王健
(五凌電力有限公司托口水電廠,湖南 懷化418200)
某水電廠3號(hào)機(jī)組為立軸半傘混流式機(jī)組,2個(gè)導(dǎo)軸承、推力軸承位于轉(zhuǎn)子下方采用彈性油箱支撐。某次檢修后發(fā)現(xiàn)3號(hào)機(jī)組上機(jī)架水平振動(dòng)、上導(dǎo)擺度都超標(biāo)。3號(hào)機(jī)組投產(chǎn)時(shí)和檢修后進(jìn)行了動(dòng)平衡試驗(yàn),通過兩次動(dòng)平衡試驗(yàn)報(bào)告分析發(fā)現(xiàn):
1)投產(chǎn)時(shí)動(dòng)平衡試驗(yàn)時(shí),空載工況下,轉(zhuǎn)子配重質(zhì)量為292 kg,上機(jī)架水平振動(dòng)轉(zhuǎn)頻分量下降120 μm,轉(zhuǎn)頻影響系數(shù)為2·43 kg/μm。而本次試驗(yàn)的配重質(zhì)量為43 kg,空載工況下,上機(jī)架水平振動(dòng)轉(zhuǎn)頻分量下降約100 μm,轉(zhuǎn)頻影響系數(shù)為0·43 kg/μm。通過轉(zhuǎn)頻影響系數(shù)分析發(fā)現(xiàn)3號(hào)機(jī)組上機(jī)架水平方向的剛度較投產(chǎn)時(shí)有明顯變化。
2)投產(chǎn)時(shí)的動(dòng)平衡試驗(yàn)中,上機(jī)架水平振動(dòng)、上導(dǎo)擺度等部位測(cè)點(diǎn)波形正常,轉(zhuǎn)頻分量占比大;本次檢修后的動(dòng)平衡試驗(yàn)中,上機(jī)架水平振動(dòng)、上導(dǎo)擺度等部位測(cè)點(diǎn)波形雜亂,轉(zhuǎn)頻分量占比很小。
3)投產(chǎn)機(jī)組空載時(shí)上機(jī)架水平振動(dòng)為56 μm;檢修后空載時(shí)上機(jī)架水平振動(dòng)為230 μm,嚴(yán)重超出國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的110 μm。
4)本次檢修后的動(dòng)平衡試驗(yàn)中,在變轉(zhuǎn)速、變勵(lì)磁和變負(fù)荷情況下,上導(dǎo)轉(zhuǎn)頻分量基本穩(wěn)定在250 μm左右。
綜合兩次動(dòng)平衡試驗(yàn)可以看出,3號(hào)機(jī)組上機(jī)架剛度較投產(chǎn)時(shí)有明顯的變化,同時(shí)動(dòng)平衡試驗(yàn)中上導(dǎo)轉(zhuǎn)頻分量異常,需要對(duì)該原因進(jìn)行分析。
1)尾水管渦帶。水輪機(jī)在非最優(yōu)工況時(shí),在轉(zhuǎn)輪出口處的水流具有不同方向的環(huán)量,從而在轉(zhuǎn)輪出口與尾水管產(chǎn)生渦帶[1-3]。渦帶以某一頻率做偏心轉(zhuǎn)動(dòng),導(dǎo)致尾水管內(nèi)壓力場(chǎng)和速度場(chǎng)周期性變化,從而產(chǎn)生了壓力脈動(dòng)。這種壓力脈動(dòng)會(huì)引起機(jī)組各部位振動(dòng)。
2)卡門渦列。水流在轉(zhuǎn)輪葉片尾部左右兩側(cè)產(chǎn)生成對(duì)的、交替排列的、旋轉(zhuǎn)方向相反的旋渦[4-5]??ㄩT渦列的形成與流體速度和葉片尾部斷面的形狀、尺寸有關(guān),該振動(dòng)特征為振幅隨過機(jī)流量增加而明顯增大。
