許 燦 蔣曉松 方金鵬
(湖南省環(huán)科院環(huán)境工程有限責(zé)任公司,湖南 長沙 410004)
湖南某銻礦采用坑采工藝,年產(chǎn)銻礦石20 000 t。該礦為采選一體型企業(yè),其廢水來源主要由礦坑疏干水和選礦廢水組成。礦坑疏干水被抽出礦坑后,先送往選礦車間進(jìn)行利用,多余部分則需處理外排。經(jīng)水質(zhì)檢測該生產(chǎn)廢水主要污染因子為pH、銻(Sb)、砷(As)、鉛(Pb)。2013 年為滿足生產(chǎn)需要,該企業(yè)配套建了一座處理量為50 m3/h 的廢水處理廠,并做到了全廠生產(chǎn)廢水達(dá)到《污水排放綜合標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1986)一級標(biāo)準(zhǔn),銻排放達(dá)到《工業(yè)廢水中銻污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB 43/350—2007)標(biāo)準(zhǔn)排放,項目在當(dāng)年12 月順利通過了當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門驗收及工程竣工驗收。2015年,企業(yè)根據(jù)當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)指示與周邊幾家小采礦企業(yè)進(jìn)行了整合工作。整合后,并入企業(yè)廢水相應(yīng)需要排到上述廢水處理站進(jìn)行處理,由于其他企業(yè)采礦廢水水質(zhì)與該企業(yè)采礦廢水不同,導(dǎo)致原處理系統(tǒng)進(jìn)水水質(zhì)和水量發(fā)生變化。同時,由于新標(biāo)準(zhǔn)的頒布與實施,出水標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生了變化,因此原系統(tǒng)需要進(jìn)行來適應(yīng)新的標(biāo)準(zhǔn)要求。
該銻礦開采企業(yè)生產(chǎn)廢水處理系統(tǒng)原設(shè)計處理能力為1 100 m3/d,小時處理能力為50 m3,目前實際運(yùn)行水量為600 m3/d~1 000 m3/d,系統(tǒng)實際運(yùn)行進(jìn)出水水質(zhì)情況,見表1。
表1 原系統(tǒng)實際進(jìn)出水水質(zhì) 單位/(mg/L)
原廢水處理工藝流程框線圖如圖1 所示。針對該類水質(zhì)特點(diǎn),原系統(tǒng)設(shè)計主要采用“石灰—鐵鹽聯(lián)合二級沉淀+pH 回調(diào)”工藝[1],其中兩級沉淀均采用平流沉淀池。礦坑疏干水以及選礦廢水通過收集管網(wǎng)自流進(jìn)入廢水處理站調(diào)節(jié)池,不同工藝段、不同時間的廢水在調(diào)節(jié)池內(nèi)通過停留自我調(diào)節(jié)均化,然后由提升泵送往一級沉淀池。在一級沉淀池內(nèi),先在第一格反應(yīng)池加入石灰乳液,通過pH/ORP 在線儀及空氣攪拌將pH 值控制在10 左右,使廢水中的砷生成砷酸鈣和亞砷酸鈣沉淀,然后進(jìn)入沉淀區(qū)進(jìn)行因液分離,使水中大部分砷得以去除。
一沉池出水自流進(jìn)入曝氣氧化池,通過加入硫酸亞鐵[1],采用同樣的方法,利用pH/ORP 在線儀將混合液pH 值控制在9 左右。由于空氣攪拌,使加入的Fe2+氧化生成Fe3+,生成的Fe(OH)3膠體與銻酸鹽砷酸鹽發(fā)生共沉淀效用[2-3],再在絮凝池加入PAM 絮凝劑,捕捉及增大懸浮物顆粒,經(jīng)二沉池沉淀區(qū)進(jìn)行泥水分離。在石灰—鐵鹽聯(lián)合二級沉淀作用下,水中大部分懸浮物、銻、砷、鉛得以去除。
