何志瞧,楊 敏,趙力航,,楊 威,盧琴芬
(1.浙江浙能蘭溪發(fā)電有限責(zé)任公司,浙江 金華 321110;2.浙江省火力發(fā)電高效節(jié)能與污染物控制技術(shù)研究重點實驗室,杭州 311121;3.浙江浙能技術(shù)研究院有限公司,杭州 311121;4.浙江大學(xué) 電氣工程學(xué)院,杭州 310027)
火力發(fā)電廠傳統(tǒng)制粉系統(tǒng)中,磨煤機(jī)驅(qū)動采用工頻運(yùn)行的異步電動機(jī),其轉(zhuǎn)速是發(fā)電廠基建階段根據(jù)設(shè)計煤種校核得到的,此后無論煤種如何變化,磨煤機(jī)電動機(jī)均為定頻運(yùn)行。因此,傳統(tǒng)制粉系統(tǒng)不能調(diào)整轉(zhuǎn)速,當(dāng)工況變化后,容易出現(xiàn)制粉系統(tǒng)出力降低、電耗增大等一系列問題[1-2]。
當(dāng)上倉煤種可磨性較差時,磨煤機(jī)出口煤粉細(xì)度增大,導(dǎo)致著火推遲,火焰中心上移,易造成鍋爐效率降低、污染物排放量超標(biāo),以及主、再熱汽溫超溫等問題;當(dāng)上倉煤種可磨性較好時,磨煤機(jī)出口煤粉細(xì)度減小,易造成磨煤機(jī)電耗增加[3-6]。對于傳統(tǒng)制粉系統(tǒng),通過調(diào)節(jié)靜態(tài)分離器折向擋板開度(或動態(tài)分離器轉(zhuǎn)速)及磨煤機(jī)液壓(彈簧)加載力,可在一定程度上起到調(diào)整煤粉細(xì)度的作用,但會限制磨煤機(jī)出力,影響機(jī)組帶負(fù)荷能力,而且在運(yùn)行中調(diào)節(jié)磨煤機(jī)折向擋板、液壓(彈簧)加載力的操作較為繁瑣。
現(xiàn)有的磨煤機(jī)電動機(jī)變頻器,是在無法確定磨輥加載力、煤粉細(xì)度和磨煤機(jī)出力之間的規(guī)律的前提下,通過增加電動機(jī)轉(zhuǎn)速來提高磨煤機(jī)出力[7-9]。目前國內(nèi)外缺乏對磨煤機(jī)轉(zhuǎn)速、加載力、煤粉細(xì)度和磨煤機(jī)出力之間關(guān)系的研究與具體應(yīng)用[10-12]。
采用稀土永磁電動機(jī)作為磨煤機(jī)的驅(qū)動電動機(jī),具有體積小、重量輕、效率高、特性好等一系列優(yōu)點。此外,稀土電動機(jī)搭配變頻器使磨煤機(jī)運(yùn)行中的轉(zhuǎn)速調(diào)整成為可能。就制粉系統(tǒng)來說,調(diào)節(jié)磨煤機(jī)轉(zhuǎn)速的主要目的不是節(jié)電,而是通過控制煤粉細(xì)度和煤粉濃度的變化,匹配當(dāng)前煤種、當(dāng)前設(shè)備狀態(tài)以及當(dāng)前鍋爐燃燒的調(diào)整需求。本文探討磨煤機(jī)電動機(jī)采用稀土永磁電動機(jī)后的運(yùn)行方式,設(shè)計一系列試驗方案測試改造后制粉系統(tǒng)在不同轉(zhuǎn)速、不同工況下的各項參數(shù),并通過分析試驗結(jié)果給出磨煤機(jī)在輕載、中載、重載下的轉(zhuǎn)速設(shè)定推薦值。
將某發(fā)電廠1 號機(jī)組的1E 磨煤機(jī)電動機(jī)替換為稀土永磁電動機(jī)。原有鍋爐(B & WB-1903/25.40-M)為超臨界參數(shù)、螺旋爐膛、一次中間再熱、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、露天布置的Π 型鍋爐,鍋爐配有帶循環(huán)泵的內(nèi)置式啟動系統(tǒng)。采用ZGM 中速磨冷一次風(fēng)機(jī)正壓直吹式制粉系統(tǒng),前后墻對沖燃燒方式,配置B & W 公司的DRB-4Z 超低NOX雙調(diào)風(fēng)旋流燃燒器及燃盡風(fēng)噴口。機(jī)組經(jīng)歷過增容改造,額定出力為660 MW。
電動機(jī)改造前制粉系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)見表1。
表1 電動機(jī)改造前制粉系統(tǒng)主要技術(shù)參數(shù)
將原異步電動機(jī)替換為永磁電動機(jī),并配用一臺通用變頻器。替換后的稀土永磁電動機(jī)主要技術(shù)參數(shù)見表2。
