趙奕澎 萬(wàn) 雷 趙 穎 魏 波 白耀華
安鋼煉鐵廠3號(hào)高爐(4747m3)是安鋼第一座特大型高爐,于2013年3月19日點(diǎn)火投產(chǎn)。2019年4月,高爐開(kāi)始出現(xiàn)B2、B3段冷卻壁損壞并開(kāi)始向爐內(nèi)漏水,且冷卻壁破損趨勢(shì)日趨嚴(yán)重,至2020年12月18日停爐,前冷卻壁水管共損壞65根。因此3高爐于2020年12月19日-20日實(shí)施了休風(fēng)降料線作業(yè),整個(gè)休風(fēng)降料面耗時(shí)1080分鐘,成功將料面降至風(fēng)口,實(shí)現(xiàn)了安全、順利、快速停爐。
停爐前操作思路是確保爐內(nèi)狀態(tài)穩(wěn)定,以穩(wěn)定爐內(nèi)煤氣流和爐墻為主,在保證風(fēng)量的同時(shí)達(dá)到活躍爐缸的目的。預(yù)降料面前實(shí)現(xiàn)全開(kāi)風(fēng)口作業(yè),送風(fēng)面積為S:0.4837m2,風(fēng)速275 m/s -280m/s,鼓風(fēng)動(dòng)能16000 kgm/s -17000kgm/s。
1.2.1停爐前爐料安排
停爐前36小時(shí)減輕焦炭負(fù)荷到4.5t/t,配加錳礦(1500kg/p)和螢石(500 kg/p),改善渣鐵流動(dòng)性和洗爐,降低塊礦比例14%,爐溫[Si]控制標(biāo)準(zhǔn)為0.4%-0.5%,R2從正常的1.13調(diào)整到1.10,物理熱控制在1500℃~1510℃。鐵水含錳按照0.8%~1.5%控制。
1.2.2休風(fēng)料安排
高爐風(fēng)口中心線以上設(shè)計(jì)容積為3972m3,實(shí)際入爐停爐料共分三段,分別為焦炭負(fù)荷2.8(14批)、2.5(22批)和3批蓋面焦,對(duì)應(yīng)爐內(nèi)體積為1242m3、2579m3和198m3,第一段負(fù)荷料焦比616kg/t,第二段負(fù)荷料焦比690kg/t,全爐總焦比為655kg/t。
1.3.1騰空料倉(cāng)
原計(jì)劃隨著休風(fēng)料入爐,逐漸騰空槽下所有料倉(cāng),按照休風(fēng)料計(jì)劃比照降料面時(shí)間節(jié)點(diǎn),關(guān)注料倉(cāng)料位的變化。雖然過(guò)程嚴(yán)密把控,但未考慮料倉(cāng)內(nèi)部由于內(nèi)部粘接形成了嚴(yán)重死區(qū)。由于存料數(shù)量大,估算料倉(cāng)料量存在偏差,導(dǎo)致休風(fēng)后個(gè)別料倉(cāng)沒(méi)有騰空,給后續(xù)清理料倉(cāng)增加了工作量。
1.3.2爐頂打水槍設(shè)置
(1)更換爐頂原有的12支霧化噴槍?zhuān)_保減風(fēng)降料線過(guò)程中的爐頂設(shè)備打水及霧化正常,有效降低爐頂溫度和保護(hù)爐頂設(shè)備。(2)拆除原有的4支十字測(cè)溫,更換為新制作的8根霧化式爐頂打水槍。
1.3.3爐內(nèi)安保氣體設(shè)計(jì)與施工
(1)爐身靜壓孔改通N2。(2)降料面期間所有煤槍均不拔出,噴煤區(qū)域通過(guò)煤槍向爐內(nèi)通N2,根據(jù)測(cè)算,每小時(shí)可以通過(guò)38根噴槍向爐內(nèi)通入5000m3氮?dú)?。?)為進(jìn)一步降低爐頂溫度,在爐頂煤氣風(fēng)罩通蒸汽、爐頂布料齒輪箱增加氮?dú)饬髁?,向旋風(fēng)除塵通入氮?dú)狻?/p>
1.3.4爐頂煤氣分析設(shè)計(jì)
(1)保留原有色譜分析儀對(duì)煤氣進(jìn)行分析,要求確保數(shù)據(jù)可靠。(2)由爐頂煤氣封罩引至出鐵場(chǎng)平臺(tái)2套煤氣人工取樣裝置,取樣管加裝了處理管路堵塞用氮?dú)夥创笛b置,以保證在降料面期間能正常取樣分析。
