熊繼芬 吳定勇 羅名雄
摘 要:針對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)試制階段氣門(mén)油封脫落引起故障頻發(fā)的情況,通過(guò)對(duì)氣門(mén)油封拔脫力影響因素分析,充分考慮可行性的前提下,提出從改進(jìn)裝配工藝或氣門(mén)導(dǎo)管結(jié)構(gòu)方面提升拔脫力兩種解決思路,根據(jù)氣門(mén)油封拉壓力試驗(yàn)結(jié)果比對(duì),得到改進(jìn)氣門(mén)導(dǎo)管結(jié)構(gòu)對(duì)提升拔脫力效果最好,且不影響裝配力,為解決故障提供了最優(yōu)方案。
關(guān)鍵詞:氣門(mén)導(dǎo)管 氣門(mén)油封 拔脫力
Analysis of the Influence of Valve Guide Structure on the Pull-out Force of Valve Oil Seal
Xing Jifen,Wu Dingyong,Luo Mingxiong
Abstract:In view of the frequent failure caused by valve oil seal falling off during engine trial production, through the analysis of the influencing factors of the pull-out force of valve oil seal, under the precondition of full consideration of feasibility, two solutions of improving assembly process or valve guides structure to enhance pull-out force were proposed. According to the comparison of valve oil seal pull and pressure test results, the improved valve guide structure has the best effect on lifting the pull-out force, and does not affect the assembly force, which provides the optimal solution to the fault.
Key words:valve guide, valve oil seal, pull-out force
某型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)在試制階段頻繁出現(xiàn)異響、燒機(jī)油現(xiàn)象,經(jīng)發(fā)動(dòng)機(jī)拆解發(fā)現(xiàn)由于氣門(mén)油封脫落引起,這一故障嚴(yán)重影響裝配線(xiàn)生產(chǎn)節(jié)拍、產(chǎn)品質(zhì)量及發(fā)動(dòng)機(jī)性能,亟待解決。為避免發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行過(guò)程中氣門(mén)油封跟隨氣門(mén)運(yùn)動(dòng),造成氣門(mén)油封松脫,需從增加氣門(mén)導(dǎo)管與氣門(mén)油封之間的拔脫力入手設(shè)計(jì)改進(jìn)方案,以解決該故障[1]。
1 氣門(mén)導(dǎo)管及氣門(mén)油封介紹
氣門(mén)導(dǎo)管對(duì)氣門(mén)的運(yùn)動(dòng)起導(dǎo)向作用,保證氣門(mén)做往復(fù)直線(xiàn)運(yùn)動(dòng),使氣門(mén)與氣門(mén)座圈能正確貼合,并將氣門(mén)桿的熱量傳給氣缸蓋,如圖1所示,h1段與氣門(mén)油封配合,h2段裝入氣缸蓋,與其配合。
氣門(mén)油封是發(fā)動(dòng)機(jī)氣門(mén)組的重要零件之一,防止過(guò)多的機(jī)油進(jìn)入燃燒室,造成燃燒異常,同時(shí)保持燃燒室與氣缸蓋罩的壓力 ,避免氣體竄入氣缸蓋罩。其主要靠油封唇口部位與氣門(mén)桿接觸形成密封。氣門(mén)油封允許氣門(mén)在其內(nèi)部上下運(yùn)動(dòng)而不松脫,其下端h3段與氣門(mén)桿配合,h4段為氣門(mén)油封橡膠筋條結(jié)構(gòu),其與氣門(mén)導(dǎo)管配合。氣門(mén)油封結(jié)構(gòu)如圖2,氣門(mén)油封與氣門(mén)導(dǎo)管裝配圖如圖3。
2 拔脫力影響因素分析
軸與軸套在過(guò)盈配合的情況下,拔脫力的表達(dá)式為:
F=PS=PDH (1)
其中,P為軸與軸套接觸面間平均接觸壓力,S為接觸面積,D為軸套內(nèi)徑,H為軸套長(zhǎng)度。
由于最大拔脫力與過(guò)盈量、摩擦系數(shù)均成正比[2],因此,平均接觸壓力表達(dá)式為:
P=kef (2)
其中,k為比例常數(shù),e為過(guò)盈量,f為摩擦系數(shù)。將(2)式帶入(1)式得:
F=kπefDH (3)
在不考慮氣門(mén)油封彈性橡膠材料以及結(jié)構(gòu)的情況下,氣門(mén)油封與氣門(mén)導(dǎo)管的過(guò)盈配合可參考(3)式,則拔脫力與兩者之間的摩擦力、過(guò)盈量、配合直徑、配合長(zhǎng)度成正比。下面分析調(diào)整以上參數(shù)以增加拔脫力的可行性。
從理論上,增大以上4個(gè)參數(shù)均可以提升拔脫力,但其都會(huì)導(dǎo)致氣門(mén)油封裝配過(guò)程中的裝配力增加,增大裝配難度,降低裝配效率。尤其在日常維修作業(yè)中,不可能采用生產(chǎn)線(xiàn)壓裝力可調(diào)可控的專(zhuān)業(yè)安裝設(shè)備,通常采用人工敲擊的不可控安裝方式,在裝配力變大的情況下,勢(shì)必需要更大的敲擊力,易造成氣門(mén)油封損壞。
