韓詠梅 楊增華
(1.昆明維恒升自控技術(shù)有限公司,云南 昆明 650105;2.昆明科瑞琦科技有限公司,云南 昆明 650105)
云南水務(wù)投資股份有限公司下屬的云南景洪江南污水處理廠,廠區(qū)地處熱帶地區(qū),高溫多雨的特殊氣候條件,鼠患、蟲患情況較為嚴(yán)重。原設(shè)計(jì)對(duì)熱帶地區(qū)特殊情況考慮不周全,沒有設(shè)計(jì)專項(xiàng)設(shè)備保護(hù)措施,加之運(yùn)行中維護(hù)保養(yǎng)不到位,導(dǎo)致設(shè)備生銹,老鼠啃咬電纜破裂短路,部分電路板爬滿昆蟲,設(shè)備故障非常頻繁。廠區(qū)自控系統(tǒng)分二期建設(shè),建成時(shí)間較早,由于故障多發(fā),已基本處于停運(yùn)狀態(tài)。為了保證污水處理廠的正常運(yùn)行,提高污水處理廠的運(yùn)維管理水平,節(jié)能增效,需要進(jìn)行自動(dòng)化系統(tǒng)改造。
云南景洪江南污水處理廠是早期建成的污水處理廠,設(shè)計(jì)日處理量5 萬t。主工藝采用CASS 生化處理。該污水處理廠分二期建設(shè),建成投產(chǎn)數(shù)十年?,F(xiàn)在部分設(shè)備和線路老化,經(jīng)常出現(xiàn)故障;一期、二期建設(shè)的自控系統(tǒng)分開設(shè)置,缺乏統(tǒng)一協(xié)調(diào),控制范圍覆蓋不全,控制功能不完善,數(shù)據(jù)讀取不全,運(yùn)行管理較亂,不能達(dá)到環(huán)保督查要求,急需進(jìn)行提標(biāo)改造。在改造實(shí)施前,全面摸底檢查污水處理廠自控系統(tǒng)情況。PLC 為西門子品牌,有S7-200、S7-300、S7-400多種系列。網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)是星型網(wǎng)絡(luò)連接,各PLC 主站通過光纖連接到中控室交換機(jī),中控室計(jì)算機(jī)通過交換機(jī)與各PLC 主站連接。PLC 主站與子站之間,采用Profibus DP 總線連接。一期建設(shè)的自控系統(tǒng)控制站包括主站PLC1(S7-300),子站PLC11(S7-300)、PLC12(S7-200)、PLC13(S7-200),由一臺(tái)中控室計(jì)算機(jī)控制。二期建設(shè)的自控系統(tǒng)控制站包括主站PLC2(S7-400),子站PLC21(S7-300)、PLC22(S7-300)、P23LC(S7-200);主站PLC3(S7-300),由1 臺(tái)中控室計(jì)算機(jī)控制,配一臺(tái)報(bào)表計(jì)算機(jī)。由于一期和二期自控系統(tǒng)相互獨(dú)立,現(xiàn)場設(shè)備和線路故障多;操作人員基本憑經(jīng)驗(yàn)現(xiàn)場手動(dòng)操作。現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集不全,數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確;設(shè)備無法遠(yuǎn)程控制,設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)沒有監(jiān)控;報(bào)表計(jì)算機(jī)停用。這些情況,影響了該污水處理廠的運(yùn)行效率,管理工作困難較多。改造目標(biāo)是將分期建設(shè)的自控系統(tǒng)整合成一個(gè)系統(tǒng),消除現(xiàn)場故障,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制,消除暴雨期間人員現(xiàn)場操作;通過設(shè)置合理參數(shù),實(shí)現(xiàn)污水處理廠自動(dòng)運(yùn)行,提高全廠的運(yùn)行管理水平。
