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      660MW汽輪機推力軸承磨損處理關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用

      2015-08-15 00:53:54周林君王傳奇桂漢生
      電力與能源 2015年5期
      關(guān)鍵詞:瓦塊電刷潤滑油

      周林君,陳 焱,王傳奇,桂漢生,詹 春

      (馬鞍山當(dāng)涂發(fā)電有限公司,安徽 馬鞍山 243000)

      1 設(shè)備概況

      當(dāng)涂發(fā)電有限公司為某型單軸、三缸、四排汽、反動凝汽式、一次中間再熱式超臨界汽輪機,配備推力軸承位于前軸承座內(nèi),為單獨結(jié)構(gòu)的滑動式自位節(jié)能型推力軸承,推力瓦塊總面積(單側(cè))1 364cm2,工作面、非工作面各有八塊構(gòu)成,每塊推力瓦塊面積170.5cm2,推力軸承最大荷載約40 000kg,機組設(shè)計推力為70 000kN。

      2 問題現(xiàn)狀和原因分析

      該公司某型機組自投運以來,推力軸承頻繁磨損,不能長周期運行。機組通常在正常運行3~6個月后數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示軸向位移快速增大,瓦溫也逐漸上漲。當(dāng)軸向位移超過報警值時機組被迫停運,在每次停機后對設(shè)備解體檢查,推力軸承工作面瓦塊存在嚴重磨損,尤其在瓦面出油側(cè),并且存在電腐蝕現(xiàn)象,通過推力瓦塊更換和機務(wù)檢修調(diào)整后啟機。雖然改善了推力瓦塊工作環(huán)境,一定程度上延長了運行周期,但未根本解決推力軸承工作面磨損問題。

      為根本解決推力瓦塊磨損問題,檢修技術(shù)人員不斷利用停機機會嘗試對應(yīng)措施。綜合分析后發(fā)現(xiàn)原因大致如下:

      (1)機組運行時推力軸承中推力瓦與轉(zhuǎn)子推力盤之間形成油膜,當(dāng)油膜形成不好、油膜剛度不夠時會影響推力軸承運行,造成推力軸承磨損。

      (2)轉(zhuǎn)動設(shè)備在運行時要嚴格按照檢修作業(yè)指導(dǎo)書中的檢修標準執(zhí)行,嚴格保證推力軸承檢修過程中的推力盤瓢偏、表面粗糙度、小軸晃度等數(shù)據(jù)在標準范圍內(nèi)。當(dāng)檢修工藝不到位,機組啟動運行后,隨時間推移,推力軸承會出現(xiàn)磨損。

      (3)汽輪發(fā)電機組在運行中由于發(fā)電機磁場不對稱、發(fā)電機大軸被磁化等原因在發(fā)電機軸上感應(yīng)出軸電壓,從而產(chǎn)生軸電流。軸電流可通過接地電刷接地,使汽輪機轉(zhuǎn)子電壓放電來消除轉(zhuǎn)子的靜電電流,防止軸電流損傷軸承、密封件、聯(lián)軸器、齒輪等部件,但仍存在軸電流對軸承接觸面形成電腐蝕,造成嚴重磨損。

      (4)機組運行時可能由于多種原因造成機組軸向推力突增,當(dāng)軸向推力增大到超過推力軸承最大載荷時,推力軸承也會發(fā)生磨損。

      3 解決辦法

      為解決推力軸承經(jīng)常磨損問題,除對機組推力軸承進行解體檢查時嚴格按照工藝要求檢修回裝、對潤滑油系統(tǒng)進行改進等措施,防止因機務(wù)檢修原因?qū)е峦屏S承磨損外,同時新增碳刷、改善接地方式、對推力軸承局部進行絕緣處理等措施有效改善機組推力軸承工作環(huán)境和工作狀態(tài)。

