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      某泵站水泵機(jī)組振幅超標(biāo)原因分析

      2021-08-21 02:58:12李縣林
      廣東水利水電 2021年8期
      關(guān)鍵詞:流態(tài)揚(yáng)程水流

      李縣林

      (中山市水利水電勘測設(shè)計(jì)咨詢有限公司,廣東 中山 528403)

      水泵機(jī)組的振動問題是泵站運(yùn)行管理過程中的重點(diǎn)關(guān)注問題,水泵機(jī)組產(chǎn)生的異常振動,不僅影響水泵的運(yùn)行效率,嚴(yán)重時(shí)還會因振動過大而危害工程安全。本文結(jié)合工程實(shí)例,從水泵裝置模型試驗(yàn)、現(xiàn)場檢測選取的揚(yáng)程工況、現(xiàn)場檢測時(shí)的水流流態(tài)等多個(gè)方面分析研究了引起水泵機(jī)組振幅超標(biāo)的原因,希望引起更多工程建設(shè)者及管理者對此類問題的重視。

      1 工程概況

      某泵站設(shè)計(jì)排澇標(biāo)準(zhǔn)為20年一遇24 h暴雨1 d排干、區(qū)內(nèi)不成災(zāi)。泵站設(shè)計(jì)排澇流量為60 m3/s,設(shè)計(jì)總裝機(jī)3臺,總裝機(jī)容量為3 000 kW,是一宗工程等別為Ⅱ等、規(guī)模為大(2)型的排澇泵站。工程主要任務(wù)以防洪潮、排澇為主,并結(jié)合改善圍內(nèi)水環(huán)境,工程于2011年12月開工建設(shè),2013年12月完工。

      泵站采用3臺2400ZLQ20.2-2.6型立式全調(diào)節(jié)軸流泵,其技術(shù)參數(shù)為:Q=20.2 m3/s,H=2.6 m,n=166.7 r/min。配套同步電機(jī)型號為TL1000-36/2 600型1 000 kW立式同步電動機(jī),技術(shù)參數(shù)為:額定功率為1 000 kW,額定電壓為10 kV,額定轉(zhuǎn)速為166.7 r/min。泵站的運(yùn)行水位組合及特征揚(yáng)程見表1。

      表1 泵站特征水位及揚(yáng)程

      泵站主要建筑物自內(nèi)河向外河有引渠、清污檢修橋、前池、進(jìn)水池、泵房、出水箱涵及防洪閘、出口消力池、海漫等[1]。泵站布置示意見圖1。

      圖1 泵站布置示意

      泵站自2013年12月完工投入運(yùn)行以來,在凈揚(yáng)程小于1 m,且葉片正角度運(yùn)行時(shí),水泵層水泵轉(zhuǎn)輪室旁邊可以聽到類似放炮竹的噪音,葉片正角度越大,噪音越大,將水泵的葉片角度調(diào)小,噪音減小。2016年9月建設(shè)單位對機(jī)組進(jìn)行了振動現(xiàn)場檢測。

      注:最低凈揚(yáng)程按出水池為最低運(yùn)行水位,進(jìn)水池水位與出水池水位相同為0 m,水位差為0 m計(jì)算。

      2 機(jī)組振動現(xiàn)場檢測

      現(xiàn)場檢測采用北京東方振動和噪聲技術(shù)研究所研制的DASPV10便攜式模態(tài)測試系統(tǒng),設(shè)備配置:DASP V10專業(yè)版數(shù)據(jù)采集與信號處理軟件、INV3018C型24位智能信號采集處理分析儀和INV9828 ICP型加速度傳感器[2]。

      根據(jù)《泵的振動測量與評價(jià)方法》(GB/T 29531—2013)條款規(guī)定,泵非旋轉(zhuǎn)件的振動測量應(yīng)在泵的軸承箱(軸承座)或靠近軸承處進(jìn)行,因此,水泵機(jī)組振動檢測點(diǎn)布置在靠近水泵上水導(dǎo)軸承的主軸密封處(見圖2)。根據(jù)規(guī)范條款規(guī)定,每個(gè)測點(diǎn)要在3個(gè)互相垂直的方向進(jìn)行振動測量,因此在水泵主軸密封處安裝3只INV9828 ICP型加速度傳感器,分別位于X、Y、Z3個(gè)互相垂直的測量方向,其中水平垂直水流方向?yàn)閄方向;水平沿水流方向?yàn)閅方向;垂直水平方向?yàn)閆方向。

      在每一測試工況開始時(shí)與其他參數(shù)同步檢測,使用軟件的“手動觸發(fā)”功能,在機(jī)組每一工況下測量1次,每次采集200 s。使用DASP軟件的AVD功能將傳感器加速度信號積分為速度信號,反映出測點(diǎn)的振動速度大小。