在配合長(zhǎng)度方面調(diào)整,必須通過(guò)增加氣門(mén)油封長(zhǎng)度,即通過(guò)改變其結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn),制造工藝相對(duì)復(fù)雜,并且長(zhǎng)度增加范圍受發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)限制,在有限空間內(nèi)不一定能滿(mǎn)足拔脫力要求,需反復(fù)驗(yàn)證,該方案設(shè)計(jì)及制造成本過(guò)高。
在過(guò)盈量、內(nèi)徑方面調(diào)整,要通過(guò)改變氣門(mén)導(dǎo)管和氣門(mén)油封的尺寸實(shí)現(xiàn),需重新設(shè)計(jì)、制造兩種零件,且要反復(fù)驗(yàn)證,該方案同樣存在成本過(guò)高的問(wèn)題。
在摩擦力方面調(diào)整,只需從改善工藝標(biāo)準(zhǔn)方面入手,裝配氣門(mén)油封時(shí)在氣門(mén)導(dǎo)管配合部位采取酒精脫脂(不涂潤(rùn)滑油)的工藝即可。因?yàn)楝F(xiàn)裝配工藝標(biāo)準(zhǔn)中考慮氣門(mén)導(dǎo)管和氣門(mén)油封安裝方便、避免由于摩擦力過(guò)大損壞氣門(mén)油封唇口,提升裝配質(zhì)量,通常要求在氣門(mén)導(dǎo)管配合部位涂潤(rùn)滑油后裝配,這勢(shì)必會(huì)減小摩擦力,導(dǎo)致拔脫力減小。因此,提出方案一:酒精脫脂(不涂潤(rùn)滑油)的裝配工藝,且無(wú)需改變零件結(jié)構(gòu)將是成本較低的解決方案,但其裝配力是否符合標(biāo)準(zhǔn)還需進(jìn)一步驗(yàn)證。
由于方案一存在裝配力超出標(biāo)準(zhǔn)值的風(fēng)險(xiǎn),為較好解決故障,考慮增加其他可行性方案供分析比對(duì),擇優(yōu)選用。因此,在不增加裝配力的前提下,另外提出方案二:改進(jìn)氣門(mén)導(dǎo)管結(jié)構(gòu),以增加一個(gè)與拔脫力方向相反的阻力來(lái)提升拔脫力。
3 結(jié)構(gòu)改進(jìn)方案設(shè)計(jì)
將氣門(mén)導(dǎo)管與氣門(mén)油封配合段的無(wú)槽結(jié)構(gòu)改進(jìn)為斜槽結(jié)構(gòu),當(dāng)氣門(mén)油封向上拔脫過(guò)程中,經(jīng)過(guò)斜槽部位時(shí),氣門(mén)油封橡膠筋條由于彈力作用收縮并抱緊氣門(mén)導(dǎo)管,槽的上端凸臺(tái)會(huì)對(duì)其有一個(gè)向下的阻力以防止拔脫,從而達(dá)到增加拔脫力的效果;當(dāng)氣門(mén)油封向下裝配過(guò)程中,經(jīng)過(guò)斜槽部位時(shí),其斜槽設(shè)計(jì)起到導(dǎo)向作用,便于安裝,且槽下端無(wú)凸臺(tái),不會(huì)增加裝配力。對(duì)生產(chǎn)節(jié)拍、生產(chǎn)效率以及裝配工藝無(wú)影響,該方案可行性強(qiáng),有待進(jìn)一步驗(yàn)證。其結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)下表1。
4 方案驗(yàn)證
4.1 待驗(yàn)證方案為:
方案一:酒精脫脂(不涂潤(rùn)滑油)的裝配工藝;方案二:斜槽結(jié)構(gòu)氣門(mén)導(dǎo)管。
4.2 樣本選取
優(yōu)化后的氣門(mén)油封試驗(yàn)樣品為抽樣檢查合格品,按同類(lèi)水平分類(lèi),選取同一公差段進(jìn)行試驗(yàn)。
4.3 試驗(yàn)要求
采用氣門(mén)油封拉壓力試驗(yàn)。試驗(yàn)設(shè)備為L(zhǎng)Y2W1拉壓力試驗(yàn)機(jī)。本試驗(yàn)在常溫條件下進(jìn)行,模擬油封與油封導(dǎo)管的裝配與脫出運(yùn)動(dòng),利用工裝與拉壓力試驗(yàn)機(jī)檢測(cè)油封配合部位全部裝入導(dǎo)管的最大力值(即裝配力)以及油封配合部位脫出導(dǎo)管的最小力值(即拔脫力)進(jìn)行檢測(cè)。氣門(mén)油封拉力試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表2。
從試驗(yàn)結(jié)果可以得出,對(duì)于方案一,采用酒精脫脂裝配工藝后,拔脫力大幅度上升,但是隨之而來(lái)的是裝配力也同樣以幾乎同比例增長(zhǎng),根據(jù)企業(yè)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),建議裝配力≤500N。顯然,方案一的裝配力接近或已經(jīng)超出標(biāo)準(zhǔn)值要求,此方案不合理。對(duì)于方案二,采用加工工藝成本較低的斜槽結(jié)構(gòu)不僅大幅度提升了拔脫力,防脫性較好,并且對(duì)于裝配力幾乎不影響。同時(shí),該結(jié)構(gòu)不影響油封密封性,因?yàn)?,氣門(mén)油封密封主要靠油封唇口部位,優(yōu)化方案只更改了導(dǎo)管與油封配合面的結(jié)構(gòu),對(duì)油封唇口與導(dǎo)管外壁接觸配合無(wú)影響,因此發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油耗不受影響[3],該方案是最優(yōu)解決方案。
5 結(jié)語(yǔ)
斜槽型氣門(mén)油封應(yīng)用之后, 發(fā)動(dòng)機(jī)氣門(mén)油封脫落故障解決,故障率降為零,且氣門(mén)油封壓裝合格率保持不變,不影響生產(chǎn)節(jié)拍,又提升了產(chǎn)品質(zhì)量及發(fā)動(dòng)機(jī)性能,該改進(jìn)方案值得推廣應(yīng)用。
基金項(xiàng)目:廣西中青年教師基礎(chǔ)能力提升項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):2019KY1308)。
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