李士哲,韓冠濤
(雅礱江流域水電開發(fā)有限公司錦屏水力發(fā)電廠,四川 西昌 615000)
某大型水電站位于四川雅礱江上,以發(fā)電為主,兼具蓄能、蓄洪和攔沙作用。是雅礱江中游龍頭梯級電站,電站裝設(shè)6臺600 MW混流式水輪發(fā)電機(jī)組,總裝機(jī)容量為3 600 MW。
該電站水輪機(jī)控制系統(tǒng)采用微機(jī)型調(diào)速系統(tǒng)。其微機(jī)調(diào)節(jié)器部分采用了貝加萊公司的PCC2005控制器為核心,機(jī)械液壓部分則選用了BOSCH公司的比例伺服閥作為電液轉(zhuǎn)換單元,GE-5000作為主配壓閥,電源、控制模塊、傳感器、電液轉(zhuǎn)換等全部采用了雙冗余配置,且采用了第三方智能切換模塊作為仲裁判斷,軟件部分則采用了專有的改進(jìn)型并聯(lián)PID算法。調(diào)速器控制系統(tǒng)框圖如圖1所示。
圖1 調(diào)速器控制系統(tǒng)框圖
調(diào)速器轉(zhuǎn)入“發(fā)電態(tài)”后,處在開度模式,調(diào)速器的當(dāng)前調(diào)整目標(biāo)為導(dǎo)葉開度給定。此時的導(dǎo)葉開度給定=空載開度Ynld+主環(huán)YPID+Pgv[1]。其中,空載開度Ynld為預(yù)設(shè)的定值,其大小和水頭自動成一一對應(yīng)的關(guān)系。主環(huán)YPID,為頻率主環(huán)的計算輸出;機(jī)組并網(wǎng)后,機(jī)頻和網(wǎng)頻同步,其數(shù)值和頻率給定(發(fā)電下,自動為50 Hz)的偏差,若頻率波動不大,一般在設(shè)定的人工失靈區(qū)(頻率死區(qū))以內(nèi),則在死區(qū)之后的頻差為0,此時的主環(huán)為具有調(diào)差bp的負(fù)反饋閉環(huán)環(huán)節(jié),所以輸出的YPID為0%[2]。
導(dǎo)葉給定還有一個重要的變量為Pgv(脈沖開度給定),該數(shù)值來自監(jiān)控系統(tǒng)的功率調(diào)節(jié)模塊。監(jiān)控檢測自身的功率反饋和功率給定(功率設(shè)定)之間的偏差,在監(jiān)控功率調(diào)節(jié)(P調(diào)節(jié))投入時,計算該偏差,輸出響應(yīng)的脈沖增加或減少[3]。調(diào)速器收到該脈沖后,根據(jù)其脈寬(一個脈沖的持續(xù)時間)的長短,與之對應(yīng)形成一個開度累積量,即Trp。
該過程,對調(diào)速器而言是一個脈沖式的積分過程,積分公式為Pgv=Pgv±Trp。其中,Trp一般設(shè)置范圍為1%/s ~5%/s。需要指出的是,調(diào)速器為了防止脈沖粘連,Trp的累積只在2 s鐘內(nèi)有效,超過2 s后的脈沖失效。在2 s內(nèi),累積的速度和脈沖時間成正比。舉例說明,調(diào)速器Trp目前一般設(shè)置為2%/s,如果脈沖為2 s,則2 s內(nèi)累積4%,0.5秒累積1%,3 s依然是4%。
由此可見,在開度閉環(huán)模式下,如果機(jī)組調(diào)整功率,調(diào)速器此時是監(jiān)控大功率調(diào)節(jié)下的一個開度執(zhí)行環(huán)節(jié)。只對開度給定負(fù)責(zé),不對功率負(fù)責(zé)。在監(jiān)控的功率調(diào)節(jié)下,監(jiān)控通過脈沖的增加、減少而改變調(diào)速器的Pgv,從而改變調(diào)速器的導(dǎo)葉給定[4]。調(diào)速器通過導(dǎo)葉副環(huán)的PI環(huán)節(jié),對導(dǎo)葉開度反饋進(jìn)行控制。從而改變機(jī)組有功,機(jī)組有功監(jiān)控采集后,再次和其功率設(shè)定比較,如此形成循環(huán)有功調(diào)節(jié)控制[5]。
