劉濤 楊勤
摘要:以印尼煤為經(jīng)濟(jì)摻燒試驗(yàn)煤種,尋求在超臨界600MW燃煤鍋爐機(jī)組上的最佳摻燒效果。通過對鍋爐爐膛溫度、結(jié)焦情況、制粉系統(tǒng)運(yùn)行狀況、鍋爐效率及環(huán)保排放指標(biāo)等數(shù)據(jù)的分析與研究,對該型鍋爐在摻燒印尼煤時(shí)的安全、環(huán)保和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行了綜合分析評估,為大型燃煤鍋爐機(jī)組開展經(jīng)濟(jì)煤種摻燒、降低運(yùn)營成本找到了一條可供借鑒之解決方案。
關(guān)鍵詞:鍋爐,摻燒,經(jīng)濟(jì)性
1 ?研究背景
經(jīng)濟(jì)煤種,是指燃煤熱值相近的條件下,相對有價(jià)格優(yōu)勢的煤種。以進(jìn)口印尼煤為例,其相對國內(nèi)同熱值煤種價(jià)差達(dá)到70元/噸左右。在目前的燃煤市場中,摻燒印尼煤是火力發(fā)電廠降低發(fā)電成本、實(shí)現(xiàn)利潤增長的有力措施之一。對大型燃煤鍋爐深入開展經(jīng)濟(jì)煤種摻燒課題研究,可以明顯降低燃煤電廠的運(yùn)營成本,帶來實(shí)實(shí)在在的經(jīng)濟(jì)效益。
2 ?摻燒的前提條件
本文以廣東省北部山區(qū)某電廠超臨界600MW鍋爐機(jī)組摻燒印尼煤為經(jīng)濟(jì)煤種研究對象,開展摻燒課題研究,開展本課題研究須明確三個(gè)前提:
1)必須保證機(jī)組的安全裕度和環(huán)保達(dá)標(biāo)排放。
2)確保鍋爐效率下降不超過1.5%。
3)控制課題投入成本不大于500萬元。
3 ?擬摻配煤種及試驗(yàn)步驟
本試驗(yàn)研究鍋爐為東鍋產(chǎn)600MW超臨界壓力燃煤機(jī)組,型號為DG2012/26.15-Ⅱ2型,燃燒系統(tǒng)為前后墻對沖燃燒、使用旋流燃燒器。制粉系統(tǒng)為6臺北京電力設(shè)備總廠生產(chǎn)的正壓冷一次風(fēng)機(jī)直吹式中速磨煤機(jī),型號為ZGM113G。原設(shè)計(jì)煤種為神混2,校核煤種為神混3。
本次擬進(jìn)行摻配試驗(yàn)的經(jīng)濟(jì)煤種為印尼煤,與高欄港神混煤進(jìn)行摻混。
在摻燒印尼煤過程中,如控制不好,可能引起爐內(nèi)受熱面嚴(yán)重結(jié)焦、排煙溫度升高、制粉系統(tǒng)爆燃等問題,直接影響到鍋爐的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行[1][2]。因此試驗(yàn)中重點(diǎn)測量爐內(nèi)燃燒溫度、磨煤機(jī)出口溫度、一次風(fēng)速和結(jié)焦情況,并分析飛灰和機(jī)械不完全燃燒熱損失q4對鍋爐熱效率的影響,并評估對鍋爐安全性、經(jīng)濟(jì)性和環(huán)保性的影響。試驗(yàn)選用三臺磨(前后墻中層+后墻下層燃燒器)磨制印尼煤,進(jìn)行摻燒。
4 ?摻燒試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析
4.1 ?爐膛溫度及主要運(yùn)行參數(shù)檢測
