鄧良廣,孫玉新,尚耀平,張景芳,何元?jiǎng)P,蘇 勇,麻嘯楠
(中國(guó)石油長(zhǎng)慶油田分公司第十一采油廠,甘肅慶陽(yáng) 745000)
長(zhǎng)慶油田第十一采油廠某聯(lián)合站于2010 年10 月投運(yùn),2012 年前采取緩沖罐+沉降罐的原油處理模式,2012 年后期陸續(xù)增加110 m3三相分離器3 具,形成了以三相脫水+除油沉降的運(yùn)行模式。目前,該聯(lián)合站日進(jìn)液量4 250~4 550 m3,日處理含水油量1 050~1 250 m3,進(jìn)站原油包括1 座熱泵站、3 座站點(diǎn)凈化油及6 座含水油站點(diǎn)來(lái)油。站內(nèi)目前以三相分離器脫水為主,采取首端(上游增壓站)及末端(聯(lián)合站)聯(lián)合投加破乳劑的方式。沉降罐平均液位高度8.6 m,平均乳化層厚度7.2 m,儲(chǔ)罐內(nèi)約1 900 m3乳化油處理難度大,導(dǎo)致沉降罐無(wú)法清罐(見(jiàn)表1)。
表1 該聯(lián)合站乳化油量統(tǒng)計(jì)表
前期先后3 次采用加藥沉降法對(duì)該聯(lián)合站沉降罐乳化油進(jìn)行處理,僅能對(duì)含水超過(guò)85%、雜質(zhì)低于10%的部分乳化油完成處理,罐內(nèi)剩余2~3 m 的高機(jī)雜乳化油無(wú)法完全處理,繼續(xù)進(jìn)液或投加藥品時(shí),易形成反向破乳,使得罐內(nèi)原本清晰的油、水、乳界面渾濁,大量增加乳化油存量,因此加藥沉降法處理技術(shù)不能滿足該聯(lián)合站沉降罐乳化油處理要求。
基于此,首先,本文對(duì)該聯(lián)合站乳化油形成的原因進(jìn)行了分析,然后,研究了物理法和熱化學(xué)法的協(xié)同除油技術(shù)對(duì)乳化油的處理效果,結(jié)果證實(shí)處理效果顯著。目前已成功處理聯(lián)合站乳化油1 900 m3,鑒于該技術(shù)在第十一采油廠的優(yōu)異成效,其有望在長(zhǎng)慶油田推廣使用。
影響乳化油處理的因素是多方面的[1,2],儲(chǔ)罐內(nèi)原油本身的凝點(diǎn)、黏度、重質(zhì)組分、瀝青質(zhì)等,以及生產(chǎn)處理過(guò)程中溫度、采油助劑、上游站點(diǎn)來(lái)液情況等復(fù)雜因素均能影響乳化油的產(chǎn)生速率及后期處理難度。
通過(guò)對(duì)進(jìn)站原油和沉降罐乳化油開(kāi)展全烴色譜分析,從分析結(jié)果看:毛油中輕組分含量較高,乳化油中C16以上組分明顯增加。重質(zhì)組分滯留使水滴不能絮凝、沉降合并,進(jìn)一步促進(jìn)乳狀液的穩(wěn)定性,使乳化油較難處理。同時(shí)通過(guò)對(duì)比分析發(fā)現(xiàn),該聯(lián)合站進(jìn)站原油中瀝青質(zhì)及膠質(zhì)的含量均偏高。原油瀝青質(zhì)含量越高,油水界面膜的強(qiáng)度越大,乳化油越難處理。原油中的固體機(jī)械雜質(zhì)使液滴相互間距離增大,阻礙液滴的靠近和聚結(jié),增加乳狀液的穩(wěn)定性,使乳化油變成老化油,處理難度更大。在該聯(lián)合站沉降罐取分層樣進(jìn)行分析,結(jié)果發(fā)現(xiàn)乳化油中機(jī)雜分層明顯,機(jī)雜明顯偏高,并在分層處含有2%~5%的膠質(zhì)(見(jiàn)表2)。在沉降罐油水界面起到一定的隔離作用,從而造成原油較難破乳,該機(jī)雜的存在是乳化層升高且相對(duì)較難處理的主要原因。
表2 乳化油形成因素分析
影響乳化油處理的因素還有采油助劑、措施廢液、生活廢水等其他方面的影響[3]。該聯(lián)合站1#、2#除油罐主要進(jìn)液有兩部分組成:一部分來(lái)自三相分離器水室污水;另一部分來(lái)自干化池排放污水。三相分離器水室出口污水和干化池污水進(jìn)入1#、2#除油罐混合后一部分輸至某二注進(jìn)行回注處理,一部分外輸某轉(zhuǎn)油站處理后進(jìn)行回注。
1.2.1 污泥對(duì)系統(tǒng)造成二次沖擊 污泥池庫(kù)容偏小且底部雜質(zhì)較多,實(shí)際處理能力下降。該聯(lián)合站前期清理40 m3污油池一具,30 m3污泥池未清理,底部約有雜質(zhì)70 cm。站內(nèi)排出的污油、污水未經(jīng)過(guò)足夠時(shí)間沉降便溢流至污油池。這些老化的落地油含有大量雜質(zhì),泥砂,經(jīng)過(guò)提升泵打入水處理系統(tǒng)除油罐,與罐內(nèi)原有油層沖擊形成新的乳化油。
