牛場(chǎng)區(qū)塊隸屬于貴州織納煤田比德-三塘向斜,位于貴州省西部的云貴接壤地帶的六盤(pán)水市水城縣境內(nèi)。該井為一口煤層氣勘探井,鉆探目的主要為取全取準(zhǔn)煤系地層各項(xiàng)地質(zhì)資料及評(píng)價(jià)煤層氣可采性。鉆孔實(shí)際揭露的地層自上而下分別為:第四系(Q)地層、三疊系下統(tǒng)飛仙關(guān)組(T1)f地層、二疊系上統(tǒng)長(zhǎng)興組(P3c)地層及二疊系上統(tǒng)龍?zhí)督M(P3)l地層。
區(qū)塊含煤地層為二疊系上統(tǒng)龍?zhí)督M(P3l),系海陸交互相沉積為主的含煤建造,沉積物主要由碎屑巖及煤組成,與下伏峨眉山玄武巖組呈假整合接觸。含煤地層厚度300~450 m,共含煤25~57層,煤層總厚度為20~40 m,其中可采煤層3~17層,可采總厚9.4~23.35 m[4-7]。
該參數(shù)井完鉆井深990 m,井型為直井。采用二開(kāi)井身結(jié)構(gòu):一開(kāi)采用Ф311.2 mm鉆頭鉆至井深151.25 m,下入Ф273.1 mm表層套管,封隔上部易漏易垮地層和水層,保證二開(kāi)裸眼段及煤層段的安全鉆進(jìn);二開(kāi)采用Ф215.9 mm鉆頭鉆至完鉆井深990 m,下Ф139.7 mm套管完井。完鉆原則為鉆至33#煤層以下30 m完鉆,完井方式為套管射孔完井。另外,該井在目的煤層進(jìn)行分段取心,累計(jì)取心進(jìn)尺96.70 m。
完鉆下入生產(chǎn)套管后順利固井,但由于漏失水泥未返至地面。套管下入情況如下:浮箍+1根Φ139.7 mm套管+浮箍+32根Φ139.7 mm套管串+定位短節(jié)+63根Φ139.7 mm套管串,套管下深986.07 m。為保證套管在井內(nèi)處于居中位置,煤層段每2根套管安裝1個(gè)彈性扶正器,非煤層段則每3根安裝1個(gè)扶正器,共安裝扶正器32個(gè)。
固井后井壁環(huán)空液面下降5 m,使用水泥漿回灌。候凝36 h后,觀察到井口回灌的水泥漿液面未下降。若按照一般流程應(yīng)先將套管吊卡及下墊小方木拆掉,聯(lián)頂節(jié)放空后方可用B型大鉗擰卸。在松開(kāi)防噴器法蘭盤(pán)螺栓后,敲打墊塊方木數(shù)次未能取出,操作人員認(rèn)為固井水泥已返至地面,井內(nèi)套管全井封固,可以轉(zhuǎn)盤(pán)掛倒擋進(jìn)行松扣。倒轉(zhuǎn)5至6圈后,井口觀察發(fā)現(xiàn)聯(lián)頂節(jié)已松扣,繼續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng)轉(zhuǎn)盤(pán),但未能注意到下部套管也隨之轉(zhuǎn)動(dòng),上部套管在拉力的作用下脫扣并向上彈起,套管脫扣如圖1所示(根據(jù)聲幅測(cè)井?dāng)?shù)據(jù),固井水泥返高為252.30 m)。
圖1 套管脫扣示意
此時(shí)儀表盤(pán)顯示懸重63 kN,套管鋼材密度25.30 kg/m3,據(jù)此判斷套管在250 m左右脫扣。隨后嘗試數(shù)次對(duì)扣未果,分析井內(nèi)落魚(yú)處可能受扶正器影響或套管不居中造成對(duì)扣困難,將脫扣套管全部起出清點(diǎn),確定魚(yú)頂位于井深235.27 m處,具體數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。
表1 脫扣起出套管數(shù)據(jù)表
1)生產(chǎn)套管使用N80鋼級(jí)Φ139.7 mm石油套管,絲扣類(lèi)型為長(zhǎng)圓扣,螺紋密而細(xì),在對(duì)扣過(guò)程中易損壞,且在緊扣過(guò)程中若偏斜,易造成錯(cuò)扣滑絲,導(dǎo)致密封不嚴(yán)。
2)生產(chǎn)套管已完成固井,極端情況下套管貼在井壁一側(cè),給落魚(yú)對(duì)扣造成困難。
3)生產(chǎn)套管上裝彈性扶正器,影響對(duì)扣緊扣。
4)ZJ20鉆機(jī)大鉤沒(méi)有頂驅(qū)裝置,造成對(duì)扣擰扣操作不便。
