李 麗, 李延磊
(1. 陜西未來能源化工有限公司, 陜西榆林 719000;2. 陜西時(shí)代能源化工有限公司, 陜西榆林 719000)
某公司選用3×480 t/h高溫高壓煤粉鍋爐,型號(hào)為HGG-480/9.82-YM,四角切圓燃燒、自然循環(huán)汽包爐。設(shè)計(jì)燃用混煤、摻燒燃料氣,采用中速磨煤機(jī)正壓直吹式制粉系統(tǒng)。鍋爐前部為爐膛,四周布滿膜式水冷壁,爐膛出口處布置屏式過熱器。水平煙道裝設(shè)兩級(jí)對(duì)流過熱器,爐頂、水平煙道轉(zhuǎn)向室和尾部包墻均采用膜式管包覆,尾部豎井煙道中布置省煤器并配2臺(tái)三分倉回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器。為了能及時(shí)清除受熱面的積灰,以保證鍋爐出力,根據(jù)各受熱面不同特點(diǎn)裝設(shè)了蒸汽吹灰和聲波吹灰設(shè)備。
整臺(tái)鍋爐共布置42臺(tái)蒸汽吹灰器,其中爐膛布置22臺(tái)IR-3Z型蒸汽吹灰器,過熱器處布置6臺(tái)IM-530型長伸縮式蒸汽吹灰器,回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器處布置2臺(tái)IK-525-DM型蒸汽吹灰器,省煤器處布置12臺(tái)聲波吹灰器。其中,爐膛的22個(gè)蒸汽吹灰器分布俯視圖見圖1,1~8號(hào)蒸汽吹灰器(IR 01~08)布置在爐膛標(biāo)高22.5 m處,9~16號(hào)蒸汽吹灰器(IR 09~16)布置在爐膛標(biāo)高24.5 m處,17~22號(hào)蒸汽吹灰器(IR 17~22)布置在爐膛標(biāo)高26.5 m處。
圖1 爐膛蒸汽吹灰器分布俯視圖
2020年2月25日14:13:00,1#鍋爐發(fā)出“負(fù)壓異常”報(bào)警,伴隨主蒸汽質(zhì)量流量下降、主給水質(zhì)量流量升高,且兩者差值約100 t/h,懷疑水冷壁泄漏。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn),鍋爐4#角20#短吹處異響明顯,初判此處水冷壁可能泄漏,故做緊急停爐處理。
鍋爐停爐、降溫、工藝處理完成后,檢查發(fā)現(xiàn)水冷壁爆口位置在爐膛右墻IR20左上方處,右墻從下至上在20 m高度上方可見管屏向爐內(nèi)凸出,IR20左側(cè)9根水冷壁管表面沖刷痕跡明顯,且管道圓面被沖刷成平面。其中,左側(cè)第3根水冷壁管發(fā)現(xiàn)長約2 cm喇叭形爆口,邊緣鋒利,測(cè)量周圍管道厚度均在3.8 mm左右,緊鄰爆口左側(cè)管道壁厚2.87 mm,爆口位置厚度低至2.07 mm,確認(rèn)為水冷壁局部變形,蒸汽吹灰時(shí)蒸汽沖刷水冷壁管道造成管壁減薄發(fā)生爆管事故。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況查找造成該管道爆管的原因,重點(diǎn)從爐膛飛灰磨損、水冷壁管屏變形、管道壁厚和蒸汽吹灰器4個(gè)方面排查。
鍋爐水冷壁的磨損主要是灰粒對(duì)管子的磨損,飛灰在煙氣渦流局部區(qū)域磨損嚴(yán)重,灰粒的平均直徑越小,灰粒的磨損性就越小[1]。2019年鍋爐進(jìn)行熱態(tài)燃燒調(diào)整試驗(yàn),利用煤粉取樣裝置按照等截面圓環(huán)法在磨煤機(jī)出口煤粉管道上進(jìn)行煤粉取樣,然后篩分煤粉細(xì)度。測(cè)試結(jié)果為4臺(tái)磨煤機(jī)煤粉細(xì)度R90在15%~20%,煤粉顆粒較小,均勻性較好,有利于煤粉著火燃盡,磨損較小。
鍋爐爐膛設(shè)計(jì)為正方形,深度和寬度均為10.86 m,爐膛四周由Φ60×5(直徑為60 mm、壁厚為5 mm)、節(jié)距為80 mm的管子焊成膜式水冷壁,爐膛前、后和兩側(cè)墻各有135根上升管,每面水冷壁沿寬度分成6個(gè)管屏,對(duì)應(yīng)6個(gè)下集箱,減少爐膛四角燃燒器在寬度方向溫度不同時(shí)水冷壁管吸熱不均,避免鍋爐水冷壁變形[2]。而在實(shí)際運(yùn)行過程中會(huì)出現(xiàn)局部水冷壁管屏變形的情況,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)右墻水冷壁管屏出現(xiàn)輕微變形,其他三面水冷壁管屏無明顯變形。
