焦亮(大慶油田有限責任公司第七采油廠,黑龍江 大慶 163517)
目前,油田開發(fā)已進入到特高含水期階段,注水質量將直接影響油田開發(fā)效果,而測試質量是注水的基礎[1]。面對注水井測試工作量和工作難度不斷增加以及用工緊張的現(xiàn)實情況,現(xiàn)有的測試技術已無法滿足生產需求,因此開展了注水井智能測調系統(tǒng)的現(xiàn)場試驗,以提升測試效率,緩解用工矛盾并降低勞動強度。
截至2020年大慶葡萄花油田共有注水井2 396口,其中分層井2 206口,與2012年相比增加490口。注水井測試工作量由2012年的4 300井次上升到2020年的5 510井次,年均增幅達到28.1%。同時,油田注水井細分程度呈逐年遞增趨勢,截至2020年平均單井注水層段數(shù)達3.42個,其中5個層段以上井數(shù)達到263口,測試壓力進一步加大。
傳統(tǒng)注水井測試時工人需搬運重達30 kg以上的測試儀器至井口,并攀爬3~4 m高的井口進行安裝,再開展正常測試操作,如圖1所示。當出現(xiàn)壓力高、出油等情況卡堵儀器時,還需反復攀爬防噴管,完成提送鋼絲解卡、開關高壓閘門等高風險作業(yè),冬季施工時,安全隱患尤為突出[2]。
圖1 搬運儀器、攀爬防噴管
基于以上現(xiàn)實,為全面提升葡萄花油田注水井測調效率、降低安全操作風險并緩解用工矛盾,開展了注水井智能測調系統(tǒng)現(xiàn)場試驗,以實現(xiàn)油田持續(xù)穩(wěn)產、高效開發(fā)的目標。
葡萄花油田現(xiàn)有注水井測試班組60個,年均測試工作量5 000井次,班組平均測調效率7.9井次/月,平均測試占井時間3.1 天/井次。自2020年起,在原有的兩臺高效測試車內開展智能測調系統(tǒng)技術改造,實現(xiàn)儀器自動搬運,防噴管自動安拆、遇阻自動解卡等功能,同時實現(xiàn)整個測試過程1人獨立操作完成。計劃開展注水井測調15井次,班組平均測試效率達到8.6 井次/月,平均單井測試時間2.5 天/井次。
2.2.1 測試儀器自動搬運、回收
針對注水井井口周邊環(huán)境紛繁復雜的情況,通過對地面軌道、水平懸軌等多種方案的對比,選用承重3 000 kg以上的鋼絲繩軌道高空運送的方案進行主體設備的自動傳輸,有效規(guī)避復雜地形對設備傳送工作的影響。
2.2.2 防噴管自動安裝、拆卸,遇阻自動解卡
通過控制程序及電力驅動輔助,使儀器從水平運送狀態(tài)翻轉為垂直,并通過井口定位器,自動對準并完成合緊(或松開)動作。同時通過信號線遠程控制測試閘門自動啟閉,有效規(guī)避高空、高壓作業(yè)風險。針對測試儀器經(jīng)??ǘ碌那闆r,設計“自動解卡系統(tǒng)”,如圖2所示,模仿人手提拉動作,完成解卡操作,大幅減輕員工勞動強度和操作風險。
圖2 儀器自動運送與自動解卡
2.2.3 測試全過程1人操作完成
通過應用該套系統(tǒng),測試時員工只需將井口定位器安裝至井口,其余測試操作均可通過遙控器遠程操作。同時額外設計有線控制、視頻監(jiān)控和語音報警等功能,有效保證1人測試操作的安全系數(shù)。
本次試驗共應用該操控系統(tǒng)2套,現(xiàn)場完成測試30井次,平均測調用時2.43 天/井次,測試效率9.05井次/月,同比提升1.15井次/月。整個測試過程可由1人完成,并有效規(guī)避高空、高壓作業(yè)。在提升測試效率的同時,也節(jié)約了操作成本,降低了員工勞動強度和安全風險[3]。截止2020年底,應用該系統(tǒng)已累計完成118井次的測試任務,整體運行良好,獲得良好經(jīng)濟效益和社會效益,如表1所示。
表1 智能測調寫實表
通過應用該系統(tǒng),班組操作成本可節(jié)約0.24萬元/井次,全年可節(jié)約操作成本52.13萬元。下步計劃對剩余的38臺雙滾筒測試車進行改造推廣,預計年可節(jié)約操作成本990.4萬元,具有在全油田推廣的良好前景。
(1)該系統(tǒng)能夠實現(xiàn)單人自動操控,有效降低員工勞動強度、規(guī)避安全風險的同時,可大幅提升測試效率,為油田后續(xù)數(shù)字化、智能化[4]建設奠定了基礎。
(2)該系統(tǒng)平均單井測調天數(shù)2.43 天/井次,測試效率9.05 井次/月,與傳統(tǒng)測試班組相比提升1.15井次/月,平均操作成本可節(jié)約0.24萬元/井次。
(3)從測調新技術的發(fā)展思路可以看出,自動化和多功能集成化將成為未來測試調配技術的主要發(fā)展方向[5]。因此,從經(jīng)濟效益和現(xiàn)場應用情況分析,注水井智能測調系統(tǒng)具有廣泛的應用前景。