王文添
(陜西省引漢濟渭工程建設(shè)工程有限公司,陜西 西安 710100)
引漢濟渭工程是陜西省重大引調(diào)水工程,隧洞橫穿秦嶺底部,地質(zhì)條件復雜,涉及多處富水區(qū)及斷層地帶,施工難度極大[1]。在引水隧洞施工期間,不同地質(zhì)段出現(xiàn)了形式多樣的大涌水、流沙、突泥涌水等不利地質(zhì)狀況[2-3]。
隨著國家逐步加大水利基礎(chǔ)建設(shè)的投資,近些年類似的引調(diào)水工程相繼實施,施工中遭遇到的超大涌水處理難題異常復雜,嚴重制約著工程建設(shè)進度,對施工安全和機械設(shè)備也造成了一定的威脅。為解決這一難題,對秦嶺隧洞七號洞高壓富水區(qū)分別采取不同材料的漿液及漿液配比進行帷幕注漿試驗[4],通過試驗對比,選定注漿工藝、試驗數(shù)據(jù),最終確定注漿方案及參數(shù),確保高壓富水段的帷幕注漿施工順利進行,為后續(xù)類似地質(zhì)段施工積累了豐富的實踐經(jīng)驗[5]。
引漢濟渭工程秦嶺隧洞由黃三段和越嶺段組成,越嶺段全長81.999km,沿線布設(shè)10條支洞,7號支洞口位于周至縣陳河鎮(zhèn)黑河上游2km處右岸陡坡上,支洞長1877m,主洞全長8122m,上游長3569m,下游長4553m,隧洞最大埋深1230m,涌水段埋深約980m,屬Ⅱ類圍巖,巖性主要以花崗巖、閃長巖為主,節(jié)理、裂隙發(fā)育,節(jié)理面平直光滑,無擦痕,密閉,無填充。
在主洞上游掘進至K68+984時,在鉆孔至3.5m深度時,拱頂突然爆發(fā)承壓水,噴射距離18m,涌水發(fā)生后,在掌子面鉆設(shè)8個直徑42mm的探孔,均出現(xiàn)不同程度的噴射水流,經(jīng)測算,日最大單孔涌水量達到43000m3,經(jīng)1個月的抽排,涌水無明顯的衰減跡象。本次涌水呈現(xiàn)水量大、水壓高、巖性堅硬、巖層破碎的特點,給帷幕注漿堵水施工帶來了很大的困難。
根據(jù)涌水段地質(zhì)、工程環(huán)境及出水狀況,以“以堵為主、限量排放、堵排結(jié)合、排水降壓”為原則,采用超前全斷面帷幕注漿方式進行堵水處理,達到充填圍巖裂隙、封堵裂隙水、提高圍巖整體性、保證施工進度及安全的目的。
在帷幕注漿施工前應(yīng)進行注漿試驗,確定K68+988~K68+963段(第1循環(huán)含4m止?jié){墻,共5個循環(huán))為注漿試驗段,帷幕軸線長度25m,主要試驗內(nèi)容如下:
a.驗證注漿設(shè)計參數(shù)的合理性,為后序施工提供適宜的注漿施工參數(shù)。
b.確定合理的注漿施工工藝及施工方案,尤其是在地層中出現(xiàn)大量跑漿、冒漿和注漿量大等情況時的注漿施工處理措施等。
c.通過對試驗成果的分析,提出準確、充分的試驗結(jié)論和成果建議,使帷幕注漿施工順利完成,并滿足工程建設(shè)的各項管理要求。
根據(jù)帷幕注漿設(shè)計技術(shù)要求和現(xiàn)場地質(zhì)情況,分4個區(qū)間進行帷幕注漿試驗。其作用一是探明前方水源情況;二是分區(qū)進行注漿參數(shù)試驗;三是封閉止?jié){墻與圍巖間的縫隙。選擇第二排的B-4、B-7、B-14、B-17作為試驗孔,采用不同比例的單液、雙液漿進行試驗,其孔位布置如圖1所示。
圖1 試驗孔布置示意圖
