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      淺析335 MW機組低壓缸切缸改造

      2021-09-14 12:51:34張俊鋒
      電力安全技術(shù) 2021年8期
      關(guān)鍵詞:連通管蝶閥抽汽

      張俊鋒

      (華電章丘發(fā)電有限公司,山東 濟南 250216)

      1 機組概況

      華電章丘發(fā)電有限公司3號汽輪機組為上海汽輪機有限公司生產(chǎn)的抽汽凝汽式熱電聯(lián)產(chǎn)機組。機型為C315/305-16.67/0.5/538/538亞臨界、單軸、一次中間再熱、雙缸雙排汽、抽汽凝汽式汽輪機,后增容為335 MW機組,額定抽汽量330 t/h,最大抽汽量為500 t/h,抽汽參數(shù)為0.5/267。鍋爐為SG-1025/17.50-M885型亞臨界一次再熱控制循環(huán)汽包爐。

      2 項目論證

      汽輪機冷端熱損失約占電廠總熱效率的50 %,這部分能量通過冷水塔散失,熱電聯(lián)產(chǎn)技術(shù)旨在減少熱損失,或利用冷端熱損失提高能源綜合利用率。

      目前國內(nèi)應(yīng)用廣泛的可回收利用冷端熱損失的技術(shù)主要有熱泵技術(shù)、高背壓供熱技術(shù)、光軸供熱技術(shù)以及凝抽背供熱技術(shù)。

      2.1 方案比選

      基于國內(nèi)目前廣泛應(yīng)用的供熱改造技術(shù)做如下比較,具體如表1所示。

      根據(jù)表1中初步比較,可以排除雙轉(zhuǎn)子互換供熱技術(shù)以及光軸改造技術(shù),這兩種技術(shù)制作加工周期長,投資較大。凝抽背供熱技術(shù)目前在國內(nèi)屬于比較前沿的技術(shù),各大發(fā)電集團均在積極開展研究及工程實施。根據(jù)國內(nèi)目前所有已經(jīng)改造完成機組的實際運行反饋情況,新型凝抽背供熱改造技術(shù)為實現(xiàn)國產(chǎn)機組切除低壓缸進汽靈活性改造的唯一解決途徑。

      表1 供熱改造技術(shù)對比

      2.2 方案設(shè)計

      (1) 中低壓缸聯(lián)通管供熱抽汽蝶閥更換。根據(jù)汽輪機供熱工況下運行方式要求,更換原中低壓缸聯(lián)通管供熱蝶閥,新蝶閥需要滿足關(guān)到零位、全密封、無泄漏的要求。

      (2) 增加低壓缸冷卻蒸汽管道系統(tǒng)。為防止汽缸漏氣滯留,鼓風(fēng)超溫,降低缸溫防止超溫膨脹發(fā)生脹差超限、不平衡振動以及密封性能降低等危險,需要采用其他方式為低壓缸提供冷卻蒸汽。通過分析低壓缸整體結(jié)構(gòu)得知,其進汽只有連通管處可以實現(xiàn),確定低壓缸進汽將依然利用中低壓缸連通管進入,只是需要在連通管上適當(dāng)位置開孔。

      旁路汽源溫度不宜高,由分析可知,溫度太高則起不到冷卻效果,因此推薦采用機組中壓缸的排汽作為冷卻汽源,從中壓排汽管道上抽出適量冷卻蒸汽進入低壓缸,帶走缸內(nèi)鼓風(fēng)熱。在中低壓缸連通管抽汽蝶閥閥前開孔引出DN 250旁路管,旁路管上串聯(lián)設(shè)置高精度流量計和流量控制調(diào)節(jié)閥,之后再引至連通管后方低壓缸進汽口上方位置。

      (3) 汽缸噴水減溫系統(tǒng)改造。切缸改造最大的危險點在于低壓缸末級、次末級葉片因沒有流動進汽量而造成的鼓風(fēng)葉片超溫。因此對低壓缸噴水進行改造,將原噴水減溫管道擴容,以滿足切缸后的排汽冷卻需要。

