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      發(fā)電廠鍋爐電動給水泵故障分析及優(yōu)化

      2021-09-10 15:09:59朱佳俊
      家園·建筑與設(shè)計 2021年4期
      關(guān)鍵詞:故障分析優(yōu)化

      朱佳俊

      摘要:鍋爐汽水系統(tǒng)是燃煤發(fā)電廠重要的組成部分,汽水系統(tǒng)是否能安全穩(wěn)定運行直接關(guān)系到發(fā)電機組能否安全運行正常發(fā)電。而給水泵作為汽水系統(tǒng)中的重要設(shè)備,由于其內(nèi)部結(jié)構(gòu)及其輔助設(shè)備較其他水泵更為復(fù)雜,一旦發(fā)生事故,將直接影響汽水系統(tǒng)的正常運行。且給水泵組故障的維修周期一般較長、設(shè)備停運影響較大、損失較為嚴重,其運行和維修成本都相對較高,因此對于給水泵常見故障的分析有益于維持發(fā)電廠的正常運轉(zhuǎn),降低電廠的廠用電量,進而降低運營成本。

      關(guān)鍵詞:發(fā)電廠鍋爐;電動給水泵;故障分析;優(yōu)化

      1給水泵的驅(qū)動方式

      1.1電動給水泵

      電動機驅(qū)動根據(jù)速度是否可以調(diào)節(jié)分為定速和調(diào)速兩種。定速泵是電動機直接帶動給水泵運轉(zhuǎn),利用節(jié)流閥的開度調(diào)節(jié)改變流量大小,隨著轉(zhuǎn)速的升高節(jié)流損失增加,但易于操作和日常維護,適用于轉(zhuǎn)速比較低的小容量泵。調(diào)速泵是增加液力耦合器,通過流體傳遞轉(zhuǎn)矩,從而調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,控制泵的流量,節(jié)流損失小,對負載的適應(yīng)性更好。由于渦輪與泵輪之間有間隙,無磨損,并起到減震的作用,可以實現(xiàn)無極調(diào)速。但是構(gòu)造較復(fù)雜,維修量大,適用于大容量。

      1.2汽動給水泵

      汽輪機驅(qū)動給水泵分為主汽輪機驅(qū)動和小汽輪機驅(qū)動。主汽輪機驅(qū)動是把主汽輪機與給水泵直接相連,或中間安裝液力耦合器,或在此基礎(chǔ)上再增加增速箱三種方式。小汽輪機驅(qū)動是利用煙氣中剩余的熱量,提高熱量的利用率,從而滿足機組容量的不斷增長,且更加節(jié)能。但是由于是二次利用,所以小汽輪機的效率相較主汽輪機低,做功也較少。

      2發(fā)電廠鍋爐電動給水泵故障分析及優(yōu)化

      2.1給水泵泵軸斷裂

      失效原因分析:(1)給水泵泵軸斷裂發(fā)生在葉輪附近的鍵槽處,常見的誘發(fā)斷裂的原因有:結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理,導(dǎo)致應(yīng)力集中,超出危險面的承受極限、鍵槽處配合偏差過大,且裝配時操作失誤,導(dǎo)致變形產(chǎn)生應(yīng)力或者薄弱邊緣、加工工藝不當,為消除存在零件內(nèi)部的殘余應(yīng)力。(2)鍵槽底部未加工圓角過渡,直角處截面面積發(fā)生突變,導(dǎo)致應(yīng)力集中;分析零件內(nèi)部材料組織結(jié)構(gòu),選用材料或者制造工藝不當,導(dǎo)致內(nèi)部非金屬材料超過標準,使加工成品脆性過大,對給水泵的使用性能有極大的危害。解決方法:(1)加強成品檢查標準,改善加工工藝,并嚴格規(guī)定原材料標準驗收。泵軸是給水泵的主要傳動零件,泵軸的優(yōu)劣決定了整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性與使用壽命。合理的加工工藝,可以有效減少應(yīng)力集中現(xiàn)象和光潔的表面。優(yōu)良的原材料及后處理工藝,可以明顯改善零件內(nèi)部的金相組織和金屬晶粒,減少非金屬雜質(zhì),增強泵軸的韌性。(2)工作過程中,應(yīng)盡量保證泵軸運行平穩(wěn)可靠,減少不必要的應(yīng)力變化,避免應(yīng)力的影響。(3)制定并嚴格執(zhí)行泵軸及其它零件的定期檢查,定期對泵軸進行故障檢測和保養(yǎng)。(4)加強工人的培養(yǎng),嚴格要求裝配工藝,保證給水泵的裝配可靠,避免因裝配導(dǎo)致失效。

