郭彩守,張澤德,張國信,陳國軍
(金川集團(tuán)有限公司二礦區(qū), 甘肅 金昌市 737100)
金川礦區(qū)龍首礦、二礦區(qū)及三礦區(qū)主要采用下向膠結(jié)充填采礦法開采,井下采空區(qū)充填一般分為打底充填、二次充填、接頂充填3個(gè)過程,每一過程開始前需要用水對充填管路進(jìn)行4~5 min引流、潤滑,充填結(jié)束后需要根據(jù)井下充填管路長短對其進(jìn)行7~10 min的清洗,導(dǎo)致大量的潤管、洗管水進(jìn)入采場,造成充填料漿離析、充填體強(qiáng)度降低。另外,采空區(qū)接頂充填一直是一個(gè)難題,主要是采空區(qū)接頂后,大量清洗管路的清水也會將本已充填接頂?shù)倪M(jìn)路料漿帶走,再次造成接頂不完全,對進(jìn)路回采安全造成嚴(yán)重影響,同時(shí)溢流出來的充填料漿混入礦石中也會造成礦石貧化,影響現(xiàn)場文明生產(chǎn),需要投入大量的人力、物力清理。含充填料漿的礦石進(jìn)入出礦溜井還會造成溜井堵塞、損壞出礦系統(tǒng)。因此,針對以上問題,研制了一種電動液固三通導(dǎo)水閥應(yīng)用于生產(chǎn),從而大大提高了充填一次接頂率,避免了充填開車前和停車后大量洗管水進(jìn)入采空區(qū),造成充填溢流物多、充填料漿離析、采空區(qū)充填不接頂?shù)纫幌盗斜撞?,為井下?shí)現(xiàn)安全、高效回采提供了可靠保證,也為生產(chǎn)工區(qū)的安全標(biāo)準(zhǔn)化盤區(qū)建設(shè)創(chuàng)造了條件。
閥門是隨著流體管路的產(chǎn)生而產(chǎn)生的,閥門是流體輸送系統(tǒng)中的控制部件,是流體系統(tǒng)中用來控制流體的方向、壓力、流量的裝置。閥門是使管路和設(shè)備內(nèi)的介質(zhì)(液體、氣體、粉末)流動或停止并能控制其流量的裝置。其具有截止、調(diào)節(jié)、導(dǎo)流、防止逆流、穩(wěn)壓、分流或溢流泄壓等功能。用于流體控制系統(tǒng)的閥門,從最簡單的截止閥到極為復(fù)雜的自控系統(tǒng)中所用的各種閥門,其品種和規(guī)格相當(dāng)繁多。
導(dǎo)水閥由電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)和換向閥體兩部分組成。換向閥具有換向功能,具備流量大、壓降低和泄漏少的特點(diǎn)。閥門流通能力Cv是換向閥的主要參數(shù)之一,其定義為:當(dāng)換向閥一側(cè)全開,閥兩端壓差為0.1 MPa,流體密度為1 g/cm3時(shí),每小時(shí)流經(jīng)換向閥的流量數(shù),也稱流量系數(shù),單位為t/h。根據(jù)流通能力Cv值大小查表就可以確定換向閥的公稱通徑。換向閥的流量特性,是在閥兩端壓差保持恒定的條件下,介質(zhì)流經(jīng)換向閥的相對流量與其開度之間的關(guān)系。換向閥流量特性有線性特性、等百分比特性及拋物線特性3種。
(1)等百分比特性。等百分比特性的相對行程和相對流量不成直線關(guān)系,在行程的每一點(diǎn)上單位行程變化所引起的流量變化與此點(diǎn)的流量成正比,流量變化的百分比是相等的。流量小時(shí)流量變化小,流量大時(shí)則流量變化大,也就是在不同開度上具有相同的調(diào)節(jié)精度。
(2)線性特性。線性特性的相對行程和相對流量呈直線關(guān)系。單位行程的變化所引起的流量變化是不變的。流量大時(shí),流量相對值變化小,流量小時(shí),則流量相對值變化大。
(3)拋物線特性。流量按行程的平方成比例變化,大體具有線性和等百分比特性的中間特性。
從上述3種特性的分析可以看出,就其換向性能而言,以等百分比特性為最優(yōu),其換向穩(wěn)定,換向性能好。而拋物線特性比線性特性的換向性能好,可根據(jù)使用場合的要求,挑選其中任何一種流量特性。
本文研制的電動液固三通導(dǎo)水閥在系統(tǒng)開啟前,將引流水從導(dǎo)水閥的一個(gè)出口導(dǎo)出至集水坑;待引流灰漿濃度提高時(shí),操作控制箱按鈕,執(zhí)行器關(guān)閉導(dǎo)水閥該出口,然后將閥門出口換向另一管路,此時(shí)高濃度料漿進(jìn)入該管路連接的采空區(qū)進(jìn)行充填作業(yè)。采空區(qū)充填結(jié)束,清洗充填管路時(shí),執(zhí)行相反操作,將洗管水也排至集水坑,最后通過水泵將集水坑廢水抽至井下中央排水系統(tǒng)。