3)止漏環(huán)間隙不均勻。止漏環(huán)間隙不均勻?qū)е罗D(zhuǎn)輪水壓力不均勻,引起機(jī)組振動(dòng),機(jī)組的振動(dòng)、擺度及壓力脈動(dòng)值均隨機(jī)組負(fù)荷和過流量的增加而增大[6-7]。
1)空氣間隙不均勻。定、轉(zhuǎn)子空氣間隙不均勻容易引起轉(zhuǎn)子磁拉力不平衡,從而引起機(jī)組振動(dòng)[8-10]。這種情況下,上機(jī)架的振動(dòng)會(huì)比較明顯,該振動(dòng)隨勵(lì)磁電流增大而增大。
2)定子繞組內(nèi)的諧波。發(fā)電機(jī)定子繞組內(nèi)部形成的諧波會(huì)產(chǎn)生磁拉力,部分的磁拉力很容易使定子振動(dòng)。這種現(xiàn)象會(huì)讓上機(jī)架振動(dòng)比較明顯,且振幅與定子電流成正比例。
3)定子鐵芯松動(dòng)。定子鐵芯松動(dòng)會(huì)使機(jī)組產(chǎn)生振動(dòng)現(xiàn)象,機(jī)組的轉(zhuǎn)速對(duì)振動(dòng)的影響較為明顯。通常情況下,機(jī)組振動(dòng)頻率一般為電流頻率的雙倍[11-12]。
1)轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡。由于轉(zhuǎn)子質(zhì)量不平衡,機(jī)組振動(dòng)容易隨轉(zhuǎn)速增大而增大,與轉(zhuǎn)速的平方成正比[13]。
2)機(jī)組軸線不正。機(jī)組軸線與鏡板不垂直或者軸線在法蘭結(jié)合面彎曲時(shí),導(dǎo)致機(jī)組振擺值偏大[14]。
3)軸承間隙不合理。軸承軸瓦間隙過大或不均勻所引起的機(jī)組振動(dòng),通常表現(xiàn)為機(jī)組瓦溫異常[15]。
4)支撐系統(tǒng)剛度不足。機(jī)組的結(jié)構(gòu)件出現(xiàn)裂紋或者受力不足會(huì)降低機(jī)組的固有頻率,在不平衡力或力矩作用下機(jī)組會(huì)產(chǎn)生較大的振動(dòng)。
綜合以上三個(gè)因素的分析,同時(shí)結(jié)合本次檢修對(duì)止漏環(huán)間隙、空氣間隙、機(jī)組軸線、軸承間隙和機(jī)組結(jié)構(gòu)件裂紋等情況的檢查都未發(fā)現(xiàn)異常情況。為了準(zhǔn)確地判斷上機(jī)架水平振動(dòng)和上導(dǎo)擺度超標(biāo)的原因,對(duì)3號(hào)機(jī)組進(jìn)行了動(dòng)平衡試驗(yàn)。
將機(jī)組的轉(zhuǎn)速分別穩(wěn)定在50%、75%和100%額定轉(zhuǎn)速Nr時(shí),測(cè)量機(jī)組各部位振動(dòng)值的變化,試驗(yàn)結(jié)果見表1,表中A為通頻幅值,A1為轉(zhuǎn)頻幅值。
表1 變轉(zhuǎn)速試驗(yàn)機(jī)組的振擺值 μm
通過表1可以看出,上導(dǎo)、水導(dǎo)擺度隨著轉(zhuǎn)速增大而增大,上機(jī)架水平振動(dòng)隨著轉(zhuǎn)速增大而增大。上導(dǎo)擺度值和上機(jī)架水平振動(dòng)轉(zhuǎn)頻幅值占通頻值的比重較大,說明轉(zhuǎn)子不平衡質(zhì)量大,需要進(jìn)行配重處理。
將機(jī)組的勵(lì)磁電壓分別穩(wěn)定在50%、75%和100%額定電壓Ur時(shí),測(cè)量機(jī)組各部位振動(dòng)值的變化,試驗(yàn)結(jié)果見表2,表中A為通頻幅值,A1為轉(zhuǎn)頻幅值。