      2.2給水泵芯包磨損

      失效原因分析:當給水泵在一穩(wěn)定狀態(tài)下運行時,突然改變其流量。此時,使給水泵抽水流量激增。根據(jù)伯努利方程,流量的增大,導(dǎo)致壓損變大,給水泵入口壓力也隨之降低,給水泵入口和出口的壓力差值增大。此時,若壓力繼續(xù)降低到達氣體臨界溶解度,氣體會從水中析出,此時會產(chǎn)生汽蝕現(xiàn)象。由于氣體的可壓縮性遠遠高于液體,此時,整個系統(tǒng)內(nèi)會產(chǎn)生極大的壓力波動和流量沖擊。不僅會使系統(tǒng)產(chǎn)生異響,還使給水泵內(nèi)部受力分布難以穩(wěn)定。在交變應(yīng)力的影響下,泵內(nèi)部的間隙配合很容易發(fā)生改變,間隙變小使芯包和殼體之間接觸,進而產(chǎn)生摩擦。因此,芯包的磨損可能使由于汽蝕造成的。解決方法:汽蝕是給水泵運行過程中的常見問題,汽蝕的發(fā)生,將使泵的揚程和流量降低,泵運行效率下降,同時會伴有劇烈振動和明顯噪聲,并將致使泵葉輪發(fā)生疲勞損壞和金屬表面剝蝕,若汽蝕現(xiàn)象嚴重,還將致使水泵發(fā)生較為嚴重的動靜部分摩擦,進一步引發(fā)芯包的嚴重磨損和抱死的等事故。所以在給水泵運行中,如果出現(xiàn)流量急劇增大,同時伴有壓力及流量波動異常,應(yīng)該立刻減小泵的出水口閥門開度,減小進出口壓差。

      2.3給水泵油封燒損

      失效原因分析:(1)油封定位不合適,油封結(jié)構(gòu)如下圖所示。由圖可知,頂絲將油封和泵軸進行連接。將油封拆卸后發(fā)現(xiàn),推力瓦沒有起到原有的作用,整個結(jié)構(gòu)靠油封定位。因此運行時,油封和壓蓋在軸向力的作用下配合間隙減小,產(chǎn)生動摩擦,造成燒損。(2)油封壓蓋與油封之間徑向間隙過小。由于制造上的失誤,導(dǎo)致油封和油封壓蓋之間間隙過小,在這種情況下極易產(chǎn)生動靜摩擦。(3)配件制造工藝有誤,油封配合如下圖所示。由圖可知,由于設(shè)計或者制造上的失誤,導(dǎo)致泵軸油封內(nèi)孔之間形成過盈配合,油封和軸抱死。由于油封大多數(shù)由銅制造,裝配后油封發(fā)生變形,導(dǎo)致燒損。改進方法:(1)改善裝配工藝,防止油封與壓蓋之間發(fā)生接觸。裝配完成后,預(yù)先進行測試,保證油封和端蓋之間的配合間隙達到標準。(2)更改最初設(shè)計圖紙,使油封內(nèi)孔和泵軸之間的配合改為間隙配合,不僅能有效解決問題,還方便工人安裝,同時還避免泵軸和油封內(nèi)孔產(chǎn)生動摩擦。(3)對間隙不達標的油封和油封端蓋進行返工,通過打表法調(diào)整其配合間隙的大小。

