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      某1 000 MW機(jī)組鍋爐燃燒調(diào)整試驗(yàn)研究

      2021-09-11 10:01:40
      應(yīng)用能源技術(shù) 2021年8期
      關(guān)鍵詞:風(fēng)門磨煤機(jī)細(xì)度

      陳 青

      (潤電能源科學(xué)技術(shù)有限公司,鄭州 450016)

      0 引 言

      本次燃燒調(diào)整試驗(yàn)以某1 000 MW機(jī)組作為試驗(yàn)機(jī)組,該機(jī)組設(shè)計(jì)煤種為貧煤,實(shí)際燃用高揮發(fā)分煙煤,運(yùn)行中存在灰渣可燃物含量、CO含量偏高問題;為了提升可燃物的燃盡率和鍋爐效率,故進(jìn)行鍋爐燃燒調(diào)整試驗(yàn),針對上述問題進(jìn)行一系列調(diào)整試驗(yàn),以解決鍋爐運(yùn)行中存在的問題。

      1 鍋爐設(shè)備基本概況

      鍋爐為超超臨界參數(shù)變壓直流、一次再熱、平衡通風(fēng)、露天布置、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架、全懸吊П型鍋爐,鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)見表1。

      表1 鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)

      鍋爐設(shè)計(jì)煤種為貧煤,煤種數(shù)據(jù)見表2。

      表2 設(shè)計(jì)煤種數(shù)據(jù)

      2 燃燒調(diào)整試驗(yàn)

      目前鍋爐存在的問題,鍋爐設(shè)計(jì)煤質(zhì)為貧煤,實(shí)際燃用高揮發(fā)分煙煤,鍋爐存在灰渣可燃物含量、煙氣CO含量偏高的問題,尤其是底層兩臺磨投運(yùn)時(shí),上述現(xiàn)象較為明顯。針對上述問題,進(jìn)行一系列燃燒調(diào)整試驗(yàn)。本次試驗(yàn)進(jìn)行的調(diào)整試驗(yàn)主要工作見表3。

      表3 調(diào)整試驗(yàn)內(nèi)容

      (1)一次風(fēng)速熱態(tài)調(diào)平

      鍋爐采用前后墻對沖燃燒方式的旋流煤粉燃燒器,總共48只燃燒器,分前墻3層后墻3層布置,每層8只;前墻由下往上依次布置C、D、B層燃燒器,后墻由下往上依次布置E、F、A層燃燒器。一次風(fēng)速熱態(tài)調(diào)平試驗(yàn)針對6層燃燒器各自對應(yīng)8根粉管進(jìn)行調(diào)平,使每層粉管內(nèi)一次風(fēng)速盡量達(dá)到平衡狀態(tài)。通過對各一次風(fēng)管風(fēng)速進(jìn)行測量,對部分一次風(fēng)管進(jìn)行可調(diào)縮孔調(diào)整,各磨煤機(jī)同層一次風(fēng)速偏差均在±10%范圍內(nèi)。根據(jù)鍋爐設(shè)計(jì)資料進(jìn)行計(jì)算,額定負(fù)荷下,粉管設(shè)計(jì)一次風(fēng)速為21 m/s左右,而一次風(fēng)調(diào)平試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),實(shí)際一次風(fēng)速接近30 m/s,明顯高于設(shè)計(jì)值,可能破壞爐膛內(nèi)部流場結(jié)構(gòu),影響煤粉著火燃燒。

      制粉系統(tǒng)磨制常用煤種,維持磨煤機(jī)進(jìn)口風(fēng)量和給煤量穩(wěn)定,利用平頭煤粉取樣裝置在每臺磨各粉管上進(jìn)行等速取樣,測試各制粉系統(tǒng)煤粉細(xì)度;結(jié)合煤種特性,分析當(dāng)前煤粉細(xì)度的合理性,通過調(diào)整分離器折向擋板開度,對煤粉細(xì)度進(jìn)行調(diào)整。目前,燃用煤種為混合摻燒,其主要包括同友#5煤、神潔煤、伊泰煤和無煙煤,其主要煤質(zhì)特性見表4。

