尚寶兵,李俊飛,方 濤,李 越,于法浩
(中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津塘沽 300452)
水平井能夠有效增加與油藏的接觸面積,改變近井地帶的滲流方式,降低滲流阻力,從而提高油井產(chǎn)量[1-3]。渤海部分油田采用水平井開發(fā),獲得了較好的開發(fā)效果。但部分水平井出砂后再次進行完井防砂費用高、耗時長[4-5],影響了水平井開發(fā)的經(jīng)濟效益,需要尋找簡易高效的出砂治理對策。
針對渤海K油田一口出砂水平井,設(shè)計了一套帶生產(chǎn)滑套的中心管丟手管柱,在不需重新進行防砂作業(yè)的條件下實現(xiàn)了控砂目的,使該井恢復(fù)正常生產(chǎn)。
渤海K油田A3H井生產(chǎn)層位為明化鎮(zhèn)組,油藏底水較為發(fā)育,油層中部垂深1 265 m;采用裸眼完井,優(yōu)質(zhì)砂管防砂。投產(chǎn)初期產(chǎn)液量約為110 m3/d,含水0.5%,但生產(chǎn)一段時間后井口化驗發(fā)現(xiàn)該井存在出砂問題,且出砂粒徑與篩管的防砂參數(shù)相近,據(jù)此判斷是由于篩管沖蝕破壞導(dǎo)致部分位置防砂失效。投產(chǎn)六個月后,該井產(chǎn)量逐步降低至25 m3/d左右,且流壓也不斷降低,面臨停產(chǎn)風(fēng)險。分析認為該井出砂后水平段產(chǎn)生了砂埋,導(dǎo)致井筒流動通道堵塞,影響了該井的正常生產(chǎn)。
基于滲流力學(xué)基礎(chǔ)理論,通過鏡像反映和質(zhì)量守恒原理推導(dǎo)得到了水平井的產(chǎn)液剖面,結(jié)合篩管沖蝕等因素影響,預(yù)測水平段可能的出砂位置,為出砂治理提供可靠依據(jù)。
假設(shè)流體為單相不可壓縮牛頓流體,整個流動系統(tǒng)為等溫流動,根據(jù)劉想平提出的數(shù)學(xué)模型[6-7],在無界地層中,把水平井看作一個線匯(如圖1所示)。將水平井段分成由N段微線匯組成,由于每段線匯的長度非常短,因此可以認為流體從油層沿線匯各處是均勻流入的。根據(jù)鏡像反映原理以及勢的疊加原理,可以得到底水驅(qū)油藏水平井(如圖2所示)生產(chǎn)時三維穩(wěn)態(tài)流動的壓力分布為:
圖1 無限大地層中的一口水平井
圖2 底水油藏中的水平井
式中φij為第i段線匯在第j段線匯中點產(chǎn)生的勢;φie為第i段線匯在恒壓邊界處產(chǎn)生的勢;qi為第i段線匯的流量,m3/d;pe為恒壓邊界處壓力,MPa;pwj為第j段線匯中點處的壓力,MPa;ze為恒壓邊界處的Z坐標;zw為井離xy平面的距離。
對于裸眼完井的水平井,其井筒內(nèi)的壓降由四種壓降組成,分別是摩阻引起的壓降、流速引起的加速壓降、高差引起的水力壓降和混合壓降[8-10]。根據(jù)能量守恒原理和質(zhì)量定理,可計算出井筒內(nèi)的壓降:
式中ΔPwfi為水平井筒第i段內(nèi)的壓降,MPa;θ為井斜角,(°);Li為第i段線匯的長度,m;f為摩阻系數(shù);Qi為流過水平井筒第i段的主流流量,m3/d;qi為第i段線匯的流量,m3/d;D為水平井筒的直徑,m。
在水平井實際生產(chǎn)過程中,油藏滲流和井筒流動是相互影響的。在計算實際井筒流入剖面以及井底流壓分布時,需要將油藏滲流與井筒流動耦合進行迭代計算。具體計算過程如圖3所示:
圖3 產(chǎn)液剖面耦合計算流程
該井采用裸眼完井優(yōu)質(zhì)篩管防砂,防砂段長119 m,地層原油黏度12 mPa·s,原油密度0.907 g/cm3,儲層埋深約1 265 m,地層壓力為11.2 MPa,其沿水平段的地層滲透率分布主要為(1 000~5 000)×10-3μm2,如圖4所示。該井水平段并非絕對水平,實際井眼軌跡如圖5所示。水平井各段避水高度不相等,最大避水高度約為14 m,最小避水高度約為10 m。
圖4 水平段滲透率分布
圖5 實際井眼軌跡
利用本文所建立的數(shù)學(xué)模型,計算了該井常規(guī)生產(chǎn)條件下的產(chǎn)出剖面如圖6所示。計算結(jié)果表明,在正常生產(chǎn)條件下,該井水平段的井筒流動入量主要為0.5~1.6 m3/d·m,而距水平井根端約60m處的井筒流動入量達到2.9 m3/d·m,中間段的產(chǎn)液貢獻高于其它部位,此處篩管受到的流體沖蝕最嚴重,是可能的出砂位置。
圖6 產(chǎn)液剖面預(yù)測結(jié)果
根據(jù)預(yù)測的水平段出砂位置,考慮實際作業(yè)難度的影響,將水平段分為20+35+64三段,初期生產(chǎn)趾端和根端兩段。為此設(shè)計了一套帶生產(chǎn)滑套的中心管丟手管柱,通過遇水遇油封隔器(如表1所示)將水平段分為三段,各段采用滑套控制開關(guān)狀態(tài)。丟手管柱下入時,滑套2保持關(guān)閉狀態(tài),滑套1和3保持打開狀態(tài);由此可達到防止出砂段出砂的目的,還可滿足后期含水升高后分段開采需求(如圖7所示)。
圖7 水平段分層開采管柱設(shè)計
表1 封隔器坐封數(shù)據(jù)
該井作業(yè)時,累計沖出80 L地層砂及少量鐵屑、鐵片和少量類似陶粒的沙粒,驗證了該井水平段由于出砂堆積導(dǎo)致流體流動通道堵塞的分析。按照設(shè)計下入分層開采管柱后重新開井生產(chǎn)。
作業(yè)結(jié)束初期,該井產(chǎn)液量50 m3/d,含水率0.6%,流壓恢復(fù)至7.5 MPa左右,后期逐步提高至70~90 m3/d且生產(chǎn)一直較為穩(wěn)定,基本達到了投產(chǎn)初期的生產(chǎn)能力,且后期未再出現(xiàn)出砂問題。
(1)基于油藏滲流理論,建立了油藏滲流與井筒流動耦合影響的底水油藏水平井產(chǎn)液剖面預(yù)測模型,利用建立的模型預(yù)測了渤海K油田A3H井的實際產(chǎn)液剖面,有效指導(dǎo)了該井篩管沖蝕破壞位置的確定,為實施出砂治理提供了依據(jù)。
(2)在該井下入帶生產(chǎn)滑套的中心管丟手管柱,實現(xiàn)了水平段的分段生產(chǎn),通過關(guān)閉出砂段的滑套防止地層出砂,快速恢復(fù)了產(chǎn)能。