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      電站鍋爐空氣預(yù)熱器跳閘分析與處理

      2021-09-06 02:52:36盧紅書(shū)
      東北電力技術(shù) 2021年8期
      關(guān)鍵詞:噴氨冷端吹灰

      盧紅書(shū)

      (華電國(guó)際萊城發(fā)電廠,山東 濟(jì)南 271100)

      1 機(jī)組概況

      某廠4號(hào)鍋爐為上海鍋爐廠有限責(zé)任公司生產(chǎn)的1025 t/h亞臨界參數(shù)壓力控制循環(huán)鍋爐,采用美國(guó)燃燒工程公司(CE)引進(jìn)技術(shù),型號(hào)為SG-1025/17.44-M844、中間一次再熱、固態(tài)排渣、正壓直吹四角切圓燃燒控制循環(huán)汽包爐[1-3]。配備2臺(tái)空氣預(yù)熱器,型號(hào)為Z-29VI(T)-1676M??諝忸A(yù)熱器系統(tǒng)見(jiàn)圖1。本文分析了空氣預(yù)熱器卡澀跳閘原因,并提出預(yù)防措施。

      圖1 空氣預(yù)熱器系統(tǒng)

      2 異常經(jīng)過(guò)

      2021年1月26日01:29,4號(hào)機(jī)組協(xié)調(diào)控制,“O”模式AGC,負(fù)荷為150 MW,鍋爐蒸發(fā)量為525 t/h,A、B磨煤機(jī)運(yùn)行,B空氣預(yù)熱器主電機(jī)電流由17 A升至40.7 A跳閘,輔助電機(jī)聯(lián)啟后跳閘,B空氣預(yù)熱器停轉(zhuǎn)報(bào)警發(fā)出,B空氣預(yù)熱器入口煙氣擋板自動(dòng)關(guān)閉,立即就地確認(rèn)B空氣預(yù)熱器停轉(zhuǎn),手啟輔助電機(jī)、主電機(jī)均不成功,手動(dòng)盤車不動(dòng),聯(lián)系鍋爐相關(guān)人員檢查處理。A、B空氣預(yù)熱器排煙溫度分別由109 ℃/112 ℃、129 ℃/133 ℃快速升高,01:46,最高升至151 ℃/158 ℃、217 ℃/227 ℃后緩慢下降,03:05,脫硫入口煙氣溫度最高升至154 ℃后緩慢下降,現(xiàn)場(chǎng)對(duì)B空氣預(yù)熱器反復(fù)盤車,清除脫落蓄熱元件,22:01,啟動(dòng)B空氣預(yù)熱器恢復(fù)正常運(yùn)行方式。

      3 現(xiàn)場(chǎng)檢查

      3.1 現(xiàn)場(chǎng)情況

      1月26日02:00,鍋爐相關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)B空氣預(yù)熱器停轉(zhuǎn),檢查上下軸承,未見(jiàn)異常;手啟主電機(jī)未成功,通過(guò)輔助電機(jī)手動(dòng)盤車不動(dòng);計(jì)劃從二次風(fēng)檢查蓄熱元件,停運(yùn)B送風(fēng)機(jī),B側(cè)二次風(fēng)出口擋板門關(guān)閉不動(dòng),重啟B送風(fēng)機(jī);利用倒鏈拉緊B空氣預(yù)熱器煙氣入口擋板,增加防誤動(dòng)措施,開(kāi)啟煙氣側(cè)檢修人孔門,利用倒鏈進(jìn)行反復(fù)盤車,確定卡澀物位于煙氣側(cè),打開(kāi)煙氣側(cè)熱端檢修門,檢查熱端蓄熱元件,未見(jiàn)異常;在空氣預(yù)熱器煙氣側(cè)冷端開(kāi)檢查孔,發(fā)現(xiàn)卡澀物為塊狀物(見(jiàn)圖2),位于煙氣側(cè)冷端第1環(huán),卡嵌在蓄熱元件籃筐內(nèi),另有1根消防噴水管斷裂。17:30—21:50,清理塊狀物及其他脫落蓄熱元件,22:01啟動(dòng)B空氣預(yù)熱器主電機(jī)(見(jiàn)圖3),電流為17 A,檢查空氣預(yù)熱器運(yùn)行正常,主、輔電機(jī)聯(lián)鎖試驗(yàn)正常,打開(kāi)入口煙氣擋板,恢復(fù)正常運(yùn)行方式[4]。