帷幕注漿試驗投入1臺PRD-180C型地質(zhì)鉆機、2臺KBY90/15-22型注漿泵、2臺LJ-1000型攪拌機、1臺注漿自動記錄儀等。
施工順序為:B-4孔→B-17孔→B-14孔→B-7孔,各次序孔在單個灌漿段灌漿結(jié)束且充填漿液材料終凝后,再進行下一段灌注。
3.4.1 鉆孔
試驗應(yīng)嚴格按選定的孔位進行施工,并采用全站儀測量孔位,開孔孔位誤差控制在10cm之內(nèi)。鉆機安裝平整牢固,用儀器調(diào)整使天車、立軸、鉆孔在一條鉛垂線上,鉆孔孔徑為90mm,采用金剛石鉆頭鉆進,在鉆進過程中,嚴格按照操作規(guī)程,合理掌握鉆進參數(shù),遇到特殊情況,需采取措施后再進行鉆進。開孔鉆進時,輕壓慢轉(zhuǎn)鉆進1m后,再按正常情況鉆進。每個鉆段結(jié)束,立即進行沖孔,直至回水變清后提鉆。
3.4.2 成孔質(zhì)量控制
注漿孔孔位與設(shè)計孔位偏差值不大于10cm,終孔孔深應(yīng)滿足設(shè)計要求,鉆孔孔底最大偏差符合設(shè)計規(guī)定值。為保證鉆孔質(zhì)量,在施工中采取了以下防斜、糾斜措施:
a.鉆進前鉆機錨固穩(wěn)定,按設(shè)計角度用專門儀器定好立軸角度。
b.鉆進時合理掌握好鉆進參數(shù),鉆壓不要過大。
3.5.1 注漿壓力及方法
注漿時應(yīng)注意以下事項:
a.在注漿前需要進行孔口管埋設(shè),孔口管埋設(shè)段位鉆設(shè)130mm孔,采用高速錨固劑埋設(shè)108mm孔口管。
b.初始注漿壓力值需參考涌水時測得的涌水壓力值,一般較涌水壓力大0.5~1MPa,注漿結(jié)束標準壓力控制在5~6MPa。
c.注漿方法采取前進式分段注漿方法。
d.注漿管安設(shè)于孔口管尾端,螺栓錨固。
e.注漿漿液由稀到濃逐級變換。當注漿壓力保持不變而注入率持續(xù)減少時,或當注入率不變而注漿壓力持續(xù)升高時,不改變水灰比。當某一級水灰比灌入量達300L以上或灌注30min以上,壓力與吸漿率仍無變化時,可以調(diào)高一級水灰比;吸漿率大于30L/min時可以越級提高水灰比。當水泥漿經(jīng)過多次待凝后,仍然不能達到結(jié)束標準時,改為雙液漿灌注。
3.5.2 漿液制備及質(zhì)量控制
現(xiàn)場使用的注漿材料中,水、水泥、水玻璃等必須經(jīng)進場檢測合格后方能投入使用?,F(xiàn)場按照配比配制漿液,其配制流程見圖2。所制漿液必須攪拌均勻并測定漿液比重,漿液從開始制備到用完,耗時小于1h,注漿配比按照表1、表2配比制備,漿液溫度必須保持在5~40℃之間。為保證漿液性能,每班(8h)由現(xiàn)場技術(shù)人員用漿液比重計至少測試3次漿液密度。在變換漿液水灰比時要求測試漿液密度,以確保漿液質(zhì)量的可靠性。
圖2 漿液配制流程
表1 水泥漿配比
表2 水泥-水玻璃雙漿液配比
在試驗孔注漿結(jié)束后,打開預埋管閘閥,結(jié)合對施工記錄、成果資料的分析,進行注漿質(zhì)量評定,評定標準以注漿后涌水量為主。在注漿結(jié)束3天后,采用原位鉆孔法進行檢查,以檢查段單孔涌水量小于5L/m·min為合格判定標準,如果注漿質(zhì)量不合格,則重新進行注漿處理;如果依然不合格,則對注漿孔進行加密,重新進行質(zhì)量檢查。
3.5.3 注漿中特殊情況處理
在注漿試驗過程中,根據(jù)注漿規(guī)范的要求或現(xiàn)場監(jiān)理的指示,對所遇到的注漿特殊情況,采取合理有效的措施進行處理,主要包括以下幾種情況:
a.B-17號孔注漿過程中與已鉆設(shè)的B-16號孔串漿,采取的處理手段為:封堵B-16號孔,B-17號孔正常注漿,待注漿試驗結(jié)束后,B-16號孔再掃孔重新鉆進。
b.注漿過程中遇吃漿量大難以結(jié)束時,采取低壓、濃漿、限流、間歇等措施處理。
c.對于單孔涌水量和注漿吃漿量大且不起壓的孔,一次注漿水泥量超過10t,反復待凝3~5次后,仍然無法達到灌漿結(jié)束標準時,采用雙液灌注。
帷幕注漿試驗孔施工工藝流程見圖3。
圖3 帷幕注漿試驗孔施工工藝流程
注漿試驗工作結(jié)束后,根據(jù)各孔的鉆孔、注漿等現(xiàn)場記錄匯總成果,按照《水工建筑物水泥注漿施工技術(shù)規(guī)范》(SL 62—2014)中注漿成果分析的要求,對本次注漿試驗的注漿效果進行分析。
帷幕注漿試驗孔注漿結(jié)束后,待凝3天后進行原位鉆孔檢查,帷幕注漿質(zhì)量合格標準為單孔涌水量小于5L/(m·min)。根據(jù)現(xiàn)場檢測結(jié)果,單孔涌水量最大為4L/(m·min),最小為2.2L/(m·min),平均單孔涌水量為3.05L/(m·min),本次試驗孔注漿結(jié)果為合格。
試驗孔各序孔平均單位注入量統(tǒng)計見表3。
表3 試驗孔各序孔平均單位注入量統(tǒng)計
從表3可以看出,注漿試驗中注漿區(qū)域不同,注入量也不同。單孔每延米注入量最大為1537.5kg,注入量最小為1229.2kg,平均注入量為1402.6kg。分析各孔注漿規(guī)律如下:
a.隨著試驗孔長度的增加,注漿終止壓力相應(yīng)增加。
b.對于雙液漿,隨著水玻璃比例的增加,注漿壓力隨之上升,注漿量隨之下降。
c.對于單液漿,隨著水泥漿濃度的降低,注漿量隨之升高。
通過對試驗孔位置分布、注漿效果及注漿質(zhì)量等進行綜合分析得到以下規(guī)律:
a.注漿試驗孔孔深6~9m,分布于掌子面上下左右4個區(qū)域,上部孔每延米平均注入量為1501.4kg,下部孔每延米平均注入量為1304.9kg,各試驗孔平均單位注入量隨著注漿孔位標高的降低而遞減,上部孔位注漿量均大于下部孔位注漿量。
b.從試驗孔注漿效果來看,水泥-水玻璃(35Bé)雙液漿的優(yōu)選比例為1∶1.25(體積比),水泥單液漿的優(yōu)選比例為0.8∶1(質(zhì)量比)。
c.從檢查孔的單孔涌水量來看,均在4L/m·min以內(nèi),達到了設(shè)計標準。
d.注漿試驗孔孔深6~9m,最小終止壓力為5MPa,最大終止壓力為8MPa,隨著注漿段長度的增加,注漿壓力相應(yīng)增加,由此推斷,后期在深孔注漿時,實際終止壓力會高于設(shè)計壓力。
e.根據(jù)單位注漿量統(tǒng)計情況分析,前方圍巖節(jié)理裂隙較為發(fā)育,在長孔注漿時,存在大量吃漿的可能。
a.由注漿試驗分析可知,采用試驗中所用的施工工藝和施工參數(shù),保證了注漿質(zhì)量及注漿施工的順利進行,注漿效果能滿足設(shè)計要求。
b.注漿孔相互串漿時,可立即封堵串漿孔,待注漿孔注漿結(jié)束后,串漿孔二次鉆孔后繼續(xù)注漿。同時為防止出現(xiàn)串漿,適當加長相鄰兩個次序孔先后施工的時間間隔,或者采用隔孔施工方法。
c.分析試驗所選用的配比得出,為了降低漿液注入量,可視情況調(diào)整為小一級的水灰比或適當調(diào)高水玻璃用量。