凌 煒,王金龍,岳 金,3
直流斷路器過(guò)電流脫扣器結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì)
凌 煒1,王金龍2,岳 金2,3
(1.廣州地鐵集團(tuán)有限公司,廣州 510000;2.武漢長(zhǎng)海電氣科技開(kāi)發(fā)有限公司,武漢 430064;3.武漢船用電力推進(jìn)裝置研究所,武漢 430064)
在電力系統(tǒng)元件中斷路器承載著分?jǐn)喽搪饭收想娏鞅Wo(hù)其它元器件不受損壞的作用,其中過(guò)電流脫扣器起著至關(guān)重要的作用,其結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的好壞制約著斷路器分?jǐn)噙^(guò)電流和短路電流的可靠性,本文研究了傳統(tǒng)過(guò)電流脫扣器的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),發(fā)現(xiàn)其存在吸力側(cè)偏及調(diào)節(jié)力值范圍較窄的缺點(diǎn),后對(duì)其進(jìn)行結(jié)構(gòu)改進(jìn),解決了上述問(wèn)題,并通過(guò)仿真及試驗(yàn)證實(shí)了優(yōu)化方案的可行性。
斷路器 過(guò)電流脫扣器 短路電流 結(jié)構(gòu)優(yōu)化
脫扣器作為電力系統(tǒng)斷路器的保護(hù)元件,其迅速、準(zhǔn)確、可靠的動(dòng)作,直接影響著斷路器保護(hù)性能。按使用工況,脫扣器分為過(guò)電流脫扣器、分勵(lì)脫扣器、失壓與欠壓脫扣器、熱脫扣器等。而過(guò)電流脫扣器是直流斷路器必不可少的元件,直接影響著斷路器分?jǐn)喙收想娏鞯哪芰?。設(shè)計(jì)動(dòng)作迅速、準(zhǔn)確、可靠的過(guò)電流脫扣器一直以來(lái)都是直流斷路器研發(fā)的重點(diǎn)內(nèi)容。
傳統(tǒng)的脫扣器是基于電磁原理,依靠主電路電流串聯(lián)勵(lì)磁的電磁鐵,當(dāng)故障電流達(dá)到整定值時(shí),在磁場(chǎng)的作用下,電磁鐵中的動(dòng)鐵芯朝著氣隙減小的方向運(yùn)動(dòng),同時(shí)克服彈簧反力帶動(dòng)脫扣裝置使機(jī)構(gòu)分閘。而當(dāng)脫扣器的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)定型后,其中的反力彈簧的行程和剛度是一定的,反力彈簧反力達(dá)到了其承受的上限時(shí),主回路中通入電流超過(guò)一定值時(shí),脫扣裝置不能按照整定電流值要求動(dòng)作。為了擴(kuò)大整定電流范圍,滿足產(chǎn)品多種使用工況,對(duì)脫扣器的電磁機(jī)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn),保證脫扣器在給定的整定電流值下可靠動(dòng)作。
如圖1所示,為某型斷路器用的過(guò)電流脫扣裝置,在靜磁軛的側(cè)邊設(shè)計(jì)成一圓孔,通過(guò)在電磁回路中形成漏磁,使動(dòng)鐵芯產(chǎn)生的吸力減小,不足以克服反力彈簧反力帶動(dòng)脫扣裝置動(dòng)作。需主電路中通入更大的電流才能保證動(dòng)鐵芯有足夠的吸力克服反力彈簧反力帶動(dòng)脫扣裝置動(dòng)作。該種方案雖達(dá)到了目標(biāo),擴(kuò)大了整定電流范圍,但同時(shí)動(dòng)鐵芯上也產(chǎn)生偏向圓孔側(cè)向力。該側(cè)向力導(dǎo)致動(dòng)鐵芯帶動(dòng)的脫扣裝置與側(cè)壁有摩擦,會(huì)使整定值發(fā)生偏移,影響其準(zhǔn)確性。為解決此問(wèn)題,本文中對(duì)脫扣器靜磁軛進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn)解決了上述動(dòng)鐵芯存在側(cè)向力導(dǎo)致整定值漂移以及擴(kuò)大了整定電流值范圍。
圖1 傳統(tǒng)的過(guò)電流脫扣器