      (4) 低壓缸末兩級加裝溫度測點。為避免低壓缸末兩級葉片因鼓風(fēng)造成超溫,在低壓缸末兩級加裝孔板流量計,旁路減溫減壓器的減溫水引自本機凝雜水母管,在低壓缸末級、次末級動葉之后裝設(shè)溫度測點,檢測低壓最容易超溫的末級和次末級葉片溫度,保證機組運行安全。

      3 改造效果

      針對新型凝抽背改造后機組進行試驗,試驗的主要內(nèi)容為。

      (1) 低壓缸切換靈活性試驗。

      (2) 低壓缸“空轉(zhuǎn)”運行穩(wěn)定性試驗。

      3.1 試驗項目

      以5 %閥位間隔關(guān)小低壓缸進汽調(diào)節(jié)門。切除低壓缸進汽,低壓缸冷卻蒸汽流量控制在6 t/h左右,低壓缸進汽溫度控制在150 ℃左右,實時觀察次末級溫度(不可超過150 ℃),低壓脹差控制目標(biāo)值為6~8 mm,機組各項指標(biāo)在安全運行范圍內(nèi)連續(xù)切缸運行168 h。切換試驗實現(xiàn)機組切換靈活性,調(diào)整低壓缸進汽溫度/壓力/流量實現(xiàn)機組切缸運行穩(wěn)定性。

      3.2 低壓缸切除靈活性試驗

      當(dāng)熱網(wǎng)負(fù)荷增加,從汽輪機中壓缸排汽至熱網(wǎng)的抽汽量不斷增加,中壓缸排汽到低壓缸的進汽量逐漸減小。當(dāng)?shù)蛪焊走M汽量減小到低壓缸最小冷卻流量時開始切缸試驗,此運行工況點即為汽輪機進行切缸試驗開始的臨界點。

      (1) 首先實施機組從純凝工況到抽汽供熱工況的轉(zhuǎn)換,并穩(wěn)定運行足夠長時間,使冷卻蒸汽系統(tǒng)處于全開狀態(tài)。

      (2) 控制鍋爐主蒸發(fā)量維持在500 t/h,低壓缸進汽調(diào)節(jié)門CV關(guān)至20 %,開始進行切缸試驗。切除機組6號低加汽側(cè)。當(dāng)?shù)蛪焊走M汽調(diào)節(jié)門閥位關(guān)到20 %時,按下背壓投入按鈕。

      (3) 監(jiān)視各抽汽段壓力、軸瓦振動、軸向位移、脹差、汽缸膨脹等參數(shù)變化趨勢。觀察除氧器水位和凝汽器水位變化趨勢,調(diào)整凝結(jié)水泵出口再循環(huán)門并變頻調(diào)節(jié)凝結(jié)水泵。凝雜水至低壓缸噴水調(diào)門投入自動運行,溫度設(shè)定值45 ℃。

      3.3 試驗結(jié)果

      (1) 切除低壓缸運行的最低、最大出力。機組切缸運行的最低試驗負(fù)荷為102.39 MW,此工況下機組進汽量為552.83 t/h,達到鍋爐額定蒸發(fā)量1 025 t/h的53.9 %,稍大于純凝最低穩(wěn)燃工況下的鍋爐熱負(fù)荷。機組切缸運行時的最大試驗負(fù)荷為210.02 MW,此時計算的鍋爐蒸發(fā)量為1 095.15 t/h,已經(jīng)超過鍋爐的額定蒸發(fā)量。

      (2) 機組最大抽汽能力。機組改造后,在帶工業(yè)抽汽的同時,在切缸運行最大試驗負(fù)荷210.02 MW工況下,機組最大抽汽量為640 t/h,比設(shè)計最大抽汽量500 t/h提高了140 t/h,機組采暖供熱量為476.2 MW,超過設(shè)計值463.35 MW。新增供熱面積250萬m2。

      4 結(jié)論

      對于供熱能力來說,機組最大抽汽量增加了140 t/h,提高了公司供熱能力。對于機組調(diào)峰能力以及供熱靈活性調(diào)整能力來說,低壓缸切缸技術(shù)的投入,增加機組調(diào)節(jié)靈活性,可以更好適應(yīng)現(xiàn)貨服務(wù)市場。

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