三臺磨煤機(jī)(A磨+C磨+F磨)磨制印尼煤。低負(fù)荷時(shí),3臺磨制印尼煤的磨煤機(jī)運(yùn)行,摻燒印尼煤比例為100%,4臺磨煤機(jī)運(yùn)行時(shí)摻燒比例為75%,5臺磨煤機(jī)運(yùn)行時(shí)則為60%。試驗(yàn)結(jié)果表明,在鍋爐低負(fù)荷運(yùn)行(350MW)時(shí),僅三臺磨制印尼煤的磨煤機(jī)運(yùn)行,即100%燃用印尼煤,此時(shí)鍋爐燃燒穩(wěn)定,主蒸汽、再熱蒸汽參數(shù)正常,爐內(nèi)沒有出現(xiàn)明顯結(jié)焦,爐膛出口煙氣溫度和減溫水用量與過去相比基本沒有變化。在鍋爐中、高負(fù)荷運(yùn)行時(shí)(負(fù)荷范圍在400~600MW),三臺磨制印尼煤的磨煤機(jī)運(yùn)行,燃用印尼煤比例為60~75%,鍋爐燃燒穩(wěn)定,主蒸汽、再熱蒸汽參數(shù)正常,排煙溫度在134~137℃波動(dòng),爐內(nèi)沒有出現(xiàn)明顯結(jié)焦,減溫水用量與摻燒前基本沒有變化,NOx、SO2以及粉塵排放濃度指標(biāo)與摻燒前對比無波動(dòng)。經(jīng)過7天以上對摻燒印尼煤(參數(shù)比例為100~60%)的觀察測試,在不同負(fù)荷、不同磨煤機(jī)工作條件下,鍋爐運(yùn)行穩(wěn)定,主蒸汽、再熱蒸汽參數(shù)正常,通過看火孔可同時(shí)觀察鍋爐結(jié)焦情況,僅有局部輕微結(jié)焦,所結(jié)焦塊較為松軟,易于脫落;通過看火孔和干渣機(jī)連續(xù)觀察[3],沒有影響鍋爐正常運(yùn)行的大焦塊。
3)鍋爐各層看火孔平均溫度
隨著機(jī)組負(fù)荷的增加,爐內(nèi)的溫度逐漸升高,燃燒器區(qū)域的溫度約在1450℃,最高溫度在燃盡風(fēng)層約1500℃左右。沒有發(fā)現(xiàn)爐內(nèi)結(jié)大焦,僅個(gè)別看火孔偶爾掛點(diǎn)小焦,不影響鍋爐正常運(yùn)行。
4.2 ?磨煤機(jī)出口一次風(fēng)管速度測量
為了了解試驗(yàn)鍋爐磨煤機(jī)出口對
應(yīng)的6條粉管內(nèi)一次風(fēng)速度及均勻性,對各個(gè)一次風(fēng)管內(nèi)的速度進(jìn)行了測量,具體見表4。從測量結(jié)果來看,一次風(fēng)
速度最大偏差體現(xiàn)在A磨和E磨出口一次風(fēng)管,其它幾臺磨煤機(jī)出口的一次風(fēng)流量比較均勻。其中風(fēng)速偏差超出10%的一次風(fēng)管為A5和E5一次風(fēng)管,但超出值較小,在最大允許偏差范圍內(nèi),不會(huì)在爐內(nèi)形成明顯的燃燒偏差結(jié)焦觀察和爐膛溫度監(jiān)也證實(shí)了這點(diǎn)。
4.3 飛灰和爐渣的檢測
表1列出了摻燒印尼煤試驗(yàn)時(shí)鍋爐飛灰、爐渣中的可燃物含量的數(shù)據(jù),用于計(jì)算分析機(jī)械不完全熱損失q4。
4.4 磨煤機(jī)的溫度
試驗(yàn)中用紅外熱像溫度儀測量了磨煤機(jī)外殼和出口管道的溫度(見圖5)。從磨煤機(jī)管殼溫度分布情況來看,三臺磨制印尼煤的磨煤機(jī)(A、C、F磨)管殼溫度在60~67℃范圍,未摻配磨機(jī)殼體溫度為72~75℃。摻配印尼煤時(shí)管殼溫度較低,沒有出現(xiàn)局部超溫的情況。
5 試驗(yàn)結(jié)果分析及結(jié)論
5.1 試驗(yàn)結(jié)果分析
通過對上述試驗(yàn)觀察和數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)摻燒印尼煤時(shí)對鍋爐運(yùn)行的影響如下:
1)對爐內(nèi)燃燒溫度的影響
爐內(nèi)燃燒溫度受機(jī)組負(fù)荷影響較大。摻燒印尼煤試驗(yàn)時(shí),低負(fù)荷時(shí)爐內(nèi)燃燒最高溫度約1430℃,高負(fù)荷時(shí)爐內(nèi)燃燒最高溫度約1550℃。高負(fù)荷條件下與燃用神混煤比較,最高溫度約高出0~20℃,相對爐膛1500℃的高溫而言,對鍋爐的燃燒過程影響不大。
