林平平 馬金香 朱孔飛 宋靜 余攀
摘要:為應(yīng)對低油價(jià),轉(zhuǎn)變觀念,全面優(yōu)化精細(xì)化各種措施及管理成本投入,井組從算好經(jīng)濟(jì)賬、挖掘汽驅(qū)熱場潛力,優(yōu)化參數(shù)幾個(gè)方面開展降本增效工作。
關(guān)鍵詞:低油價(jià) ?井組 ?降本增效
一、背景
11-248井組蓮花油層于2007年3月轉(zhuǎn)蒸汽驅(qū)開發(fā),注入PV0.94,采注比1.33,油汽比0.24。井組有生產(chǎn)井12口,2007年注汽受效,2011年 日產(chǎn)液達(dá)到峰值,已突破,目前井組日產(chǎn)液200.8噸,日產(chǎn)油30.2噸,瞬時(shí)采注比2.51,油汽比0.76。
二、井組針對降本增效的具體做法及效果分析
2.1算好經(jīng)濟(jì)賬,輪注降成本
通過井組連通狀況、熱場分布、干度等數(shù)據(jù)論證,提出井組長注注汽方式調(diào)控為組合輪換注汽(,將注汽量由50t/d調(diào)整為80t/d,周期日注汽40 t/d,實(shí)際日注汽量減少10 t。
2.2改善油井泵況,挖掘汽驅(qū)熱場潛力
2.2.1以檢代注,小成本撬動(dòng)大效益。
19-0231井, 2017年7下泵,2019年9月份產(chǎn)液量下降,日產(chǎn)由17噸液量1噸油下降至4.4噸液量0.6噸油,示功圖顯示泵游動(dòng)凡爾漏失,同時(shí)液面未測出,油井也從工況合理區(qū)進(jìn)入斷脫漏失區(qū)。
2.2.2調(diào)剖控制熱損失,提高井組產(chǎn)油量
12-247井調(diào)剖:從觀察井齊10-012井井溫測試數(shù)據(jù)以及溫度壓力隨深度變化曲線圖可以看出,井下熱連通通道早已打開,受熱效果明顯,長期積累生產(chǎn)后出現(xiàn)蒸汽超覆現(xiàn)象,井下高溫。該井屬于高溫高液高含水井(日產(chǎn)30噸液量1噸油,井口溫度95度)。今年4月份提出化學(xué)調(diào)剖,目的是抑制井下高溫封堵汽竄層,調(diào)剖后日產(chǎn)液量下降至10噸液量1噸油,井口溫度55度,有效避免了汽竄高溫高風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生,同時(shí)降液不降油,合理控制生產(chǎn)能力也能避免地下虧空嚴(yán)重。讓井組其它未受效井獲得更多的能力供給減少熱損失,使井組產(chǎn)量效益達(dá)到最大化。
2.2.3 打破熱場邊界,引導(dǎo)井組均衡開采
11-22井因補(bǔ)充非有效受效層增加熱量,受供液影響長期低產(chǎn),采取引效措施來補(bǔ)充地層能量來提高該井泵效。措施后日產(chǎn)21噸液量7噸油,改善泵況效果顯著,截至目前已增油842噸。
2.3 強(qiáng)化管理、優(yōu)化參數(shù),延長油井免修期。
以減少檢泵井次、提高泵效、延長油井生產(chǎn)周期為目的,通過分析單井井下技術(shù)狀況、井史數(shù)據(jù)以及地層等多方面因素,對地面維護(hù)挖潛措施、生產(chǎn)參數(shù)優(yōu)化調(diào)整進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。做到一井一策、一井多策,甚至擴(kuò)展到同類井一策或多策的管理手段。
2.3.1 對高溫井采取降、控、洗三步法管理
降是降低油井沖次,控是控制油井套壓,洗是動(dòng)態(tài)自洗與定期自洗相結(jié)合。如:齊11-2433井是汽驅(qū)受效井,井下蒸汽通道暢通,汽腔已經(jīng)形成,易出現(xiàn)高溫汽竄導(dǎo)致油井關(guān)井,影響油井生產(chǎn)時(shí)率。因此將油井沖次由前期的3次降至2.5次,控制油井產(chǎn)液量和溫度。溫度出現(xiàn)異常上升則控制套壓,井口溫度超過90℃時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)洗井。為防止井下死油堵塞泵工作筒及活塞,造成泵效下降,為油井確定了8天制自洗周期。通過上述措施,減少汽竄停井2次,延長時(shí)間生產(chǎn)時(shí)間14天,目前該井日產(chǎn)20.5噸液量7.8噸油,井口溫度73℃。
