劉 暢
(哈爾濱軸承集團(tuán)有限公司 技術(shù)中心,黑龍江 哈爾濱 150036)
在機(jī)械行業(yè)中,切削液被廣泛應(yīng)用于各種磨削加工中,主要作用是潤(rùn)滑、清洗、防銹和冷卻。因此合理選用切削液能有效地改善加工表面質(zhì)量、降低磨削溫度并減小磨削力。水基切削液通常分為三大類,即乳化液、合成切削液和半合成切削液。其中合成切削液及半合成切削液因其良好的冷卻性能、清洗性能以及好的可見(jiàn)性,加之使用壽命長(zhǎng), 成為切削液的發(fā)展趨勢(shì)[1]。
針對(duì)我公司現(xiàn)用切削液存在的操作者過(guò)敏、切削液清洗效果不佳、工序間防銹時(shí)間短等問(wèn)題,經(jīng)過(guò)系統(tǒng)科學(xué)的檢測(cè)、試驗(yàn)、分析及計(jì)算,選擇出適合我公司使用的切削液。
操作者在使用現(xiàn)用切削液時(shí),會(huì)出現(xiàn)皮膚發(fā)癢、紅腫,嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)l(fā)生潰爛;有的操作者因?yàn)閷?duì)切削液過(guò)敏嚴(yán)重,只能采用防銹水代替切削液進(jìn)行平面磨床的操作,但是防銹水中的亞硝酸鈉有致癌風(fēng)險(xiǎn)且不符合環(huán)保要求。
根據(jù)規(guī)定,工序間防銹周期為七天,但經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn):當(dāng)現(xiàn)用切削液濃度低于 6% 時(shí),夏季軸承表面一天就會(huì)生銹,不符合工序間防銹規(guī)程規(guī)定,只能通過(guò)提高切削液濃度的方法延長(zhǎng)防銹時(shí)間,從而增加切削液原液的用量,進(jìn)而增加經(jīng)濟(jì)成本。
在實(shí)際生產(chǎn)中,切削液使用濃度及添加液實(shí)測(cè)濃度均大幅高于廠家推薦濃度最高值,說(shuō)明切削液原液消耗量高,導(dǎo)致成本升高。
試驗(yàn)切削液型號(hào):WL-202、3755H、M2016、M3019A。
試驗(yàn)設(shè)備:分別選用內(nèi)溝、平面、外溝磨床設(shè)備進(jìn)行試驗(yàn),保證切削液使用效果的普遍性。
檢測(cè)項(xiàng)目:理化檢驗(yàn)、表面粗糙度、切削液濃度、添液配比、致敏性、工序間防銹、氣味、腐蝕性、消泡性。
本文檢測(cè)的切削液主要性能如表 1 所示。
表1 切削液主要特性
WL-202 切削液呈透明淡黃色,3755H 切削液呈乳白色,M2016 切削液呈淡黃色,3019A 切削液呈透明淡黃色。
WL-202 切削液配比濃度為實(shí)測(cè)配比濃度;M2016 為推薦濃度 5%;3755H 切削液使用濃度為 4~5%。當(dāng)切削液濃度低于 4% 時(shí),由于廠區(qū)用自來(lái)水硬度較高,工序間防銹能力不足;當(dāng)切削液濃度高于 5% 時(shí),不能顯著提高磨削效果,反而會(huì)造成原液的浪費(fèi),增加成本。
分別選用 4% 及 5% 兩個(gè)濃度進(jìn)行粗磨內(nèi)溝工序磨削效果的對(duì)比試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如表 2 切削液配比濃度所示。
表2 切削液配比濃度 μm
試驗(yàn)表明:兩個(gè)濃度的切削液在加工零件時(shí),粗糙度結(jié)果均滿足 P5 級(jí)工藝要求的粗磨粗糙度 Ra0.8 的規(guī)定。兩種濃度切削液加工的套圈粗糙度平均值相差不大,因此選擇 4% 濃度作為后續(xù)試驗(yàn)的規(guī)定濃度值。
