趙 威
(山西焦煤西山煤電屯蘭礦,山西 古交 030200)
通風(fēng)是礦井煤炭開采的基礎(chǔ)性工作,瓦斯治理是確保煤炭回采安全的重要方面,對采面通風(fēng)以及瓦斯治理技術(shù)展開研究對提升礦井綜合安全保障能力具有重要的現(xiàn)實意義[1]。由于礦井回采的煤層賦存條件、開采方式以及管理水平等各有差異,因此應(yīng)針對礦井實際情況展開針對性研究[2-3]。為此,文中以山西某礦5采區(qū)首采工作面(S5601綜采工作面)為工程背景,對采面采取的通風(fēng)以及瓦斯治理技術(shù)進行探討。
山西某礦主采煤層有3號、6號以及9號煤層,礦井所在區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造較為簡單。S5601綜采工作面為5采區(qū)首采工作面,采面開采的6號煤層埋深平均460 m,厚度4.9 m、傾角5°。S5601綜采工作面設(shè)計走向1 105 m、傾向220 m,采高平均4.85 m。采面沿著6號煤層頂板推進,共布置2條巷道,具體分別為進、回風(fēng)巷以及高抽巷。5號煤層原始瓦斯含量為8.9 m3/min,開采期間礦井絕對以及相對瓦斯涌出量分別為105.68 m3/min、13.16 m3/t。
通風(fēng)是煤炭開采工作基礎(chǔ),依據(jù)回采工作面通風(fēng)需要,通風(fēng)科從工作面通風(fēng)、采區(qū)通風(fēng)以及礦井通風(fēng)三個層次采取有效措施,確保采面通風(fēng)系統(tǒng)合理運行、風(fēng)量供應(yīng)充足以及通風(fēng)風(fēng)流穩(wěn)定[4-6]。
1)S5601綜采工作面采取獨立的全負(fù)壓通風(fēng)系統(tǒng),在采面初采以及政策回采期間通風(fēng)方式均為“U型通風(fēng)”方式。
2)從強化采面通風(fēng)、降低采空區(qū)漏風(fēng)量、強化瓦斯抽采以及現(xiàn)場管理等方面,提高采面通風(fēng)可靠性,避免上隅角位置出現(xiàn)瓦斯集聚,從而為回采工作面煤炭高效回采創(chuàng)造條件。
3)由于S5601綜采工作面為5采區(qū)首采工作面,同時也是礦井首個大采高綜采工作面。采面供風(fēng)量采用理論計算法確定并依據(jù)現(xiàn)場實際情況進行調(diào)整,確保采面回采推進期間工作面任何位置瓦斯均在安全值范圍內(nèi)。工作面在回采初期配風(fēng)量為3 690 m3/min,;采面推進35 m后6號煤層基本頂垮落,此時將采面配風(fēng)量降低至3 078 m3/min。
4)在煤炭正?;夭善陂g安排專人對采面通風(fēng)系統(tǒng)內(nèi)所有通風(fēng)設(shè)施完好性、瓦斯?jié)舛冗M行檢查,并認(rèn)真記錄。當(dāng)發(fā)現(xiàn)通風(fēng)設(shè)施出現(xiàn)異?;蛘咄咚?jié)舛绕邥r則立即按照預(yù)案進行處理,確保通風(fēng)設(shè)施可靠、完好。每隔3 d即對通風(fēng)系統(tǒng)進行一次全面?zhèn)蕊L(fēng),并詳細(xì)記錄測量結(jié)果。
5)依據(jù)工作面生產(chǎn)需要隨時開展測風(fēng)工作,并依據(jù)測量結(jié)果對采面通風(fēng)系統(tǒng)進行適當(dāng)調(diào)整,確保采面回采范圍內(nèi)風(fēng)流穩(wěn)定、風(fēng)量充足。
工作面在初采期間推進速度相對較慢、煤炭產(chǎn)量較低,隨著生產(chǎn)的持續(xù)開展,采面推進速度以及煤炭產(chǎn)量呈增加趨勢。特別是采面基本頂初次垮落期間(即采面初次來壓期間),工作面回風(fēng)巷內(nèi)瓦斯程度有所提升,因此在煤炭開采時應(yīng)強化對來壓期間瓦斯治理。