      本次機(jī)組振動現(xiàn)場檢測按照《泵的振動測量與評價(jià)方法》(GB/T 29531—2013)的要求進(jìn)行測點(diǎn)布置,所有的測量儀器、儀表都經(jīng)國家認(rèn)可的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定,取得檢定合格證書,并處于檢定有效期內(nèi),檢測方法及參數(shù)的確定合理、科學(xué)。

      機(jī)組振動按照《泵的振動測量與評價(jià)方法》(GB/T 29531—2013)及《泵站設(shè)備安裝及驗(yàn)收規(guī)范》(SL 317—2015)的要求,每個(gè)測點(diǎn)分為空間中3個(gè)方向,分別為:X方向、Y方向、Z方向。1#水泵機(jī)組振動檢測時(shí)的凈揚(yáng)程工況從1.18~0.30 m;2#水泵機(jī)組振動檢測時(shí)的凈揚(yáng)程工況從1.11~0.31 m;3#水泵機(jī)組振動檢測時(shí)的凈揚(yáng)程工況從0.24~1.13 m;每臺機(jī)組均檢測6個(gè)凈揚(yáng)程工況。3臺機(jī)組實(shí)測的水泵機(jī)組振動檢測值見表2。

      表2 水泵機(jī)組振動檢測值 mm

      1#機(jī)組檢測6個(gè)工況,實(shí)測振幅最大值為0.114 mm(X方向,相應(yīng)凈揚(yáng)程為1.0 m),振動頻率為50 Hz;2#機(jī)組檢測6個(gè)工況,實(shí)測振幅最大值為0.186 mm(X方向,相應(yīng)凈揚(yáng)程為揚(yáng)程0.65 m和0.31 m),振動頻率為25 Hz;3#機(jī)組檢測6個(gè)工況,實(shí)測振幅最大值為0.149 mm(X方向,相應(yīng)凈揚(yáng)程為0.24 m),振動頻率為41.5 Hz。3臺機(jī)組水平垂直水流方向的X方向振幅超過了《泵站設(shè)備安裝及驗(yàn)收規(guī)范》(SL 317—2015)要求的振幅限值0.09 mm,其余的水平沿水流方向的Y方向、垂直水平方向的Z方向振幅小于規(guī)范要求的振幅限值0.09 mm。

      3 引起機(jī)組振幅超標(biāo)的原因分析

      3.1 從水泵裝置方面分析

      本泵站在建設(shè)過程中由江蘇大學(xué)流體機(jī)械質(zhì)量技術(shù)檢驗(yàn)中心有限公司進(jìn)行了裝置模型試驗(yàn),分別進(jìn)行水泵裝置能量試驗(yàn)、空化試驗(yàn)、飛逸特性試驗(yàn)。

      1) 從水泵葉輪最小淹沒深度方面分析

      裝置模型空化試驗(yàn)在閉式試驗(yàn)臺上進(jìn)行,裝置模型空化試驗(yàn)的葉片角度為-6°、-4°、-2°、0°、+2° 共5個(gè)角度。試驗(yàn)按有關(guān)規(guī)程規(guī)范,采用效率下降的方法測試:試驗(yàn)在每個(gè)角度的5個(gè)流量點(diǎn)下進(jìn)行該工況點(diǎn)測試,測量工況點(diǎn)數(shù)大于10個(gè),在試驗(yàn)曲線變化較大的區(qū)域加密試驗(yàn)點(diǎn),取水泵效率下降1%時(shí)的汽蝕余量作為臨界汽蝕余量NPSHc,試驗(yàn)測得最小臨界汽蝕余量NPSHc為10.00 m[3]。

      水泵葉輪最小淹沒深度hg按下列公式計(jì)算:

      (1)

      [NPSH]=K·NPSHc,且[NPSH]≥NPSHc+1 m

      (2)

      式中 [NPSH]為許用氣蝕余量;K為氣蝕安全余量系數(shù),一般取K=1.10~1.30[4],臨界氣蝕余量小則氣蝕安全余量系數(shù)取大值,反之取小值,本次取K=1.15。經(jīng)計(jì)算hg為1.90 m,設(shè)計(jì)采用的hg為2.00 m,滿足要求,由此判斷機(jī)組振幅超標(biāo)不是由于水泵葉輪最小淹沒深度不足引起。

      進(jìn)水流道進(jìn)口上緣高程為-1.50 m,淹沒在最低運(yùn)行水位以下1.00 m,滿足進(jìn)口上緣應(yīng)淹沒在進(jìn)水池最低運(yùn)行水位以下至少0.5 m的要求,由此判斷機(jī)組振幅超標(biāo)不是由于進(jìn)口上緣最小淹沒深度不足引起。