由于pH 值對廢水中Sb 濃度影響非常大,當(dāng)pH 達(dá)到9時,凈化液含銻濃度達(dá)到最低值[3]。因此在實際運(yùn)行中,為提高前端對Sb 的去除率及去除的穩(wěn)定性,在與堿反應(yīng)時需要加過量的石灰或堿,這就使二沉池出水pH 超出標(biāo)準(zhǔn)值。因此二沉池出水進(jìn)入pH 調(diào)節(jié)池后,須加入稀硫酸,將pH值回調(diào)到6~8 后,一部分水用于生產(chǎn)配藥,多余水經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)計量槽排放。二級沉淀產(chǎn)生的污泥通過桁車刮吸泥機(jī)排入污泥池,再由氣動隔膜泵輸往真空過濾機(jī)進(jìn)行機(jī)械脫水,產(chǎn)生的干泥采用編織袋袋裝臨時貯存。當(dāng)達(dá)到一定量后,定期輸往固廢水處理中心進(jìn)行妥善處理。污泥池產(chǎn)生的上清液和真空過濾機(jī)產(chǎn)生的壓濾池經(jīng)管道回流到前端調(diào)節(jié)池進(jìn)行再處理,杜絕產(chǎn)生二次污染。
原處理系統(tǒng)按1 100 m3/d 設(shè)計,小時處理能力為50 m3。主要工藝設(shè)計參數(shù)如下:1)混凝反應(yīng)當(dāng)量為Ca2+/As=16 ∶1;Fe2+∶30 mg/L(質(zhì)量比)。2)中和反應(yīng)時間為40 min。3)曝氣氧化停留時間為60 min,氣水比為30 ∶1。4)絮凝反應(yīng)接觸時間為10 min。5)一、二沉池表面負(fù)荷均為1.0 m3/(m2·h)。主要構(gòu)筑物參數(shù)見表2。
表2 原處理系統(tǒng)主要構(gòu)筑物參數(shù)表
企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)非常重視配套廢水處理站出水水質(zhì)提標(biāo)問題,特邀請該公司對其現(xiàn)有處理站進(jìn)行提標(biāo)改造。該公司技術(shù)人員在不改變原設(shè)施基礎(chǔ)上,對實際運(yùn)行藥劑種類、反應(yīng)條件進(jìn)行調(diào)整,并優(yōu)化運(yùn)行操作,經(jīng)15 d 調(diào)試摸索,發(fā)現(xiàn)原系統(tǒng)要穩(wěn)定達(dá)到新標(biāo)準(zhǔn)還存在以下3 個問題:1)二沉池在刮吸泥機(jī)運(yùn)行后5 min 左右,出水Sb 濃度出現(xiàn)波動,有上升現(xiàn)象,濃度為0.3 mg/L~0.5 mg/L,超出了新標(biāo)準(zhǔn)。隨后至再次刮泥出水濃度都小于新標(biāo)準(zhǔn)值0.3 mg/L。該現(xiàn)象說明二沉池運(yùn)行負(fù)荷達(dá)到最高值,刮吸泥對沉淀效果影響大,出水水質(zhì)不穩(wěn)定。2)采用原加藥方式和加藥種類時,系統(tǒng)出水水質(zhì)在0.24 mg/L~0.43 mg/L,無法穩(wěn)定并達(dá)到新標(biāo)準(zhǔn)(0.3mg/L)。3)在現(xiàn)場調(diào)試期間,國家對企業(yè)用酸管控越來越嚴(yán)格,且酸在使用過程中存在很大的安全隱患,企業(yè)管理者和操作人員都希望找到一種更安全的替代品取代硫酸回調(diào)pH。
為使處理系統(tǒng)出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)到新標(biāo)準(zhǔn)要求,該公司依據(jù)現(xiàn)場調(diào)試經(jīng)驗提出了以下4 點(diǎn)整改思路。
3.1.1 除銻藥劑調(diào)整
工作人員對提標(biāo)前系統(tǒng)采用硫酸亞鐵運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計,當(dāng)pH 值控制在9~10 時,銻的去除率為84.3%[4];為提高藥劑對銻的去除效率,改造方案將采用除銻效果更好的聚合硫酸鐵。
3.1.2 pH 回調(diào)藥劑調(diào)整
為替代硫酸的使用功能,改造方案利用了PAC 呈酸性的特點(diǎn),在使用其混凝作用凈化水質(zhì)作用的同時,還利用其中和回調(diào)尾水pH 的效果,從而取代對硫酸的使用。
3.1.3 反應(yīng)條件調(diào)整
調(diào)整石灰漿與聚合硫酸鐵的投加順序,先在第一格反應(yīng)池加入聚合硫酸鐵,通過pH/ORP 在線儀及空氣攪拌將pH控制在3.5 左右,再在曝氣反應(yīng)池內(nèi)加入石灰漿,將pH 控制在9.5 左右。
