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摘要:介紹某電廠上海汽輪機(jī)制造的350MW機(jī)組汽輪機(jī)盤車蝸桿軸向調(diào)整墊片固定銷斷裂,對固定銷斷裂的原因進(jìn)行分析,并提出現(xiàn)場解決方法。
關(guān)鍵詞:盤車;蝸桿;固定銷;斷裂
一、盤車裝置介紹
某電廠轉(zhuǎn)子盤車裝置采用側(cè)裝式盤車裝置,其安裝在低壓缸發(fā)電機(jī)側(cè)的軸承座上,主要功能在是在機(jī)組啟動前或停機(jī)后用來盤動汽輪發(fā)電機(jī)組的軸系。
汽輪機(jī)啟動沖轉(zhuǎn)前投入盤車裝置使轉(zhuǎn)子緩慢的轉(zhuǎn)動起來,檢查汽輪機(jī)內(nèi)部的動、靜部分是否存在摩碰現(xiàn)象,汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)時可以減少轉(zhuǎn)子啟動摩擦力,減少葉片沖擊力,并在暖機(jī)過程中使汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子溫度場均勻分布,避免轉(zhuǎn)子因受熱不均而造成彎曲。
機(jī)組停機(jī)后,由于汽缸上、下之間存在溫差,轉(zhuǎn)子在這種不均勻溫度場中,將因受熱不均勻而產(chǎn)生彎曲。為了避免這種現(xiàn)象的產(chǎn)生,在汽輪機(jī)停機(jī)時,投入盤車裝置,使汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子保持緩慢旋轉(zhuǎn),將由于汽輪機(jī)部件不均勻冷卻引起的轉(zhuǎn)子彎曲程度降到最低。
盤車裝置的主要零件有電動機(jī)、用來減速的大小齒輪傳動系統(tǒng)以及使小齒輪與盤車大齒輪相嚙合和退出所必需的連桿機(jī)構(gòu)和操縱桿。電動機(jī)帶動主動鏈輪旋轉(zhuǎn),通過傳動鏈條、從動鏈輪、蝸桿、蝸輪、蝸輪軸小齒輪以及惰輪來轉(zhuǎn)動減速齒輪,減速齒輪則用鍵與主齒輪軸相連接,主齒輪軸跟減速小齒輪相嚙合,而減速小齒輪又與盤車大齒輪嚙合,帶動汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子以3.38r/min 的速度旋轉(zhuǎn)。本裝置電動機(jī)為YB225M-6型,功率30KW,轉(zhuǎn)速為980r/min。鏈條使用圓銷式齒形鏈,鏈寬78毫米,內(nèi)導(dǎo)式,長135節(jié)。鏈輪的傳動比為1.4。
二、盤車故障原因分析和解決措施
2.1事故經(jīng)過
某電廠2號機(jī)做汽輪機(jī)機(jī)械超速試驗(yàn)后,汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子開始惰走,監(jiān)視汽機(jī)參數(shù)均正常。待汽機(jī)轉(zhuǎn)速降為零后立即投入主機(jī)盤車運(yùn)行,汽輪機(jī)惰走時間為57分鐘,盤車投入后電流24.87A,高中壓轉(zhuǎn)子偏心值穩(wěn)定在40微米。盤車運(yùn)行1小時候后,盤車電機(jī)電流突增至99.05A,電機(jī)過熱保護(hù)動作跳閘,檢查盤車電機(jī)開關(guān)三相電壓以及盤車噴油電磁閥動作均正常。在潤滑油及頂軸油均正常情況下,進(jìn)行手動盤車,轉(zhuǎn)子無法盤動。所以決定將盤車裝置解體檢查。
2.2盤車故障產(chǎn)生原因