重點(diǎn)對(duì)蒸汽吹灰器周圍管道壁厚進(jìn)行全面測(cè)量,要求在每個(gè)蒸汽吹灰器吹灰孔附近1.5 m范圍內(nèi)對(duì)水冷壁管道進(jìn)行測(cè)厚,而對(duì)水冷壁表面存在沖刷痕跡的管道擴(kuò)大范圍進(jìn)行測(cè)量,發(fā)現(xiàn)另外7個(gè)蒸汽吹灰器處水冷壁管壁減薄,其中右墻變形,6個(gè)蒸汽吹灰器中4個(gè)蒸汽吹灰器處管道減薄(包含IR20)。
蒸汽吹灰器的工作原理是從伸縮旋轉(zhuǎn)的吹灰槍管端部的噴嘴中噴出蒸汽,持續(xù)沖擊、清潔受熱面。蒸汽吹灰器啟動(dòng)后電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)跑車沿著導(dǎo)軌前移,吹灰槍管勻速進(jìn)入爐膛內(nèi)部,噴嘴中心至水冷壁向火面38 mm后,跑車碰觸行程開關(guān)開啟提升閥門,噴嘴順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)360°+90°對(duì)周圍水冷壁進(jìn)行吹灰,從噴嘴出來的蒸汽在0°~90°區(qū)域2次吹掃水冷壁管壁。由于噴嘴開口在安裝時(shí)有朝上和朝下2種不同的安裝方向,吹掃重復(fù)區(qū)域位置不同。
4.4.1 設(shè)備情況檢查
逐一檢查蒸汽吹灰器周圍澆注料,并在蒸汽吹灰器冷態(tài)下進(jìn)行調(diào)試檢查噴嘴和槍管的水平情況。檢查發(fā)現(xiàn)22個(gè)蒸汽吹灰器周圍的澆注料全部脫落,導(dǎo)致鍋爐運(yùn)行時(shí)爐膛內(nèi)熱量傳導(dǎo)至蒸汽吹灰器軸承造成缺油卡澀,經(jīng)常發(fā)生故障。冷態(tài)調(diào)試時(shí)發(fā)現(xiàn)其中2個(gè)蒸汽吹灰器噴嘴脫落和4個(gè)蒸汽吹灰器槍管變形向上彎曲,噴嘴脫落的蒸汽吹灰器周圍未發(fā)現(xiàn)管壁減薄現(xiàn)象,槍管彎曲變形的蒸汽吹灰器附近管道均出現(xiàn)管壁減薄情況。一般減薄的水冷壁管只分布在蒸汽吹灰器處一側(cè),由重復(fù)沖掃造成。
4.4.2 蒸汽吹灰疏水
蒸汽吹灰器的蒸汽引自低溫過熱器出口集箱,通過壓力調(diào)節(jié)閥組控制蒸汽吹灰壓力。吹灰前需要進(jìn)行管道暖管疏水至疏水末端溫度達(dá)到220 ℃,吹灰時(shí)關(guān)閉疏水閥,調(diào)整蒸汽壓力自動(dòng)控制在2.0 MPa,蒸汽吹灰器進(jìn)到位提升閥開啟后蒸汽壓力降低,蒸汽壓力調(diào)節(jié)閥自動(dòng)跟蹤調(diào)整開度保持壓力穩(wěn)定。查飽和蒸汽壓力對(duì)照表中2.0 MPa蒸汽的飽和溫度在213 ℃,蒸汽吹灰器蒸汽只有7 K的過熱度。蒸汽吹灰器蒸汽疏水不徹底,吹掃過程中汽水混合物更易造成管壁沖刷減薄,拆檢IR20噴嘴內(nèi)部已出現(xiàn)沖刷的凹面。
針對(duì)排查的故障原因,從管壁減薄和蒸汽吹灰器2個(gè)方面進(jìn)行處理。
根據(jù)規(guī)范要求將水冷壁管道壁厚減薄30%以上(即壁厚為3.5 mm以下)的全部更換,合計(jì)更換26根水冷壁管道。為保證鍋爐運(yùn)行水冷壁的強(qiáng)度和安全,對(duì)蒸汽吹灰器周圍直徑2 m內(nèi)水冷壁管道進(jìn)行耐磨層噴涂,噴涂要求厚度增加0.5~0.6 mm。
蒸汽吹灰器運(yùn)行維護(hù)不及時(shí)也是事故的主要原因[3]。原蒸汽吹灰器發(fā)生故障時(shí)只是簡(jiǎn)單更換軸承和軸承補(bǔ)油,未全面檢查內(nèi)部噴嘴及槍管情況。因此,逐一修復(fù)蒸汽吹灰器孔周圍耐磨澆注料,減少蒸汽吹灰器故障次數(shù)。制定專項(xiàng)檢查維護(hù)制度保證鍋爐運(yùn)行周期內(nèi)全部蒸汽吹灰器每2個(gè)月加油拆檢1次。
根據(jù)蒸汽吹灰器設(shè)備要求的蒸汽壓力,降低蒸汽吹灰器蒸汽壓力,爐膛22個(gè)短吹(IR-3Z)、空氣預(yù)熱器長吹(IK-525DM3)和過熱器6個(gè)長吹(IK-530)的蒸汽壓力由2.0 MPa降低至1.5 MPa,增大吹灰蒸汽的過熱度,減少吹灰過程中冷凝液的產(chǎn)生[4]。將爐膛、過熱器處蒸汽吹灰頻次由8 h 1次調(diào)整至24 h 1次,空氣預(yù)熱器處蒸汽吹灰頻次不變。
1#鍋爐從啟爐至發(fā)生事故時(shí)已連續(xù)運(yùn)行7個(gè)月,運(yùn)行期間忽視對(duì)蒸汽吹灰器的維護(hù)和檢查,停爐期間也未全面檢查測(cè)量水冷壁壁厚。為避免同樣事故發(fā)生,其他2臺(tái)鍋爐在定檢期間進(jìn)行了全面的排查,同樣發(fā)現(xiàn)了水冷壁減薄、蒸汽吹灰器噴嘴和槍管故障、澆注料脫落現(xiàn)象。建議設(shè)置蒸汽吹灰的鍋爐在停爐期間定期測(cè)量爐膛水冷壁壁厚,加強(qiáng)蒸汽吹灰器的運(yùn)行維護(hù)力度。