種寧宇
摘要:本文通過對(duì)某型號(hào)內(nèi)燃機(jī)車試運(yùn)調(diào)試過程中,所出現(xiàn)齒輪罩漏油的問題,從設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)及零部件質(zhì)量進(jìn)行歸納、分析,然后針對(duì)問題根源,制定切實(shí)可行的解決方案,有效解決齒輪罩漏油的問題。
關(guān)鍵詞:內(nèi)燃機(jī)車;齒輪罩;漏油;分析
1問題的提出
2021年,某型號(hào)兩臺(tái)內(nèi)燃機(jī)車正線試運(yùn)280km,1#機(jī)車 一、二、三、四位電機(jī)端靜密封出現(xiàn)滲油,一、五位抱軸箱靜密封出現(xiàn)滲油現(xiàn)象,其余正常;2#機(jī)車檢查發(fā)現(xiàn)第6位輪對(duì)驅(qū)動(dòng)的電機(jī)端出現(xiàn)滲漏油,其余正常。
2問題原因分析
為保證同類型車輛設(shè)計(jì)或生產(chǎn)過程中,避免出現(xiàn)類似問題,必須分析問題產(chǎn)生的根源,然后著手解決問題的根本。齒輪罩漏油是發(fā)生在密封處,那一定是密封效果不良導(dǎo)致的漏油,下面我們就從密封處的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析。
1.牽引電機(jī)溝槽尺寸如圖1所示:
2.經(jīng)查圖電機(jī)端O型圈內(nèi)徑尺寸為?369。
3.經(jīng)查圖齒輪罩卡箍尺寸為?384±0.2。
根據(jù)牽引電機(jī)溝槽尺寸?、齒輪罩卡箍尺寸?384±0.2和O形圈內(nèi)徑尺寸?369,按照 GB/T3452.3-2005 《液壓氣動(dòng)用O形橡膠密封圈 溝槽尺寸》 校核,得出以下結(jié)論:
O形圈預(yù)拉伸率為負(fù),無預(yù)拉伸;O形圈受擠壓后,壓縮率為5.3%;O形圈溶脹率為19.5%。不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求的 O形圈預(yù)拉伸率最小為0、壓縮率不小于10%、溶脹率不大于15%。
4.齒輪罩拆解
電機(jī)端O型圈實(shí)物拆解尺寸如表1所示:
從表1中可以看出,O型圈直徑、周長(zhǎng)均偏大,不滿足設(shè)計(jì)圖紙要求,而周長(zhǎng)越大,漏油的問題則越多。
綜合分析,出現(xiàn)上述問題的根本原因?yàn)樵O(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)有待完善、O型圈尺寸超差等兩個(gè)方面。
三、解決方案及措施驗(yàn)證
根據(jù)原因分析情況,對(duì)于齒輪罩漏油問題,采取如下措施,能夠有效解決齒輪罩漏油問題,提升齒輪罩密封效果。
1、解決方案及措施
采用360×9.5mm O形圈+1mm橡膠墊來提高密封性能。此時(shí),O形圈預(yù)拉伸率為2.2%,壓縮率為15.8%,溶脹率為9.1%,符合GB/T3452.3-2005標(biāo)準(zhǔn)要求。
2、措施驗(yàn)證
進(jìn)行了上述糾正措施的試裝試驗(yàn)驗(yàn)證,通過橡膠圈涂抹印泥油,裝配下罩時(shí)橡膠圈無向上半圈堆積移動(dòng)的情況,齒輪罩能夠合箱,拆解后槽底印跡顯示均連續(xù),寬度3mm,表明橡膠圈密封連續(xù)。具體數(shù)據(jù)如表2所示。
四、結(jié)論
齒輪罩漏油的主要原因?yàn)樵O(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)存在問題,導(dǎo)致齒輪罩批量存在漏油,設(shè)計(jì)階段的計(jì)算及方案的評(píng)審尤為重要,否則會(huì)導(dǎo)致批量問題的出現(xiàn),造成不必要的損失。
在后期同類型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中,嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)及評(píng)審質(zhì)量,同時(shí)嚴(yán)控外購(gòu)件的質(zhì)量,減小對(duì)生產(chǎn)的影響,從而提升組裝效益和整體質(zhì)量。
參考文獻(xiàn)
[1]GB/T3452.3-2005 《液壓氣動(dòng)用O形橡膠密封圈 溝槽尺寸》