表2 變勵(lì)磁試驗(yàn)機(jī)組的振擺值 μm
通過表2可以看出,上導(dǎo)、水導(dǎo)擺度隨著勵(lì)磁電流增大而基本保持不變,上機(jī)架水平振動(dòng)值隨著勵(lì)磁電流增大而增大,說明機(jī)組有一定的電磁不平衡力,但影響不大。
3號(hào)機(jī)組在6號(hào)轉(zhuǎn)子支臂配重43 kg(以勵(lì)磁引線支臂為1號(hào),俯視逆時(shí)針)。配重前、后空載和帶200 MW負(fù)荷時(shí)上導(dǎo)、水導(dǎo)擺度值和上機(jī)架、下機(jī)架水平振動(dòng)值見表3,表中A為通頻幅1值,A1為轉(zhuǎn)頻幅值。
表3 配重前、后空載和帶負(fù)荷的振擺值 μm
通過表3可以看出,上導(dǎo)擺度在配重前、后空載和帶負(fù)荷情況下變化很小,水導(dǎo)擺度值和上機(jī)架振動(dòng)值配重后空載變小了,水導(dǎo)擺度值和上機(jī)架振動(dòng)值在帶負(fù)荷情況下較配重前、后空載減少很多。
分析動(dòng)平衡試驗(yàn)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn):
1)上導(dǎo)擺度轉(zhuǎn)頻分量偏大。在變轉(zhuǎn)速、變勵(lì)磁和帶負(fù)荷情況下,上導(dǎo)擺度轉(zhuǎn)頻分量基本穩(wěn)定在250 μm左右,并未隨轉(zhuǎn)速、勵(lì)磁電壓的增大而增大。該現(xiàn)象產(chǎn)生的原因可能不在于機(jī)械不平衡和電磁不平衡。
2)帶200 MW負(fù)荷時(shí)上機(jī)架水平振動(dòng)下降明顯。其原因可能是機(jī)組處于非振動(dòng)區(qū)水力工況較好,同時(shí)機(jī)組帶負(fù)荷后有強(qiáng)大的電磁拉力作用。
3)上機(jī)架通頻值偏大。在100%Nr空轉(zhuǎn)和100%Ur空載工況下,上導(dǎo)擺度和上機(jī)架水平振動(dòng)存在大量的低頻分量,這是上機(jī)架振動(dòng)通頻量較大,而轉(zhuǎn)頻量較小的原因,一方面是水力因素對(duì)機(jī)組振擺的擾動(dòng),另一方面可能是上機(jī)架支撐松動(dòng)。由于電廠其他3臺(tái)相同的機(jī)組運(yùn)行情況都正常,3號(hào)機(jī)組出現(xiàn)該狀況初步判斷是由于上機(jī)架支撐力不足,需要對(duì)上機(jī)架支撐進(jìn)行檢查。
3號(hào)機(jī)組上機(jī)架采用碟型彈簧式支撐,如圖1所示。其主要作用是在正常運(yùn)行工況下提供足夠的支撐力,且在半數(shù)磁極短路等異常工況下避免破壞基礎(chǔ)。發(fā)電機(jī)廠家對(duì)上機(jī)架千斤頂?shù)脑O(shè)計(jì)要求為6片碟型彈簧的冷態(tài)初始?jí)嚎s量0·3 mm,碟型彈簧并聯(lián)疊放且開口朝向套筒底部,如圖2所示。12個(gè)千斤頂內(nèi)都應(yīng)有6片碟型彈簧串聯(lián)疊放,如圖3所示。上機(jī)架千斤頂內(nèi)碟型彈簧數(shù)量缺少和錯(cuò)誤的安裝方式將極大影響上機(jī)架的振動(dòng)情況。假設(shè)每個(gè)碟型彈簧的剛度為K,每個(gè)上機(jī)架千斤頂受力為F;則6個(gè)碟簧并聯(lián)時(shí)總剛度為6K,串聯(lián)情況下總剛度為K/6。上機(jī)架現(xiàn)振動(dòng)值與原設(shè)計(jì)振動(dòng)值之比:
圖1 上機(jī)架千斤頂結(jié)構(gòu)
圖2 并聯(lián)疊放
上機(jī)架千斤頂內(nèi)碟型彈簧錯(cuò)誤的安裝方式將使上機(jī)架振動(dòng)值增大到原設(shè)計(jì)的36倍。
圖3 串聯(lián)疊放
上機(jī)架剛度不足檢查處理步驟如下:
1)檢查定子機(jī)座與上機(jī)架連接螺栓的扭力值符合設(shè)計(jì)要求,檢查定子機(jī)座與上機(jī)架定位銷無異常。檢查上機(jī)架各連接部位無松動(dòng)、焊接部位無裂紋。
2)清理上機(jī)架千斤頂球頭螺桿處油漆和上機(jī)架千斤頂球頭螺桿鎖錠螺母止動(dòng)焊縫。
3)在上導(dǎo)軸承、水導(dǎo)軸承和每個(gè)上機(jī)架千斤頂處安裝百分表,用來測(cè)量大軸、上機(jī)架的位移。
4)以對(duì)稱方向上兩個(gè)上機(jī)架支臂千斤頂為一組,共安裝6個(gè)32 t機(jī)械千斤頂。安裝時(shí)應(yīng)注意千斤頂需同時(shí)受力,且受力大小應(yīng)保持基本一致。
5)先對(duì)稱松開上機(jī)架支臂千斤頂球頭螺桿鎖錠螺母,再對(duì)稱松開球頭螺桿。在松動(dòng)過程中記錄每個(gè)百分表讀數(shù),確保上機(jī)架支臂無移動(dòng);同時(shí)檢查碟型彈簧數(shù)量、疊放方式是否與設(shè)計(jì)一致,如圖4所示。
圖4 千斤頂?shù)蛷椈?/p>
6)對(duì)稱的兩個(gè)上機(jī)架千斤頂檢查完后進(jìn)行裝復(fù),緩慢對(duì)稱擰緊球頭螺桿,碟型彈簧壓緊總深度為0·3 mm。壓緊分4次進(jìn)行,每次壓緊深度為總深度的25%、50%、75%和100%,確保對(duì)稱一組的上機(jī)架千斤頂?shù)蛷椈傻膲壕o量合格。
7)對(duì)稱松開32 t機(jī)械千斤頂,松開過程中檢查上導(dǎo)、水導(dǎo)、上機(jī)架百分表讀數(shù)情況。
8)調(diào)整完一組后將該組上機(jī)架千斤頂球頭螺桿鎖錠螺母擰緊,然后采用步驟2)—7)檢查處理將其余上機(jī)架千斤頂,最后將鎖錠螺母止焊固定。
3號(hào)機(jī)組上機(jī)架支臂的千斤頂全部檢查處理完后,再進(jìn)行開機(jī)帶200 MW負(fù)荷試驗(yàn)。上機(jī)架千斤頂檢查處理前、后機(jī)組各部位的振擺值見表4,表中A為通頻幅值,A1為轉(zhuǎn)頻幅值??梢钥闯觯蠙C(jī)架千斤頂處理完后,上導(dǎo)擺度值明顯下降,上機(jī)架水平振動(dòng)值也相應(yīng)下降,說明上機(jī)架千斤頂檢查處理后上機(jī)架的剛度明顯增強(qiáng)。
表4 處理前、后機(jī)組各部位振擺值 μm
影響機(jī)組振擺超標(biāo)的原因很多,需要通過水力因素、電氣因素、機(jī)械因素和動(dòng)平衡試驗(yàn)綜合分析,最終找出機(jī)組振擺的根本原因。
上機(jī)架支臂千斤頂?shù)蛷椈慑e(cuò)誤的安裝方法導(dǎo)致上機(jī)架支撐剛度不足。處理后上機(jī)架剛度明顯加強(qiáng),同時(shí)上導(dǎo)擺度值、上機(jī)架水平振動(dòng)值優(yōu)于規(guī)程規(guī)范要求,徹底解決了上機(jī)架剛度不足的問題。