本次3號(hào)高爐降料線采用煤氣全回收打水降溫法,于12月19日6:00開(kāi)始送風(fēng)降料面。初始1號(hào)料線2.11m,2號(hào)料線1.74m,3號(hào)料線1.61m。12月20日0:00料線到26.92米后休風(fēng)。整個(gè)停爐過(guò)程氣流平穩(wěn),風(fēng)壓波動(dòng)小,無(wú)爆震發(fā)生,總耗時(shí)18小時(shí),全程累計(jì)消耗風(fēng)量409.3萬(wàn)m3,爐頂打水2507.6t。見(jiàn)表1。
表1 安鋼3號(hào)高爐空料線停爐過(guò)程控制參數(shù)
2.1.1風(fēng)量控制
原則是在爐況允許的前提下,降料線初期維持較高風(fēng)量,以縮短控料線時(shí)間。實(shí)際上6:00送風(fēng)以后,8:30風(fēng)量逐漸增加到6000m3/min,料面下降到7.07米,爐頂溫度控制在小于270℃的情況下,TRT入口凈煤氣溫度持續(xù)偏高,導(dǎo)致TRT無(wú)法投用,引起煤氣總管入口溫度超出正常運(yùn)行溫度。在高爐風(fēng)量控制到5800m3/min以下,給TRT開(kāi)機(jī)創(chuàng)造條件,允許煤氣經(jīng)過(guò)TRT洗滌塔后順利進(jìn)入管網(wǎng)。隨著降料線的進(jìn)行,爐內(nèi)料柱變薄,上下部壓差縮小,料線降至較深位置時(shí),出現(xiàn)高風(fēng)量低風(fēng)壓的現(xiàn)象。針對(duì)這種情況,采取了與平時(shí)不同的切煤氣方法,在小風(fēng)量過(guò)程中仍實(shí)施定風(fēng)量操作,減風(fēng)最低時(shí),逐步降低爐頂壓力,進(jìn)行切斷煤氣作業(yè),防止在降料線過(guò)程中風(fēng)量和風(fēng)壓出現(xiàn)大波動(dòng)。整個(gè)過(guò)程沒(méi)有發(fā)生爆震,達(dá)到了安全降料線的目的。
2.1.2頂壓的使用
為防止降料線過(guò)程中出現(xiàn)管道現(xiàn)象,在減風(fēng)過(guò)程中高爐維持高頂壓操作。爐頂壓力比平時(shí)休風(fēng)時(shí)使用的頂壓高10Kpa~85Kpa左右。隨著料線降低,風(fēng)量減少,高爐壓差平穩(wěn)下降。見(jiàn)圖1。
圖1 降料面過(guò)程中頂壓使用情況 kpa
2.1.3爐頂打水
(1)爐頂打水原則。高爐降料面期間,打水主要通過(guò)爐頂12根高效霧化噴槍以及十字測(cè)溫新裝的8根(每個(gè)方向2根)打水槍進(jìn)行。計(jì)劃降料面前期溫度可控時(shí),先用8根打水槍?zhuān)?2支霧化噴槍為輔,當(dāng)頂溫控制>350℃時(shí)再啟用霧化噴槍。降料面進(jìn)入中后期頂溫較高且控制受限時(shí),使用高效霧化噴槍為主,8根打水槍為輔。頂溫控制原則是,當(dāng)頂溫大于300℃,溫度高的區(qū)域,先開(kāi)始打水降溫;頂溫小于200℃時(shí),溫度低的區(qū)域,停水提溫。頂溫和荒煤氣溫度結(jié)合著控制。(2)爐頂打水實(shí)踐。在降料線停爐過(guò)程中,爐頂采用多打水、少減風(fēng)的方式,使高爐大風(fēng)量運(yùn)行維持時(shí)間長(zhǎng)。送風(fēng)初期由于TRT入口凈煤氣溫度高,TRT沒(méi)法投用,所以打水溫度各降50℃(啟噴250℃,停噴150℃)。見(jiàn)圖2。
圖2 爐頂打水流量統(tǒng)計(jì)
2.1.4爐頂溫度控制
爐頂溫度控制要求:嚴(yán)格按照200℃~350℃控制,干法除塵入口煤氣溫度≯280℃,齒輪箱溫度<70℃,整個(gè)停爐過(guò)程中齒輪箱溫度按照預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)控制,波動(dòng)幅度小,最高溫度不超過(guò)20℃,爐頂溫度及荒煤氣溫度得到合理控制。