表2 永磁電動機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
為了探尋磨煤機(jī)使用永磁電動機(jī)變頻調(diào)速后轉(zhuǎn)速的控制問題,制訂一套技術(shù)方案。
(1)對于設(shè)計轉(zhuǎn)速為n0、設(shè)計煤量為Q0的磨煤機(jī),按各個相關(guān)設(shè)備當(dāng)前參數(shù)設(shè)置進(jìn)行試驗,記錄入口一次風(fēng)量、一次風(fēng)溫、出口壓力、出口溫度、煤粉細(xì)度、煤粉濃度(本文指質(zhì)量分?jǐn)?shù))、石子煤量、磨煤機(jī)電動機(jī)功率、電動機(jī)電流、1~2 h磨煤機(jī)電耗。
(2)根據(jù)測得的煤粉細(xì)度結(jié)果,調(diào)整折向擋板的角度。由于磨煤機(jī)轉(zhuǎn)速提高后會使煤粉變細(xì),為了充分發(fā)揮高轉(zhuǎn)速下磨煤機(jī)的帶載能力,在制粉結(jié)果合格的前提下,可增加折向擋板的角度。
(3)為獲得最優(yōu)磨煤機(jī)轉(zhuǎn)速與當(dāng)前煤種下煤量的對應(yīng)關(guān)系,設(shè)定基準(zhǔn)轉(zhuǎn)速n=n0,基準(zhǔn)煤量Q=Q0,分別進(jìn)行0.75n,0.9n,1.0n,1.1n,1.25n共5 檔磨煤機(jī)轉(zhuǎn)速下,煤量為最小負(fù)載、0.6Q、0.9Q、最大負(fù)載共4 種工況的測試,記錄入口一次風(fēng)量、一次風(fēng)溫、出口壓力、出口溫度、煤粉細(xì)度、煤粉濃度、石子煤量、磨煤機(jī)電動機(jī)功率、電動機(jī)電流、1~2 h 磨煤機(jī)電耗,并進(jìn)行對比分析。最小負(fù)載工況以磨煤機(jī)運(yùn)行時不產(chǎn)生有害性振動為判斷依據(jù),并參考磨煤機(jī)設(shè)計最小煤量;最大負(fù)載工況以磨煤機(jī)運(yùn)行時稀土電動機(jī)的定子電流、功率不超過額定值為判斷依據(jù),并參考磨煤機(jī)設(shè)計最大煤量。
最后,對石子煤量進(jìn)行校核:若石子煤量在預(yù)設(shè)閾值內(nèi),則進(jìn)行下一步驟;若石子煤量超過閾值,則返回上一步驟,調(diào)整基準(zhǔn)轉(zhuǎn)速與基準(zhǔn)煤量重新測試。
試驗方案的流程如圖1 所示。根據(jù)試驗結(jié)果,針對當(dāng)前煤種確定變頻器的變速范圍,以及輕載、中載、重載下的建議轉(zhuǎn)速。當(dāng)需要降低磨煤機(jī)的最低煤量時,對于設(shè)計轉(zhuǎn)速為n0的磨煤機(jī),可以通過變頻調(diào)速適當(dāng)降低轉(zhuǎn)速。
圖1 試驗方案流程
根據(jù)上述方案,結(jié)合1E 磨煤機(jī)的實際參數(shù),設(shè)計了5 檔轉(zhuǎn)速,每檔轉(zhuǎn)速4 個工況(其中18 r/min時只進(jìn)行了3 個工況試驗),共計19 個工況的試驗(見表3)。各工況測試期間,磨煤機(jī)進(jìn)口冷熱風(fēng)門投自動,磨煤機(jī)出口溫度設(shè)定值為75 ℃,磨煤機(jī)一次風(fēng)量不設(shè)偏置,磨煤機(jī)液壓加載力跟隨該磨液壓加載曲線,磨煤機(jī)出口靜態(tài)分離器擋板放置于55°。試驗期間,1E 磨煤機(jī)上倉煤種均為同批次優(yōu)混煤,設(shè)計煤種和試驗煤種煤質(zhì)指標(biāo)見表4,機(jī)組負(fù)荷大部分時間穩(wěn)定在600 MW。
表3 工況安排
表4 試驗期間煤種情況
在18 r/min,21 r/min,24 r/min,27 r/min,30 r/min 轉(zhuǎn)速下,分別進(jìn)行30 t/h,45 t/h 煤量時的煤粉細(xì)度測試試驗,結(jié)果見表5??梢钥闯觯合嗤毫肯?,隨著磨煤機(jī)轉(zhuǎn)速的提高,煤粉細(xì)度呈下降趨勢;相同轉(zhuǎn)速下,隨著給煤量的增加,煤粉細(xì)度呈上升趨勢。
表5 不同轉(zhuǎn)速相同煤量煤粉細(xì)度測試結(jié)果