通過現(xiàn)場考察和協(xié)商,針對(duì)現(xiàn)場存在的問題,兼顧節(jié)約改造費(fèi)用,確定了自動(dòng)化改造的總體方案:不改變現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和現(xiàn)場控制站的進(jìn)線結(jié)構(gòu);邊生產(chǎn)邊改造,不因改造停產(chǎn)[1];更換、維修老化故障設(shè)備;室外控制箱增加防雨棚,或換室外為不銹鋼箱;用防火泥封堵線槽和控制柜底,防止老鼠進(jìn)入;用玻璃膠封堵室內(nèi)自控設(shè)備小孔,防止昆蟲進(jìn)入;修理PLC 柜散熱風(fēng)扇,保證散熱;增加新的數(shù)采控制設(shè)備,完善數(shù)據(jù)采集和控制功能;修改程序,重做監(jiān)控畫面,新建報(bào)表趨勢圖;建立全廠統(tǒng)一監(jiān)測和控制系統(tǒng),中控室2 臺(tái)計(jì)算機(jī)設(shè)置為冗余,互為熱備;報(bào)表計(jì)算機(jī),顯示一期、二期的全部數(shù)據(jù)報(bào)表;實(shí)現(xiàn)全廠自動(dòng)化運(yùn)行。
2.1.1 實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)通信的穩(wěn)定
原自控系統(tǒng)通信經(jīng)常中斷。經(jīng)過檢查診斷,確認(rèn)通信光纖沒有損壞,現(xiàn)場PLC1 柜內(nèi)交換機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)不穩(wěn)定,其尾纖插頭連接不穩(wěn);中控室交換機(jī)經(jīng)常死機(jī)。找到故障點(diǎn)后,更換有問題的交換機(jī),重新穩(wěn)定連接尾纖插頭,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)通信正常。
2.1.2 完善數(shù)據(jù)采集
2.1.2.1 主要設(shè)備的運(yùn)行監(jiān)測數(shù)據(jù)讀取和控制
2.1.2.1.1 5臺(tái)鼓風(fēng)機(jī),5臺(tái)提升泵
在配電柜中增加電流互感器和電流變送器,設(shè)備的電流值通過PLC 讀取,上傳計(jì)算機(jī)顯示;設(shè)備運(yùn)行狀態(tài),PLC讀取并上傳計(jì)算機(jī);由PLC 通過程序計(jì)算,獲得這10 臺(tái)設(shè)備的單次運(yùn)行時(shí)間、累計(jì)運(yùn)行時(shí)間,在計(jì)算機(jī)上顯示,并依據(jù)設(shè)定,控制均衡設(shè)備運(yùn)行時(shí)間;設(shè)備配套的10 臺(tái)變頻器,其頻率給定值和反饋值,能準(zhǔn)確上傳下達(dá)。
2.1.2.1.2 2臺(tái)污泥脫水機(jī)
在控制柜中增加電流互感器和電流變送器,把設(shè)備的電流值上傳中控計(jì)算機(jī);PLC 讀取設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)值,通過程序計(jì)算,在中控計(jì)算機(jī)顯示單次運(yùn)行時(shí)間、累積運(yùn)行時(shí)間。
2.1.2.1.3 紫外線消毒設(shè)備
在控制柜中增加一塊西門子CP243-1 以太網(wǎng)通信模塊,使其與主站通信,在中控計(jì)算機(jī)顯示消毒設(shè)備狀態(tài)及累計(jì)運(yùn)行時(shí)間。
2.1.2.2 主要工藝參數(shù)的數(shù)據(jù)讀取
增加7 臺(tái)進(jìn)、出水流量計(jì)的中控計(jì)算機(jī)累積流量顯示。原來PLC 讀取瞬時(shí)流量,再經(jīng)過程序計(jì)算得到流量累計(jì)值,每0.1s 讀取一次瞬時(shí)流量,隨著時(shí)間不斷累加,得到流量累計(jì)值,但是0.1s 時(shí)間不夠精確,造成中控計(jì)算機(jī)與現(xiàn)場儀表累計(jì)流量值顯示差異較大?,F(xiàn)改用儀表脈沖信號(hào)輸入PLC,儀表每10m3流量累計(jì)值發(fā)送一個(gè)脈沖信號(hào)給PLC,程序進(jìn)行累積計(jì)算,得到的流量累計(jì)值與現(xiàn)場儀表顯示值相同。重新施放脈沖信號(hào)電纜,調(diào)校儀表,在中控計(jì)算機(jī)準(zhǔn)確顯示每臺(tái)流量計(jì)的瞬時(shí)和累計(jì)流量,突出顯示全廠總進(jìn)水流量和出水流量。
2.1.3 恢復(fù)設(shè)備遠(yuǎn)程操控功能