1)第一次對(duì)扣。起出脫扣套管后,卸掉扶正器,觀察到最下面一節(jié)套管公扣完整,無(wú)損壞痕跡。下入繩索取心打撈器進(jìn)行探查,打撈器外徑Φ62 mm,生產(chǎn)套管內(nèi)徑Φ124.26 mm,但放至套管脫扣處遇阻,嘗試多次未果,判斷下部套管未居中,偏靠到井壁一側(cè)。
為使對(duì)扣時(shí)套管公扣順利與母扣對(duì)接,加工馬蹄形喇叭口,加工引扣工具,設(shè)計(jì)思路為:在魚(yú)頂套管完全靠在一側(cè)井壁的極限狀態(tài)下,根據(jù)井眼尺寸Φ215.9 mm,生產(chǎn)套管接箍外徑Φ153.67 mm,內(nèi)徑Φ121.36 mm,設(shè)計(jì)引扣工具內(nèi)徑為Φ173 mm,(圖2),焊至最下部一根套管外側(cè),如圖3所示。隨后下入套管組合Φ139.7 mm套管(帶引扣工具)+Φ139.7 mm套管串+短套管進(jìn)行對(duì)扣,多次嘗試均未成功,分析可能由于套管脫開(kāi)處彈性扶正器卡在接箍上,影響對(duì)扣。
圖2 引扣工具尺寸計(jì)算示意圖
圖3 馬蹄形喇叭口引扣工具
2)探明落魚(yú)情況。為查明井內(nèi)落魚(yú)上端面形態(tài),利用木塞加工印模工具,下入鉆具組合Φ139.7 mm短套管(帶木塞)+轉(zhuǎn)換接頭+Φ159 mm鉆鋌+Φ 127 mm鉆桿+方鉆桿對(duì)井內(nèi)魚(yú)頭形態(tài)進(jìn)行“照相”,如圖4所示。起出印模后觀察,分析得出套管靠一側(cè)井壁,魚(yú)頭帶有扶正器且已經(jīng)斷開(kāi),魚(yú)頭套管接箍半邊上壓有已經(jīng)壓扁的扶正器。
圖4 第一次印模圖像
3)處理魚(yú)頭扶正器。如何將魚(yú)頭上端扶正器安全處理是后續(xù)對(duì)扣的關(guān)鍵。處理扶正器的工具加工后,下入鉆具組合Φ139.7 mm短套管(帶木塞)+轉(zhuǎn)換接頭+Φ159 mm鉆鋌+Φ127 mm鉆桿+方鉆桿將扶正器撥到套管與井壁環(huán)空或者破壞后落入井底,再次下入繩索取心打撈器進(jìn)行探查,多次上提下放順利通過(guò)脫扣點(diǎn),判斷扶正器已從母節(jié)箍上撥開(kāi)且壓入環(huán)空,再次下入印模工具進(jìn)行“照相”。起出印模后(圖5),發(fā)現(xiàn)只有半邊圓弧且套管母節(jié)箍壓入深度1 cm,并未出現(xiàn)第一次那樣的扶正器壓痕,判斷扶正器已剝離。
圖5 第二次印模圖像
4)第二次對(duì)扣。下入套管組合Φ139.7 mm套管(帶引扣工具)+Φ139.7 mm套管串+短套管進(jìn)行對(duì)扣,用鏈鉗輕松引扣8圈,同時(shí)觀察到指重表指針從60 kN逐漸上升至70 kN,判斷套管扣已對(duì)上,繼續(xù)人工緊扣,同時(shí)緩慢下放套管。在用貓頭緊扣后,接方鉆桿并開(kāi)啟泥漿泵,泵壓瞬間升至6 MPa,說(shuō)明對(duì)扣成功,憋壓30 min無(wú)壓降。測(cè)井隊(duì)伍進(jìn)行聲幅測(cè)量,固井車(chē)進(jìn)行套管內(nèi)試壓,試壓20 MPa,30 min壓降0.2 MPa,試壓合格,本次事故處理成功。
1)本次套管脫扣事故的直接原因?yàn)樽鳂I(yè)人員違規(guī)操作,采用轉(zhuǎn)盤(pán)倒扣方式拆卸聯(lián)頂節(jié),造成套管脫扣。
2)生產(chǎn)套管絲扣密而細(xì),不易對(duì)扣上緊,加之固井后套管不居中、扶正器等不利因素影響,事故處理關(guān)鍵在于探明落魚(yú)形態(tài)及處理魚(yú)頂障礙物。通過(guò)多次印模、處理扶正器后,對(duì)扣成功,順利處理事故。
3)該參數(shù)井套管從固井水泥返高處脫扣,上部環(huán)空無(wú)水泥也是造成該起事故的原因。因此,如何使水泥返至地面、提高固井質(zhì)量是巖溶地區(qū)煤層氣開(kāi)發(fā)的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。
4)發(fā)生事故后切忌急于盲目操作,在探明井內(nèi)情況前,錯(cuò)誤的處理方式可能使事故變得更為復(fù)雜或產(chǎn)生次生事故。
5)操作人員素質(zhì)的提高是解決人為事故的關(guān)鍵,應(yīng)加強(qiáng)對(duì)重要崗位人員遵章守紀(jì)、安全意識(shí)的培訓(xùn),以避免事故的發(fā)生。