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      特種車底盤車架除銹技術(shù)研究

      2021-07-30 08:34:20連小帥李臣達董曉強姚小衛(wèi)王寶寶
      機械工程與自動化 2021年2期
      關(guān)鍵詞:附著力底漆噴砂

      連小帥,李臣達,董曉強,姚小衛(wèi),王寶寶

      (山西航天清華裝備有限責(zé)任公司,山西 長治 046004)

      0 引言

      車架總成是特種汽車底盤的重要組成部分,主要承載所有上裝部件重量和轉(zhuǎn)向液壓件的重量,是某些航天型號產(chǎn)品的主體受力構(gòu)件,車架總成主要由縱梁、橫梁、尾梁、前支腿、轉(zhuǎn)向加強梁、擺臂支架、橋殼連接支架、油氣彈簧支耳、立軸總成、上裝支架等組成。

      整體車架出廠前需噴涂85-C鐵紅環(huán)氧底漆和黑色環(huán)氧硝基無光磁漆H04-80,要求油漆表面應(yīng)均勻、光亮,無污點、流痕、脫層、起泡、皺紋和開裂等影響美觀的情況。但在某型號產(chǎn)品車架總成批生產(chǎn)過程中,陸續(xù)出現(xiàn)已交付產(chǎn)品表面油漆脫落現(xiàn)象,呈現(xiàn)批次質(zhì)量問題,在用戶中造成極為惡劣的影響。本文對造成車架油漆脫落的原因進行分析,開展相關(guān)試驗研究,進而確定改善車架表面除銹質(zhì)量的方案。

      1 車架批次性油漆脫落原因分析

      基于生產(chǎn)分廠的生產(chǎn)現(xiàn)狀分析,車架總成在生產(chǎn)過程中未采取有效去銹措施,待車架組焊完成后進行機加,此過程中,龍門銑鏜床的機床油液不可避免地會殘留在車架表面,后續(xù)進行手工去油、除銹,但效果有限,且除銹后有待檢時間長(超過12 h)的現(xiàn)象,容易造成二次生銹。據(jù)此分析,油漆脫落、起皮現(xiàn)象屬于漆膜附著力[1]低所致。而車架整體殘留機床油液和除銹后待檢時間長,是影響漆膜附著力的兩個重要因素。

      (1) 機床油液在工件上難以百分之百清理完,特別是工件的特殊表面(如焊接處、工件與工件的交接處)處理難度大。

      (2) 除銹后,必須在8 h內(nèi)(夏天:天氣濕度大)或12 h內(nèi)(冬天:天氣濕度較小)進行底漆覆蓋,否則會有空氣中的雜質(zhì)覆蓋工件,影響工件表面與油漆的結(jié)合效果,即附著力差。

      基于上述分析可知,提高縱梁表面除銹質(zhì)量可有效提高漆膜附著力,避免漆膜脫落、起皮。

      2 實施方案及效果

      2.1 方案確定

      車架左、右縱梁為大型薄板結(jié)構(gòu),選用HG785D高強度板,長度為14 m左右,厚度為8 mm,截面形狀為槽形和Z形組合的異型結(jié)構(gòu),采用人工打磨,工作量大,且打磨效果欠佳。目前廠內(nèi)通常采用噴鐵砂(丸)的方式對金屬件表面進行除銹[2]。對于左、右縱梁由于采用上述方式,其沖擊力比較大,會造成縱梁變形?;谏鲜鲈?,根據(jù)公司內(nèi)部實施和生產(chǎn)實際情況,擬從以下兩方面開展研究:

      (1) 利用廠內(nèi)噴砂手段(土砂)去除車架主梁表面銹蝕。

      (2) 記錄車架總成去銹前后各監(jiān)測點數(shù)據(jù),即:上拱程度,長、寬、高,各橋及橫梁、油氣彈簧支耳、擺臂支架的間距,擺臂支架相關(guān)定位尺寸(411、65)和其他定位尺寸。以此檢驗噴土砂是否會造成車架整體內(nèi)應(yīng)力的變化。

      2.2 車架總成噴砂(土砂)試驗

      2.2.1 噴砂表面質(zhì)量

      對廠內(nèi)一臺完成組焊的車架在噴砂場地進行了噴土砂試驗,噴砂過程中要求對油氣彈簧支耳連接孔、擺臂支架連接孔及端面進行保護。噴砂后產(chǎn)品表面效果如圖1所示。由圖1可看出,噴土砂后,縱梁表面銹跡、油跡均去除干凈,達到了預(yù)期的表面效果。

      圖1 噴砂(土砂)前后效果對比

      2.2.2 車架變形量檢測

      車架組焊完成并進行振動時效[3]處理后,確定車架總長范圍內(nèi)15處數(shù)據(jù)檢測點,通過對比在噴砂前后的檢測數(shù)據(jù),確認(rèn)變形量,具體位置及數(shù)據(jù)詳見表1~表4,這些數(shù)據(jù)均為車架在生產(chǎn)分廠平臺上放置,并在找正、調(diào)平的狀態(tài)下進行檢測得到的。通過以上數(shù)據(jù)的對比,可以確定采用噴土砂的方法,對車架造成的變形較小。

      表1 車架總成噴砂前垂向變形測量點分布

      表2 車架總成噴砂后垂向變形測量點分布

      表3 車架總成噴砂前橫向變形測量點分布

      表4 車架總成噴砂后橫向變形測量點分布

      2.3 噴漆試驗

      車架完成噴砂后,進行噴涂底漆試驗。按照噴漆規(guī)范對車架外表面噴涂鐵紅環(huán)氧底漆85-C Q/12DT0250-2007。底漆晾干后進行附著力檢測,要求不大于JB/T 5000.12-2007中的2級要求。根據(jù)車架結(jié)構(gòu),確定對15處測點進行附著力檢測,測點分布如下:前梁、尾梁各一處,左、右縱梁各四處,設(shè)五處隨機點。檢測結(jié)果表明,漆膜有效附著在車架表面,附著力符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求。

      3 結(jié)束語

      通過采用噴土砂的方法去除縱梁表面銹蝕、油跡,可為漆膜提供良好的附著力,從而避免出現(xiàn)漆膜脫落、起皮等缺陷,保證車架總成的整體產(chǎn)品質(zhì)量。主要創(chuàng)新及改進點如下:

      (1) 改變噴砂方式,采用土砂,可有效降低噴砂過程對縱梁表面的沖擊力,從而減小產(chǎn)品的變形。

      (2) 完善車架總成生產(chǎn)線的不足,彌補了人工除銹的缺點,提高了車架噴漆質(zhì)量。

      (3) 采用噴土砂這種理念,可舉一反三到型號中的其他產(chǎn)品上。對于采用噴鐵砂(丸)處理會引起較大變形的產(chǎn)品,可考慮采取噴土砂的方法去除銹跡。

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