現(xiàn)場設(shè)備不能在中控計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程操控,操作人員需要到現(xiàn)場手動(dòng)。在PLC 上對(duì)故障點(diǎn)位一一核對(duì),對(duì)全廠有故障的電動(dòng)閥、水泵、攪拌器、風(fēng)機(jī),逐一進(jìn)行線路檢查,更換破損電纜;檢查現(xiàn)場電控箱,更換故障元件,箱內(nèi)重新布線;現(xiàn)場故障點(diǎn)問題排除后,修改上下位程序,重新調(diào)試,實(shí)現(xiàn)這些設(shè)備的遠(yuǎn)程操作,現(xiàn)場手動(dòng)操作功能保留。重點(diǎn)核對(duì)了脫水機(jī)房PLC 控制站點(diǎn)位,對(duì)于缺失的狀態(tài)反饋和控制輸出點(diǎn),施放電纜,接入PLC 備用通道,再進(jìn)行組態(tài)、編程,實(shí)現(xiàn)脫水機(jī)遠(yuǎn)程監(jiān)控。
2.1.4 恢復(fù)CASS生化池自動(dòng)控制功能
CASS 生化池的正常運(yùn)行,是污水處理廠處理污水的關(guān)鍵,是本次自動(dòng)化改造的重點(diǎn)和難點(diǎn)。主要做了以下幾個(gè)部分的修復(fù)。
2.1.4.1 潷水器不平衡修復(fù)
每套潷水設(shè)備帶二個(gè)潷水器,二者不平衡。潷水器下降潷水時(shí),出現(xiàn)一個(gè)已經(jīng)在潷水,另一個(gè)還沒有接觸水面,機(jī)械連接部分受力不均易損壞,出水帶渣,潷水速度慢。需操作人員到現(xiàn)場,人工操作潷水器下降潷水,潷水器不能投入自動(dòng)運(yùn)行。廠方請(qǐng)專業(yè)公司重做潷水器連接桿,調(diào)整連接桿長度,修復(fù)了潷水器不平衡問題。潷水器不平衡原來情況,如圖1 所示。
圖1 潷水器不平衡
2.1.4.2 CASS生化池液位計(jì)校準(zhǔn)
CASS 生化池液位值,是自動(dòng)啟動(dòng)、停止?jié)鞯倪\(yùn)行重要條件。水池液位檢測不準(zhǔn),無法準(zhǔn)確判斷潷水器距離水面高度,潷水器就不能投入自動(dòng)運(yùn)行。原來靠操作人員經(jīng)驗(yàn)判斷,人工啟動(dòng)、停止?jié)?。逐一校?zhǔn)了各CASS 生化池的超聲波液位計(jì)。
2.1.4.3 修復(fù)潷水器現(xiàn)場控制箱和配套元件
潷水器現(xiàn)場控制箱,元件和線路老化,以前維修時(shí),為了排除故障,多次改線,箱內(nèi)線路混亂,連接不穩(wěn),潷水器的操控經(jīng)常失效。潷水器上、下行程開關(guān)失效。行程開關(guān)是重要的物理保護(hù)裝置,可以避免潷水器上、下行程超過限位,發(fā)生潷水器拉脫或沖頂事故。潷水器現(xiàn)場控制箱原來情況,如圖2 所示。更換故障箱內(nèi)電氣元件;更換潷水器上、下行程開關(guān);重新整理和布線現(xiàn)場控制箱。
圖2 潷水器現(xiàn)場控制箱線路混亂
2.1.4.4 恢復(fù)CASS生化池公用設(shè)備控制
原來系統(tǒng)中1#~5#鼓風(fēng)機(jī),對(duì)應(yīng)為1#~8#CASS 生化池進(jìn)行曝氣提供氣源。這些鼓風(fēng)機(jī)一直運(yùn)行,靠進(jìn)氣閥的切換,對(duì)各CASS 生化池分別曝氣。當(dāng)進(jìn)氣閥無法控制,將出現(xiàn)曝氣失控,出現(xiàn)有的CASS 生化池曝氣階段不能曝氣,而有的在靜置階段有空氣進(jìn)入,導(dǎo)致CASS 生化池不能正常運(yùn)行。排除鼓風(fēng)機(jī)、進(jìn)氣閥的控制故障,更換損壞的接觸器輔助觸點(diǎn),閥門開關(guān)到位行程開關(guān),保證閥門的有效控制。
2.1.4.5 CASS生化池自動(dòng)運(yùn)行
據(jù)工藝設(shè)計(jì),每個(gè)CASS 生化池的運(yùn)行周期有時(shí)間限制,曝氣時(shí)間、潷水時(shí)間都有相應(yīng)要求。如果生化池液位低于設(shè)定高度,潷水器開始下降潷水,則潷水器下降空行程過長,需較長時(shí)間潷水器才能接觸到水面,按潷水行程時(shí)間規(guī)定,潷水器在水面停留時(shí)間較短,出水量會(huì)減少,污水處理量降低。如果生化池液位超過設(shè)定高度,潷水器下降潷水,則潷水器過早接觸水面,為了在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成潷水行程,潷水器會(huì)淹沒在水下,機(jī)械連接部分承受增加更多阻力,易損壞,且出水帶渣,出水水質(zhì)不達(dá)標(biāo)。與操作人員充分溝通后,重新編制程序。