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      臺(tái)山電廠600 MW汽輪機(jī)啟動(dòng)中脹差大原因分析及控制策略

      2021-07-23 01:46:20唐道朋
      機(jī)電信息 2021年19期
      關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)速汽輪機(jī)

      唐道朋

      摘 要:臺(tái)山電廠2號(hào)機(jī)在冷態(tài)啟動(dòng)過(guò)程中,多次出現(xiàn)汽輪機(jī)高壓脹差大甚至超越設(shè)計(jì)值的現(xiàn)象,當(dāng)高壓脹差超越設(shè)計(jì)值時(shí),將會(huì)拖延機(jī)組的啟動(dòng),嚴(yán)重時(shí)將會(huì)被迫停爐及造成汽輪機(jī)設(shè)備損壞等?,F(xiàn)對(duì)一次高壓脹差增大事件進(jìn)行分析,以總結(jié)積累經(jīng)驗(yàn)、吸取教訓(xùn)。

      關(guān)鍵詞:汽輪機(jī);脹差;膨脹;轉(zhuǎn)速

      1 本次機(jī)組啟動(dòng)背景

      臺(tái)山電廠2號(hào)機(jī)為上汽600 MW亞臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、凝汽式汽輪機(jī),無(wú)法蘭加熱裝置,設(shè)計(jì)允許的高壓脹差為-5.5~16.5 mm。啟動(dòng)前機(jī)組經(jīng)歷了近一個(gè)月的小修,各測(cè)量裝置與熱控儀表均已按啟動(dòng)要求準(zhǔn)確投入,缸脹在2.58 mm,高壓脹差仍在10.71 mm,檢修后正溫差冷態(tài)啟動(dòng)。

      汽輪機(jī)高壓脹差增大事件發(fā)生在汽輪機(jī)2 370 r/min中速暖機(jī)時(shí),高壓正脹差由啟動(dòng)初期真空建立的10.65 mm增大到15.43 mm。

      2 高壓脹差大的危害

      脹差數(shù)值是很重要的運(yùn)行參數(shù),若脹差超限,則熱工保護(hù)動(dòng)作使主機(jī)脫扣。由于汽輪機(jī)靜葉與動(dòng)葉間的間隙比動(dòng)葉與下一級(jí)靜葉間的間隙小得多,因此負(fù)脹差比正脹差更危險(xiǎn)。如脹差趨向負(fù)值,會(huì)引起動(dòng)靜之間的摩擦,造成惡性事故;當(dāng)然正脹差增大到一定程度時(shí)也勢(shì)必造成動(dòng)靜碰磨,嚴(yán)重威脅汽輪機(jī)動(dòng)靜部件安全,所以嚴(yán)格控制正負(fù)脹差值在一定的范圍內(nèi)是非常必要的。

      3 啟動(dòng)過(guò)程中影響脹差的因素

      (1)主汽、再熱汽溫升(溫降)速度。(2)軸封供汽溫度。(3)汽缸法蘭、螺栓加熱裝置。(4)凝汽器真空。(5)機(jī)組負(fù)溫差啟動(dòng)。(6)脹差指示器零點(diǎn)不準(zhǔn)或觸點(diǎn)磨損。(7)推力軸承磨損,軸向位移增大。(8)汽缸保溫層的保溫效果不佳或保溫層脫落。(9)滑銷(xiāo)系統(tǒng)或軸承臺(tái)板的滑動(dòng)性能差,易卡澀。(10)雙層缸的夾層中流入冷汽(或冷水)。(11)各級(jí)抽汽量變化。(12)軸承油溫太高。

      4 汽輪機(jī)脹差大過(guò)程

      結(jié)合表1所示的本次啟動(dòng)背景、啟動(dòng)過(guò)程中影響脹差的因素和脹差的實(shí)際反映,認(rèn)為以下幾個(gè)方面是影響本次啟動(dòng)過(guò)程中高壓正脹差增大較快的重要原因。

      4.1? ? 軸封供汽的影響

      15:00,未抽真空之前,缸脹2.576 mm,高壓脹差10.709 mm。

      16:09,軸封暖管,背壓88.37 kPa,缸脹2.545 mm,高壓脹差10.648 mm。

      17:06,低壓軸封汽暖至94.35 ℃時(shí),缸脹2.545 mm,高壓脹差10.643 mm,此時(shí)汽缸略有收縮。

      18:33,低壓軸封汽暖至232.92 ℃時(shí),缸脹2.551 mm,高壓脹差11.526 mm,此時(shí)汽缸開(kāi)始膨脹,而轉(zhuǎn)子仍因被加熱而持續(xù)膨脹。