盤車裝置解體后發(fā)現(xiàn)盤車蝸桿驅(qū)動端軸套與蝸桿抱死,無法轉(zhuǎn)動。進(jìn)一步解體發(fā)現(xiàn)蝸桿驅(qū)動端推力軸承套調(diào)整墊片定位銷切斷,使鐵屑進(jìn)入驅(qū)動端推力軸承銅套的推力面油槽及銅套徑向間隙,致使銅套徑向間隙變小后抱死,導(dǎo)致蝸桿卡澀,無法啟動盤車裝置?,F(xiàn)從盤車齒輪所受載荷對調(diào)整墊片定位銷的斷裂進(jìn)行分析。
2.3盤車調(diào)整墊片定位銷受力分析計(jì)算:
(1)根據(jù)蝸桿被動鏈輪齒數(shù)Z2=35,盤車電機(jī)主動鏈輪齒數(shù)Z1=25,電機(jī)轉(zhuǎn)速n1=980rpm,傳動比i=1.4,計(jì)算蝸桿的轉(zhuǎn)速n2:n2=n1/i=980/1.4=700rpm
(2)鏈傳動的效率約為0.94~0.96,為簡化計(jì)算近似認(rèn)為蝸桿的輸入功率為電動機(jī)的功率
(3)蝸桿與軸為一體,計(jì)算蝸桿上傳遞的扭力矩T:
T=955×104P/n2(Nmm)=955×104×30/700=409285.7 Nmm
式中:
P為蝸桿軸輸入功率KW;
n2為蝸桿的轉(zhuǎn)速rpm,
(4)計(jì)算蝸桿上固定銷所受剪切力σj:
σj=4T/πDd2 MPa=4×409285.7/3.14×76×32=762.3 MPa
式中:
T為蝸桿軸的扭力矩 Nmm;
D為蝸桿軸的直徑 mm,測量D=76mm;
d為定位銷的直徑 mm,測量d=3mm。
(5)固定銷的材質(zhì)為45鋼,45鋼的允許抗剪強(qiáng)度為178MPa,遠(yuǎn)小于σj,容易斷裂。
2.4盤車故障處理方法
針對某廠盤車裝置蝸桿驅(qū)動端調(diào)整墊片定位銷設(shè)計(jì)及制造廠裝配問題,將原直徑為3mm單只定位銷更換為直徑為5mm定位銷,并將材質(zhì)更換為40Cr(40Cr的允許抗剪強(qiáng)度為400MPa),提高定位銷的抗剪切能力,同時將損壞的蝸桿推力軸承軸套更換以及在裝配時檢查確認(rèn)定位銷已妥善嵌入調(diào)整墊片溝槽中,盤動裝置檢查機(jī)構(gòu)工作正常。
現(xiàn)對更換后的定位銷所受剪切力進(jìn)行校核:
σj=4T/πDd2 MPa=4×409285.7/3.14×76×52=274.4 MPa
更換后的固定銷允許抗剪強(qiáng)度大于計(jì)算抗剪強(qiáng)度σj,故能滿足在此處使用,且不易造成斷裂。
2.5盤車故障解決辦法及汽輪機(jī)后續(xù)處理措施
本次某電廠汽輪機(jī)盤車裝置故障其主要原因是汽輪機(jī)廠家設(shè)計(jì)不合理是導(dǎo)致,故提出以下建議:
(1)加強(qiáng)定期檢查工作,機(jī)組檢查將盤車檢查列為標(biāo)項(xiàng),每次計(jì)劃檢修時必須進(jìn)行檢查。(2)盤車裝置跳閘后正確采取悶缸措施,對汽缸各部位溫差做好記錄和相應(yīng)曲線,確保汽缸上下溫差沒有突升突降的現(xiàn)象,確保汽輪機(jī)上下缸溫差不大,大軸產(chǎn)生永彎曲的幾率將會大大降低。
(3)轉(zhuǎn)子不排除存在未釋放的殘余應(yīng)力或輕微彈性彎曲,以及汽封可能存在輕微倒伏。沖車前一定做好充分的事故預(yù)案和應(yīng)急措施,同時加強(qiáng)沖車時關(guān)鍵數(shù)據(jù)的監(jiān)視。
(4)建議同類型機(jī)組必要情況下將定位銷技改為對稱雙向定位銷且加粗定位銷直徑,從而保證機(jī)組在盤車時不會出現(xiàn)因蝸桿定位銷斷裂導(dǎo)致汽輪機(jī)盤車無法投入的事故。
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