將CASS 生化池上的超聲波液位計(jì)信號(hào)作為控制條件,高液位啟動(dòng)潷水器,控制潷水器的下行速度,空行程快速下行,潷水時(shí)較慢速度下行;低液位停機(jī),當(dāng)潷水到低液位時(shí),潷水器停止下行,停留至設(shè)定時(shí)間后,自動(dòng)上行返回。連接現(xiàn)場行程開關(guān),作為潷水器硬聯(lián)鎖保護(hù)停機(jī),做軟聯(lián)鎖保護(hù),程序設(shè)置增加高高、低低液位聯(lián)鎖停機(jī),軟件、硬件雙保險(xiǎn)聯(lián)鎖控制,確保潷水器運(yùn)行安全。鼓風(fēng)機(jī)、進(jìn)氣閥、污泥回流泵,全部參與CASS 生化池系統(tǒng)的聯(lián)鎖控制。根據(jù)八個(gè)水池的設(shè)備情況,設(shè)置不同的運(yùn)行時(shí)間和參數(shù),分別聯(lián)機(jī)調(diào)試,實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)運(yùn)行。污水處理廠最重要的CASS生化處理系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了全自動(dòng)運(yùn)行。
2.1.5 恢復(fù)進(jìn)水系統(tǒng)的自動(dòng)化運(yùn)行
該廠有5 臺(tái)進(jìn)水提升泵,3 臺(tái)大功率泵,2 臺(tái)小功率泵。原來全部由人工操作控制進(jìn)水量,操作人員根據(jù)現(xiàn)場視頻圖像,觀察進(jìn)水水池液位,憑經(jīng)驗(yàn)啟、停止提升泵。修復(fù)了進(jìn)水水池液位計(jì),在中控計(jì)算機(jī)顯示液位,重新編制程序。高液位啟動(dòng)大功率進(jìn)水泵,運(yùn)行一段時(shí)間后,出水量小,水池液位下降不能達(dá)到設(shè)定值,再依次啟動(dòng)其他小功率水泵。液位降到設(shè)定低位,依次停泵。5 臺(tái)水泵,可單獨(dú)人工啟、停,也可以全自動(dòng)運(yùn)行。水泵各自有運(yùn)行累計(jì)時(shí)間,先啟動(dòng)的泵,先停止運(yùn)行,水泵均衡運(yùn)行時(shí)間,實(shí)現(xiàn)了進(jìn)水系統(tǒng)自動(dòng)運(yùn)行。
2.1.6 恢復(fù)粗、細(xì)格柵系統(tǒng)的自動(dòng)化運(yùn)行
排除現(xiàn)場故障,恢復(fù)粗、細(xì)格柵遠(yuǎn)程手動(dòng)的功能;增加皮帶運(yùn)輸機(jī)與粗、細(xì)格柵聯(lián)鎖;以格柵前后液位差為條件,液位差達(dá)到設(shè)定高值,格柵機(jī)啟動(dòng)運(yùn)行,據(jù)設(shè)定時(shí)間,皮帶運(yùn)輸機(jī)啟動(dòng),運(yùn)送垃圾到收集桶。液位差值到設(shè)定低值,格柵機(jī)停止運(yùn)行,據(jù)設(shè)定時(shí)間,皮帶運(yùn)輸機(jī)延后停止運(yùn)行,保證皮帶機(jī)上沒有垃圾堆積。實(shí)現(xiàn)了格柵系統(tǒng)自動(dòng)控制運(yùn)行。
2.1.7 完善中控室計(jì)算機(jī)系統(tǒng)
中控室計(jì)算機(jī)系統(tǒng),做成全廠統(tǒng)一的控制中心。全廠一期、二期的PLC,全部通過中控室的交換機(jī),與中控室計(jì)算機(jī)通信。原有的3 臺(tái)計(jì)算機(jī),其中2 臺(tái)做成冗余,互為備用,監(jiān)控功能相同;另外一臺(tái)計(jì)算機(jī),作為數(shù)據(jù)報(bào)表顯示監(jiān)測使用。重做上位計(jì)算機(jī)操控監(jiān)測畫面,顯示水質(zhì)參數(shù)、工藝過程參數(shù)、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài);設(shè)置監(jiān)測數(shù)據(jù)趨勢圖、數(shù)據(jù)報(bào)表、報(bào)警界面;設(shè)置人性化的操作界面,操作人員可以根據(jù)工藝運(yùn)行情況,遠(yuǎn)程操控設(shè)備,也可在參數(shù)設(shè)置界面,設(shè)置運(yùn)行參數(shù),系統(tǒng)投入自動(dòng)運(yùn)行。重新制作組態(tài)的工藝流程圖、上位監(jiān)控界面、操作界面。改造后自控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖,如圖3 所示。本次改造完成后,幫助廠方消除了一個(gè)嚴(yán)重的安全隱患,原來自控系統(tǒng)不能正常使用,操作人員需到現(xiàn)場操作。景洪屬熱帶氣候,時(shí)常暴雨傾盆,操作人員到CASS生化池走道上操作設(shè)備,有滑倒落水的危險(xiǎn),也有雷擊的危險(xiǎn),現(xiàn)在只需在中控室計(jì)算機(jī)上進(jìn)行操作即可。改造完成后,協(xié)助廠方制定了操作維護(hù)規(guī)程,對(duì)全體人員做了技術(shù)和安全培訓(xùn)。