      2) 從水泵流量方面分析

      由江蘇大學(xué)流體機(jī)械質(zhì)量技術(shù)檢驗(yàn)中心有限公司分別進(jìn)行水泵裝置能量試驗(yàn)、空化試驗(yàn)、飛逸特性試驗(yàn)[5]。經(jīng)水泵裝置模型試驗(yàn)?zāi)芰吭囼?yàn)換算得出的原型泵(葉片角ψ=0°,n=166.7 r/min,D=2 400 mm)裝置綜合性能表見表3。

      表3 原型泵(葉片角ψ=0°)裝置綜合性能

      由原型泵(葉片角ψ=0°)裝置綜合性能表可以查出裝置模型試驗(yàn)采用的水力模型換算得出的原型泵在設(shè)計(jì)凈揚(yáng)程及最高凈揚(yáng)程工況的單機(jī)流量。水泵主要性能參數(shù)比較見表4。

      表4 水泵主要性能參數(shù)比較

      由表4可知,設(shè)計(jì)凈揚(yáng)程工況設(shè)計(jì)要求的原型泵單機(jī)流量為20.2 m3/s,裝置模型試驗(yàn)采用的水力模型換算得出的原型泵設(shè)計(jì)凈揚(yáng)程工況單機(jī)流量為26.82 m3/s,超流量32.77%;最高凈揚(yáng)程工況設(shè)計(jì)要求的原型泵單機(jī)流量為17.1 m3/s,裝置模型試驗(yàn)采用的水力模型換算得出的原型泵最高凈揚(yáng)程工況單機(jī)流量為22.81 m3/s,超流量33.39%。水泵生產(chǎn)制造廠家按照裝置模型試驗(yàn)采用的水力模型生產(chǎn)制造出的原型泵流量遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)要求的原型泵流量,由于土建的進(jìn)出水流道尺寸及水泵泵體的過流尺寸還是按照原來設(shè)計(jì)要求的原型泵流量進(jìn)行設(shè)計(jì),從而導(dǎo)致過流斷面的流速遠(yuǎn)超原設(shè)計(jì)要求的流速,流速的增加導(dǎo)致了進(jìn)出水流道及水泵泵體不良流態(tài)的產(chǎn)生,加劇了水泵的汽蝕,從而加劇了機(jī)組振動。

      3.2 從現(xiàn)場檢測時(shí)的凈揚(yáng)程工況方面分析

      由于泵站的現(xiàn)場條件限制,機(jī)組振動檢測時(shí)進(jìn)出水池水位差即凈揚(yáng)程0.24~1.18 m,而水泵的實(shí)際設(shè)計(jì)凈揚(yáng)程為1.79m,檢測時(shí)的凈揚(yáng)程偏離實(shí)際設(shè)計(jì)凈揚(yáng)程較大,造成水泵在超低揚(yáng)程工況點(diǎn)運(yùn)行[6],流量大大超過原設(shè)計(jì)流量,從而導(dǎo)致水泵性能狀態(tài)不佳,引起實(shí)測振動超過規(guī)范要求的振動限值。

      3.3 從現(xiàn)場檢測干擾因素方面分析

      本次現(xiàn)場檢測進(jìn)行了水泵流量測試,根據(jù)該泵站的現(xiàn)場條件,本次測試采用流速儀法。測流斷面尺寸及流速測點(diǎn)布置見圖3。

      圖3 測流斷面流速測點(diǎn)布置示意(單位:高程m,尺寸mm)

      在進(jìn)行機(jī)組振動現(xiàn)場檢測時(shí),同時(shí)進(jìn)行水泵流量測試,流速儀螺旋槳及固定螺旋槳的框架及橫梁位于泵站流道進(jìn)口檢修門槽內(nèi),對機(jī)組的流態(tài)造成干擾,導(dǎo)致了不良流態(tài)的產(chǎn)生,加劇了水泵的汽蝕,從而加劇了機(jī)組振動[7]。

      3.4 從進(jìn)水池水流流態(tài)方面分析

      從泵站布置示意圖可以看出,為了使進(jìn)水池兩側(cè)的鉆孔灌注樁排樁擋墻穩(wěn)定,在鉆孔灌注樁排樁擋墻頂部設(shè)置了砼冠梁,在砼冠梁之間設(shè)置了6根垂直水流方向的砼對撐橫梁。由于泵站進(jìn)水池垂直水流方向跨度達(dá)23~30 m,對撐橫梁跨度較大,在進(jìn)水池中間設(shè)有6根支撐對撐橫梁的圓形立柱,直徑為1 m,立柱順?biāo)鞣较蜷g距為5 m。當(dāng)機(jī)組運(yùn)行時(shí)6根立柱造成前池水流流態(tài)紊亂,特別是機(jī)組不對稱開機(jī)運(yùn)行時(shí),前池水流流態(tài)更加紊亂。據(jù)機(jī)組振動現(xiàn)場檢測時(shí)的觀察,進(jìn)水前池及進(jìn)水流道進(jìn)口有漩渦形成,造成機(jī)組汽蝕,同時(shí)在水泵層水泵轉(zhuǎn)輪室邊上可以明顯聽到啪啪的汽蝕噪音。