由于切削液具有冷卻性能,磨削時(shí)切削液會(huì)蒸發(fā)帶走熱量,因此每天需要添加一定濃度的添加液,以確保磨削時(shí)切削液的濃度保持不變。
3755H 切削液推薦添加液配比為 1:50,最初試驗(yàn)添加 360ml 原液于 18L 水中,發(fā)現(xiàn)濃度升高超過(guò)規(guī)定值,因此需要降低配比。經(jīng)過(guò)后續(xù)試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)添加 200ml 原液于 18L 水中,即配比為1:90 時(shí),濃度達(dá)到規(guī)定值范圍。在該添加液配比條件下,連續(xù)記錄 4 次添液前后濃度對(duì)比數(shù)據(jù), 如表 3 所示。
表3 添加液配比濃度
由表 3 可知:在 1:90 為添加液配比的條件下,4 次實(shí)測(cè)添加后濃度呈逐步提高趨勢(shì),且濃度最終已經(jīng)接近 5% 濃度上線,證明切削液消耗量較小,有效成分能夠保留,只是蒸發(fā)帶走大部分水分。因此確定,在日常加工過(guò)程中,添加175 ~ 200ml 切削液原液于 18L 水中,每天跟蹤加工濃度,測(cè)量結(jié)果為 3.92 ~ 4.2(3.3 ~ 3.5),滿足正常使用需求。
在電機(jī)分廠進(jìn)行軸承磨內(nèi)溝工序,分別選取4% 濃度下粗磨內(nèi)溝工序及精磨內(nèi)溝工序進(jìn)行磨削效果對(duì)比試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如表 4 所示。
表4 兩種切削液對(duì)內(nèi)溝表面粗糙度的影響 μm
試驗(yàn)表明:在相同加工參數(shù)的條件下,使用 3755H 切削液加工的套圈粗糙度明顯優(yōu)于使用WL-202 切削液加工的套圈。同時(shí),使用 3755H切削液加工的套圈,粗糙度接近 P5 級(jí)精磨內(nèi)溝粗糙度 Ra 0.32 的要求。
針對(duì) WL-202 切削液存在的部分操作者過(guò)敏嚴(yán)重的現(xiàn)象,選擇有過(guò)敏史的人員進(jìn)行試驗(yàn),操作設(shè)備為平面磨床。3755H 切削液試驗(yàn)兩個(gè)月無(wú)過(guò)敏現(xiàn)象;M2016 切削液初次接觸即有輕微刺痛現(xiàn)象。
選擇在用 WL-202 切削液(濃度為 5.5%)、在用 3755H 切削液(濃度為 4%)及配制WL-202 切削液(濃度為 4.4%)進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如表 5 所示。
表5 防銹時(shí)長(zhǎng)對(duì)比
對(duì)比兩組在用切削液,均能夠滿足工序間防銹時(shí)間要求,但是 WL-202 切削液是以提高濃度為條件滿足規(guī)定的要求。兩種切削液相比較,3755H 切削液的濃度比 WL-202 切削液的濃度低,但防銹時(shí)間超出了 2 天。
濃度 4% 的 WL-202 切削液工序間防銹只有 2 天,因此只能增加切削液濃度,增加了切削液的消耗。
切削液消泡性對(duì)比見(jiàn)圖 1。圖 1a 為 WL-202 切削液加工現(xiàn)場(chǎng),能看到明顯聚集的泡沫;圖 1b 為 3755H 切削液加工現(xiàn)場(chǎng),無(wú)聚集泡沫存留。
圖 1 切削液消泡性對(duì)比
本文通過(guò)對(duì)比理化檢驗(yàn)、外觀、配比濃度、添加液配比、表面粗糙度、致敏性、工序間防銹及消泡性等性能,選擇出 3755H 切削液性能較為優(yōu)越,適合我公司使用。