于 雷
(中海石油華鶴煤化有限公司, 黑龍江鶴崗 154100)
中海石油華鶴煤化有限公司年產(chǎn)30萬t合成氨、52萬t尿素,其中氣化裝置采用水煤漿加壓氣化技術(shù),包括3個(gè)系統(tǒng),即制漿系統(tǒng)、氣化系統(tǒng)和渣水處理系統(tǒng)。氣化系統(tǒng)配置3臺(tái)氣化爐(2開1備),爐內(nèi)壓力為6.5 MPa,爐內(nèi)溫度為1 350 ℃。
激冷水泵是為氣化爐內(nèi)部激冷環(huán)提供冷卻水源的關(guān)鍵設(shè)備,保障氣化爐及爐內(nèi)零部件在高溫環(huán)境下的正常工作。如果激冷水流量波動(dòng),可能引起激冷環(huán)或下降管局部燒穿,進(jìn)而使得高溫工藝氣體不經(jīng)水浴降溫,氣化爐本體有變形的重大風(fēng)險(xiǎn)隱患。
激冷水泵原始設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)見表1。激冷水泵泵體見圖1。
表1 激冷水泵原始設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)
(a) 激冷水泵泵頭部位裝配圖
激冷水泵輸送介質(zhì)為黑水(含少量NH3、H2S、CO2、Cl-),1開1備。激冷水泵啟動(dòng)7 d后運(yùn)行效果變差,主要表現(xiàn)在流量下降或波動(dòng),振動(dòng)值變化±0.23 mm,電機(jī)的電流上升,軸承溫度升高,不同安裝位置的激冷水泵波動(dòng)范圍不盡相同。檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)葉輪、內(nèi)襯板、進(jìn)口口環(huán)和軸承等處普遍磨損,備件更換頻繁。激冷水泵運(yùn)行時(shí)需要定時(shí)定頻重點(diǎn)看護(hù),造成人工成本高,檢修頻率高造成維修成本高。
根據(jù)激冷水泵運(yùn)行數(shù)據(jù)曲線、現(xiàn)場(chǎng)巡檢點(diǎn)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)和近2年檢修檢查情況對(duì)比,從激冷水泵本體、附件、工藝條件和周圍環(huán)境進(jìn)行分析,激冷水泵在生產(chǎn)過程中運(yùn)行效果差的原因主要集中在3個(gè)方面:
(1) 葉輪、內(nèi)襯板和口環(huán)等部位磨損的原因是黑水介質(zhì)壓力為6.5 MPa,而且內(nèi)含固體顆粒(周期性檢修時(shí)管道內(nèi)提取物分析),長(zhǎng)期在泵進(jìn)口壓力設(shè)計(jì)值高位運(yùn)行,對(duì)葉輪及接觸零部件形成沖刷[1-2]。
(2) 流量下降或波動(dòng)的主要原因是黑水介質(zhì)溫度在245 ℃,存在的氣液相對(duì)葉輪及接觸零部件形成沖擊;次要原因是冷卻水部分被汽化,造成使用溫度偏高,從而影響泵的輸送[3]。
(3) 振動(dòng)值上升和軸承溫度高的原因一方面是葉輪受損影響泵的動(dòng)平衡,另一方面是泵進(jìn)口管道冷態(tài)和熱態(tài)的溫差比較大,管道應(yīng)力影響了泵與電機(jī)的對(duì)中[4]。
綜合3個(gè)方面的原因分析,第一要消減黑水介質(zhì)對(duì)水泵本體的影響;第二要消減管道等周邊環(huán)境因素對(duì)水泵本體的影響。制定的解決方案如下:
(1) 將葉輪型式更改為開式葉輪并改變?nèi)~輪導(dǎo)向。
(2) 擴(kuò)充水泵進(jìn)口和出口容積。
(3) 將水泵冷卻系統(tǒng)管道公稱直徑增大至3.33 cm,增加冷卻水壓力。
(4) 委托設(shè)計(jì)院對(duì)以上3點(diǎn)技術(shù)改造進(jìn)行性能計(jì)算,確定性能曲線并出具數(shù)據(jù)表。
(5) 選擇1個(gè)水泵基礎(chǔ),挖開至地下1.2 m檢查土方擾動(dòng)情況,檢查回填土密實(shí)程度。
(6) 測(cè)量水泵基礎(chǔ)沉降,對(duì)水泵基礎(chǔ)進(jìn)行一次和二次灌漿。
(7) 將水泵進(jìn)口管道和出口管道進(jìn)行切割并重新組對(duì)安裝。
(8) 對(duì)電機(jī)進(jìn)行全面檢查,動(dòng)平衡復(fù)測(cè)。
根據(jù)解決方案的思路和架構(gòu),實(shí)施水泵技術(shù)改造工作:
(1) 按設(shè)計(jì)院數(shù)據(jù)表采購技術(shù)改造后的水泵泵體見圖2。
(a) 水泵泵頭裝配圖
(2) 將水泵進(jìn)行安裝、調(diào)試、盤車和性能試驗(yàn)。
(3) 測(cè)量并記錄冷卻水進(jìn)出口溫度、振動(dòng)值、軸承溫度、電流和流量。
在煤種與氣化爐負(fù)荷都不變的正常生產(chǎn)情況下,激冷水泵技術(shù)改造后運(yùn)行平穩(wěn),運(yùn)行效果良好,達(dá)到了預(yù)期效果,既節(jié)約了備件消耗量,又節(jié)省了人力成本,同時(shí)對(duì)氣化爐的安全穩(wěn)定運(yùn)行提供了保障。