      4 引起機(jī)組振動超標(biāo)的原因

      低揚(yáng)程大流量立式軸流泵的振動原因比較復(fù)雜,該泵站水泵機(jī)組現(xiàn)場檢測機(jī)組振動幅值超過規(guī)范限值原因主要有以下幾個(gè)方面:

      1) 從水流流態(tài)來看,水流從進(jìn)水到出水,有兩個(gè)90°拐彎,容易產(chǎn)生脫流,因而出現(xiàn)壓力脈動導(dǎo)致產(chǎn)生振動,這是由泵站的型式?jīng)Q定的,是不可避免的。

      2) 水泵生產(chǎn)制造廠家按照裝置模型試驗(yàn)采用的水力模型生產(chǎn)制造出的原型泵流量遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)要求的流量,超流量嚴(yán)重,運(yùn)行時(shí)的實(shí)際流量與設(shè)計(jì)工況流量有較大的偏差,當(dāng)偏差超過+20%時(shí),原流道與流量不匹配使流速過大產(chǎn)生流道過水?dāng)嗝媪魉俨痪鶆蛞l(fā)振動。

      3) 根據(jù)以往運(yùn)行情況,大部分實(shí)際的運(yùn)行揚(yáng)程低于設(shè)計(jì)揚(yáng)程,運(yùn)行流量偏大,屬于偏工況運(yùn)行誘發(fā)振動。

      4) 水流經(jīng)過葉片、導(dǎo)葉體等過流部件時(shí),存在固液耦合壓力脈動情況。

      5) 由于泵站的現(xiàn)場條件限制,檢測時(shí)的凈揚(yáng)程偏離實(shí)際設(shè)計(jì)凈揚(yáng)程較大,造成水泵沒有在最優(yōu)工況點(diǎn)運(yùn)行[6],從而導(dǎo)致水泵性能狀態(tài)不佳,引起實(shí)測振動幅值超過規(guī)范要求的振動限值。

      6) 機(jī)組振動現(xiàn)場檢測時(shí),檢測不規(guī)范,對機(jī)組的流態(tài)造成干擾,導(dǎo)致了不良流態(tài)的產(chǎn)生,加劇了水泵的汽蝕,從而加劇了機(jī)組振動[7]。

      7) 前池內(nèi)的立柱造成前池水流流態(tài)紊亂,進(jìn)水前池及進(jìn)水流道進(jìn)口有漩渦形成,造成機(jī)組汽蝕。

      5 結(jié)語

      本文通過分析水泵裝置模型試驗(yàn)數(shù)據(jù)及現(xiàn)場檢測時(shí)的水流流態(tài),分析了可能引起某泵站水泵機(jī)組現(xiàn)場檢測時(shí)實(shí)測振動幅值超過規(guī)范限值的原因,提出了在類似泵站機(jī)組建設(shè)及振動檢測中應(yīng)注意的問題,得出以下建議:

      1) 低揚(yáng)程大流量軸流泵設(shè)計(jì)時(shí)建議選用合適的進(jìn)出水流道,減少大角度的拐彎。

      2) 水泵生產(chǎn)制造廠家選用的水力模型,通過裝置模型試驗(yàn)結(jié)果換算的水泵原型裝置流量不應(yīng)大于水泵設(shè)計(jì)流量的+10%。

      3) 合理選擇水泵的設(shè)計(jì)揚(yáng)程,避免設(shè)計(jì)揚(yáng)程與實(shí)際運(yùn)行揚(yáng)程偏差過大。

      4) 水泵過流部件應(yīng)按高精度零件加工制作,提高水泵的抗汽蝕性能[9]。

      5) 應(yīng)選用與實(shí)際運(yùn)行相符合的揚(yáng)程工況點(diǎn)進(jìn)行機(jī)組振動現(xiàn)場檢測。

      6) 機(jī)組振動現(xiàn)場檢測時(shí)應(yīng)規(guī)范檢測,避免人為造成干擾因素。

      7) 大中型泵站建設(shè)過程中應(yīng)對泵站總體布置的進(jìn)出水流態(tài)進(jìn)行CFD優(yōu)化計(jì)算研究。

      8) 大型泵站建設(shè)過程中有條件時(shí)應(yīng)對泵站總體布置的進(jìn)出水流態(tài)進(jìn)行水工模型試驗(yàn)研究,優(yōu)化進(jìn)出水流態(tài)。

      9) 應(yīng)采用抗汽蝕性能好的水力模型,提高水泵的抗汽蝕性能[8]。

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