在18 r/min,21 r/min,24 r/min,27 r/min,30 r/min 轉(zhuǎn)速下,分別進(jìn)行磨煤機(jī)最大出力和煤粉細(xì)度測試試驗,結(jié)果見表6。可以看出:隨著轉(zhuǎn)速的提高,磨煤機(jī)最大出力增加較為明顯,相較于改造前額定轉(zhuǎn)速(24 r/min),磨煤機(jī)轉(zhuǎn)速增加至27 r/min 和30 r/min 后,磨煤機(jī)最大出力分別增加約13.1%和20.4%;磨煤機(jī)最大出力工況下,隨著轉(zhuǎn)速提高,煤粉細(xì)度有減小趨勢。
表6 不同轉(zhuǎn)速下磨煤機(jī)最大出力及煤粉細(xì)度測試結(jié)果
將不同轉(zhuǎn)速下磨煤機(jī)最大出力時的煤粉細(xì)度折算到R90=18%進(jìn)行修正,修正后磨煤機(jī)的最大出力結(jié)果見表7??梢钥闯?,將不同轉(zhuǎn)速下最大出力試驗時的煤粉細(xì)度折算到R90=18%進(jìn)行碾磨出力修正后,隨著轉(zhuǎn)速的提高,磨煤機(jī)最大出力增加更為明顯。
表7 不同轉(zhuǎn)速下磨煤機(jī)最大出力折算到設(shè)計煤種時的碾磨出力
在18 r/min,21 r/min,24 r/min,27 r/min,30 r/min 轉(zhuǎn)速下,分別進(jìn)行磨煤機(jī)最小出力和煤粉細(xì)度測試試驗,結(jié)果見表8??梢钥闯觯恨D(zhuǎn)速降低至21 r/min 和18 r/min,可以有效降低磨煤機(jī)最小出力,并且這2 檔轉(zhuǎn)速下磨煤機(jī)電流相比改造前空載電流降低約8 A;對比21 r/min 和18 r/min這2 檔轉(zhuǎn)速,磨煤機(jī)最小出力工況時,煤粉細(xì)度變化不大。
表8 不同轉(zhuǎn)速下磨煤機(jī)最小出力及煤粉細(xì)度測試結(jié)果
3.4.1 煤粉濃度
通過發(fā)電廠數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),取試驗期間1E磨煤機(jī)的平均給煤量和平均一次風(fēng)量,計算1E磨煤機(jī)在各煤量下,轉(zhuǎn)速增加時煤粉濃度的變化情況,如圖2 所示??梢钥闯觯嗤毫肯?,隨著轉(zhuǎn)速的提高,煤粉濃度逐漸增加。
圖2 各煤量下轉(zhuǎn)速增加時煤粉濃度變化趨勢
3.4.2 磨煤單耗
試驗期間,由于機(jī)組負(fù)荷不同,無法對1E磨煤機(jī)改造前后的制粉單耗進(jìn)行直接對比。通過統(tǒng)計試驗期間各工況下磨煤機(jī)單位時間內(nèi)耗電量、平均給煤量、平均電流等參數(shù),對比計算得到磨煤單耗,如圖3 所示??梢钥闯觯嗤毫肯?,隨著轉(zhuǎn)速的提高,制粉系統(tǒng)磨煤單耗呈下降趨勢。其中最小給煤量(14 t/h 及以下)下,磨煤機(jī)轉(zhuǎn)速在21 r/min 時磨煤單耗最?。?0 t/h 煤量下,磨煤機(jī)轉(zhuǎn)速在24 r/min 時磨煤單耗最小;45 t/h煤量下,磨煤機(jī)轉(zhuǎn)速在27 r/min 時磨煤單耗最小;最大給煤量下,隨著磨煤機(jī)轉(zhuǎn)速的提高,磨煤單耗呈下降趨勢。
圖3 各煤量下轉(zhuǎn)速增加時磨煤單耗變化趨勢
試驗期間,對各工況下磨煤機(jī)石子煤排放量進(jìn)行統(tǒng)計計算,結(jié)果見表9??梢钥闯觯禾岣吣ッ簷C(jī)轉(zhuǎn)速,磨煤機(jī)出力增加后,石子煤量增加不明顯;較低煤量時,磨煤機(jī)轉(zhuǎn)速過高(達(dá)到27 r/min),磨煤機(jī)石子煤排放量較大。
表9 不同轉(zhuǎn)速、不同煤量時磨煤機(jī)石子煤統(tǒng)計情況
本文提出一種磨煤機(jī)電動機(jī)采用永磁同步電動機(jī)后的變頻運(yùn)行技術(shù)方案,通過進(jìn)行5 檔轉(zhuǎn)速、每檔轉(zhuǎn)速4 個工況的試驗,測得不同工況下煤粉細(xì)度、最大出力、最小出力、石子煤排放情況,分析煤粉濃度和磨煤單耗的變化趨勢。
根據(jù)上述測試結(jié)果,針對當(dāng)前煤種提出變頻器運(yùn)行方案。輕載時(給煤量20 t/h 及以下),建議磨煤機(jī)轉(zhuǎn)速為21 r/min;中載時(給煤量20~40 t/h),建議磨煤機(jī)轉(zhuǎn)速為24 r/min;重載時(給煤量40 t/h 及以上),建議磨煤機(jī)轉(zhuǎn)速為27 r/min。采用該方案能使制粉系統(tǒng)的煤粉細(xì)度和煤粉濃度可控,有利于磨煤機(jī)驅(qū)動系統(tǒng)的優(yōu)化運(yùn)行。