目前過(guò)電流脫扣器結(jié)構(gòu)如圖2所示,主要由靜磁軛、動(dòng)鐵芯、反力彈簧、反力彈簧力值調(diào)節(jié)裝置及脫扣裝置組成,其工作原理可簡(jiǎn)述如下:承載主電路中電流通過(guò)銅排從靜磁軛中穿過(guò),根據(jù)所需的整定值預(yù)先調(diào)節(jié)反力彈簧反力值,當(dāng)銅排承載電流為額定電流時(shí),反力彈簧反力大于動(dòng)鐵芯在磁場(chǎng)中產(chǎn)生的電磁力,動(dòng)鐵芯保持不動(dòng);當(dāng)出現(xiàn)短路工況時(shí),電流迅速上升到整定值時(shí),動(dòng)鐵芯所受到的電磁力大于彈簧反力,動(dòng)鐵芯向上運(yùn)動(dòng)并帶動(dòng)脫扣裝置一起動(dòng)作,使得斷路器脫扣分閘,切除故障以保護(hù)系統(tǒng)。
1-動(dòng)鐵芯;2-靜磁軛;3-銅排;4-反力彈簧
本文中為更加準(zhǔn)確反映脫扣器結(jié)構(gòu)存在的缺陷。文中的所使用的模型只在優(yōu)化處進(jìn)行了修改(見(jiàn)圖3、圖8),模型中靜磁軛側(cè)部設(shè)計(jì)成空心圓柱,圓柱半徑已為設(shè)計(jì)中的最大值,模型中動(dòng)鐵芯材料為Q235,靜磁軛采用疊加成的硅鋼片,材料為50WW350,Q235與50WW350的BH曲線均為非線性,當(dāng)電流施加到一定值后均存在磁飽和的現(xiàn)象。
1-動(dòng)鐵芯;2-靜磁軛;3-銅排
本文分析動(dòng)鐵芯在初值位置(氣隙最大)時(shí)的受力情況,研究電流為600-3600 A時(shí),動(dòng)鐵芯力值大小及電磁機(jī)構(gòu)磁場(chǎng)分布情況。得到了如圖4、圖5所示的靜態(tài)受力特性。
圖4 兩種結(jié)構(gòu)脫扣器動(dòng)鐵芯靜態(tài)受力特性
圖5 兩種結(jié)構(gòu)脫扣器動(dòng)鐵芯水平方向上受到的吸力
針對(duì)本脫扣器反力彈簧的實(shí)際工況,其提供的最大反力為100 N,由圖4可知傳統(tǒng)的電磁機(jī)構(gòu)不做優(yōu)化時(shí),銅排上流過(guò)的電流大于1500 A,動(dòng)鐵芯受到的吸力大于100 N,脫扣裝置會(huì)立即脫扣,即整定值調(diào)節(jié)上限為1500 A。而當(dāng)傳統(tǒng)的電磁機(jī)構(gòu)采用優(yōu)化結(jié)構(gòu)(靜磁軛側(cè)邊設(shè)計(jì)成空心圓孔)時(shí),銅排上流過(guò)的電流大于3200 A,動(dòng)鐵芯受到的吸力才大于100 N,說(shuō)明整定值調(diào)節(jié)的上限通過(guò)該優(yōu)化方式能擴(kuò)展到3200 A,提高了整定調(diào)節(jié)范圍,滿足了產(chǎn)品不同的使用工況。然而,實(shí)際使用中整定值的調(diào)節(jié)是通過(guò)調(diào)節(jié)反力彈簧的形變量來(lái)實(shí)現(xiàn)的,反力彈簧的最大形變量依據(jù)產(chǎn)品小型化的要求來(lái)設(shè)計(jì),一般較小,則在一個(gè)較大的整定值范圍內(nèi)調(diào)節(jié)出準(zhǔn)確的整定值會(huì)存在較高的難度,例如上述中優(yōu)化后脫扣器整定范圍為600-3200 A,若整定值需求為1500 A,可能會(huì)存在無(wú)論如何調(diào)節(jié),能調(diào)節(jié)出1400 A和1600 A整定值,但1500 A不能調(diào)出的現(xiàn)象。對(duì)此,該傳統(tǒng)優(yōu)化方案存在該弊端。