依據(jù)導(dǎo)水閥需要實(shí)現(xiàn)的功能,在綜合考慮各類閥門性能特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,將導(dǎo)水閥設(shè)計(jì)為圓柱式三通型式,1個(gè)進(jìn)口,2個(gè)出口。工作時(shí),一路全開,一路全關(guān),即進(jìn)行充填作業(yè)時(shí)打開其中一個(gè)出口,關(guān)閉另一個(gè)出口,需要進(jìn)行系統(tǒng)切換時(shí),進(jìn)行反向操作。執(zhí)行機(jī)構(gòu)可以采用電動(液動、氣動)執(zhí)行器,操作時(shí)啟動控制箱按鈕,即可實(shí)現(xiàn)對閥門的換向功能,設(shè)計(jì)的導(dǎo)水閥必須具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動作靈敏等特性。
新設(shè)計(jì)的導(dǎo)水閥為圓柱型導(dǎo)水閥,由閥體、雙出口切換件、法蘭連接件、雙重球形密封組、調(diào)整與鎖定裝置、電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)、聚四氟乙烯涂層閥座、閥桿組成,閥體采用耐磨高強(qiáng)度球磨鑄鐵制作,結(jié)構(gòu)形式為1個(gè)進(jìn)口、2個(gè)出口,進(jìn)料口與系統(tǒng)主管路聯(lián)接,2個(gè)出料口分別與2個(gè)待切換分支管路聯(lián)接。整體結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 導(dǎo)水閥結(jié)構(gòu)原理(單位: mm)
導(dǎo)水閥配 AQ50K30Z-EX電動執(zhí)行機(jī)構(gòu),180度換向,口徑為150 mm,作業(yè)人員在現(xiàn)場通過操作箱操作,達(dá)到15 s換向,不需要人工拆卸倒換管道,大大降低了工人勞動強(qiáng)度,提升了工作效率。
在研制過程中,結(jié)合井下現(xiàn)場生產(chǎn)實(shí)際,制訂了導(dǎo)水閥相關(guān)技術(shù)參數(shù)(見表1),導(dǎo)水閥的設(shè)計(jì)全部依據(jù)該參數(shù)進(jìn)行。
表1 ZAZGM-100-16導(dǎo)水閥技術(shù)參數(shù)
采用棒磨砂(小于3 mm)、碎石(小于16 mm)、河沙及水泥制作充填料漿,料漿質(zhì)量濃度為77%~79%,溫度為20℃,公稱通徑為100 mm,壓力≤16 MPa,砂漿流速為3.6~4.3 m/s,砂漿流量為100~150 m3/h,進(jìn)行導(dǎo)水閥充填過程中的導(dǎo)水試驗(yàn)。
導(dǎo)水閥研制完成后,為試驗(yàn)其性能,技術(shù)人員首先在地表對導(dǎo)水閥通電進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)導(dǎo)水閥料漿出口一側(cè)完全關(guān)閉時(shí),另一側(cè)尚未開啟,管路無法泄壓,存在堵管的風(fēng)險(xiǎn),調(diào)整執(zhí)行機(jī)構(gòu)控制器內(nèi)限位裝置后,達(dá)到導(dǎo)水閥一側(cè)出口管路關(guān)閉時(shí),另一側(cè)管路同時(shí)打開的技術(shù)要求,關(guān)閉與打開同步進(jìn)行。限位裝置調(diào)整完成后的空載試驗(yàn)效果相當(dāng)不錯(cuò),操作靈活,切換時(shí)間短。導(dǎo)水閥在A出料口開始關(guān)閉時(shí),B出料口同時(shí)打開,減少了料漿在閥體內(nèi)的停留時(shí)間,只有15 s時(shí)間即可完成2個(gè)出口之間的轉(zhuǎn)換,閥體密封嚴(yán)實(shí),進(jìn)、出料口壓力降小。
