張振華
(東南沿海鐵路福建有限公司,福建 福州 350013)
鉆爆法施工具有地質(zhì)條件適應(yīng)性強(qiáng)、成本低等特點(diǎn),是當(dāng)前隧道開挖的主要方法,鉆爆法中的光面爆破技術(shù)對(duì)隧道超欠挖起到?jīng)Q定性作用。對(duì)破碎圍巖地段,光面爆破效果是否理想取決于周邊孔間距、密集系數(shù)等參數(shù),而且還受限于導(dǎo)爆索起爆網(wǎng)路的可靠性,例如出現(xiàn)盲炮、啞炮等。另外,傳統(tǒng)的光面爆破在破碎圍巖地段對(duì)圍巖存在比較嚴(yán)重的破壞,難以滿足爆破安全性的高要求。為此,眾多學(xué)者對(duì)護(hù)壁爆破技術(shù)進(jìn)行相關(guān)研究。其中,張志呈等[1]認(rèn)為采用護(hù)壁裝藥結(jié)構(gòu)比偏心不耦合、中心不耦合裝藥結(jié)構(gòu)對(duì)保留巖體爆破損傷較小。劉佳等[2]認(rèn)為巖體中沖擊波的衰減程度隨聚氨酯泡沫材料厚度增加而增加。
為了減少對(duì)隧道圍巖過度損傷破壞,提升光面爆破效果,該文首先對(duì)光面爆破中周邊孔出現(xiàn)盲炮的原因進(jìn)行了研究分析,提出周邊孔延期時(shí)間上限以及光爆層厚度下限,并以此對(duì)起爆網(wǎng)路進(jìn)行了優(yōu)化。同時(shí)為減少對(duì)保留巖體側(cè)圍巖的破壞,采用護(hù)壁管光爆技術(shù),選用PVC管作為護(hù)壁材料,應(yīng)用效果顯著。該施工技術(shù)的研究和應(yīng)用,可為光面爆破技術(shù)在類似鐵路隧道工程的應(yīng)用提供一定參考價(jià)值。
目前隧道鉆爆法開挖均采用光面爆破技術(shù),但針對(duì)較破碎圍巖,存在一定的局限性。以新建福廈鐵路太城隧道為例,該隧道洞身基巖為晶屑凝灰?guī)r,局部較破碎,前期太城隧道采用傳統(tǒng)光面爆破技術(shù)施工,直接采用雷管引爆炸藥,對(duì)圍巖損傷較大,超挖現(xiàn)象較嚴(yán)重。
經(jīng)過對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)查、比對(duì)、分析,導(dǎo)致光面爆破效果差的主要原因有以下2個(gè)方面。
1.1.1 爆破參數(shù)不匹配
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)勘察,周邊孔間距過大,周邊孔與輔助孔之間的爆破層間距(即抵抗線)過大,且孔內(nèi)采用集中裝藥等情況,導(dǎo)致爆破后在眼底存在集中爆破現(xiàn)象,超挖較大,周邊孔中部或孔口存在不均勻欠挖現(xiàn)象,爆破效果較差。傳統(tǒng)光面爆破的炮孔布置圖,如圖1所示。
圖1 傳統(tǒng)光面爆破技術(shù)下的炮孔布置圖(單位:m)
1.1.2 存在盲炮現(xiàn)象
經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,基本每循環(huán)爆破存在盲炮或啞炮現(xiàn)象,導(dǎo)致該處開挖面欠挖,須進(jìn)行二次爆破,在二次爆破時(shí)又出現(xiàn)爆破超挖現(xiàn)象,嚴(yán)重影響光面爆破效果。
根據(jù)問題導(dǎo)向,通過查找原因,研究分析,從以下2個(gè)方面對(duì)傳統(tǒng)光面爆破技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化,改進(jìn)爆破工藝。
1.2.1 優(yōu)化周邊孔間距、爆破層間距
為改善爆破之后的超欠挖現(xiàn)象,根據(jù)圍巖的特點(diǎn)合理選擇周邊眼間距及裝藥量,根據(jù)不同的圍巖類別,巖層的實(shí)際走向,不同的地質(zhì)條件選擇合理的爆破方法,并針對(duì)裝藥結(jié)構(gòu)及炮孔布置進(jìn)行改進(jìn),采用間隔裝藥,控制周邊眼間距等措施,如圖2所示。
圖2 周邊孔間隔裝藥結(jié)構(gòu)圖
1.2.2 優(yōu)化起爆網(wǎng)路