由圖5可知,傳統(tǒng)優(yōu)化方案中,動(dòng)鐵芯橫軸方向上易受向左的吸力,并且隨著銅排通電電流值的增加,其吸力將增大。當(dāng)銅排通電電流為3500 A時(shí),其向左的吸力為35 N,為動(dòng)鐵芯縱向吸力的35%。較大的側(cè)向吸力影響了反力彈簧的受力狀態(tài),反力彈簧易受到側(cè)向摩擦力的影響,使得反力彈簧產(chǎn)生的反力值不穩(wěn)定,導(dǎo)致整定值漂移,影響整定值調(diào)節(jié)的準(zhǔn)確性。因此,該傳統(tǒng)優(yōu)化方案也存在該弊端。如圖6、圖7是傳統(tǒng)優(yōu)化結(jié)構(gòu)的磁場(chǎng)強(qiáng)度云圖分布,從圖中可以看出靜磁軛磁感應(yīng)強(qiáng)度分布不對(duì)稱,這是由于靜磁軛右側(cè)空心圓孔處存在漏磁導(dǎo)致的,使得動(dòng)鐵芯處的磁感應(yīng)強(qiáng)度分布左右不對(duì)稱,動(dòng)鐵芯左側(cè)磁感應(yīng)強(qiáng)度更大,因而易產(chǎn)生向左的吸力。
圖7 傳統(tǒng)優(yōu)化結(jié)構(gòu)外表面的磁感應(yīng)強(qiáng)度云圖分布
為解決上述傳統(tǒng)脫扣器優(yōu)化結(jié)構(gòu)帶來(lái)的弊端,對(duì)脫扣器靜磁軛結(jié)構(gòu)進(jìn)行了重新改進(jìn),在靜磁軛下端設(shè)計(jì)成a×b的開(kāi)口形狀,如圖8所示,該方案能解決動(dòng)鐵芯橫軸方向上受力不平衡問(wèn)題,但同時(shí)a×b為不同值時(shí),動(dòng)鐵芯產(chǎn)生的吸力是不一樣的,通過(guò)該方法可以提高脫扣器的整定范圍。
1-動(dòng)鐵芯;2-靜磁軛;3-銅排
以a×b的開(kāi)口形狀為20×10 mm為例得到了如下圖9所示的磁感應(yīng)強(qiáng)度云圖分布,從圖中可以看出靜磁軛橫軸左右兩側(cè)的磁感應(yīng)強(qiáng)度分布是對(duì)稱的,這說(shuō)明動(dòng)鐵芯在橫軸上的力為零,解決了傳統(tǒng)脫扣器優(yōu)化后動(dòng)鐵芯橫軸上力不為零的問(wèn)題。從圖中可以看出,開(kāi)口處上方磁感應(yīng)強(qiáng)度較大,這是因?yàn)榇颂幋磐芏容^大,絕大多數(shù)磁力線流經(jīng)此處構(gòu)成磁回路。
為分析開(kāi)口截面大小對(duì)電磁吸力的影響,對(duì)開(kāi)口為20×10 mm、20×25 mm、40×28 mm的電磁機(jī)構(gòu)進(jìn)行磁場(chǎng)仿真,得出了如下圖10所示的靜態(tài)特性曲線。
從圖中可以看出:對(duì)比無(wú)開(kāi)口與有開(kāi)口時(shí),可以看出當(dāng)存在開(kāi)口時(shí),由于漏磁作用動(dòng)鐵芯受到的吸力降低了很多,相比傳統(tǒng)優(yōu)化方案,該方案也增大了整定調(diào)節(jié)范圍;開(kāi)口為20×10 mm時(shí),最大調(diào)節(jié)整定電流為2300 A,開(kāi)口為20×25 mm和開(kāi)口為40×28 mm時(shí),最大整點(diǎn)電流均能達(dá)到3500 A以上,說(shuō)明開(kāi)口截面越大,產(chǎn)生的漏磁越多,動(dòng)鐵芯受到的吸力越小。因此,為了達(dá)到上述所說(shuō)的提高整定調(diào)節(jié)的準(zhǔn)確度,可以將600—3600 A進(jìn)行分段,每段對(duì)應(yīng)不同開(kāi)口的靜磁軛,如600-1800 A整定調(diào)節(jié)范圍可采用開(kāi)口為20×10 mm的靜磁軛,1800-3300 A整定調(diào)節(jié)范圍可采用開(kāi)口為20×25 mm的靜磁軛;2700 A以上的整定調(diào)節(jié)范圍可采用開(kāi)口為28×40 mm的靜磁軛.。為保證脫扣器反力彈簧使用壽命,在調(diào)節(jié)反力彈簧時(shí),不能將其調(diào)節(jié)到其使用的上限100 N。
圖9 開(kāi)口為20×10 mm的脫扣器磁感應(yīng)強(qiáng)度云圖
圖10 優(yōu)化后的脫扣器動(dòng)鐵芯靜態(tài)受力特性對(duì)比
表1 脫扣器整定試驗(yàn)記錄
通過(guò)不同整定值要求選用不同開(kāi)口的靜磁軛,在反力彈簧形變量不變情況下,分段后的整定調(diào)節(jié)范圍精度會(huì)明顯提高。表1與圖11是優(yōu)化后脫扣器整定試驗(yàn)數(shù)據(jù)及波形,該結(jié)果證實(shí)了上述表述的真實(shí)性。