      19:00,低壓軸封汽調(diào)節(jié)至226.86 ℃穩(wěn)定,缸脹2.565 mm,高壓脹差11.721 mm,此時(shí)汽缸與轉(zhuǎn)子均因被加熱而膨脹。

      19:59,低壓軸封汽調(diào)節(jié)至229.08 ℃穩(wěn)定,缸脹2.641 mm,高壓脹差11.980 mm,此時(shí)汽缸與轉(zhuǎn)子均因被加熱而膨脹。

      23:06,汽輪機(jī)進(jìn)汽沖轉(zhuǎn)前,從19:00至此時(shí)低壓軸封汽在225~230 ℃較穩(wěn)定,缸脹3.787 mm,高壓脹差11.694 mm,此時(shí)汽缸仍在膨脹,但高壓脹差卻變小。

      由以上數(shù)據(jù)可得到如下結(jié)論:在汽輪機(jī)沒(méi)有進(jìn)汽沖轉(zhuǎn)之前,唯一影響到缸脹及脹差的熱源只有低壓軸封供汽,在低壓軸封供汽投入6 h后,汽缸與轉(zhuǎn)子均受到不同程度的加熱而膨脹,且由于汽缸質(zhì)量較大,沒(méi)有達(dá)到膨脹穩(wěn)定,相對(duì)質(zhì)量較小的轉(zhuǎn)子卻在230 ℃的低壓熱源作用下達(dá)到了膨脹穩(wěn)定。

      4.2? ? 主再熱汽溫的影響

      23:06,爐側(cè)過(guò)熱汽溫362.94 ℃,再熱汽溫349.38 ℃,主汽壓3.83 MPa,鍋爐EF層4支油槍燃油9.59 t/h,汽輪機(jī)開(kāi)始進(jìn)汽,沖轉(zhuǎn)至600 r/min,進(jìn)汽量約15 t/h。

      23:57,爐側(cè)過(guò)熱汽溫392.76 ℃,再熱汽溫380.31 ℃,鍋爐EF層4支油槍燃油9.59 t/h,汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速已到2 376 r/min,進(jìn)汽量約43 t/h。此刻缸脹4.620 mm,高壓脹差11.750 mm,汽缸與轉(zhuǎn)子均因汽輪機(jī)的大量高溫高壓進(jìn)汽而被加熱膨脹。

      次日00:08,爐側(cè)主再熱汽溫仍在持續(xù)上升,過(guò)熱汽溫達(dá)396.40 ℃,再熱汽溫也達(dá)到384.87 ℃,主汽壓5.37 MPa,鍋爐燃油無(wú)變化,仍是EF層4支油槍燃油9.59 t/h,此時(shí)汽輪機(jī)在42.43 t/h蒸汽的作用下轉(zhuǎn)速穩(wěn)定在2 370 r/min。但此刻汽輪機(jī)金屬在經(jīng)歷了十幾分鐘的延時(shí)之后,膨脹突然增大;00:09時(shí)缸脹4.874 mm,高壓脹差達(dá)到12.152 mm,并且表現(xiàn)出了相當(dāng)大的速率,有明顯的抬頭現(xiàn)象;00:09,撤出1支油槍?zhuān)A?支油槍?zhuān)加涂刂圃?.28 t/h。1 h之后過(guò)熱汽溫由396.40 ℃降到了375.52 ℃(溫降明顯),再熱汽溫由384.87 ℃降到了374.16 ℃,主汽壓也由5.37 MPa降到了4.00 MPa。其間為控制脹差還采用了降低燃油壓力的辦法,將燃油減至7.00 t/h,加大了鍋爐爐水的排補(bǔ),以降低軸封供汽溫度。

      01:09,缸脹6.372 mm,高壓脹差14.417 mm,脹差較大;01:10,繼續(xù)撤出1支油槍?zhuān)藭r(shí)鍋爐僅有2支油槍?zhuān)加蛢H4.82 t/h。

      01:55,在爐側(cè)過(guò)熱汽溫降至341.26 ℃,再熱汽溫也降至338.34 ℃后,高壓脹差在15.431 mm并趨于穩(wěn)定。

      由以上數(shù)據(jù)可得,汽輪機(jī)在大量蒸汽進(jìn)入并沖轉(zhuǎn)至2 370 r/min后,高壓脹差有了明顯的突增,隨后在保持蒸汽通流量穩(wěn)定的情況下,采用降低蒸汽溫度的辦法,使脹差的上升趨勢(shì)得到了有效抑制。

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