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      低溫真空脫水干化技術(shù)在大型地埋式污水廠中的應(yīng)用

      2021-09-13 01:37:50
      天津建設(shè)科技 2021年4期
      關(guān)鍵詞:濾餅進(jìn)料負(fù)壓

      張 宇

      (中鐵四局集團(tuán)第三建設(shè)有限公司,天津 300163)

      近年來,隨著國家對環(huán)保要求的不斷提高,全國污水處理規(guī)模不斷提升,污泥作為污水處理的重要產(chǎn)物,總產(chǎn)量也在逐年遞增[1]。污泥是污水處理廠處理工藝中主要的附加產(chǎn)物之一,氮、磷等有機物含量高,含水率高附著病菌、寄生蟲及重金屬和苯類有毒物質(zhì),如果這不經(jīng)過處理直接排放,將會造成污染影響環(huán)境,如何有效處理污泥是污水處理廠行發(fā)展面臨著的嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)[2]。污泥處理方式包括填埋、焚燒、堆肥和資源化等。我國普遍采用衛(wèi)生填埋的方法,污泥的衛(wèi)生填埋并不能最終避免環(huán)境污染,而只是延緩了產(chǎn)生時間。德國2000年起要求填埋污泥的有機物含量<5%[3],許多國家和地區(qū)甚至堅決反對新建填埋場。以上種種因素限制了污泥的衛(wèi)生填埋場的發(fā)展[4]。

      《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置技術(shù)指南》已明確指出干化和焚燒應(yīng)聯(lián)合應(yīng)用,作為焚燒前重要的干化處理,其含固率高低直接影響焚燒的效果,但現(xiàn)階段采用的污泥干化技術(shù)大部分采用間接加熱干化技術(shù),如槳葉式、薄層式、圓盤式都存在耗能、耗時、占地和需要預(yù)處理等多種缺陷。低溫真空脫水干化成套技術(shù)作為一種新型技術(shù),利用真空低溫蒸發(fā)水分的原理,具有節(jié)約處理時間、提高處理效率,減少處理能耗等特點,是符合指南技術(shù)要求。本文以位于廣東省廣州市江高區(qū)內(nèi)凈水廠實例進(jìn)行闡述。

      1 工程概況

      某凈水廠位于廣東省廣州市江高區(qū)內(nèi),污水處理設(shè)計總規(guī)模為16萬m3/d,采用MBR處理工藝,設(shè)計排放標(biāo)準(zhǔn)為GB 18918—2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》級A標(biāo)準(zhǔn)和GB 3838—2002《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》地表V類水標(biāo)準(zhǔn)的兩者較嚴(yán)值;污泥處理規(guī)劃處理能力為112 t/d(以含水率80%計),設(shè)計3條污泥脫水干化生產(chǎn)線,單條生產(chǎn)線成產(chǎn)規(guī)模37.3 t/d(以含水率80%計),要求處理后污泥含水率為30%~40%。

      2 低溫真空脫水干化技術(shù)

      本項目為典型的大中型污水處理廠,用地遵循緊湊、合理的原則,采用全地埋式結(jié)構(gòu),最大范圍的節(jié)約用地。項目緊鄰生活區(qū)域,環(huán)保要求高,最終選用低溫真空脫水干化成套技術(shù)裝備對污泥進(jìn)行脫水干化處理。

      2.1 主要技術(shù)優(yōu)勢

      1)源頭減量。將污泥脫水和干化在同一設(shè)備中完成,在污水廠內(nèi)實現(xiàn)污泥源頭減量。

      2)常規(guī)藥劑。采用常規(guī)絮凝劑和混凝劑,不投加石灰和鐵鹽等藥劑,藥劑投加量<5%,污泥增量極少。

      3)綠色能源。采用水源熱泵系統(tǒng)為污泥脫水干化系統(tǒng)供熱,充分利用污水廠產(chǎn)水的熱能,環(huán)保節(jié)能。

      4)安全可靠。脫水及干化過程污泥處于靜止?fàn)顟B(tài),無摩擦和粉塵產(chǎn)生;加熱介質(zhì)為不高于85℃的熱水,系統(tǒng)無燃爆隱患。

      5)負(fù)壓運行。干化過程中系統(tǒng)處于負(fù)壓狀態(tài),集氣罩處于微負(fù)壓狀態(tài),有效阻止了臭氣向外擴散。

      6)環(huán)境優(yōu)好。通過多手段收集和處理臭氣,確保污泥處理車間環(huán)境友好。

      2.2 系統(tǒng)組成與工藝流程

      污泥低溫真空脫水干化成套技術(shù)主要由污泥調(diào)質(zhì)系統(tǒng)、主機系統(tǒng)、進(jìn)料系統(tǒng)、熱水系統(tǒng)、真空冷卻系統(tǒng)、空壓系統(tǒng)、物料輸送系統(tǒng)、除臭系統(tǒng)、輔助系及自控系統(tǒng)等組成。