      表4 燃用煤種煤質(zhì)特性

      煤粉細(xì)度測試結(jié)果見表5。

      表5 煤粉細(xì)度結(jié)果

      由上表可知:A、B、C、D四臺磨煤機(jī)磨制同友#5煤,煤種揮發(fā)分為38.35%,R90推薦值為19.20%,煤粉細(xì)度整體合理,除C磨外,其他三臺磨煤機(jī)煤粉細(xì)度略低于推薦值,煤粉偏細(xì),但考慮到鍋爐目前問題主要為灰渣可燃物含量偏高,增大煤粉粒度不利于煤粉燃盡率提升,因此維持當(dāng)前煤粉細(xì)度。E磨磨制神潔煤,煤種揮發(fā)分Vdaf=36.09%,對應(yīng)的煤粉細(xì)度R90 推薦值為18.00%,試驗(yàn)煤粉細(xì)度R90 為10.60%,具有一定提升空間,為了降低制粉系統(tǒng)電耗,可以適當(dāng)開大分離器折向擋板開度。F磨磨制無煙煤,煤種揮發(fā)分Vdaf=8.49%,對應(yīng)的煤粉細(xì)度R90 推薦值為4.20%,試驗(yàn)煤粉細(xì)度R90為10.20%,煤粉明顯偏粗,應(yīng)當(dāng)適當(dāng)減小分離器折向擋板開度。

      根據(jù)上述煤粉細(xì)度結(jié)果,對E、F磨分離器折向擋板開度進(jìn)行調(diào)整,將E磨分離器擋板開度由40%調(diào)整至50%,將F磨分離器擋板開度由30%調(diào)整至25%。在磨煤機(jī)運(yùn)行參數(shù)保持基本不變的情況下,E磨煤粉細(xì)度增大至12.50%,F(xiàn)磨煤粉細(xì)度增大至16.30%。更加偏離煤粉細(xì)度推薦值,與預(yù)期趨勢不一致,懷疑分離器內(nèi)部存在缺陷問題。根據(jù)試驗(yàn)實(shí)際情況,對燃用煤種進(jìn)行調(diào)整,取消無煙煤摻燒,對C、E、F三臺磨煤機(jī)的磨制煤種進(jìn)行調(diào)整,C磨調(diào)整為神潔煤,E磨調(diào)整為同友#5煤,F(xiàn)磨調(diào)整為同友#5煤。調(diào)整后,C、E、F三臺磨煤粉細(xì)度結(jié)果見表6。

      表6 C、E、F磨煤粉細(xì)度結(jié)果

      由上表可知:C、E、F三臺磨煤粉細(xì)度R90實(shí)測值分別為18.40%、14.10%、12.60%,C、E磨煤粉細(xì)度較為合適,F(xiàn)磨煤粉細(xì)度略低,但因分離器擋板調(diào)節(jié)性能不佳,未進(jìn)行繼續(xù)調(diào)整。

      我國最早的也是第一部以政府名義頒布的圖書館法規(guī)是《京師圖書館及各省圖書館通行章程》。宣統(tǒng)元年(1909年),京師圖書館(北京圖書館前身)奉旨籌建。宣統(tǒng)二年(1910年),清政府頒布《京師圖書館及各省圖書館通行章程》,在我國正式確立并普遍推廣使用圖書館名稱。

      (3)鍋爐運(yùn)行氧量優(yōu)化調(diào)整

      在機(jī)組負(fù)荷、入爐煤質(zhì)、配風(fēng)方式等一定的情況下,鍋爐運(yùn)行氧量存在一個(gè)最優(yōu)值;低于該值時(shí),燃料得不到足夠的氧氣,不能充分燃燒,灰渣可燃物及排煙中CO 含量升高,引起燃料不完全燃燒熱損失增大,同時(shí)增加水冷壁高溫腐蝕及結(jié)渣的風(fēng)險(xiǎn);超過該值時(shí),繼續(xù)提升氧量不能顯著提高爐內(nèi)燃料的燃盡程度,反而增加煙氣量,引起排煙熱損失增大,同時(shí)也增加了NOx生成量。在機(jī)組負(fù)荷1 000 MW工況、750 MW工況、500 MW工況下進(jìn)行,保持鍋爐其他運(yùn)行參數(shù)不變,改變鍋爐送風(fēng)量,在三種不同運(yùn)行氧量下測試鍋爐效率,確定最佳運(yùn)行氧量值,在機(jī)組負(fù)荷1 000 MW工況、750 MW工況、500 MW工況下,最佳運(yùn)行氧量分別為2.50%、2.70%、3.00%。