      2.4給水泵平衡盤開裂

      失效原因分析:平衡盤制造流程,多為多層合金焊接制造。制造工藝不當,極容易因焊接不當導(dǎo)致熱裂紋生成,失效形式如下圖所示。主要是因為平衡盤的液化溫度低于焊縫固化溫度,此時,焊縫成型,但內(nèi)部金屬還呈不穩(wěn)定狀態(tài),金屬液可能流入下一層焊縫中去,導(dǎo)致內(nèi)部應(yīng)力分布不均勻。同時,制造過程中會多次焊接,若工藝處理不當,極容易破壞之前的焊縫。內(nèi)部應(yīng)力分布不均勻極容易產(chǎn)生應(yīng)力集中。當應(yīng)力集中過大,且超過材料承受極限時,材料內(nèi)部的晶界就會發(fā)生開裂,形成失塑和裂紋。改進方法:優(yōu)化焊接工藝,對預(yù)熱溫度、層間溫度還有焊接時間進行嚴格規(guī)定,以及焊接前的預(yù)處理和熱處理均需進行規(guī)范。

      2.5給水泵汽輪機調(diào)節(jié)汽閥閥桿斷裂

      失效原因分析:下圖為閥桿斷裂的外部圖,對其斷口和閥桿表面進行觀察,初步判斷其失效原因是由于加工工藝不當導(dǎo)致加工表面沒有達到要求,閥桿達不到正常工作要求。為進一步驗證,需對閥桿內(nèi)部的金相組織和斷裂區(qū)域的微觀結(jié)構(gòu)進行觀察。由斷裂處的微觀結(jié)構(gòu)可知,上述猜想基本正確。由于表面粗糙度過大,且過渡處的結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理產(chǎn)生應(yīng)力集中。在長期工作運行過程中,在應(yīng)力集中的影響下產(chǎn)生斷裂。改進方法:(1)針對結(jié)構(gòu)進行改進,改善應(yīng)力集中處,使截面突變處過渡平緩、圓滑,避免應(yīng)力集中的影響。(2)改進加工工藝,加強驗收標準。加工后對零件表面進行打磨處理,增加閥桿表面光潔度,保證閥桿平面的表面粗糙度,避免毛刺、飛邊對整個閥桿內(nèi)部應(yīng)力分布產(chǎn)生影響。

      3結(jié)束語

      目前運營成本較高是制約發(fā)電廠發(fā)展的一個主要因素,通過分析發(fā)電廠的成本結(jié)構(gòu)發(fā)現(xiàn)維修費用是其中一個比較主要的部分,因此對于發(fā)電廠特別是傳統(tǒng)的火力發(fā)電廠常見故障的分析可以降低檢修成本,提高經(jīng)濟效益。由于多數(shù)火電廠建造時間較早、鍋爐等設(shè)備使用時間較長、管理維護存在漏洞,并存在不同程度的安全隱患,因此通過對火電廠的設(shè)備進行故障分析可以提高設(shè)備的使用性能和安全性能。文章針對給水泵泵軸斷裂、給水泵芯包磨損、給水泵汽輪機調(diào)節(jié)汽閥閥桿斷裂、給水泵油封燒損、給水泵平衡盤開裂、給水泵葉片斷裂的故障原因進行分析,并提出解決方案。

      參考文獻:

      [1]趙登山,彭軍,李福春,岳景輝,張義科,唐坤林.汽輪機給水泵機組跳機故障診斷[J].液壓氣動與密封,2020,40(06):65-68.

      [2]孫國強.給水泵汽輪機油系統(tǒng)故障原因分析及改進措施[J].華電技術(shù),2018,40(11):45-47+51+79.

      [3]萬濤,羅偉雄.中壓鍋爐給水泵機械密封失效分析[J].石油化工設(shè)備技術(shù),2020,41(01):61-66+9.

      遼寧華電鐵嶺發(fā)電有限公司 遼寧鐵嶺 112000

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