為了達(dá)到同時(shí)起爆周邊孔的目的,將炮孔中的導(dǎo)爆索T型搭接到主導(dǎo)爆索上,如圖3所示,并用2發(fā)最高段別雷管起爆,炮孔內(nèi)的支導(dǎo)爆索應(yīng)伸出孔口30cm~40cm,以便于搭接主導(dǎo)爆索。另外,為了減少爆破振動(dòng)對(duì)圍巖的影響,將主導(dǎo)爆索分為兩段。為了粗略估算所需主導(dǎo)爆索的長(zhǎng)度,將導(dǎo)爆索從拱頂往地面下放,待導(dǎo)爆索下端接觸到地面時(shí),然后再丈量20cm~40cm后即可裁剪。施工時(shí),首先裝填拱頂3個(gè)炮孔(拱頂中心處炮孔、拱頂與邊墻交叉處炮孔以及兩者之間的炮孔),然后將炮孔中的導(dǎo)爆索搭接到主導(dǎo)爆索,使導(dǎo)爆索固定并懸掛在隧道邊墻旁,其便于工人同時(shí)搭接邊墻周邊炮孔中的導(dǎo)爆索,也可避免主導(dǎo)爆索與輔助孔中的導(dǎo)爆管纏繞在一起。經(jīng)過一段時(shí)間的試驗(yàn)、總結(jié)、改進(jìn)后,太城隧道的爆破情況有了很大的提升,炮眼保留率達(dá)到了80%以上。
圖3 T型搭接法
按照以上措施進(jìn)行優(yōu)化后,光面爆破效果得到了較大提升。太城隧道基巖為晶屑凝灰?guī)r,弱風(fēng)化,除局部較破碎外,圍巖總體完整,通過優(yōu)化上述2個(gè)方面的爆破工藝后,傳統(tǒng)光面爆破炮眼保留率可以保證在90%以上,效果良好。
將優(yōu)化后的傳統(tǒng)的光面爆破技術(shù)進(jìn)行了推廣應(yīng)用,在應(yīng)用中發(fā)現(xiàn)針對(duì)軟巖、破碎地段隧道,光面爆破效果仍存在較大問題。以新建福廈鐵路楊梅山隧道為例,將優(yōu)化后的爆破工藝在楊梅山隧道進(jìn)行了應(yīng)用,情況如下。
楊梅山隧道基巖為晶屑凝灰?guī)r、節(jié)理發(fā)育、強(qiáng)風(fēng)化地段圍巖破碎,將優(yōu)化后的傳統(tǒng)光面爆破技術(shù)應(yīng)用到此隧道后,由于爆破振動(dòng)的原因,在圍巖較破碎部位依然會(huì)出現(xiàn)超挖、掉塊等現(xiàn)象。如圖4所示。
圖4 楊梅山隧道爆破后效果
為此,對(duì)楊梅山隧道實(shí)際爆破情況進(jìn)行了過程跟蹤、分析和總結(jié),采用優(yōu)化后爆破工藝仍然存在較大超挖、掉塊等現(xiàn)象的原因,主要原因如下:1)楊梅山隧道圍巖較破碎,在太城隧道優(yōu)化后的爆破工藝不適用或不滿足楊梅山隧道的需要。2)爆破振動(dòng)或沖擊較大,對(duì)巖體較破碎地段擾動(dòng)較大,造成較大超挖和掉塊。
由此可見,在楊梅山隧道圍巖較破碎地段,在采用傳統(tǒng)光面爆破技術(shù)的基礎(chǔ)上,優(yōu)化后的爆破工藝仍然無(wú)法滿足施工要求,需要進(jìn)一步優(yōu)化。經(jīng)過分析原因,擬采用一種較先進(jìn)的護(hù)壁管光爆施工技術(shù),提升光面爆破效果,確保楊梅山隧道爆破質(zhì)量。
護(hù)壁管光面爆破技術(shù)是指在巖體裝藥時(shí),在炮眼須保護(hù)圍巖側(cè)安裝一層或多層護(hù)壁套管,利用套管控制爆炸應(yīng)力場(chǎng),抵抗和削弱對(duì)需保護(hù)側(cè)圍巖的爆破力,達(dá)到爆破按預(yù)定方向形成光滑開裂面,保護(hù)層巖面免受損傷的一種爆破新技術(shù),主要操作方法如下。
2.2.1 選取爆破參數(shù)
楊梅山隧道圍巖較破碎,爆破采用周邊孔護(hù)壁光面爆破技術(shù),經(jīng)過分析,初步采用爆破參數(shù)如下:炮孔深度為2.5m,裝藥線密度為0.18kg/m,藥卷直徑為32mm,沿炮孔軸線方向的4個(gè)位置放置炸藥,孔底裝藥150g,離孔口50cm位置裝藥100g,剩余2個(gè)位置裝藥100g。
2.2.2 護(hù)壁管技術(shù)應(yīng)用
考慮施工便捷及施工成本,護(hù)壁管采用PVC半圓管。在每循環(huán)爆破過程中,針對(duì)周邊孔從隧道中線位置分為左右2個(gè)部分,在右側(cè)周邊炮孔內(nèi)的保留巖體側(cè)增加一層PVC護(hù)壁管,減少爆破對(duì)保留巖體的損傷,左側(cè)未加PVC護(hù)壁管,便于后續(xù)進(jìn)行效果對(duì)比。
