于宗偉 陳 紅
(珠海格力電器股份有限公司 珠海 519070)
某套管式換熱器自投入使用以來,陸續(xù)接到3 單售后接頭漏水問題(如圖1)。問題換熱器為同軸式套管換熱器,銅管內(nèi)流質(zhì)為水,通過螺紋活接頭與外界水管連接;經(jīng)檢查,裂漏部位全部在螺紋活接頭的黃銅與紫銅管配合臺階處(如圖2),嚴(yán)重的黃銅接頭已貫穿式開裂。
圖1 售后反饋不同機組接頭裂漏情況
圖2 接頭及其連接管的剖開視圖
針對此次裂漏問題,從材質(zhì)分析、加工工藝分析及結(jié)構(gòu)受力分析三方面入手,進(jìn)行問題徹底排查。
1)材質(zhì)分析
套管接頭為黃銅棒材加工,從故障接頭上取樣,使用直讀光譜儀測試,實測黃銅接頭化學(xué)成分如圖3,主要元素成分均符合鉛黃銅HPb59-1 標(biāo)準(zhǔn)的要求,說明原材料材質(zhì)本身無問題。
圖3 黃銅接頭成分檢驗
2)金相分析:
①裂紋起始于黃銅臺階圓弧過渡與直線段管壁交叉位置,橫向環(huán)圓周擴展開裂,觀察斷口表面已明顯氧化發(fā)黑,與其它區(qū)域顏色存在差異,斷裂線平滑,非長期疲勞斷裂,判斷應(yīng)為受力后脆性斷裂[1],如圖4(a)。
圖4 金相組織觀察
②顯微鏡下觀察斷口裂紋線橫向穿晶開裂,排除材質(zhì)應(yīng)力導(dǎo)致斷裂,橫縱向組織有明顯的針狀和塊狀,說明組織不均勻;斷口為焊接部位,觀察遠(yuǎn)離焊點其它位置,橫縱向組織同樣也存在針狀和塊狀晶粒,但是在焊接位置附近組織晶粒有非常明顯的長大和增多現(xiàn)象,說焊接高溫過程對材料材質(zhì)有很大的影響。如圖4(b)、(c)。
因此接頭主要為晶界組織出現(xiàn)過熱引起抗沖擊韌性下降;整機裝配過程對黃銅螺母打緊后,強受力使用產(chǎn)生脆性斷裂。
核查該款產(chǎn)品黃銅接頭加工流程為:黃銅棒(擠壓管)在市場通用類物料采購,然后在數(shù)控機床按圖紙要求加工。黃銅棒材料在擠壓牽引時前端一節(jié)(30~50 mm)可能會存在清潔度和內(nèi)部致密度結(jié)構(gòu)松散不良現(xiàn)象,對成品質(zhì)量產(chǎn)生影響。
黃銅接頭與紫銅管的焊接采用銅磷焊料進(jìn)行焊接,銅磷焊料在釬焊銅合金時,磷不能充分還原銅合金元素形成的氧化物,導(dǎo)致焊縫效果會略差,焊接溫度高;同時發(fā)現(xiàn)預(yù)留焊縫間隙小,焊料流動差,部分成品焊料未能完全滲透(如圖5);據(jù)調(diào)查,生產(chǎn)過程中也存在多次焊接的過燒情況,會使材料晶粒變大,材質(zhì)變脆。
圖5 焊接情況
結(jié)構(gòu)檢查分析,套管接頭的黃銅套環(huán)壁厚只有1.2 mm,相比于接頭整體,此處過于單??;使用ANSYS軟件模擬仿真擰緊螺紋時的情況,接頭受力最大點與實際斷裂處相同,在臺階過渡處;按照實際裝配情況給出40 N.m 的力矩作用下,應(yīng)力最大點數(shù)值63 MPa,接近銅的屈服極限[2],交付客戶實際使用過程中確實有一定風(fēng)險;而同樣情況下,如果將黃銅接頭套環(huán)加厚至2.9 mm進(jìn)行模擬分析,應(yīng)力最大處可下降20 %左右(如圖6)。
圖6 不同壁厚情況下受力的仿真結(jié)果
通過上述分析,黃銅接頭裂漏主要是由于材料加工焊接不良及結(jié)構(gòu)設(shè)計偏弱導(dǎo)致,針對此兩點因素,在加工工藝和結(jié)構(gòu)設(shè)計方面做如下改善:
1)改善加工焊接質(zhì)量,增加檢測工序:
①黃銅棒材加工時需要將前端30~50 mm 切除,避免不良物料混入;
②調(diào)整黃銅件的配件焊接結(jié)構(gòu),增加梯角,增大焊接間隙,使配管焊接時有焊料完全滲透在梯角處,如圖7;
圖7 黃銅接頭結(jié)構(gòu)調(diào)整
③使用的銅磷焊料中增加2~5 %的銀,銀元素能大大提高焊料的浸潤能力,提高材料強度及韌性,降低熔點,因此可降低焊接的火焰溫度,降低焊接熱影響[3];
④禁止多次返工焊接,防止返工帶來的過燒影響材質(zhì)晶粒變大,材料變脆[4];
⑤加工完成后增加接頭緊固氨熏檢驗,批量物料進(jìn)行0~1.5 MPa 焊接緊固進(jìn)行脈沖試驗抽測。
2)針對銅接頭套環(huán)壁厚過薄的情況,調(diào)整接頭的結(jié)構(gòu),增加套環(huán)材料壁厚至2.9 mm,保證螺紋擰緊時材料所受應(yīng)力減少。同時臺階過渡處由直角過渡改為R2 的圓角過渡,避免臺階過渡處的應(yīng)力集中,造成材料受損。
根據(jù)上述整改方案,對首批生產(chǎn)的套管換熱器(整改前)做封存返包處理,已售套管換熱器召回?fù)Q新。整改后套管換熱器正常生產(chǎn)使用,至今無售后裂漏問題反饋(表1 為截至2020年整改前后對比數(shù)據(jù))。
表1 套管整改前后數(shù)據(jù)對比
通過對套管黃銅接頭的生產(chǎn)、檢測、仿真分析等跟蹤處理,系統(tǒng)地分析了接頭裂漏的成因。根據(jù)問題原因從結(jié)構(gòu)設(shè)計、材料加工焊接方面著手,對套管水管接頭進(jìn)行合理化設(shè)計和加工工藝的改進(jìn),提高了螺紋接頭的抗裂漏能力和強度,后面未出現(xiàn)過售后裂漏的反饋,問題得以徹底解決。