彭振軍
(信陽同合車輪有限公司,河南 信陽 464000)
當前的液壓設(shè)備具有體積小、頻率高、可控性強等優(yōu)點,在熱軋廠里液壓設(shè)備被廣泛應用,但是在實際運用過程中,由于其結(jié)構(gòu)復雜,故障排查難,為了防止液壓設(shè)備不影響熱軋廠的正常運行,管理人員要高度重視液壓設(shè)備的故障排除,做好日常維護管理工作,對液壓設(shè)備開展實時監(jiān)控。
熱軋廠的液壓設(shè)備系統(tǒng)主要是由機、電、液、氣、儀五大部分組成的復雜的大型系統(tǒng),它的結(jié)構(gòu)復雜、功能涵蓋多,一旦液壓設(shè)備發(fā)生故障,排查和診斷就越困難。首先要了解液壓設(shè)備的重要組成,主要涵蓋四大部分。
一是液壓AGC系統(tǒng)(Automatic Gage Control),俗稱自動厚度控制系統(tǒng)。它是熱軋廠液壓設(shè)備中最核心的部分,它包括電腦硬件和檢測元件的控制裝置以及液壓系統(tǒng)和伺服油缸的執(zhí)行裝置。細分下去就有電腦硬件、檢測元件、泵站和控制閥等臺整套液壓系統(tǒng)、液壓伺服油缸等。
二是液壓CVC控制系統(tǒng)(Continuously Variable Croun),也就是常說的連續(xù)可變突度控制技術(shù),它是一組電液伺服系統(tǒng)。
三是壓力控制系統(tǒng),該系統(tǒng)在彎輥箱中有4組雙作用的油缸,可以平衡上軋輥,使工作輥頂上上支承輥,保證在轉(zhuǎn)動的過程中起到最佳的摩擦作用;而在上工作輥的彎輥油缸,主要是產(chǎn)生工作輥必要的彎輥力,改變它的凸度。
四是活套系統(tǒng)控制系統(tǒng),它包括位置控制、力矩控制、前饋控制幾大控制系統(tǒng),它的工作原理比較復雜,涉及到多個環(huán)節(jié),在工作運行狀態(tài)時會發(fā)生多種變化。這套系統(tǒng)在熱軋廠液壓設(shè)備中扮演著重要的角色,對它的反應速度和穩(wěn)定精度要求都非常得高。
液壓設(shè)備的故障有液壓油故障、接頭故障、外部漏水、油溫過高、緊急斷電等。本文主要是針對上述四大組成部分來分析熱軋廠液壓設(shè)備中的常見故障。
液壓AGC系統(tǒng)故障主要有:壓下油缸發(fā)生傾斜和內(nèi)部不穩(wěn)定;油缸壓力失衡,過大、過小、沒有壓力;伺服閥驅(qū)動電流偏離了正常值;位置控制部位傳感器不敏感,測量精度達不到正常值,位置測量數(shù)值差。
液壓CVC控制系統(tǒng)故障主要有:油缸位置失控;位置精度不夠;油缸產(chǎn)生不了壓力;伺服閥驅(qū)動零偏電流大于正常范圍。
壓力控制系統(tǒng)故障主要有:油缸壓力不準;油缸壓力實際值與設(shè)定值有差異;傳感器測量值有差異;伺服閥驅(qū)動零偏電流大于正常范圍。
活套系統(tǒng)故障原因有:產(chǎn)品質(zhì)量問題;控制失靈、反應滯后及振動等異常;由電氣控制信號問題或工藝參數(shù)設(shè)置引起的操作不當。
如下頁圖1所示,步進輸送機A在升降機B上升過程中動作,將升降機上的鋼卷推下,砸壞設(shè)備,存在著巨大的安全隱患。鋼卷由C運輸?shù)紹,B上升到位后,A右行接鋼卷,往左輸送。
圖1 熱軋廠步進輸送機簡單運行示意圖
按控制程序,升降機B未至最高點(光電開關(guān)信號未給出)時步進輸送機是不能動作的(電磁換向閥不得電)。首先懷疑是不是提前給了信號,經(jīng)查線及試驗,升降機信號正常時輸送機也無征兆地出現(xiàn)動作,再查輸送機電磁換向閥得電情況,發(fā)現(xiàn)輸送機動作時換向閥無得電情況,因此排除電氣控制方面原因。懷疑電磁換向閥本體存在問題,經(jīng)拆解換向閥,清洗組裝后再試,輸送機動作正常,于是認為是換向閥存在故障了。但運行時間不長(不到一天),同樣的故障又出現(xiàn)了,差點釀成重大事故。換新閥后短時間運行同樣正常,但不久故障依舊。于是排除換向閥故障,查液壓系統(tǒng)閥組和油路問題?,F(xiàn)場看到多臺輸送機、升降機的液壓控制閥組疊加安裝在一個液壓閥臺上(共16層,A輸送機控制閥在從上數(shù)第3個),閥臺接有三根油管,分別是進油、回油、泄露油回油管。于是分析會不會是憋壓造成的A輸送機換向閥中位偏移。如屬憋壓造成,那閥臺上的泄露油回油管肯定不會是暢通的。拆疊加閥臺后發(fā)現(xiàn),上三組控制閥公用的泄露回油孔未鉆通。鉆通后再試,正常,此故障再未出現(xiàn)。疊加閥臺油路情況見圖2。
圖2 多層疊加閥臺油路簡單示意圖
閥臺靠上三組控制閥當中有閥(升降機B的電磁換向閥)在動作過程中閥芯有油泄露至泄露油回油管,但由于回油管不通,當運行一定時間后,泄露回油管憋壓,導致A輸送機換向閥閥芯中位偏移,造成換向閥有壓力油流通,導致油缸動作。
一是制定報表,表內(nèi)包括維護時間、維護人員、故障原因、排除方法等相關(guān)內(nèi)容,并以檔案的形式保存起來,建立資料參考庫,可以為以后的維護管理工作提供借鑒和依據(jù);二是建立執(zhí)行點檢測制度,在報表的基礎(chǔ)上,歸納出一個維護周期,定期安排維護管理人員對經(jīng)常發(fā)生故障的部位進行勘察,這樣可以起到預防以及提前發(fā)現(xiàn)問題的作用,以防代修,有效減少故障率;三是建立主動維護制度,旨在提升相關(guān)維護管理人員的責任意識和防范意識。
選擇專業(yè)的維護技術(shù)人員,不僅可以提升維護人才隊伍建設(shè)的綜合水平,也在一定程度上帶動了整個管理團隊能力的提升。隨著設(shè)備的更新,企業(yè)管理者還要重視在職技術(shù)人才的再學習,要通過不斷地學習和更新最新的維護技術(shù),從而提升人才隊伍的專業(yè)素質(zhì)。另外,還要建立一個液壓設(shè)備評估制度,明確液壓設(shè)備的維護效果,進一步完善維護技術(shù)人員的績效考評機制??傊?,要在人才選拔上把好源頭關(guān)卡,建立有效的激勵機制,不斷優(yōu)化維護工作評估機制,以有效提升液壓設(shè)備的工作效率[1-4]。
液壓設(shè)備的系統(tǒng)復雜龐大,其產(chǎn)生的故障也比較復雜,企業(yè)應從根本上提高維護技術(shù)人員的故障判斷能力,使其主動作為、以防代護,全力提高液壓設(shè)備的穩(wěn)定性和安全性,保證液壓設(shè)備在整個運行過程中順利進行,提升熱軋廠終端產(chǎn)品的質(zhì)量。