經(jīng)過一段時(shí)間的研究和整理,分析出最適合楊梅山隧道的炮孔布置參數(shù),見表1。
表1 楊梅山隧道光面爆破主要參數(shù)總結(jié)
通過對(duì)爆破后的孔痕進(jìn)行對(duì)比分析,周邊孔采用護(hù)壁管光面爆破時(shí),其裝藥位置的裂紋數(shù)量明顯降低,說明采用護(hù)壁爆破有利于減少對(duì)保留巖體的損傷。
除了注意上述起爆雷管段別以及起爆端設(shè)置,還要確保光爆層厚度不小于0.5m,才能確保消除內(nèi)圈炮孔對(duì)周邊炮孔起爆網(wǎng)路的影響。如果個(gè)別內(nèi)圈炮孔離周邊孔太近,務(wù)必將該內(nèi)圈炮孔與周邊孔同時(shí)起爆。
經(jīng)過應(yīng)用和比對(duì),護(hù)壁管光面爆破取得了較好的效果。楊梅山隧道采用護(hù)壁管光面爆破后,巖面未出現(xiàn)掉塊、較大超挖現(xiàn)象,周邊炮孔未出現(xiàn)盲炮,爆破后炮眼保留率達(dá)到90%以上,如圖5所示。爆破孔內(nèi)帶有護(hù)壁管一側(cè)的巖體主裂紋長(zhǎng)度和數(shù)量明顯少于無(wú)護(hù)壁管一側(cè)的巖體,光面爆破效果提升顯著。
圖5 護(hù)壁管光面爆破后效果
通過對(duì)楊梅山隧道采用護(hù)壁管光面爆破前后一星期內(nèi)超挖情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),進(jìn)而評(píng)價(jià)光面爆破后經(jīng)濟(jì)效益,如圖6所示。
由圖6可知,傳統(tǒng)光面爆破前最大超挖區(qū)間為31cm~36cm,采用護(hù)壁管光面爆破后最大超挖區(qū)間為17cm~26cm,因此,光面爆破后的最大超挖有了較大改善,平均超挖降低了36.86%,進(jìn)而說明實(shí)施護(hù)壁管光面爆破是控制隧道超欠挖的一項(xiàng)有效技術(shù)和重要舉措。另外對(duì)楊梅山隧道光面爆破前后一星期內(nèi)初支混凝土消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),見表2、表3。
圖6 護(hù)壁管光面爆破前后超挖情況對(duì)比
由表2、表3可知,采用護(hù)壁管光面爆破技術(shù)后,混凝土消耗量平均每循環(huán)減少5.54m3,即護(hù)壁管光面爆破技術(shù)的應(yīng)用,能夠有效控制隧道超挖,進(jìn)而降低噴射混凝土的超耗量,同時(shí)有效節(jié)省了噴射混凝土?xí)r間,經(jīng)濟(jì)效益明顯。
表2 光面爆破前后初支混凝土消耗量對(duì)比
表3 光面爆破前后初支混凝土消耗量對(duì)比
在對(duì)傳統(tǒng)光面爆破技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化的基礎(chǔ)上采用護(hù)壁管光面爆破技術(shù),能夠從技術(shù)層面解決軟弱破碎地段隧道圍巖爆破后存在較大超挖和掉塊的問題。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:1)帶有護(hù)壁管一側(cè)的巖體主裂紋長(zhǎng)度和數(shù)量明顯少于無(wú)護(hù)壁管一側(cè)的巖體,說明護(hù)壁管能明顯減少保留巖體的損傷。2)光爆層的厚度一般不小于0.5m,其除了影響光面爆破的效果,也存在破壞周邊炮孔起爆網(wǎng)路的風(fēng)險(xiǎn)。另外,起爆網(wǎng)路需要盡量貼在周邊炮孔上,并將過長(zhǎng)的支導(dǎo)爆索插入炮孔中,盡可能降低起爆網(wǎng)路被破壞的風(fēng)險(xiǎn)。3)光面爆破效果也受到現(xiàn)場(chǎng)鉆眼準(zhǔn)確性影響,因此需要加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)鉆眼工作管理。