3.1.4 設(shè)施改造
為提高系統(tǒng)沉淀效率,方案采用適應(yīng)去除低濃度SS 的高密度沉淀池,通過沉淀池自身污泥回流,在絮凝區(qū)產(chǎn)生足夠的宏觀固體,宏觀固體捕捉原水中細(xì)小固體顆粒物產(chǎn)生絮凝作用,提高混合液的沉淀效果而增大污染因子的去除率。
提標(biāo)改造后工藝流程框線圖如圖2 所示,其中加粗框線為新增設(shè)施。從圖2 工藝流程圖中可以看出這次改造充分利用了原有處理設(shè)施,只在中間池后增加了1 座高密度沉淀池,中間池收集到的中間水通過二級提升泵輸送到高密度沉淀池進(jìn)行深度處理。在高密度沉淀池快混池內(nèi)設(shè)置了在線pH 儀,通過自動控制加入PAC,將pH 回調(diào)到7 左右,同時利用高密度沉淀池污泥回流(回流系數(shù)為0.01~0.04)及高效沉淀效果對殘留銻進(jìn)行進(jìn)一步去除。高效沉淀池出水自流回到原清水池,利用原計量槽和管路達(dá)標(biāo)排放。
該設(shè)施只增加了一座高密度沉淀池,該池外形尺寸:11.0 m×5.7 m×7.0 m,半地下池體,結(jié)構(gòu)采用鋼砼結(jié)構(gòu)。設(shè)計快混時間為3.3 min,絮凝慢混時間15 min,澄清區(qū)表面負(fù)荷取2.0 m3/(m2?h)。
為滿足流程需要,配套2 臺二級提升泵,主要參數(shù):流量為65 m3/h,揚(yáng)程為10 m,功率為3 kW。運(yùn)行時采用1 用1 備,泵形式采用潛污泵,配套帶自藕裝置。
系統(tǒng)通過改造運(yùn)行至今,出水水質(zhì)一直穩(wěn)定優(yōu)于《錫、銻、汞工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》表2 規(guī)定的排放要求。2020 年12 月4—31 日現(xiàn)場取樣檢測進(jìn)、出水水質(zhì)見表3。調(diào)運(yùn)行實測數(shù)據(jù)見表3,改造驗收后后期跟蹤情況有以下4 點(diǎn):1)改造后系統(tǒng)出水各水質(zhì)數(shù)據(jù)都相當(dāng)穩(wěn)定,Sb 和As 濃度遠(yuǎn)低于執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)最高值(Sb 濃度≤0.3 mg/L、As 濃度≤0.1 mg/L),Sb 平均去除率高達(dá)95.76%,As 平均去除高達(dá)95.48%。2)通過在高密度沉淀池快混池內(nèi)加入PAC,能完全將前端因過量加堿引的pH 超標(biāo)回調(diào)至標(biāo)準(zhǔn)值。3)高密度沉淀池運(yùn)行狀態(tài)良好,出水清澈,透明度非常高。4)通過工程改造,原系統(tǒng)在用電和用藥方面有所增加,經(jīng)實際運(yùn)行得出,改造后系統(tǒng)新增加運(yùn)行費(fèi)用為0.19 元/t。
表3 實際進(jìn)、出水水質(zhì)
經(jīng)實際案例改造證明,通過更換除銻藥、反應(yīng)條件調(diào)整及加強(qiáng)沉淀去除效率,使舊處理系統(tǒng)出水水質(zhì)達(dá)到《錫、銻、汞工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》表2 規(guī)定的排放要求。筆者總結(jié)了3 點(diǎn)結(jié)論以供參考:1)先加聚合硫酸鐵再加石灰,鐵離子更易形成膠態(tài)氫氧化鐵,其混凝、協(xié)同沉淀的吸附效果更好,對Sb、As 去除效率比先加石灰后加聚合硫酸鐵高。2)前端為保證對Sb 的去除率,與堿反應(yīng)時需要加過量的石灰或堿,將pH 控制在9 左右,其值接近排放標(biāo)準(zhǔn)最高限值。在實際工程中,可以在后端混凝處理時加入自具酸性的PAC,將pH 回調(diào)到標(biāo)準(zhǔn)值,無須再使用危險性大的酸進(jìn)行回調(diào)。3)高密度沉淀池對處理低濃度SS 廢水效果良好,且處理表面負(fù)荷大,占地小,非常適應(yīng)于用地緊張工況的改造項目。