嚴金土
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中水主要是指廢水或雨水經(jīng)適當處理后,達到一定的水質(zhì)指標,可滿足重復(fù)使用的非飲用水。把中水回用于循環(huán)冷卻水系統(tǒng),發(fā)達國家早在20 世紀40 年代初就有實踐,美國利用中水作為循環(huán)冷卻水系統(tǒng)補充水的項目不下幾百個[1]。目前國內(nèi)工業(yè)廢水的回用也已經(jīng)較為廣泛,但是造紙廢水回用于循環(huán)冷卻水系統(tǒng)尚無典型的成熟案例,無法直接進行工藝復(fù)制。
循環(huán)冷卻水主要是作為冷卻介質(zhì)用于汽輪機的凝汽器,如果冷卻水水質(zhì)不好,會引起凝汽器銅管腐蝕,甚至穿孔泄漏,使凝結(jié)水品質(zhì)劣化,污染鍋爐水,直接影響電廠的安全運行[2]。因此,將廢水回用于循環(huán)冷卻水,首先要保證回用水的水質(zhì),其次要保證設(shè)備的穩(wěn)定運行。本文通過試驗得出的相關(guān)數(shù)據(jù),為系統(tǒng)設(shè)計、設(shè)備選型、投產(chǎn)后的運行控制提供了依據(jù)。本試驗采用浸沒式超濾(MCR)+兩級反滲透對造紙廢水進行回收利用,經(jīng)過處理的回用水達到造紙廠循環(huán)冷卻水的用水標準后可進行回用。本試驗重點考察了該工藝的運行穩(wěn)定性、工作參數(shù)、出水水質(zhì)情況及其經(jīng)濟效益。
本試驗在國內(nèi)某大型造紙廠內(nèi)進行,廢水取自該廠內(nèi)經(jīng)處理后達標排放的造紙廢水,采用浸沒式超濾+兩級反滲透的處理工藝,工藝流程見圖1。
某造紙廠污水采用A/O 處理工藝,排放標準達到《制漿造紙工業(yè)水污染物排放標準》(GB 3544—2008)中表2 的排放限值。在試驗前對該水質(zhì)進行分析化驗,其水質(zhì)分析結(jié)果見表1。
表1 進水水質(zhì)
從表1 可以看出,該造紙廠廢水TDS、硬度、色度、氯離子均較高,特別是TDS、氯離子和硬度對循環(huán)冷卻水的影響較大,在試驗過程中應(yīng)著重關(guān)注這些指標的去除率,同時考察系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。
圖1 試驗工藝流程
MCR 是改進的壓力式超濾技術(shù),是在運行時將超濾膜組件直接浸入原水池中,通過抽真空使水側(cè)形成負壓,水池中的水就會透過濾膜進入產(chǎn)水側(cè),而粒徑大于0.04mm 的固形物和細菌污染物則被截留在膜的另一側(cè),從而實現(xiàn)水質(zhì)的凈化[3]。本次試驗將MCR作為反滲透系統(tǒng)的預(yù)處理工藝,可減少膜系統(tǒng)受懸浮物、膠體、細菌等的污染頻率,保證反滲透系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。
本次試驗通過觀察MCR 連續(xù)運行時產(chǎn)水流量、運行壓力等參數(shù)的變化情況,從而判斷MCR 是否能穩(wěn)定運行,是否能滿足反滲透系統(tǒng)的預(yù)處理要求。經(jīng)過連續(xù)30d 的運行,各項參數(shù)變化情況見圖2。
圖2 MCR 系統(tǒng)運行情況
從圖2 可以看出,系統(tǒng)連續(xù)運行30d(未進行膜化學(xué)清洗),MCR 的產(chǎn)水流量、壓力等均沒有明顯的變化,系統(tǒng)運行狀況良好,產(chǎn)水水質(zhì)滿足要求。說明MCR 系統(tǒng)在該系統(tǒng)內(nèi)作為RO 系統(tǒng)的預(yù)處理是可行的。
3.2.1 產(chǎn)水電導(dǎo)率與pH 值的關(guān)系
一級RO 系統(tǒng)產(chǎn)水電導(dǎo)率與pH 值的關(guān)系見圖3。由圖3 可以看出,pH 值為7—8 時RO 膜的電導(dǎo)率透過率較低,即RO 膜對電導(dǎo)率的去除率較高。在運行過程中可控制一級反滲透膜的pH 值為7—8,pH 值7.5 為最佳。
