靳 超,樊海龍
(晉能控股煤業(yè)集團(tuán),山西 大同 037003)
馬脊梁選煤一廠是一座年設(shè)計能力3.00 Mt左右的大型動力煤模塊式選煤廠,整個系統(tǒng)由原煤破碎車間、篩分車間、模塊洗選車間和裝車系統(tǒng)4部分組成,其中原煤準(zhǔn)備和篩分系統(tǒng)絕大多數(shù)利用1994年投產(chǎn)時馬脊梁礦簡易篩分樓的遺留設(shè)備;主洗系統(tǒng)于2001年5月建成投產(chǎn),采用分選旋流器+螺旋分選+壓濾機(jī)的洗選工藝。
目前馬脊梁選煤廠二廠的設(shè)計入洗能力達(dá)到6.00 Mt/a,一廠的設(shè)計入洗量只有3.00 Mt/a,由于馬脊梁礦井經(jīng)過提能改造后可以達(dá)到10.00 Mt/a,產(chǎn)出量高于設(shè)計洗選能力,因此每年有1.00 Mt原煤無法進(jìn)行分選,經(jīng)篩分后直接進(jìn)入精煤倉。
設(shè)計之初原煤0~1.5 mm含量為8.31%,隨著礦井開采深度的不斷加大,該粒級含量達(dá)15%以上[1],再加上高效濃縮機(jī)和壓濾機(jī)使用效果不太理想,系統(tǒng)加工量一旦超過550 t/h,煤泥沉降和壓濾系統(tǒng)處理能力就嚴(yán)重不足,為此于2002年7月對原煤系統(tǒng)進(jìn)行改造,增加了5臺篩分機(jī)(利用原來舊的篩分設(shè)備改造而來)和2臺帶式輸送機(jī),在不影響整體商品煤質(zhì)量的前提下,篩分一部分13 mm以下末煤與商品煤直接摻合,以減緩主洗系統(tǒng)的壓力。但是當(dāng)原煤灰分較高,而商品煤質(zhì)量要求較嚴(yán)的情況下,無法使用篩分系統(tǒng)將一部分原煤直接混入精煤系統(tǒng),只能通過降低螺旋分選機(jī)回收物料的灰分,增高發(fā)熱量來穩(wěn)定商品煤的質(zhì)量,但這樣會降低精煤回收率。
選煤廠的洗選工藝均按照馬脊梁礦當(dāng)時所采侏羅紀(jì)煤層質(zhì)量設(shè)計的,隨著礦井開采程度的不斷深入,原來的11層優(yōu)質(zhì)原煤已經(jīng)開采完畢,從2010年開始主采煤層轉(zhuǎn)移到14層,該層頂板易碎,斷層、沖刷帶、夾矸多,地質(zhì)條件十分復(fù)雜。到2010年,隨著石炭二迭紀(jì)延伸的不斷深入和原煤地質(zhì)條件的惡化,原煤灰分高達(dá)30%左右,瞬時灰分已經(jīng)超過40%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了原設(shè)計17%的灰分,給選煤廠的生產(chǎn)和商品煤質(zhì)量指標(biāo)的完成帶來了巨大的困難。由于原煤灰分高、矸石量大,排矸膠帶過載的事故經(jīng)常發(fā)生,使選煤廠整體處理能力降低,不能與礦井產(chǎn)量相匹配[2],致使原煤供應(yīng)和選煤加工之間矛盾重重。
隨著馬脊梁礦石炭二疊紀(jì)延伸的穩(wěn)步推進(jìn),馬脊梁選煤一廠以目前的設(shè)備狀況和生產(chǎn)工藝,已無法滿足礦井改造延伸后的原煤特性和能力要求,必須盡快作出相應(yīng)改造,以適應(yīng)變化了的礦井原煤。
初步考慮200~50(40)mm塊煤采用X射線智能干選機(jī)或者重介質(zhì)淺槽分選,50(40)~1 mm兩產(chǎn)品重介旋流器分選、1~0.15 mm螺旋分選機(jī)分選、0.15~0 mm壓濾回收聯(lián)合工藝[3]。對于塊煤分選系統(tǒng)必須增加1臺重介質(zhì)淺槽分選機(jī)或TDS智能干選機(jī),若采用重介淺槽分選工藝會遇到系統(tǒng)復(fù)雜、管路繁多、維護(hù)成本大、技改場地小等難題,若采用TDS智能干選機(jī),其實(shí)際使用情況和產(chǎn)品指標(biāo)還有待考察,所以提出對這兩種方案進(jìn)行研究對比并決定最佳技改方案。
重介質(zhì)淺槽分選機(jī)的優(yōu)勢有:分選粒度級較寬泛;單臺設(shè)備處理能力大;對煤質(zhì)變化的適應(yīng)性較好;分選精度高[4]。