該模式下,如果網(wǎng)頻波動較大,同時機(jī)頻也波動較大,當(dāng)頻差超過頻率死區(qū)后,一次調(diào)頻動作,這時該頻差(減去死區(qū)后的部分)送入主環(huán)PID進(jìn)行計算,輸出YPID發(fā)生變化,從而改變導(dǎo)葉給定和導(dǎo)葉開度。當(dāng)頻差在頻率死區(qū)以內(nèi)時,一次調(diào)頻復(fù)歸。同時,由于調(diào)差bp的負(fù)反饋作用,主環(huán)PID輸出也逐漸變?yōu)?,因頻率變化形成的開度給定偏差消失,恢復(fù)到調(diào)頻動作前的開度給定和導(dǎo)葉開度。
故對于調(diào)速器控制系統(tǒng)而言,調(diào)速器導(dǎo)葉給定受空載開度Ynld、主環(huán)YPID和Pgv影響較大,同時由于調(diào)速器控制系統(tǒng)導(dǎo)葉反饋完成大閉環(huán)[6],因此,導(dǎo)葉反饋的準(zhǔn)確性也會影響到調(diào)速器負(fù)荷的穩(wěn)定。
2019-07-30T03:12:57 CCS“5號機(jī)組調(diào)速器A套水頭采樣故障”、“5號機(jī)組調(diào)速器B套水頭采樣故障”、“5號機(jī)組調(diào)速器A套尾水水位測量故障”、“5號機(jī)組調(diào)速器B套尾水水位測量故障”、“5號機(jī)組有功設(shè)定值與實測偏差大于12 MW報警”、“5號機(jī)組調(diào)速器及其油壓裝置可用退出”、“5號機(jī)組調(diào)速器調(diào)節(jié)器B套總故障”、“5號機(jī)組調(diào)速器調(diào)節(jié)器B套功率給定模入故障”、“5號機(jī)組調(diào)速器調(diào)節(jié)器A套功率給定模入故障”、“5號機(jī)組調(diào)速器A套總故障”、“5號機(jī)組調(diào)速器A套功率給定超差故障”、“5號機(jī)組調(diào)速器B套功率給定測量故障”、“5號機(jī)組調(diào)速器B套功率給定超差故障”。5號機(jī)組調(diào)速器有功由570 MW升至625 MW后下降至525 MW,最后恢復(fù)至正常570 MW,A套水頭由229 m降至167 m后升至208 m再升至正常229 m,B套水頭由229 m降至153 m后升至212 m再升至正常229 m,5號機(jī)組導(dǎo)葉開度由72.85%上升至78.53%后下降至66.15%,后恢復(fù)正常72.5%;隨后將5號機(jī)調(diào)速器水頭切為人工水頭,防止再次出現(xiàn)負(fù)荷波動。
03:12:57調(diào)速器A套水頭由229 m變化到167 m,調(diào)速器空載開度隨之增大,根據(jù)協(xié)聯(lián)曲線,空載開度應(yīng)增大5.8%,從而使導(dǎo)葉給定增加,導(dǎo)葉開度由72.85%上升至78.53%,機(jī)組有功上升至625 MW。當(dāng)機(jī)組有功增大至610 MW時,監(jiān)控有功調(diào)節(jié)自動解除閉鎖,將機(jī)組有功減至552.7 MW,并開始回調(diào),此時調(diào)速器計算水頭恢復(fù)至208 m,調(diào)速器空載開度隨之減小,導(dǎo)葉給定減小,機(jī)組有功進(jìn)一步減?。辉诳蛰d開度和監(jiān)控閉環(huán)調(diào)節(jié)的共同作用下,機(jī)組有功減小至521.6 MW后逐步穩(wěn)定在573.4 MW。調(diào)速器開度模式下,有功給定跟隨有功反饋,監(jiān)控測量機(jī)組有功最大至到達(dá)629.6 MW,考慮采樣通道偏移因素,有功給定值可能超過630 MW,滿足有功給定越高限報警條件(>630 MW),因此報有功給定故障。有功給定偏差報警條件為A、B套偏差大于30 MW,以A套為例,因B套功率給定值為通訊值,存在延時,加之有功波動變化太快,導(dǎo)致偏差故障報警。有功波動波形曲線見圖2。
