廣東省技師學(xué)院 劉 嵐
廣州白云區(qū)某機(jī)械設(shè)備加工企業(yè)有一臺上個世紀(jì)八十年代從國外引進(jìn)一臺自動油壓粉碎機(jī),由于設(shè)備使用時間久遠(yuǎn),故障頻發(fā),經(jīng)常會因故障而影響生產(chǎn),廠家委托對這臺設(shè)備進(jìn)行改造升級。企業(yè)對升級改造提出了以下要求:
(1)于保管不善,設(shè)備原來技術(shù)圖紙已經(jīng)沒有了,首先恢復(fù)電氣原理圖。
(2)升級改造后設(shè)備可靠性要高,并增加一些指示功能。
(3)對設(shè)備改動要盡可能的小,改造周期要短。
首先我來到企業(yè)的操作區(qū),找到操作這臺機(jī)床的操作人員,了解這臺機(jī)床的相關(guān)情況。自動油壓粉碎機(jī)一共有二臺電動機(jī),一臺油泵電動機(jī),一臺主軸加工電動機(jī)。機(jī)床加工設(shè)備前要對所有可動部件進(jìn)行充分潤滑,必須先起動油泵電動機(jī)。在油泵電動機(jī)起動15s后,此時自動油壓粉碎機(jī)液壓系統(tǒng)壓力繼電器SP動作(壓力達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)),此時可以手動操作起動主軸電動機(jī),主軸電動機(jī)起動后,閃爍的綠色指示燈應(yīng)熄滅。另外由于主軸電動機(jī)的功率比較大,起動時負(fù)載輕,故采用Y-△減壓起動方式。自動油壓粉碎機(jī)停止工作時,必須先停止主軸電動機(jī),15s后,停止油泵電動機(jī)。在運(yùn)行過程中,不論哪一臺電動機(jī)過載則所有電動機(jī)停止動作。針對操作人員描述,我將電氣原理圖還原成如圖1所示。這樣廠家所提出的要求1滿足。
圖1 還原后的電氣原理圖
針對廠家所提出的第2個要求,由于設(shè)備是對原材料時行粉碎加工的,現(xiàn)場環(huán)境比較差,采用原來繼電控制可能達(dá)不到設(shè)備穩(wěn)定性的要求,針對這種情況我打算用PLC來實(shí)現(xiàn)升級改造自動油壓粉碎機(jī)。PLC具有穩(wěn)定性好,抗干擾能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。同時也便于一些指示功能的增加。比方說起動油泵電動機(jī)15s后,如機(jī)床液壓系統(tǒng)壓力繼電器SP動作(壓力達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)),用閃爍的綠色指示燈,亮0.5s,滅0.5s周期提示操作者,可手動操作起動主軸電動機(jī),主軸電動機(jī)起動后,閃爍的綠色指示燈應(yīng)熄滅。油泵電動機(jī)起動15s后,如壓力繼電器SP不動作,40s后油泵電動機(jī)停車鎖死,并用紅色指示燈以亮0.5s,滅0.5s周期閃爍,指示液壓系統(tǒng)有故障需要維修。在運(yùn)行過程中,不論哪一臺電動機(jī)過載則所有電動機(jī)停止動作,并用紅色指示燈以亮0.5s,滅0.5s周期閃爍,指示系統(tǒng)有故障需要維修。系統(tǒng)故障維修結(jié)束,設(shè)置機(jī)床重新起動開關(guān),使閃爍的紅色指示燈熄滅,同時系統(tǒng)維修后的機(jī)床可重新起動。改造升級后I/O分配表如表1所示:電氣原理圖如圖2所示,對應(yīng)程序指令表如表2所示。
表1 PLC的I/O現(xiàn)場元件信號對照表
表2 控制程序指令表
圖2 改造后電氣原理圖
廠家提出的第3個要求,對設(shè)備改動要盡可能的小,改造周期要短。對于這次設(shè)備的改造升級,我只是將原來設(shè)備的控制線路替換裝有程序PLC控制器,所有元器件仍然用原來的設(shè)備上已有的型號,只不過把原來舊的換成了新的。原來線路的主電路不要做任何的修改,直接使用;將控制線路當(dāng)中出現(xiàn)的按鈕、開關(guān)等信號,無論其出現(xiàn)多少次,使用的是常開觸點(diǎn)還是常閉觸點(diǎn),只和一個PLC的輸入點(diǎn)進(jìn)行連接。油泵啟動按鈕與PLC的輸入點(diǎn)X10連接;主軸啟動按鈕與PLC輸入點(diǎn)X11連接;壓力繼電器按鈕按鈕與PLC的輸入點(diǎn)X12連接;停止按鈕與PLC輸入點(diǎn)X13連接;由于過載要求不論哪一臺電動機(jī)過載則所有電動機(jī)停止動作,所以我們選擇二個熱繼電器的常開并聯(lián)連接PLC的X15點(diǎn),熱繼電器在原來電力拖動控制當(dāng)中提供保護(hù)采用熱繼電器的常閉觸點(diǎn)串聯(lián)在保護(hù)電路當(dāng)中,而這二個熱繼電器具有同一功能都是讓所有的電動機(jī)停止轉(zhuǎn)動,所以我們采用二個熱繼電路的常開觸點(diǎn)并聯(lián)的方式連接到電路當(dāng)中去,當(dāng)任一熱繼電器過載時,通過程序的運(yùn)算讓所有的設(shè)備停下來??刂朴捅脝拥慕佑|器與PLC的輸出點(diǎn)Y10連接,還增加一些指示燈與PLC輸出點(diǎn)連接,通過程序來實(shí)現(xiàn)在廠家所提出指示要求。和原來的設(shè)備相比較,我只是增加了一個PLC,其余元件仍然沿用原來的規(guī)格型號,這樣對設(shè)備改動非常的小。PLC的輸入輸出點(diǎn)從X10,Y10開始原因?yàn)椋@個PLC為原來使用過的,為了節(jié)省成本,又再次將它從庫房拿出來使用。
按圖2所示電氣原理圖完成對設(shè)備的接線,將表2所示程序指令表下載到PLC當(dāng)中去,清理好現(xiàn)場。和操作人員一起現(xiàn)場調(diào)試,有什么問題馬上解決,最終形成最后的版本提交給廠家,所用時間為1天半,滿足了廠家提出改造周期短的這一目標(biāo)。
經(jīng)過一段時間運(yùn)行,運(yùn)行情況良好,改造升級后的設(shè)備加工的產(chǎn)品也符合檢測標(biāo)準(zhǔn),改造的目的達(dá)到了。