與使用TDS智能干選機(jī)相比,缺點(diǎn)同樣明顯:重介淺槽分選采用水洗工藝,工藝流程復(fù)雜[5],設(shè)備繁多,管路復(fù)雜,需要高成本的介質(zhì)系統(tǒng)和水系統(tǒng),占地面積大,基建成本高,且塊煤在分選中經(jīng)過多級溜槽及水沖洗會發(fā)生再次粉碎,增加次生煤泥量。
TDS智能干選機(jī)分選技術(shù)采用X射線識別,實(shí)現(xiàn)了煤矸數(shù)字化識別,通過自動控制陣列式噴嘴,可以對塊煤進(jìn)行排矸分選[6]。
TDS智能分選的優(yōu)點(diǎn)是:此種設(shè)備對煤炭的適應(yīng)性較強(qiáng)、分選精度較高,提高了選煤廠自動化水平,節(jié)能降耗、減員增效、無需水處理系統(tǒng),經(jīng)濟(jì)效益顯著。該技術(shù)在國內(nèi)部分選煤廠得到成功應(yīng)用,工藝指標(biāo)先進(jìn):有效分選粒度為300~50 mm和100~25 mm,矸石帶煤率小于3%,煤中帶矸率小于5%。屬于干法分選,生產(chǎn)過程不用水不用介,節(jié)約資源,系統(tǒng)智能化程度高,生產(chǎn)工藝可靠性與穩(wěn)定性高,節(jié)能環(huán)保[7]。
但是其缺點(diǎn)也很明顯,相比重介質(zhì)淺槽分選機(jī),入選粒度范圍窄,單臺設(shè)備處理能力小。
針對馬脊梁選煤廠的實(shí)際情況,為了有效對比區(qū)分兩種分選方案的適用性,選煤廠派技術(shù)人員專程到山西美錦集團(tuán)錦富煤業(yè)有限公司、宏大公司豁口煤礦、山西省長治華晟榮礦業(yè)有限公司進(jìn)行實(shí)地考察,對TDS智能干選機(jī)的實(shí)際工作性能進(jìn)行考察,以決定塊煤最佳分選方式。
干選機(jī)參數(shù)及性能見表1。
(1)豁口煤礦干選機(jī)的應(yīng)用:該煤礦設(shè)計生產(chǎn)能力為60萬t/a,沒有配套選煤廠,干選機(jī)分選后直接作為商品煤。粒度在80 mm以上原煤采用手選,人工撿出大塊矸石后進(jìn)行破碎;粒度在80~25 mm塊原煤采用干選機(jī)分選出矸石和商品煤;粒度在25 mm以下末煤直接作為商品煤。
特點(diǎn)分析:80~25 mm粒級商品煤含矸石率為30%~50%,該礦煤質(zhì)為高硫煤,但發(fā)熱量接近18.81 MJ/kg,所以商品煤主要需考慮矸石帶煤指標(biāo),煤中夾矸不會影響產(chǎn)品質(zhì)量。采用干選機(jī)分選后矸石帶煤率可以降到3%左右,排矸率達(dá)到90%以上。
(2)華晟榮礦業(yè)干選機(jī)的應(yīng)用:設(shè)計生產(chǎn)能力為120萬t/a,干選設(shè)備是用來替代原煤手選矸石作業(yè)。干選后的精煤產(chǎn)品繼續(xù)進(jìn)入選煤廠分選。
特點(diǎn)分析:干選設(shè)備替代原煤矸石手選工藝效果良好,矸石帶式輸送機(jī)上的矸石較純,矸石帶煤少,精煤帶式輸送機(jī)上可見矸石多,說明煤中帶矸,達(dá)不到商品質(zhì)量要求[8],精煤產(chǎn)品繼續(xù)進(jìn)入選煤廠分選。
(3)錦富煤業(yè)干選機(jī)的應(yīng)用:該礦設(shè)計能力為180萬t/a,干選機(jī)作為塊煤分選設(shè)備,分選出矸石和商品塊煤。商品煤進(jìn)入選煤廠繼續(xù)分選,生產(chǎn)煉焦煤。
特點(diǎn)分析:根據(jù)2017年12月干選機(jī)投入生產(chǎn)時所測得的數(shù)據(jù)得知,矸石帶煤率2%左右,煤中帶矸率為5%~9%。
山西美錦集團(tuán)錦富煤業(yè)有限公司和長治華晟榮礦業(yè)有限公司在生產(chǎn)過程中經(jīng)干選機(jī)初步分選后再進(jìn)入選煤廠進(jìn)行精選,智能干選機(jī)主要用于預(yù)排矸,減少進(jìn)入重介系統(tǒng)的矸石量,降低重介系統(tǒng)生產(chǎn)成本;而豁口煤礦出井原煤發(fā)熱量一般在18.81 MJ/kg以上,煤質(zhì)好,僅簡單排矸即可滿足要求。經(jīng)以上案例分析,智能干選機(jī)多用于預(yù)排矸作業(yè)。