圖3 自控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
景洪江南污水處理廠建成時(shí)間較早,項(xiàng)目分期建成,中間經(jīng)過多次改造,設(shè)備線路老化,資料圖紙不全,電纜管線走向不清,設(shè)備品牌多樣。這是一次非常艱難的改造,憑借多年的污水處理廠工程經(jīng)驗(yàn),克服困難,一步步解決了問題。
前期充分調(diào)查,確定適用的方案,改造實(shí)施中不斷調(diào)整,是改造成功的關(guān)鍵。1)了解熟悉廠區(qū)設(shè)備情況,網(wǎng)上查找設(shè)備圖紙資料,向原設(shè)備供應(yīng)商索取資料,分析故障原因,確定解決方案[2]。2)與廠方技術(shù)人員充分溝通,了解設(shè)備運(yùn)行情況,該廠工藝運(yùn)行特點(diǎn),確定程序修改方案。3)與廠方操作人員交流,了解操作流程,操作習(xí)慣,確定操作界面和畫面顯示方案。4)與廠方管理人員交流,了解運(yùn)營需求,設(shè)置合理報(bào)表顯示,設(shè)定運(yùn)行維護(hù)規(guī)程。5)根據(jù)熱帶地區(qū)特點(diǎn),防鼠、防蟲、防潮濕、防高溫,采取封堵、散熱、防銹處理。
充分了解廠方需求,了解工藝運(yùn)行規(guī)律,熟練運(yùn)用上位軟件,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化監(jiān)控目標(biāo)。1)上位運(yùn)行畫面中,要調(diào)用項(xiàng)目外的另外一個(gè)程序,用ProgramExecute 函數(shù)來實(shí)現(xiàn)較方便。2)組態(tài)王中建立進(jìn)、出水水質(zhì)日?qǐng)?bào)表,以分鐘為單位定時(shí)存儲(chǔ)歷史數(shù)據(jù)[3]。日?qǐng)?bào)表每小時(shí)填充一次數(shù)值,把分鐘單位記錄的歷史數(shù)據(jù),用GetHistAveData 取平均值得到填入,日?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)較為準(zhǔn)確。3)報(bào)表查詢數(shù)據(jù)時(shí)需用到標(biāo)準(zhǔn)日歷控件Microsoft Date and Time Picker Control 6.0,再用控件屬性CloseUp1 在命令語言編輯框中編寫腳本程序?qū)x擇的日期進(jìn)行處理[4]。4)組態(tài)王建立報(bào)表時(shí),要注意判斷查詢時(shí)間,等于和小于當(dāng)前時(shí)間2 種情況,避免出現(xiàn)查詢報(bào)表時(shí)未到的日期出現(xiàn)數(shù)據(jù)的情況。
經(jīng)過3 個(gè)月的艱苦工作,綜合應(yīng)用電氣、儀表、自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)軟件等專業(yè)知識(shí),根據(jù)長期的污水處理廠工程經(jīng)驗(yàn),結(jié)合廠方的運(yùn)行管理需求,分析廠方日常操作運(yùn)行記錄,按照設(shè)定的改造原則、改造目標(biāo),在實(shí)施中,根據(jù)不斷出現(xiàn)的新問題,及時(shí)調(diào)整方案,改造過程精細(xì)管理,現(xiàn)場施工人員與公司后方支持協(xié)調(diào)運(yùn)作,改造工作與生產(chǎn)同步進(jìn)行,按廠方生產(chǎn)安排,合理安排停機(jī)、改造、調(diào)試時(shí)間。
自動(dòng)化改造順利完成,該污水處理廠實(shí)現(xiàn)了自控系統(tǒng)集中統(tǒng)一監(jiān)控運(yùn)行,各項(xiàng)指標(biāo)符合國家標(biāo)準(zhǔn),改造達(dá)到了預(yù)期效果。