      (4)摸底試驗(yàn)工況

      在機(jī)組負(fù)荷1 000 MW工況下,在不做其他調(diào)整狀況下,進(jìn)行鍋爐效率摸底測試,鍋爐效率試驗(yàn)結(jié)果見表7。

      表7 鍋爐效率(摸底)工況結(jié)果

      由上表可知:在機(jī)組負(fù)荷1 000 MW工況下,空預(yù)器出口煙氣CO含量為1 337.68 ppm,排煙溫度(修正后)為123.60 ℃,鍋爐效率(修正后)93.120%??疹A(yù)器進(jìn)口煙氣氧量控制相對較合理,但是燃料燃盡率較低,爐渣可燃物含量偏高,空預(yù)器出口煙氣CO含量相對較高。

      (5)燃盡風(fēng)量調(diào)整

      燃盡風(fēng)用于補(bǔ)充主燃燒區(qū)欠缺的氧量,保證燃料的燃盡,燃盡風(fēng)量對鍋爐效率及NOx生成有重要影響。在爐膛氧量一定的情況下,燃盡風(fēng)量越大,爐膛主燃燒區(qū)的欠氧情況就越嚴(yán)重,NOx生成相對減弱;同時(shí),若爐內(nèi)存在燃燒不均衡,增大燃盡風(fēng)量可以促進(jìn)煙氣中可燃物的燃盡。通過改變?nèi)急M風(fēng)門層風(fēng)門擋板開度,觀察其對鍋爐效率、NOx 生成的影響,最終確定在機(jī)組負(fù)荷1 000 MW工況下,燃盡風(fēng)門處于全開狀態(tài);在750 MW負(fù)荷工況下,燃盡風(fēng)門開度設(shè)在70%狀態(tài);在500 MW負(fù)荷工況下,燃盡風(fēng)門開度設(shè)在50%狀態(tài)。

      (6)二次風(fēng)配風(fēng)方式調(diào)整

      二次風(fēng)是煤粉燃燒過程中主要的氧氣來源,二次風(fēng)與煤粉在爐內(nèi)的匹配程度對煤粉的高效燃燒有重要影響。通過改變主燃燒器區(qū)域各層二次風(fēng)風(fēng)門的擋板開度,改變二次風(fēng)進(jìn)入爐膛的方式,觀察其對鍋爐效率和NOx生成的影響規(guī)律。試驗(yàn)調(diào)整在機(jī)組負(fù)荷1 000 MW工況下進(jìn)行,盡量維持鍋爐其他運(yùn)行參數(shù)不變,二次風(fēng)配風(fēng)方式分別采用均等型、正寶塔型和縮腰型配風(fēng)方式。通過調(diào)整對鍋爐效率進(jìn)行測試,采用正寶塔型配風(fēng)方式時(shí),鍋爐效率最高,NOx生成濃度及風(fēng)機(jī)電流均無明顯升高。

      (7)外二次風(fēng)門開度調(diào)整

      旋流燃燒器外二次風(fēng)門開度越小,對應(yīng)的外二次風(fēng)量越小,旋流強(qiáng)度越強(qiáng),可以更高效的卷吸周圍高溫?zé)煔饧訜嵋淮物L(fēng)粉,有利于煤粉的點(diǎn)燃,但不利于燃燒前期的氧量供應(yīng)。試驗(yàn)通過改變?nèi)紵魍舛物L(fēng)門開度,調(diào)整各層燃燒器外二次風(fēng)的風(fēng)量和旋流強(qiáng)度,觀察其對鍋爐效率和NOx生成情況的影響。

      在機(jī)組負(fù)荷1 000 MW工況下,采用“V型配風(fēng)”方式,增加靠近側(cè)墻的外二次風(fēng)量,可以減輕靠近側(cè)墻區(qū)域煙道中的CO濃度,減輕側(cè)墻區(qū)域發(fā)生高溫腐蝕的風(fēng)險(xiǎn);增大低層燃燒器外二次風(fēng)門開度,可以增加底部外二次風(fēng)供給,同時(shí),在一次風(fēng)速偏高的情況下,減輕底層外二次風(fēng)的旋流強(qiáng)度,可以減輕底層一、二次風(fēng)的分離程度,增加底層燃料燃燒初期所需的氧量供給,因此對降低灰渣含碳量有一定作用。

      在機(jī)組負(fù)荷750 MW工況下,通過開大底層燃燒器外二次風(fēng)門開度,采用“V型”配風(fēng)方式,爐渣可燃物含量和煙氣中CO含量均有明顯下降。