      圖2 空氣預(yù)熱器堵塞物

      圖3 B空氣預(yù)熱器參數(shù)趨勢(shì)

      3.2 以往改造

      經(jīng)查閱資料:4號(hào)機(jī)組空氣預(yù)熱器于2013年12月完成低氮改造,至今已投運(yùn)7年,每年進(jìn)行高壓水沖洗及密封片更換維護(hù)。2016年9月檢修時(shí)發(fā)現(xiàn)冷端蓄熱元件出現(xiàn)吹損現(xiàn)象。2019年11月,停機(jī)消缺發(fā)現(xiàn)空氣預(yù)熱器熱端蓄熱元件最外環(huán)存在缺失、倒伏現(xiàn)象,冷端蓄熱元件存在吹損、腐蝕、缺損現(xiàn)象。2020年4月,機(jī)組小修期間檢查空氣預(yù)熱器支撐、消防噴水管未見(jiàn)異常,冷端蓄熱元件缺損嚴(yán)重處達(dá)30 cm,部分蓄熱元件出現(xiàn)脫落缺失現(xiàn)象,更換缺失的密封片,并完成高壓水沖洗工作。機(jī)組啟動(dòng)后,300 MW負(fù)荷時(shí),A/B空氣預(yù)熱器煙氣側(cè)壓差均值為2082 Pa/2097 Pa。

      空氣預(yù)熱器吹灰參數(shù)查閱情況:空氣預(yù)熱器改造后,運(yùn)行分場(chǎng)執(zhí)行每班吹灰2~4次,2019年1月,因空氣預(yù)熱器壓差上漲,增加吹灰頻次至每班吹灰4~8次,調(diào)整吹灰壓力為1.4 MPa(就地壓力為1.0 MPa),2020年12月24日,將吹灰器壓力提高至1.55 MPa(就地壓力為1.1 MPa),2021年1月1日,將空氣預(yù)熱器吹灰壓力升至1.65 MPa(就地壓力為1.1~1.2 MPa)。1月26日,恢復(fù)吹灰壓力至1.4 MPa(就地壓力為1.0 MPa),1月30日抽查蒸汽吹灰溫度,空氣預(yù)熱器吹灰疏水15 min后開(kāi)始吹灰,就地檢查壓力為1.0 MPa,槍管溫度為220 ℃/200 ℃。

      空氣預(yù)熱器水沖洗情況:根據(jù)空氣預(yù)熱器運(yùn)行壓差情況,每次機(jī)組大小修進(jìn)行一次離線高壓水沖洗工作。1月15日—20日,因空氣預(yù)熱器堵塞嚴(yán)重,空氣預(yù)熱器實(shí)施在線水沖洗,煙氣側(cè)壓差增加300 Pa。

      脫硫事故噴水投運(yùn)情況:查閱脫硫吸收塔事故噴水投入條件為煙溫達(dá)170 ℃,4B空氣預(yù)熱器跳閘期間,脫硫事故噴水試投運(yùn)正常。

      4 原因分析

      4.1 B空氣預(yù)熱器跳閘原因

      第1環(huán)脫落的空氣預(yù)熱器蓄熱元件和灰、硫酸氫銨及水板結(jié)垢形成的塊狀物脫落,卡嵌在蓄熱元件籃框內(nèi),轉(zhuǎn)至扇形板時(shí),造成空氣預(yù)熱器卡澀,導(dǎo)致主電機(jī)、輔助電機(jī)過(guò)載跳閘。

      4.2 塊狀物形成及脫落原因

      一方面,空氣預(yù)熱器運(yùn)行周期長(zhǎng),蓄熱元件產(chǎn)生塑性變形,預(yù)緊力下降,籃筐內(nèi)蓄熱元件松弛;另一方面,因吹灰蒸汽過(guò)飽和度不足、進(jìn)汽閥內(nèi)漏、疏水管道設(shè)計(jì)不合理、吹灰壓力偏高及頻次偏多等問(wèn)題,造成冷端蓄熱元件吹損缺失,另外高壓水槍沖洗及硫酸液體腐蝕也會(huì)造成冷端缺損,部分破損的蓄熱元件脫落,進(jìn)一步造成籃筐內(nèi)蓄熱元件松弛。松弛的蓄熱元件在籃筐內(nèi)傾斜,因第1環(huán)蓄熱元件尺寸小,更易從籃筐中脫落。