圖3 一級RO 系統(tǒng)產(chǎn)水電導(dǎo)率與pH 值的關(guān)系
3.2.2 一級RO 運行情況
由于廢水中的硬度較高,容易對膜系統(tǒng)造成污堵,該系統(tǒng)在運行時投加了一定量的阻垢劑防止膜系統(tǒng)的污染,阻垢劑的定量分析不在本文內(nèi)討論。
一級RO 系統(tǒng)運行情況見圖4。由圖4 可以看出,一級RO 系統(tǒng)對污染物的去除率仍保持在較高范圍內(nèi);從30d 累積運行曲線看,系統(tǒng)產(chǎn)水通量較為穩(wěn)定,系統(tǒng)操作壓力為11—13bar,產(chǎn)水電導(dǎo)率為80—100μS/cm,系統(tǒng)各項參數(shù)良好,均在可控范圍內(nèi)。
圖4 一級RO 運行情況
從圖4 可以看出,隨著運行時間的延長,系統(tǒng)壓力有上升趨勢,說明膜系統(tǒng)有逐漸污染的趨勢。但是,在一個月內(nèi)不需要采用化學(xué)清洗,即可證系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性。
3.2.3 產(chǎn)水情況
系統(tǒng)經(jīng)過一級RO 系統(tǒng)后的產(chǎn)水水質(zhì)見表2。
表2 一級RO 產(chǎn)水水質(zhì)
從表2 可以看出,一級RO 系統(tǒng)的產(chǎn)水水質(zhì)較好,已經(jīng)能滿足一般循環(huán)水的冷卻水用水需求,但對于一些用水水質(zhì)要求較高的鍋爐,該水質(zhì)仍未能滿足使用要求,因此設(shè)計了二級RO 系統(tǒng)。
3.3.1 運行情況
二級RO 系統(tǒng)原水為一級RO 系統(tǒng)的產(chǎn)水,該水質(zhì)較好,基本不會對膜造成污染,膜系統(tǒng)可穩(wěn)定運行。試驗期間二級RO 系統(tǒng)膜外壓為4—6bar,產(chǎn)水率在80%左右。整個系統(tǒng)運行穩(wěn)定,中試期間未出現(xiàn)較大問題,膜內(nèi)外壓差未出現(xiàn)較大波動。在實際運行過程中可通過適當提高壓力來提高產(chǎn)水率。二級RO 系統(tǒng)運行情況見圖5。
圖5 二級RO 系統(tǒng)運行情況
3.3.2 產(chǎn)水情況
系統(tǒng)經(jīng)過二級RO 系統(tǒng)后的產(chǎn)水水質(zhì)見表3。
表3 二級RO 系統(tǒng)產(chǎn)水水質(zhì)
從表3 可以看出,最終產(chǎn)水水質(zhì)較好,完全滿足循環(huán)冷卻水的水質(zhì)要求。
(1)系統(tǒng)在低pH 值條件下運行,可減緩膜系統(tǒng)的污堵,特別是硬度造成的污染,但是低pH 值下產(chǎn)水電導(dǎo)率較高,產(chǎn)水的pH 值較低,不能滿足循環(huán)冷卻水的pH 值(≥7)要求,因此在實際設(shè)計過程中應(yīng)充分考慮運行pH 值的選擇。
(2)廢水中鈣鎂硬度較高,在運行過程中一定要保證阻垢劑加藥系統(tǒng)運行良好,否則一級RO 系統(tǒng)很容易發(fā)生結(jié)垢現(xiàn)象,從而影響系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。
(3)一級RO 系統(tǒng)的產(chǎn)水水質(zhì)已能滿足循環(huán)冷卻水的水質(zhì)需求,在用水要求不高的情況下可直接使用一級RO 系統(tǒng)的產(chǎn)水,無需使用二級RO 系統(tǒng),可降低投資和運行費用。
(4)由于RO 系統(tǒng)是一個物理濃縮系統(tǒng),污染物被濃縮在濃水中,濃水中的各項污染物存在超標現(xiàn)象,因此,在實際設(shè)計中應(yīng)當充分論證濃水處理后能否滿足排放要求。
(5)若該試驗最終能實現(xiàn)應(yīng)用,將改善當?shù)厮h(huán)境污染問題,解決企業(yè)排污及廢水回用的問題[4]。