      采用“重力濃縮+深度機械脫水+低溫真空干化”處理工藝,污泥最終處置出路為焚燒。見圖1。

      圖1 污泥處理工藝流程

      水廠MBR膜池產(chǎn)生的剩余污泥通過管道輸送至濃縮池,重力濃縮后污泥含水率由99.8%降低至97%左右,經(jīng)調(diào)節(jié)池調(diào)質(zhì)后,利用污泥螺桿泵輸送至污泥處理系統(tǒng)依次完成進(jìn)料過濾、機械壓榨和低溫真空干化工序,同步添加絮凝劑,利用泵體產(chǎn)生的壓力使過濾液體通過介質(zhì)外排,完成液體和固體分離,實現(xiàn)脫水干化達(dá)到30%~40%含水率的目標(biāo)盤。主要處理流程:

      1)入料初期濾布上的濾餅厚度較薄,過濾阻力不大,可大量入料;但隨著不斷運行,濾餅逐漸增厚,空隙率減小,過濾阻力增大,入料量需要隨之減少,當(dāng)濾室充滿濾料時,初進(jìn)料階段結(jié)束;

      2)第二階段為密實成餅階段,經(jīng)隔膜板產(chǎn)生的高壓水破壞物料顆粒間搭接狀態(tài),使濾餅細(xì)化壓密并將顆粒空隙間的濾液擠壓排出;

      3)第三階段利用壓縮后的空氣將濾板進(jìn)料孔和管內(nèi)殘留污泥吹壓至儲泥池內(nèi),同時對濾餅縫隙之間的水進(jìn)行氣壓置換,使濾餅縫隙之間的水進(jìn)一步排出,最大程度降低濾餅間隙中的水分;

      4)第四階段為真空干化階段,在隔膜氣壓過濾后,加熱板和隔膜板中灌入熱水,利用熱水加熱濾室中的濾餅,同時啟動真空泵對密封濾室進(jìn)行真空處理,使其形成負(fù)壓狀態(tài),從而降低水的沸點[5],濾餅中的水分能在低沸點狀態(tài)下快速形成水蒸氣被真空泵抽出,經(jīng)冷凝器、緩沖罐氣水分離后,液態(tài)水進(jìn)入儲液罐定期排放,尾氣經(jīng)除臭處理后達(dá)標(biāo)排放。

      經(jīng)進(jìn)料過濾、隔膜壓濾、吹氣穿流、真空干化等過程處理后,濾餅中的水分得到充分的脫除,污泥大大減少,最大限度實現(xiàn)污泥的減量化[6];最后通過干污泥輸送系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)運至地面,外運處置。

      2.3 脫水效果

      污泥經(jīng)進(jìn)料過濾、隔膜壓濾(深度機械脫水)以及真空熱干化等過程處理后,污泥含水率降至30%~40%,實現(xiàn)項目建設(shè)前期污泥減量化、安全、環(huán)保的目標(biāo),同時提高了后續(xù)污泥焚燒處理效率。經(jīng)干化后的污泥熱值按照8 778 kJ/kg計算,相當(dāng)于0.3 kg左右標(biāo)準(zhǔn)煤。每噸干化污泥理論發(fā)電量約為833 kW·h,可節(jié)約300 kg左右標(biāo)準(zhǔn)煤(標(biāo)準(zhǔn)煤熱值按照29 260 kJ/kg,標(biāo)準(zhǔn)煤發(fā)電量按照360 g/(kW·h)計算)。

      污泥干化產(chǎn)生的濾液排入廠區(qū)內(nèi)的污水管,然后進(jìn)入污水處理系統(tǒng)進(jìn)行處理,對外界環(huán)境不產(chǎn)生影響。

      3 結(jié)語

      實踐證明,低溫真空脫水干化技術(shù)實現(xiàn)了干化和脫水工藝合并,利用低溫真空負(fù)壓快速實現(xiàn)傳統(tǒng)工藝需要高溫蒸發(fā)才能實現(xiàn)脫水的目的,含水率有效控制在40%以下,最低含水率可達(dá)20%,避免了既要脫水又要干化的高成本投入,同時減輕了環(huán)保壓力,是現(xiàn)階段能最大化地污泥減量技術(shù),極具推廣和實用價值。

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