      因空氣預(yù)熱器堵塞嚴(yán)重,1月15日—20日,空氣預(yù)熱器進(jìn)行在線水沖洗,在線水沖洗加重了蓄熱元件的受損程度,且水沖洗水溫較低,在靠近中心筒的蓄熱元件位置更易形成液態(tài)水,與松弛的蓄熱元件、積灰板結(jié)垢形成塊狀物,在水沖洗后,塊狀物逐漸硬化且不斷吸附灰塵及硫酸氫銨,最終脫落。

      4.3 空氣預(yù)熱器堵塞原因

      a.脫硝系統(tǒng)過(guò)量噴氨,氨逃逸增加,造成大量硫酸氫氨沉積,堵塞空氣預(yù)熱器[5]。

      b.空氣預(yù)熱器冷端綜合溫度偏低,在入爐煤硫分偏高的情況下存在冷端腐蝕的情況。

      c.入爐煤硫分偏高,煙氣中SO3質(zhì)量濃度增加,促使硫酸氫銨生成量增加。

      4.4 脫硝系統(tǒng)過(guò)量噴氨原因

      a.噴氨流場(chǎng)不均,造成部分煙氣通道過(guò)量噴氨。

      b.受入爐煤質(zhì)及給煤機(jī)斷煤的影響,4號(hào)爐脫硝入口氮氧化物偏高,造成噴氨量偏大。

      c.運(yùn)行人員調(diào)整不細(xì)致、不及時(shí),造成噴氨量大幅波動(dòng),存在過(guò)噴現(xiàn)象。

      d.因脫硝出口NOx監(jiān)測(cè)與凈煙氣NOx監(jiān)測(cè)值偏差較大,脫硝噴氨調(diào)整為手動(dòng)操作模式,在手動(dòng)操作模式下,因凈煙氣NOx監(jiān)測(cè)反饋滯后較大,造成運(yùn)行人員操作滯后,噴氨過(guò)量。

      5 防范措施

      a.加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)消缺。鍋爐運(yùn)行人員利用停機(jī)機(jī)會(huì)全面排查1-4號(hào)爐空氣預(yù)熱器蓄熱元件損壞情況,對(duì)破損嚴(yán)重的蓄熱元件采取防脫落措施,并對(duì)空氣預(yù)熱器支撐、消防噴水管等設(shè)備排查,發(fā)現(xiàn)異常后及時(shí)處理;對(duì)1-4號(hào)爐脫硝噴氨進(jìn)行定期調(diào)平,確保噴氨均勻性;排查吹灰供汽管路保溫完整情況及進(jìn)汽閥、疏水閥開(kāi)關(guān)情況,及時(shí)處理保溫缺失及閥門內(nèi)外漏等問(wèn)題,確保吹灰蒸汽參數(shù)滿足要求。

      b.加強(qiáng)設(shè)備檢修管理。鍋爐隊(duì)做好煙氣擋板及一、二次風(fēng)擋板的檢修維護(hù);按照規(guī)程要求,做好空氣預(yù)熱器密封間隙調(diào)整,并做好驗(yàn)收工作。

      c.加強(qiáng)運(yùn)行調(diào)整。通過(guò)調(diào)整減少脫硝入口氮氧化物含量,減少煙氣脫硝氨耗量;降低吹灰壓力至合理范圍,適當(dāng)降低吹灰頻次,防止因吹灰壓力過(guò)高造成蓄熱元件損壞。

      d.加強(qiáng)運(yùn)行管理。運(yùn)行分場(chǎng)修訂噴氨、吹灰管理措施,對(duì)噴氨量突增、突減、大幅波動(dòng)及吹灰蒸汽參數(shù)異常運(yùn)行的情況進(jìn)行有效管理,減少過(guò)量噴氨、吹灰等異常操作。

      e.做好隱患排查處理。將脫硫事故噴淋水投運(yùn)溫度降至150 ℃,確保脫硫設(shè)施安全運(yùn)行。

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