2.3.2 對出砂井采取少停井、穩(wěn)套壓、降參數(shù)、控?fù)揭?、慎洗井,延長檢泵周期
如齊11-0232井出砂嚴(yán)重,在2017年-2019年間,平均每年檢泵2次,多數(shù)原因?yàn)榭ň?,造成檢泵成本上升,周期產(chǎn)量下降。通過檢泵探砂,該井砂面高,出砂嚴(yán)重且周期短。在日常生產(chǎn)管理中,我們減少停抽時(shí)間,避免井筒沉砂。平穩(wěn)控制套壓,降低油井抽吸參數(shù),避免油層出砂。采取控?fù)揭骸⑸飨淳?,避免降低井液降低井液攜砂能力,打破井下平衡,降低卡井的風(fēng)險(xiǎn),確保油井平穩(wěn)運(yùn)行,截至目前該井檢泵周期較上次增加了124天。
2.3.3對低產(chǎn)井采取兩調(diào)一洗,延長油井生產(chǎn)周期
兩調(diào)是調(diào)小生產(chǎn)參數(shù),調(diào)小防沖距,一洗是通過定期洗井,使保持油井泵況穩(wěn)定。如齊40-12-25C井因能量供給不足,造成油井供液能力下降,目前處于工況圖中的供液不足區(qū),油井產(chǎn)量低,井口溫度低。通過調(diào)整防沖距,將沖次由4.6次降為3.5次控制了該井產(chǎn)量持續(xù)下降趨勢,通過6天一洗井使泵況長期穩(wěn)定,該井日產(chǎn)液由4t上升至7t,并平穩(wěn)生產(chǎn)至今。
2.3.4對負(fù)效井改間開,減少噸液耗電,讓每度電都有收益。
如齊40-11-24C井,該井于2019年11月4日下泵開井,因出砂影響始終低產(chǎn),分析認(rèn)為部分油層已被砂埋。今年1月對該井實(shí)施間開,通過摸索制定出每月間開一次,每次間開五天,實(shí)施后效果明顯,達(dá)到了省電及節(jié)約材料費(fèi)的目的,同時(shí)也減輕了工人的管理強(qiáng)度,每月可實(shí)現(xiàn)增油3噸。
2.3.5扎實(shí)開展維護(hù)挖潛,提高措施有效率
井組今年1—7月份共實(shí)施維護(hù)挖潛工作量79井次,見效46井次,增油664.3噸,措施有效率58.2%。相比于其它井組或單井,措施有效率明顯突出。
以上措施實(shí)施后,有效減輕了井組注汽量下調(diào)對產(chǎn)液量造成的直接影響,除以上措施之外,現(xiàn)場還應(yīng)用、實(shí)踐并總結(jié)出管理手段,有效針對高含水井、易結(jié)晶井、易積炭等特殊井管理,實(shí)現(xiàn)節(jié)省工作時(shí)間、節(jié)約材料、節(jié)水節(jié)電、提高工作效率以及提高安全系數(shù)的目的,也是降本增效的有效途徑。
三、井組經(jīng)濟(jì)效益分析
E=E1+E2=(1-30%)× F× Q×(P-T-C)-I+PQ
節(jié)氣創(chuàng)效:井組注汽調(diào)控后日節(jié)注汽量10噸;
E2=0.029301*10*30*7=61.5321萬元
節(jié)余創(chuàng)效:齊40-11-0231井采取檢泵措施恢復(fù)泵效較采取熱采措施節(jié)約作業(yè)注汽成本
E2=注汽成本0.029301*1000+熱采5+下泵4-檢泵5=33.3010萬元
四、井組存在問題及調(diào)整措施
4.1 井組主要存在問題:
4.1.1井況變差影響油井生產(chǎn)效果;
4.1.2現(xiàn)場管理,維護(hù)挖潛工作不夠細(xì)致化。
4.2 下步建議
4.2.1 繼續(xù)堅(jiān)持油井維護(hù)挖潛工作,確保泵工作狀態(tài);
4.2.2 ?換小泵,建議檢泵同時(shí)換成57泵,提高泵效;
4.2.3 ?對出砂嚴(yán)重井,綜合分析油層已被砂埋,建二次側(cè)鉆,完善井網(wǎng);
4.2.4 ?示功圖顯示固定凡爾漏失液面未測出,由于該井位于井組下傾方向,且井溫始終保持在70-90℃范圍內(nèi),建議對該井實(shí)施檢泵措施提高泵效。
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