      在機(jī)組負(fù)荷500 MW工況下,采用開大底層燃燒器外二次風(fēng)門開度,關(guān)小各層燃燒器外二次風(fēng)門開度,適當(dāng)提升二次風(fēng)箱壓力,鍋爐排煙溫度和CO含量均有所降低,灰渣可燃物含量有所降低,鍋爐效率有一定的提升。

      (8)底層磨煤機(jī)旁路風(fēng)門開度調(diào)整

      機(jī)組采用雙進(jìn)雙出鋼球磨制粉系統(tǒng),其一次風(fēng)分為容量風(fēng)和旁路風(fēng),其中容量風(fēng)量與磨煤機(jī)出力直接相關(guān),旁路風(fēng)起到燃料預(yù)干燥、維持一次風(fēng)速等作用,與磨煤機(jī)出力沒有直接關(guān)系。正常運(yùn)行中,底層磨煤機(jī)旁路風(fēng)門通常處于全關(guān)狀態(tài)。為了驗(yàn)證底層燃燒器一次風(fēng)速對鍋爐運(yùn)行的影響,在維持底層磨煤機(jī)出力不變的情況下,對底層磨煤機(jī)旁路風(fēng)門開度進(jìn)行調(diào)節(jié),從而改變底層燃燒器的一次風(fēng)速。試驗(yàn)在機(jī)組負(fù)荷1 000 MW工況下進(jìn)行,底層磨煤機(jī)旁路風(fēng)門打開后,煙氣中CO含量明顯上升,灰渣含碳量及排煙溫度變化不明顯,鍋爐效率有所降低;同時(shí)NOx生成量也有一定上升,因此保持底層磨煤機(jī)旁路風(fēng)門通常處于全關(guān)狀態(tài)。

      (9)底層磨煤機(jī)出力調(diào)整

      雙進(jìn)雙出鋼球磨制粉系統(tǒng)的一次風(fēng)分為容量風(fēng)和旁路風(fēng),其中容量風(fēng)量與磨煤機(jī)出力直接相關(guān),通過改變底層磨煤機(jī)容量風(fēng)門開度,調(diào)節(jié)底層磨煤機(jī)容量風(fēng)量,從而改變底層磨煤機(jī)出力,觀察其對鍋爐運(yùn)行的影響。試驗(yàn)在機(jī)組負(fù)荷1 000 MW工況下進(jìn)行,通過降低底層磨煤機(jī)出力并優(yōu)化相應(yīng)配風(fēng),煙氣中CO 含量及爐渣含碳量明顯降低,其中爐渣可燃物含量達(dá)到1 000 MW工況試驗(yàn)的最低值,鍋爐效率有較大提升;雖然降低底層磨出力帶來了一次風(fēng)機(jī)電流的明顯上升,但綜合考慮,降低底層磨煤機(jī)出力,對提升機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性仍有幫助。

      (10)最佳運(yùn)行工況調(diào)整

      試驗(yàn)在機(jī)組負(fù)荷1 000 MW工況下進(jìn)行,選擇合適的運(yùn)行氧量,燃盡風(fēng)門處于全開狀態(tài),采用正寶塔配風(fēng)方式及開大底層燃燒器外二次風(fēng)門開度,采用“V型”配風(fēng)方式,增大靠近側(cè)墻的燃燒器外二次風(fēng)門開度,減小底層磨煤機(jī)出力,根據(jù)以上措施,開展兩組最佳調(diào)整工況試驗(yàn),其結(jié)果見表8。

      表8 最佳工況調(diào)整試驗(yàn)結(jié)果

      由以上數(shù)據(jù)可知:爐渣可燃物含量與原始工況相比降低6.13個(gè)百分點(diǎn),空預(yù)器出口CO含量與原始工況相比降低871.35 ppm,鍋爐效率與原始工況相比提高0.717個(gè)百分點(diǎn)。爐內(nèi)燃燒均衡提升,NOX生成濃度、氨耗量及風(fēng)機(jī)電耗均有所降低。

      (11)配風(fēng)組合方式推薦

      機(jī)組不同負(fù)荷工況下,配風(fēng)組合方式推薦見表9。

      表9 配風(fēng)組合方式推薦

      3 結(jié)束語

      通過一系列調(diào)整試驗(yàn)工作,鍋爐燃燒存在的問題在一定程度上得到改善,爐渣可燃物含量及空預(yù)器出口煙氣CO含量相比于調(diào)整前降低幅度較大,并且鍋爐效率得到一定程度提高,使機(jī)組各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)得到一定提升。

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