3.2.1 本煤層瓦斯抽采
在S5601綜采工作面進、回風(fēng)巷內(nèi)沿著煤層傾向方向布置本煤層瓦斯抽采鉆孔對煤層瓦斯進行預(yù)抽。采面內(nèi)共計布置402個抽采孔,鉆孔孔徑均為115 mm、孔深均為150 m。瓦斯抽采孔采用'兩堵一注'封孔方式,封孔深度均為8.0 m,施工完的抽采鉆孔均接入到瓦斯抽放系統(tǒng),抽采負(fù)壓均為1.1 kPa,預(yù)抽時間控制在6個月以上。在采前回采前本煤層瓦斯抽采鉆孔抽采瓦斯量達(dá)到4.2萬m3,在回采期間鉆孔接抽時間為256 d,抽采瓦斯量約為1.3萬m3。具體在采面正?;夭善陂g本煤層瓦斯抽采鉆孔抽采純量變化曲線(見圖1)。從圖1中看出,在采面回采期間本煤層瓦斯抽采鉆孔抽采純量相對較小,且整體呈現(xiàn)下降趨勢。
圖1 本煤層瓦斯抽采鉆孔抽采純量變化曲線
3.2.2 高位瓦斯抽采巷
在S5601綜采工作面煤層頂板20 m位置且內(nèi)錯回風(fēng)巷15 m位置施工有高位瓦斯抽采巷。巷道設(shè)計斷面為矩形(凈面積為10.5 m2)。在采面初期回采期間,由于回采工作面整體推進速度較慢(平均推進速度為1.03 m/d)。采面耗時32 d推進35 m(35 m時采面基本頂來壓),期間高抽巷瓦斯抽采量始終在2.0 m3/min以內(nèi)在初采期間高位瓦斯抽采巷瓦斯抽采效果不佳。采面頂板來壓后,高抽巷內(nèi)瓦斯抽采量呈現(xiàn)顯著增加趨勢,抽采純量由2.0 m3/min快速增加至25.9 m3/min以上。具體采面在正?;夭善陂g頂抽巷瓦斯抽采純量變化曲線見圖2。
圖2 采面在正常回采期間頂抽巷瓦斯抽采純量變化曲線
從圖2看出,在S5601綜采工作面正常回采期間,由于采面推進速度加快(采面日均割煤8刀,進尺平均為6.4 m/d),回采工作面瓦斯涌出量也呈增加趨勢,在此階段頂板瓦斯抽采巷中瓦斯抽采純量呈現(xiàn)顯著增加趨勢。瓦斯抽采純量最高可達(dá)到121 m3/min。采面在正常會采期間高抽巷瓦斯抽采純量整體呈現(xiàn)小幅波動趨勢,整體抽采純量較高。
從高抽巷瓦斯抽采純量變化曲線看出,高抽巷瓦斯抽采是降低采空區(qū)瓦斯向回采空間涌出的關(guān)鍵所在。高抽巷瓦斯抽采純量較高則采空區(qū)瓦斯涌出量相對較低,通風(fēng)降低瓦斯?jié)舛葔毫υ叫 ?/p>
在采面初采期間上隅角、回風(fēng)巷瓦斯?jié)舛茸罡咧捣謩e為0.39%、0.27%,瓦斯?jié)舛染谳^低;采面正?;夭善陂g,上隅角以及回風(fēng)巷瓦斯?jié)舛扔兴嵘謩e增加至0.51%、0.32%,瓦斯?jié)舛仍黾拥闹饕蚴遣擅婊夭伤俣容^快,瓦斯涌出量相對較高。在采面正常生產(chǎn)期間,回采范圍各位置瓦斯?jié)舛染诎踩捣秶鷥?nèi),表明采面采取的通風(fēng)以及瓦斯治理措施具有較好的應(yīng)用效果。
1)S5601綜采工作面耗時8.5個月回采完畢,采面回采期間通過強化通風(fēng)管理、合理配風(fēng)等措施為煤炭高效回采創(chuàng)造了良好條件;通過本煤層瓦斯預(yù)抽、高抽巷等方式降低了本煤層瓦斯以及采空區(qū)內(nèi)瓦斯涌出量。在采面正?;夭善陂g上隅角瓦斯?jié)舛?、回風(fēng)巷瓦斯?jié)舛确謩e在0.6%、0.45%以內(nèi),取得較為顯著的瓦斯治理成果。
2)S5061綜采工作面為5采區(qū)首個回采工作面,采面內(nèi)使用的通風(fēng)以及瓦斯治理技術(shù)為后續(xù)的采面回采積累了寶貴借鑒經(jīng)驗。在采區(qū)后續(xù)采面正常時,采取文中所述通風(fēng)以及瓦斯治理技術(shù)可滿足煤炭生產(chǎn)需要。