從圖3可以看到平均頂溫的兩次較大波動(dòng):第一個(gè)拐點(diǎn)為11:00左右,頂溫控制非常低,在124℃,主要是為T(mén)RT的投用創(chuàng)造條件,以及控制煤氣總管入口溫度。第二個(gè)拐點(diǎn)為19日23:30,此時(shí)TRT退出,煤氣切斷處于放散狀態(tài),不再打水降溫。
圖3 停爐過(guò)程中荒煤氣溫度及頂溫變化 ℃
本次停爐設(shè)計(jì)總耗水量為2600t,實(shí)際使用2507.6t,打水量少于預(yù)期,其主要原因是由于送風(fēng)初期荒煤氣溫度得不到有效的控制以及為T(mén)RT投用創(chuàng)造條件,風(fēng)量及氧量的使用較低。其次是TRT投用后對(duì)流經(jīng)的高爐煤氣有較好的降溫作用,因此進(jìn)入煤氣總管的高爐煤氣溫度得到有效降低,且持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng),使整個(gè)降料面過(guò)程減少了打水量。
2.1.5煤氣成分的控制
為保證休風(fēng)降料線的安全進(jìn)行,密切關(guān)注高爐煤氣成分的變化,在維持原有的色譜儀分析煤氣成分的基礎(chǔ)上,又在爐頂封罩引出了2套(一用一備)煤氣人工取樣口,以確保隨時(shí)獲得煤氣成分,從而保證降料線過(guò)程安全可控。
煤氣中CO含量的變化趨勢(shì)是隨著料線的下降從21.7%上升到34.4%(人工取樣),然后逐步下降到24%,轉(zhuǎn)折變化出現(xiàn)在17米左右。CO2的變化趨勢(shì)從13%左右逐步下降到3%左右,隨后較長(zhǎng)時(shí)間維持在3%左右。H2的含量整體可控,在料線下降到爐腹部位時(shí)H2含量達(dá)到最高,料面降至爐腹下部時(shí)H2開(kāi)始下降。見(jiàn)圖4。
圖4 停爐過(guò)程中煤氣成分與打水量趨勢(shì)
2.1.6高爐停氣及休風(fēng)
原則上當(dāng)料面降至爐腹以下時(shí),出現(xiàn)以下情況時(shí)應(yīng)考慮高爐停止煤氣回收:(1)降料面后期,爐內(nèi)爆震頻繁依靠減風(fēng)難以控制時(shí);(2)煤氣中含氫氣,氧氣不符合控制要求時(shí)。
實(shí)際降料面過(guò)程料面降至24.08米時(shí),人工檢測(cè)煤氣成分中O2濃度偏高,決定停氣,停氣前爐頂溫度>300℃,已超過(guò)規(guī)定停氣溫度,采取先減風(fēng),爐頂打水全開(kāi),當(dāng)爐頂溫度到250℃以下時(shí),逐步降低頂壓至10KPa,高爐停止煤氣回收,確認(rèn)安全后,料線降至26.92米時(shí)休風(fēng)。
(1)水蒸氣過(guò)熱對(duì)煤氣溫度的影響。停爐過(guò)程中,為降低煤氣溫度,減風(fēng)、增加爐頂打水量,爐頂溫度低于150℃,但干法除塵箱體內(nèi)測(cè)溫仍220℃以上。降料面時(shí)應(yīng)充分考慮煤氣入網(wǎng)溫度的控制,采取相應(yīng)的降溫措施。
(2)煤氣分析數(shù)據(jù)偏差大。由于降料面過(guò)程中色譜數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常,無(wú)法參考,影響了降料面判斷和分析。今后要做好煤氣成分化驗(yàn)的管理工作,為盡量多回收煤氣提供更加科學(xué)的依據(jù)。
(1)本次降料面過(guò)程安全、順利,成功將料面降至風(fēng)口,為冷卻壁拆除創(chuàng)造了良好的條件,且在整個(gè)降料面過(guò)程中風(fēng)壓、風(fēng)量控制合理,頂壓全程無(wú)波動(dòng),爐內(nèi)無(wú)爆震。
(2)降料面前的準(zhǔn)備工作充分,降料面過(guò)程中的協(xié)調(diào)和各工種配合比較好,爐內(nèi)操作、煤氣分析、出渣鐵等各個(gè)環(huán)節(jié)控制精準(zhǔn),整個(gè)過(guò)程未出現(xiàn)影響停爐的事故。
(3)整個(gè)降料面過(guò)程高爐維持高頂壓操作。爐頂控制壓力比正常休風(fēng)時(shí)使用的頂壓高10KPa~85KPa左右。