2)摻燒后結(jié)焦情況
雖然印尼煤灰熔點(diǎn)較低,且在試驗(yàn)中有個(gè)別看火孔處偶爾出現(xiàn)輕微的掛焦現(xiàn)象,但由于印尼煤總體灰分含量較低,因此摻燒后結(jié)焦量較少且焦松軟易于脫落,不影響鍋爐正常運(yùn)行。
3)爐內(nèi)灰渣情況
印尼煤摻燒試驗(yàn)中沒有出現(xiàn)爐渣增多或需要增加吹灰次數(shù)的情況,也沒有發(fā)現(xiàn)較大焦塊掉落灰斗難以處理的情況,鍋爐運(yùn)行沒有受到印尼煤低灰熔點(diǎn)的影響。
4)主蒸汽、再熱蒸汽、減溫水情況
在整個(gè)印尼煤摻燒試驗(yàn)期間,鍋爐的主蒸汽、再熱蒸汽、減溫水一直保持正常,與燃用高灰熔點(diǎn)煙煤和神混煤的情況一致。
5)磨煤機(jī)出口溫度
對現(xiàn)場磨煤機(jī)溫度測量,磨制印尼磨的磨煤機(jī)出口溫度沒有超過67℃(控制溫度70℃),磨制神混煤的磨煤機(jī)出口溫度沒有超過75℃,制粉系統(tǒng)沒有出現(xiàn)局部超溫。
6) 對環(huán)保指標(biāo)的影響
印尼煤本身硫份、灰分、熱值較低,燃燒過程中對爐膛溫度影響也相對較小,在整個(gè)摻燒過程中NOx、SO2及粉塵排放濃度指標(biāo)基本無影響。
7)對鍋爐效率的影響
摻燒印尼煤對鍋爐效率的影響主要有兩個(gè)方面[2],分別是排煙熱損失q2和機(jī)械不完全熱損失q4。
根據(jù)公式 可知,摻燒印尼煤q2損失最大為6.36%、平均值為6.27%,摻燒經(jīng)濟(jì)煤種前q2值為4.94%,q2損失有所提高。
對印尼煤摻燒試驗(yàn)期間鍋爐飛灰分析和q4的計(jì)算,鍋爐的機(jī)械不完全燃燒熱損失q4約在0.07~0.16%范圍,平均值為0.10%,摻燒經(jīng)濟(jì)煤種前q4值為0.17%,相比q4有一定降低。
綜合鍋爐效率計(jì)算,可知摻燒印尼煤后,鍋爐效率最大下降1.41%,平均下降1.26%,低于預(yù)期。鍋爐效率下降主要由q2排煙熱損失引起。
5.2 試驗(yàn)研究結(jié)論
綜合評估本次摻燒試驗(yàn),DG2012/26.15-Ⅱ2型600MW機(jī)組鍋爐,搭配ZGM113G中速磨制粉系統(tǒng),可摻配印尼煤比例為60~100%,摻配磨煤機(jī)臺數(shù)為3臺。摻配后機(jī)組安全和環(huán)保指標(biāo)均能滿足使用要求,鍋爐效率最大下降1.41%,平均下降1.26%,鍋爐效率下降主要由q2排煙熱損失引起,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
6 ?摻燒經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測
6.1 利潤預(yù)估
摻燒印尼煤的最大優(yōu)勢為價(jià)差,以設(shè)計(jì)煤種神混2為參照,折算為同熱值煤種,印尼煤價(jià)差為70元/噸,參考2018年兩臺600MW機(jī)組原煤用量,預(yù)測全年600MW機(jī)組用煤為150萬噸,若摻燒比例為60%,則全年印尼煤折算用量預(yù)計(jì)90萬噸,預(yù)計(jì)全年新增利潤(節(jié)約成本)6300萬元。
6.2 成本預(yù)測
1)鍋爐效率變化對成本的影響
原鍋爐效率為94%,摻燒后鍋爐效平均下降1.26%。以2018年度原煤用量和均價(jià)為參考計(jì)算,預(yù)測鍋爐效率降低影響成本為:(1.26/94)×150×104×600=1206(萬元)。
2)煤炭轉(zhuǎn)運(yùn)對成本的影響[3]