圖2 有功波動波形曲線
1)水位傳感器故障。因4個水位變送器同時發(fā)生變化,可排除水位傳感器故障原因。
2)測壓管路堵塞引起。蝸殼進(jìn)口水位變送器測壓管路堵塞將導(dǎo)致水頭下降,但不會報尾水水位測量故障報警,尾水水位變送器測壓管路堵塞將導(dǎo)致水頭上升,也不會報尾水水位測量故障報警,因此可排除測壓管路堵塞原因。
3)供電電源異常。對該變送器進(jìn)行不帶壓試驗,當(dāng)供電電源電壓降低至7.2 V左右時,變送器輸出由4 mA突降至2.5 mA左右,且隨供電電源電壓降低,變送器輸出可進(jìn)一步減少。對該變送器進(jìn)行帶壓試驗,當(dāng)供電電源降低至12 V左右時,變送器輸出值呈鋸齒波形,采樣水頭測量值變小。模擬蝸殼進(jìn)口水位變送器及尾水水位變送器供電電源同時減小,水頭測量值變小(蝸殼進(jìn)口壓力、尾水出口壓力均變小),由于尾水水位變送器處于低量程工作區(qū)域,存在尾水水位變送器越低限報警可能性。
4)測量回路并入電阻。電阻并入測量回路,產(chǎn)生分流作用,導(dǎo)致測量值偏低,甚至低于低限,經(jīng)現(xiàn)場檢查,4個水頭測量回路中未發(fā)現(xiàn)并入電阻。
5)采樣通道異常。因A、B套采樣通道分開,2個采樣通道同時異??赡苄暂^小。
6)測量回路干擾。查詢水頭波動時事件簡報,無相關(guān)事件,需通過故障錄波監(jiān)視進(jìn)一步分析該因素。
1)對電源回路進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)松動、虛接情況。測量電源電壓正常,無波動,無交流分量。
2)對水位傳感器電纜進(jìn)行絕緣檢查,無接地及短接現(xiàn)象,使用兆歐表檢查電纜芯線兩兩之間及芯線對地之間絕緣值均為無窮,電纜屏蔽層接地良好。
3)對水位信號采樣回路進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)松動、虛接、接地情況,并接電阻接觸牢固,測量電阻阻值均為250 Ω(±0.5 Ω)。
4)對測壓管路進(jìn)行排氣檢查,未發(fā)現(xiàn)進(jìn)氣現(xiàn)象。
5)檢查雙重供電模塊過程中發(fā)現(xiàn)水位信號采樣曲線有輕微震蕩,水頭降低1~2 m,已對B套雙重供電模塊進(jìn)行更換。
6)檢查0 V公共端短接片與端子不匹配,在拆解0 V短接片過程中發(fā)現(xiàn)水頭測值有下降現(xiàn)象,水頭最大下降值21 m,對采樣錄波進(jìn)行分析原因為蝸殼進(jìn)口水位采樣大幅跳變(向下),因水頭為30 s平均值,因此水頭呈現(xiàn)下降現(xiàn)象,現(xiàn)已對0V短接處增加短接線。
1)優(yōu)化調(diào)速器水頭處理程序,當(dāng)水頭發(fā)生大變化時報水頭故障并凍結(jié)水頭值,水頭故障時將故障前水頭賦給人工水頭,并切人工水頭。
2)優(yōu)化調(diào)速器控制程序,空載開度僅在開機(jī)時起作用,不影響并網(wǎng)狀態(tài)下導(dǎo)葉給定。優(yōu)化開限協(xié)聯(lián)曲線,導(dǎo)葉開限能有效限制有功波動幅值。
本文針對某大型電站5號機(jī)調(diào)速器負(fù)荷波動現(xiàn)象,分析了導(dǎo)致該現(xiàn)象的原因,并對該問題進(jìn)行深入分析和檢查,進(jìn)而制定了相應(yīng)的預(yù)控措施,對同類型的電站分析和處理類似情況可起到一定的參考借鑒作用。