圖11 實(shí)測(cè)整定電流波形
為保證脫扣器脫扣裝置能在較短的時(shí)間內(nèi)迅速脫扣,對(duì)脫扣器電磁機(jī)構(gòu)還需進(jìn)行瞬態(tài)仿真來(lái)加以校核,以滿足實(shí)際短路工況要求。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)《GB/T 21413.3-2008 鐵路應(yīng)用機(jī)車車輛電氣設(shè)備第3部分:電工器件直流斷路器規(guī)則》試驗(yàn)要求及軌道交通行業(yè)牽引系統(tǒng)要求該型斷路器額定電壓1800 V、短路電流30 kA、時(shí)間常數(shù)15 ms、整定電流值設(shè)定為1500 A,則在脫扣器開(kāi)始動(dòng)作至脫扣裝置脫扣這段時(shí)間內(nèi),短路電流可用以下函數(shù)表示:
本脫扣裝置校核的電磁機(jī)構(gòu)選用開(kāi)口為20×10 mm的靜磁軛,動(dòng)鐵芯運(yùn)動(dòng)行程為2 mm,動(dòng)鐵芯質(zhì)量0.07 kg,反力彈簧剛度歸算到動(dòng)鐵芯處為12 N/mm,通過(guò)仿真計(jì)算得到了如圖12所示位移曲線,仿真出的脫扣動(dòng)作時(shí)間為3.8 ms,由于仿真時(shí)Band域空間設(shè)置要求,仿真設(shè)置的運(yùn)動(dòng)上限比實(shí)際2 mm要小一些,因而脫扣器脫扣動(dòng)作時(shí)間預(yù)估為4 ms。根據(jù)該型直流斷路器設(shè)計(jì)要求,脫扣裝置的脫扣動(dòng)作時(shí)間需在5 ms以下,因而上述校核滿足要求,說(shuō)明脫扣器電磁機(jī)構(gòu)采用有開(kāi)口的靜磁軛方案合理有效。
本文對(duì)直流斷路器過(guò)電流脫扣器電磁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仿真計(jì)算及驗(yàn)證,得到了以下結(jié)論:
1)脫扣器電磁機(jī)構(gòu)由于受產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求的限制致使整定電流調(diào)節(jié)范圍受限,需對(duì)脫扣器電磁機(jī)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),給出了兩種優(yōu)化方案,并進(jìn)行了對(duì)比,得出了相應(yīng)結(jié)論;
2)傳統(tǒng)的脫扣器電磁機(jī)構(gòu)優(yōu)化方案雖然提高了整定電流調(diào)節(jié)范圍,但存在著以下兩點(diǎn)弊端:一是調(diào)節(jié)精度不夠,二是存在側(cè)向力,影響脫扣動(dòng)作可靠性;
3)脫扣器電磁機(jī)構(gòu)采用靜磁軛開(kāi)口方案能提高整定電流調(diào)節(jié)范圍,采用將整定電流分段的方式能提高整定精度,而且該方案動(dòng)鐵芯不存在側(cè)向力作用。
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Structure Optimization Design of over Current Tripping Device for DC Circuit Breaker
Lin Wei1, Wang Jinlong2, Yue Jin2,3
(1. Guangzhou Metro Group Co., Ltd , Guangzhou 510000, China; 2. Wuhan Changhai Electrical Technology Development Co., Ltd., Wuhan 430064, China; 3. Wuhan Institute of Marine Electric Propulsion, Wuhan 430064, China)
TM564
A
1003-4862(2021)08-0030-04
2021-01-26
凌煒(1977-),男,工程師。研究方向:城軌車輛。E-mail: yuejin@whchdq.com.cn