煤炭到電廠后,需要往煤場轉(zhuǎn)運(yùn)。以摻燒4800kcal/kg的印尼煤為參考,對應(yīng)設(shè)計(jì)煤種神混2,計(jì)算印尼煤到電廠后的轉(zhuǎn)運(yùn)成本增加量為: ?k1=(5380-4800)/4800=12.08%,按照轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)5元/噸、印尼煤比例60%計(jì)算,轉(zhuǎn)運(yùn)印尼煤新增運(yùn)費(fèi)54.36萬元。
3)電耗對成本的影響
考慮到實(shí)際運(yùn)行中由于印尼煤熱值較低,在某些工況下可能會(huì)增加一臺磨煤機(jī)運(yùn)行,因此增加用電成本。
按磨煤機(jī)電壓6000V、電流52.54A計(jì)算,所增加的功率為P=1.732UIcos(),其中功率因數(shù)cos()取0.85,則增加一臺磨煤機(jī)的功率為P=1.732×6000×52.54×0.85=0.464MW,按照供電煤耗為300g/kwh(考慮負(fù)荷率),則每臺機(jī)組將增加發(fā)電煤耗約為0.232g/kW·h,折合成本69.5萬元。
若兩臺600MW機(jī)組摻燒印尼煤,按照60%的摻燒比例,預(yù)計(jì)增加成本1206+54.36+69.5=1329.86(萬元)。
4)設(shè)備投資成本
在整個(gè)摻燒試驗(yàn)中,除試驗(yàn)用設(shè)備,如紅外測溫儀、煤種和灰渣元素分析設(shè)備等的使用費(fèi)約30萬元外,其余均采用機(jī)組原系統(tǒng)設(shè)備,總投入滿足不超過500萬元的預(yù)期。
6.3 ?經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測
通過試驗(yàn)研究及計(jì)算預(yù)測,若兩臺600MW機(jī)組全年摻燒印尼煤,摻配比例為60%,預(yù)計(jì)可在安全、環(huán)保的基礎(chǔ)上新增年利潤(節(jié)約成本)約4970萬元,因此努力做好經(jīng)濟(jì)煤摻燒工作意義重大。
6.4 實(shí)際取得的經(jīng)濟(jì)效益
電廠于2019年在兩臺600MW機(jī)組組織了大范圍的經(jīng)濟(jì)煤種摻燒工作,最終全年摻燒經(jīng)濟(jì)煤187.81萬噸,摻燒比例達(dá)89.7%,節(jié)約燃料成本6642萬余元,大幅超出年初預(yù)計(jì)目標(biāo)。
7 ?結(jié)束語
研究及實(shí)踐證明,燃煤火電廠通過自身的努力,適當(dāng)改變?nèi)霠t煤種,摻燒經(jīng)濟(jì)煤種,是完全能夠在保證機(jī)組安全環(huán)保運(yùn)行的前提下,大幅度地降低發(fā)電成本、增加電廠利潤的。而且項(xiàng)目具備投入小、效益高、技術(shù)推廣復(fù)制可行性強(qiáng)的特點(diǎn),是一種容易在行業(yè)內(nèi)推廣并產(chǎn)生良好經(jīng)濟(jì)效益的一種創(chuàng)新技術(shù),值得在燃煤火電廠中深入研究與轉(zhuǎn)化應(yīng)用。
參考文獻(xiàn)
[1]陳奕善.換用煤種對電廠運(yùn)煤及鍋爐設(shè)備的影響[J].華東電力,1999,3
[2]馬志明.煤種變化對鍋爐運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性影響的分析模型[J].浙江電力,2001,3
[3]吳含蘊(yùn).煤質(zhì)對發(fā)電廠運(yùn)行和成本的影響[J].中國電力,2000,9
基金項(xiàng)目:廣東省能源集團(tuán)支助科研項(xiàng)目(SGP-PW-CG17074)