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      220 kV組合電器局部放電缺陷的處理

      2021-08-18 13:48:48董萬光
      電力安全技術(shù) 2021年7期
      關(guān)鍵詞:卡槽刀閘傳動軸

      隋 恒,董萬光,趙 宇

      (國網(wǎng)山東省電力公司聊城供電公司,山東 聊城 252000)

      0 引言

      某220 kV變電站220 kV組合電器設(shè)備為三相分體式結(jié)構(gòu),型號ZF16-252/3150-50,投運(yùn)日期為2012年6月。投運(yùn)后按規(guī)定周期進(jìn)行局部放電帶電檢測。

      1 缺陷檢測經(jīng)過

      對該站組合電器進(jìn)行局部放電檢測時,利用特高頻檢測儀發(fā)現(xiàn)1號主變220 kV側(cè)201間隔A相附近有異常信號。檢測時,傳感器1固定在A相的盆式絕緣子上,傳感器2放置在A相附近,朝向空氣,用于檢測背景信號。由特高頻檢測圖譜可見,2個傳感器檢測到的特高頻信號均具有工頻相關(guān)性,每20 ms內(nèi)存在兩簇信號,信號幅值穩(wěn)定,與懸浮放電特征相符。2號傳感器為移動和旋轉(zhuǎn)傳感器,接收A相附近不同位置和方向信號,并將示波器的掃描速度提高至50 ns/格,便于清楚地比較信號間時差。經(jīng)多次測試,1號傳感器信號幅值均遠(yuǎn)大于2號,且信號在時間上也均超前于2號,說明1號傳感器首先檢測到信號,隨后信號經(jīng)衰減后被2號傳感器捕獲,放電源在氣室內(nèi)部。

      在刀閘外壁上增加3號超聲波傳感器,測試圖譜表明,特高頻與超聲脈沖信號一一對應(yīng),具有明顯的工頻相關(guān)性,信號來自同一個放電源。

      設(shè)置1~3號傳感器,采用聲電聯(lián)合延時定位法對放電源進(jìn)行精確定位,其中1號和2號傳感器為超聲波傳感器,3號為特高頻傳感器,三者在201-3 A相刀閘外壁由上至下排列進(jìn)行測試。

      由測試圖譜可見,1號超聲波脈沖在時間上超前于2號超聲波脈沖,信號源應(yīng)該更靠近1號傳感器[1]。對201-3氣室進(jìn)行SF6氣體成分及微水測試,測試結(jié)果見表1,未發(fā)現(xiàn)異常。

      表1 201-3氣室SF6氣體成分及微水測試結(jié)果

      2 缺陷分析

      現(xiàn)場檢測判斷放電信號為懸浮放電類型,放電源位于201-3刀閘氣室頂部靠近機(jī)構(gòu)位置。懸浮放電發(fā)生的原因是設(shè)備中某個部位由于沒有良好接地而積累了大量電荷,這些電荷與大地間形成電位差,差值逐漸增大后擊穿間隙發(fā)生放電[2]。

      檢查201-3刀閘氣室結(jié)構(gòu),其傳動機(jī)構(gòu)中,傳動輸入軸與齒輪傳動軸的齒輪相互咬合,齒輪傳動軸下端扁口與絕緣桿上端卡槽插接,三者緊密接觸,同為地電位;絕緣桿下端的卡槽通過軸與刀閘齒條連接,在轉(zhuǎn)動時帶動齒條伸縮,完成刀閘的分合,兩者是高電位。

      根據(jù)定位結(jié)果,放電源更靠近201-3刀閘氣室頂部位置,根據(jù)剖面圖結(jié)構(gòu),此位置可能發(fā)生因接觸不良造成懸浮放電的位置有兩處,分別為:

      (1) 傳動輸入軸與齒輪傳動軸的咬合面,此位置位于刀閘氣室頂部機(jī)構(gòu)內(nèi)。

      (2) 齒輪傳動軸與絕緣桿上端卡槽之間的插接面,此位置位于刀閘氣室內(nèi)。

      對201-3刀閘A相氣室每周進(jìn)行跟蹤測試,通過比較信號幅值,發(fā)現(xiàn)在2個月檢測周期內(nèi),放電幅值有緩慢增長趨勢。針對刀閘氣室放電情況,檢測人員及時申請停電檢查處理。

      3 解體檢查

      對1號主變220 kV側(cè)停電后,拆除刀閘傳動機(jī)構(gòu)連桿并打開刀閘上蓋,機(jī)構(gòu)內(nèi)未發(fā)現(xiàn)放電痕跡。隨后回收SF6氣體并打開201-3刀閘氣室。在解構(gòu)刀閘傳動機(jī)構(gòu)時,發(fā)現(xiàn)絕緣桿上部鋁合金接頭卡槽內(nèi)有黑色粉末,卡槽側(cè)壁有摩擦和氧化痕跡,說明傳動軸扁口未與絕緣桿卡槽卡緊。氣室其他位置沒有放電痕跡,判斷放電原因是齒輪傳動軸與絕緣桿卡槽的插接面接觸不良。

      分析齒輪傳動軸與絕緣桿接觸情況,二者側(cè)面和底面有三個接觸面,只要有一個接觸面能接觸良好,即可保證等電位,不會發(fā)生懸浮放電,因此二者三個面一定存在同時接觸不良的情況。

      測量齒輪傳動軸扁口的厚度和絕緣桿上部卡槽的寬度,分別為11.84 mm和12.32 mm。部件出廠規(guī)定兩者尺寸分別應(yīng)為11.90 mm和12.15 mm,尺寸差超過標(biāo)準(zhǔn)差值的92 %,為不合格產(chǎn)品。

      通過現(xiàn)場檢查,可確定放電位置為201-3刀閘氣室齒輪傳動軸下端扁口與絕緣桿上端卡槽插接處,放電原因?yàn)椴考庸ぞ炔粔?,造成插接部位接觸面空隙過大,導(dǎo)體在運(yùn)行時因電磁力作用產(chǎn)生震動,并通過構(gòu)件傳遞到傳動軸扁口與絕緣桿卡槽的插接位置,因插接位置接觸不良,震動時在一瞬間彼此脫離,形成電位差而發(fā)生懸浮放電。局部放電會產(chǎn)生放電粉末,當(dāng)粉末積累到一定程度后,可能通過絕緣桿襯套與氣室上蓋間的縫隙掉入氣室,附著在支撐導(dǎo)體的絕緣子上,沿盆式絕緣子表面形成由上至下的放電通道,造成短路接地故障。

      4 處理措施

      根據(jù)現(xiàn)場解體情況,首先更換了尺寸合格的齒輪傳動軸和絕緣桿,達(dá)到構(gòu)件尺寸標(biāo)準(zhǔn),解決傳動軸扁口與絕緣桿卡槽在側(cè)面接觸不良的情況。

      為防止長時間運(yùn)行后插槽與傳動軸扁口機(jī)械變形而接觸不良,在插槽底面中心位置安裝了等電位彈簧。利用彈簧的伸縮性使絕緣桿與齒輪傳動軸在運(yùn)行過程中始終彈性連接,保證絕緣桿上部可靠接地。經(jīng)過上述處理,消除了該位置的放電隱患。

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