表2 干選機(jī)分選效果
(1)與淺槽相比較,存在處理量小的問題,若替代7.9 m淺槽至少需要3臺干選機(jī)并聯(lián)使用。
(2)存在處理物料粒級窄的問題,實(shí)際只能選擇25~80 mm,50~150 mm,150~300 mm等適用粒度范圍,否則會降低分選精度,將分選粒度降低到25 mm以下后也會降低分選精度。
(3)分選精度優(yōu)于動篩跳汰機(jī),但低于重介淺槽。動篩的理論矸石帶煤率為5%,在實(shí)際生產(chǎn)中,其矸石帶煤一般達(dá)到6%~8%。而TDS在預(yù)先排矸工藝中,一般可實(shí)現(xiàn)矸石帶煤率1%~3%。TDS與動篩相比,平均矸石帶煤率可降低約5個百分點(diǎn)[9]。
(4)排矸率和矸石帶煤率對于同規(guī)格的干選機(jī),根據(jù)入選粒級不同也會隨之變化。
(5)單臺設(shè)備價格高,以參數(shù)為B=2 000 mm、Q=180 t/h干選機(jī)為例,設(shè)備市場價約800萬元,如果選煤廠規(guī)模過大,需要多套設(shè)備,價格較高,多套系統(tǒng)投資成本較高。
(1)TDS智能干選機(jī)可實(shí)現(xiàn)矸石帶煤率1%~3%,煤中帶矸率3%~5%,高于動篩跳汰及其他干選設(shè)備[10]。
(2)完全干法分選不需要介質(zhì)和水,總裝機(jī)功率較小,節(jié)能環(huán)保。
(3)系統(tǒng)工藝簡單,操作方便,只需一到兩名操作工。
(4)運(yùn)營成本較低,易損件主要為常規(guī)膠帶和空壓機(jī),需要2~3 a更換一次X射線放射源。
(5)系統(tǒng)密封運(yùn)行,設(shè)有除塵裝置,無粉塵,操作安全。
(6)TDS智能干選機(jī)可靈活調(diào)整“打煤”或者“打矸石”。
由表3和表4可知:
(1)馬脊梁選煤廠原煤灰分為45.72%,灰分很高。原煤中大于50 mm粒級產(chǎn)率為27.77 %,平均灰分為70.35 %,可知矸石多分布在大于50 mm粒級的大塊原煤中。
(2)原煤中13~50 mm粒級產(chǎn)率為34.55%,平均灰分為40.82 %,低于原煤平均灰分,可知塊煤隨著粒級減小灰分降低,這一粒級是馬脊梁選煤廠塊煤的主要分選區(qū)間。
(3)原煤中小于13 mm粒級產(chǎn)率為37.68%,平均灰分為32.06%,灰分較低。馬脊梁選煤廠對末煤及煤泥采用兩產(chǎn)品重介旋流器、螺旋分選機(jī)及板框壓濾機(jī)進(jìn)行聯(lián)合回收,分選效果較好[11]。
(4)通過對表3、表4的分析可知,小于1.8 g/cm3密度級別的原煤灰分較低,適宜分選的原煤主要集中在這一區(qū)間??傮w來說原煤中塊煤量大,塊煤隨著粒級減小灰分降低,小于50 mm粒級灰分小于原煤平均灰分。因此需要增加智能干選機(jī)或重介淺槽分選機(jī)來解決馬脊梁選煤廠原煤中大于13 mm的塊煤分選壓力大的問題。
表3 馬脊梁礦3號煤層原煤篩分試驗(yàn)報告
表4 馬脊梁礦3號煤層原煤150~0.5 mm粒級篩分試驗(yàn)報告
由于原煤中大于13 mm粒級產(chǎn)率為62.32%,按照原煤膠帶1 200 t/h的處理能力,大于13 mm粒級有750 t/h,如果采用TDS將需要3臺設(shè)備(每臺TDS處理能力約300 t/h),每套設(shè)備價格約800萬元,成本遠(yuǎn)高于重介淺槽,而且由于同時使用多套設(shè)備,占地面積大于車間可使用面積。且TDS分選25 mm粒度級以下的原煤效果差于淺槽分選機(jī),會降低分選精度,導(dǎo)致矸石帶煤或煤中帶矸等問題,使得精煤發(fā)熱量波動難以達(dá)標(biāo)。且行業(yè)中TDS多用于預(yù)排矸,替代人工選矸[12]。因此針對馬脊梁礦井的煤質(zhì)和目前用戶對煤質(zhì)的要求,TDS并不適用于馬脊梁選煤廠,依舊需要采用重介質(zhì)淺槽作為主要分選設(shè)備。