      本次有效改進從機務(wù)和電氣兩方面提供詳細技術(shù)方案如下。

      3.1 機務(wù)部分

      機務(wù)部分主要對潤滑油系統(tǒng)改進、安裝工藝的控制以及對推力軸承進行局部絕緣,改善推力軸承的工作環(huán)境,從而提高推力軸承的可靠性。

      (1)針對有可能導(dǎo)致推力軸承磨損的油膜形成不好原因,對潤滑油系統(tǒng)進行改進:更換汽輪機油系統(tǒng)中的射油器,并對注油器噴嘴至擴散管喉部距離調(diào)整,增大潤滑油壓及油量,潤滑油母管油壓由0.11MPa提高至0.16MPa;油壓提高后,軸承間進油量增大,軸承間油膜剛度提高;在對潤滑油系統(tǒng)進行改進的同時通過擴大推力軸承工作面進油節(jié)流孔板直徑,對瓦塊進油進行油囊修刮,工作面進油量進一步增大,改善進油狀況;推力軸承改型,采用京士伯里推力軸承,使?jié)櫥椭苯舆M入油槽內(nèi),減少泄油量;也避免了上一瓦塊工作后的油進入下一瓦塊,雜質(zhì)影響下一瓦塊的工作環(huán)境,產(chǎn)生磨損。

      (2)針對有可能導(dǎo)致推力軸承磨損的檢修工藝不到位原因,對檢修工藝嚴格控制:在推力軸承檢修和回裝時嚴格按照制造廠檢修標準執(zhí)行,使推力軸承和小軸各安裝間隙、主機推力盤小軸外送加工,小軸晃動保證0.05mm以內(nèi)、瓢偏值0.005mm以內(nèi);外送加工同時對推力盤工作面拋光打磨,提高表面粗糙精度,防止工作面粗糙度過大對推力軸承工作環(huán)境造成影響。

      (3)針對軸電流導(dǎo)致推力軸承磨損原因,機務(wù)部分采取的措施:在推力軸承工作面和非工作面瓦架的外圓和工作面非工作面兩端調(diào)整墊,分別噴涂0.1mm厚度的絕緣漆,與推力軸承殼體間絕緣,在軸電流存在的前提下有效隔絕軸電流防止電蝕的產(chǎn)生對推力軸承運行造成影響和破壞。在2013年底機組檢修期間采用了該絕緣措施。

      (4)由于歷次磨損時監(jiān)測推力瓦溫雖有升高,但漲幅不大,并且從未超過75℃,可初步判斷我公司推力瓦塊磨損原因不是推力軸承載荷不夠?qū)е?。隨后進行軸向推力試驗進一步排除因軸向推力大導(dǎo)致推力瓦塊無法承載造成磨損原因。模擬推力軸承工作環(huán)境,利用專用工具對備件推力軸承工作面的瓦架軸向平面進行加壓,并在四周架百分表,觀察壓力和推力軸承形變量關(guān)系,折算成軸向推力大小,經(jīng)過分析,機組在額定參數(shù)下運行時產(chǎn)生軸向推力遠小于推力軸承設(shè)計承受推力,通過試驗和數(shù)據(jù)對比,排除軸向推力大導(dǎo)致推力軸承磨損。

      3.2 電氣部分

      (1)為保證接地極接地良好,可靠接地,分別將大軸接地在多處進行試驗性接地,如:鍋爐鋼架接地,2號主變南側(cè)新開挖打樁埋新接地體等。最終將接地極選在2號主變的接地體相連接。

      (2)機組安裝時僅在7號瓦一側(cè)處裝設(shè)接地電刷一只,現(xiàn)改為大軸二側(cè)各裝接地電刷一只。

      (3)在5號瓦大軸頂端新安裝一個接地電刷,由于現(xiàn)場安裝位置受限,為方便檢修更換安裝使用,使三個接地電刷在大軸上半部空間間隔夾角大約為60°布置。

      (4)三個接地電刷,均通過屏蔽電纜引致2號主變的接地體。

      4 應(yīng)用與實踐

      在某660MW超臨界汽輪機組對軸電流方面進行有效控制后,推力軸承磨損問題明顯好轉(zhuǎn),機組經(jīng)連續(xù)運行近一年后,解體檢查確認推力瓦塊完好。新增對軸電流控制后解體推力瓦工作面后,在2014年10月對機組進行C修時對推力軸承工作面瓦塊進行檢查,推力瓦塊工作面效果良好。機組啟機后運行至今近兩年,推力軸承磨損問題一直未出現(xiàn)。

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