導(dǎo)水閥在地表試驗(yàn)完成后,2020年5月19日,安裝到金川二礦區(qū)井下生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行井下空載試驗(yàn)時(shí)卻不能正常運(yùn)行,分析原因后,發(fā)現(xiàn)是供電電源不匹配,地表是中性點(diǎn)不接地系統(tǒng),井下是中性點(diǎn)接地系統(tǒng),與導(dǎo)水閥配電箱電壓不匹配,需對導(dǎo)水閥配電箱進(jìn)行改造,使其與井下供電系統(tǒng)電壓匹配。經(jīng)改裝后,導(dǎo)水閥配電箱電源電壓達(dá)到井下供電要求,運(yùn)轉(zhuǎn)正常,操作靈活,切換方便、省時(shí)、省力。
井下空載試驗(yàn)完成后,2020年5月31日在金川二礦區(qū)井下V盤11#進(jìn)路安裝了1臺導(dǎo)水閥進(jìn)行帶料試驗(yàn)。試驗(yàn)前先將導(dǎo)水閥固定在采場充填小井,導(dǎo)水閥進(jìn)料口與充填小井內(nèi)管道連接,其中1個(gè)出料口與待充填采空區(qū)連接,另一個(gè)出口與盤區(qū)集水坑管路連接,開啟前將引流水直接引至集水坑,待充填料漿質(zhì)量濃度較高時(shí),啟動控制箱按鈕,導(dǎo)水閥自動切換管路,在15 s內(nèi)將料漿轉(zhuǎn)換至與待充填采空區(qū)連接的管路,進(jìn)行正常的充填作業(yè)?,F(xiàn)場作業(yè)人員通過視頻觀察采空區(qū)接頂情況,待接頂充填完成后,電話通知中控室人員停止系統(tǒng),然后開始沖洗管路,此時(shí)作業(yè)人員再次啟動導(dǎo)水閥控制箱按鈕,導(dǎo)水閥閥芯向相反方向轉(zhuǎn)動,將洗管水導(dǎo)出到集水坑,帶負(fù)荷試驗(yàn)取得圓滿成功。
為進(jìn)一步試驗(yàn)導(dǎo)水閥性能的可靠性,2020年6月14日在金川二礦區(qū)井下Ⅳ盤區(qū)安裝了第2臺導(dǎo)水閥,試驗(yàn)前后把洗管水全部導(dǎo)入集水坑,系統(tǒng)停止后,充填采場無灰漿溢流出來,減輕了現(xiàn)場作業(yè)人員的勞動強(qiáng)度。試驗(yàn)時(shí),操作靈活、輕松、可靠,且導(dǎo)水閥2個(gè)出料口都有較好的密封性能,無料漿泄漏現(xiàn)象,本次試驗(yàn)取得成功。
2020年6月17日,在金川二礦區(qū)井下935分段Ⅵ盤44#一期進(jìn)路安裝了第3臺導(dǎo)水閥。導(dǎo)流非常成功,效果很明顯,通過對充填進(jìn)路試水,采空區(qū)接頂非常好,有效提高了井下充填體強(qiáng)度,為礦山安全生產(chǎn)創(chuàng)造了條件。
(1)解決了礦山充填引流水和洗管水無法導(dǎo)出的問題,減少了充填體的分層離析現(xiàn)象,提高了充填接頂率,保證了充填體的完整性,為礦山的安全回采提供了保障。
(2)充填導(dǎo)水閥的成功研制,降低了員工的勞動強(qiáng)度,提高了工作效率,將員工從日常繁重的倒換管工作中解脫出來。
(3)提升了充填自動化水平。解決了倒換管時(shí)充填料漿泄漏問題,為促進(jìn)現(xiàn)場文明生產(chǎn)創(chuàng)造了條件。
(1)應(yīng)用導(dǎo)水閥每次接頂充填可減少充填溢流灰漿8 m3,充填料漿材料成本為120元/m3,共節(jié)約材料費(fèi)用960元。金川二礦區(qū)井下進(jìn)路設(shè)計(jì)長度為50 m,高度為4 m,寬度為5 m,每一條進(jìn)路出礦量為3000 t,按月出礦36萬t計(jì)算,每月充填同規(guī)格的進(jìn)路116條,扣除一些超長進(jìn)路和接頂時(shí)產(chǎn)生的少量溢流物,每月接頂采空區(qū) 70個(gè),每月可節(jié)約材料費(fèi)用6.7萬元,全年可節(jié)約材料費(fèi)80.4萬元。
(2)應(yīng)用導(dǎo)水閥每次可減少充填溢流灰漿的分出和提升費(fèi)用160元,按每年接頂充填840個(gè)采空區(qū)計(jì)算,全年共節(jié)約充填溢流灰漿的分出和提升費(fèi)用13.4萬元。
(3)應(yīng)用導(dǎo)水閥每次接頂充填,可減少管路清洗用水,每次清洗管路用水約3 t,每t新水費(fèi)用按1.32元計(jì)算,全年可節(jié)約水費(fèi)2.52萬元。
(4)導(dǎo)水閥研制成功應(yīng)用于生產(chǎn),杜絕了接頂充填灰漿溢流物混入礦石,降低了礦石損失貧化率,減少了充填溢流灰漿提升至地表對環(huán)境的污染;充填自動化水平的提高,還降低了員工勞動強(qiáng)度,極大地改善井下員工的作業(yè)環(huán)境,為實(shí)現(xiàn)采場的文明施工創(chuàng)造了條件。