1.2.2 雜質(zhì)膠質(zhì)過(guò)大導(dǎo)致處理難度增加 從萃取實(shí)驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),沉降罐罐內(nèi)、除油罐罐內(nèi)的乳化油均含有14%左右的輕質(zhì)組分雜質(zhì)。近年來(lái)新投井蠟質(zhì)、膠質(zhì)等輕質(zhì)組分含量增多?;祀s在原油中的膠質(zhì)、瀝青質(zhì)、環(huán)烷酸及微晶石蠟等天然乳化劑的存在,易使油水兩相體系形成網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)膜[4,5]。
1.2.3 上游站點(diǎn)來(lái)液藥劑投加混亂 上游來(lái)油投加降黏劑,出現(xiàn)高含水時(shí),為保證某聯(lián)合站外輸含水合格,將方山來(lái)油導(dǎo)入罐內(nèi)。同時(shí)近期在新投井投產(chǎn)過(guò)程中使用的措施液返排不徹底。引入新的化學(xué)助劑,存在表面活性劑成分,進(jìn)入罐內(nèi)后,與罐內(nèi)不合格油品接觸后,形成乳化油層且更加穩(wěn)定[6]。
乳化油,來(lái)自于該聯(lián)合站1#、2#沉降罐,1#、2#除油罐乳化油的上、中、下三部分進(jìn)行充分混合樣。反相破乳劑和破乳劑YT-100,長(zhǎng)慶化工有限公司,化學(xué)級(jí)。
由于目前探罐溫度不到30 ℃,不利于化學(xué)藥劑對(duì)乳化油破乳沉降,故在45 ℃條件下進(jìn)行乳化油脫水實(shí)驗(yàn)。同時(shí)為對(duì)照原油破乳劑性能,檢測(cè)方法采用“瓶試法”,在不同加藥濃度、處理溫度條件下進(jìn)行脫水實(shí)驗(yàn)對(duì)比(見(jiàn)圖1)。在圖1 的左圖中,從左往右YT-100 投加濃度分別為300 mg/L、600 mg/L、800 mg/L 和1 000 mg/L 的破乳劑的脫水情況,右圖中從左往右YT-100 投加濃度分別為300 mg/L、600 mg/L、800 mg/L 的反相破乳劑的脫水情況。
圖1 破乳劑效果評(píng)價(jià)
從圖1 中可以看到,從實(shí)驗(yàn)結(jié)果看到該聯(lián)合站沉降罐和除油罐的乳化油在投加破乳劑YT-100 的情況下具有一定效果;當(dāng)保持處理罐內(nèi)乳化油上層、中部、下部溫度均大于45 ℃時(shí),當(dāng)投加濃度800 mg/L 時(shí),放置22 h 后能脫出32%水(乳化油綜合含水60%),破乳效果良好。
針對(duì)以上實(shí)驗(yàn)結(jié)論,該聯(lián)合站乳化油處理時(shí)采用“循環(huán)加藥+離心沉降”的方式進(jìn)行處理。循環(huán)加藥主要是為確保在處理罐對(duì)乳化油進(jìn)行處理過(guò)程中,破乳劑、凈水劑等藥品能均勻的投加于處理液中,加大處理效果;離心沉降主要利用油水密度不同,使高速旋轉(zhuǎn)的油水混合液產(chǎn)生不同的離心力,從而實(shí)現(xiàn)機(jī)雜、油、水的有效分離,具體處理流程(見(jiàn)圖2)。
圖2 流程改造示意圖
同時(shí)投加破乳劑時(shí)應(yīng)保證乳化油處理罐內(nèi)平穩(wěn)進(jìn)液使破乳劑能充分?jǐn)U散到乳化油中間發(fā)揮破乳作用,在投加破乳劑時(shí)結(jié)合循環(huán)連續(xù)投加的方式進(jìn)行。破乳劑投加完畢后再進(jìn)液或循環(huán)1 h,然后停止進(jìn)液開(kāi)始靜置,有利于乳化油層中機(jī)雜聚結(jié)和沉降,分出油水層,靜置期間需要每隔6 h 進(jìn)行一次探罐,明確水層與油層位置,取乳化油分層樣進(jìn)行剖面分析。罐頂與循環(huán)連續(xù)投加結(jié)合的方式投加破乳劑時(shí)以1 000 m3乳化油為例,投加破乳劑800 mg/L(800 kg)。
乳化油經(jīng)過(guò)24~48 h 的連續(xù)循環(huán)及小劑量持續(xù)加藥后,靜置48~72 h 以上,再取得罐頂及中部2~3 m 分層樣,已實(shí)現(xiàn)95%~98%的脫水率及脫雜率,處理合格油正常外輸。
針對(duì)長(zhǎng)慶油田第十一采油廠聯(lián)合站內(nèi)除油罐乳化層嚴(yán)重及處理困難的問(wèn)題。本文首先分析了某聯(lián)合站乳化油形成原因并研究了物理法和熱化學(xué)法協(xié)同除油技術(shù)對(duì)乳化油的處理效果,結(jié)果證實(shí)處理效果顯著。目前已成功處理聯(lián)合站乳化油1 900 m3,乳化油經(jīng)過(guò)24~48 h 的連續(xù)循環(huán)及小劑量持續(xù)加藥后,靜置48~72 h后已實(shí)現(xiàn)95%~98%的脫水率及脫雜率,處理合格油正常外輸。