喬中山,王太,王寶軍,隋成龍,王翊民(中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津 300450)
不動管柱洗井技術通過采用專用反洗井工具配合配水器,在保持原有注水管柱狀態(tài)的情況下,無需動管柱,只需倒下井口流程,即可通過環(huán)空注入反洗水進行反洗作業(yè)。該工藝簡化了洗井作業(yè)流程,節(jié)約了作業(yè)時間,降低了生產(chǎn)成本[1]。
反洗工具密封功能多樣可靠耐用,具有如下特點:(1)實現(xiàn)不動管柱即可完成反洗井作業(yè),節(jié)約作業(yè)時間及成本;(2)反洗作業(yè)可重復進行,洗井后不影響正常注水作業(yè),有效減少注水井環(huán)空帶壓問題;(3)增大洗井通道,滿足高洗井排量;(4)工具的密封模塊具有長效耐磨、防垢、自潔防堵的特點[2]。
1.2.1 反洗工具密封模塊
密封模塊功能設計要求:(1)使用可反洗密封模塊進行密封,可直接反洗,無需動管柱或解封;(2)反洗通道經(jīng)過環(huán)空封、反洗密封模塊,可實現(xiàn)大排量沖洗;(3)可重復進行反洗,反洗后不影響正常注水,環(huán)空不帶壓;(4)具有長效耐磨、防垢、自潔防堵等特點。
反洗密封結(jié)構組成:由傳壓孔、反洗閥芯、反洗進水孔、反洗出水孔、反洗環(huán)空等結(jié)構組成。
作用原理:(1)注水時,反洗閥芯上端壓力大于下端,可確保閥芯關閉通道。(2)反洗井時,洗井液從下反洗進水孔流入,推開反洗閥芯,由上反洗出水孔進入反洗環(huán)空。
1.2.2 反洗工具反洗閥芯
反洗工具擁有獨特的雙層套件反洗結(jié)構,采用硫化環(huán)密封,無橡膠密封件,其中反洗閥芯采用高精度的氧化鋯陶瓷材質(zhì)閥件,耐磨性、防垢能力強,具有自潔功能[3]。反洗工具設計9組閥芯,增大了洗井通道,閥芯當量面積為:452 mm2(24孔),1 170 mm2(39孔),能夠滿足30 m3/h洗井排量。
按照油田安全生產(chǎn)的要求,為了進一步確定管柱及配套井下工具的性能,確保其能夠滿足油田注水的實際需要,需要對其進行陸地試驗,通過分析試驗結(jié)果,對其性能進行綜合評價。結(jié)果表明設計的工藝管柱及相關井下工具能夠滿足海上油田使用要求,為海上油田注水開發(fā)提供了有效手段。本次陸地試驗主要進行了反洗閥組模擬結(jié)垢清潔試驗和整體管柱反洗試驗,具體試驗過程和結(jié)果如1.3.1和1.3.2所述。
1.3.1 反洗閥組結(jié)垢模擬清潔試驗
海洋注水管柱結(jié)垢成份以Ca2+、Mg2+垢為主,為加快結(jié)垢的速度,本試驗加大了模擬水的礦化度,采用石灰+海水模擬地層水,采用升溫煮沸方式加速結(jié)垢。
試驗效果:常規(guī)金屬水嘴結(jié)垢附著牢固,無法沖洗清理,而陶瓷閥芯鈣鎂垢附著在陶瓷壁上,附著力小,沖洗后即可脫落,如圖1所示。
圖1 模擬閥芯結(jié)垢清潔示意圖
1.3.2 整體管柱反洗試驗
通過對整體管柱在三組不同排量下進行反洗測試,具體如表1所示,其中在30 m3/h的排量下,整個反洗系統(tǒng)泵入壓力2 MPa,滿足大排量洗井的需求。通過模擬在粉泥等苛刻環(huán)境下,累計完成反洗閥組開關20次的反洗試驗,管柱正向密封良好,反洗閥組可靠性較高。
表1 反洗試驗壓力-排量記錄表
目前,反洗工具共有3種型號,可滿足防砂封隔器密封筒3.88″、4.75″、6″這三種型號配套使用,如表2所示,管柱抗拉強度50 t,能夠滿足常規(guī)注水管柱解封拉力要求。
表2 不同型號反洗工具對應參數(shù)表
此次應用不動管柱洗井技術的是渤海S油田的一個無人值守井口平臺,自2009年投產(chǎn)至今,經(jīng)過多年的開采,產(chǎn)能呈逐年遞減趨勢,為滿足渤海某S油田開發(fā)生產(chǎn)的需要,完善開發(fā)井網(wǎng),有效提高井網(wǎng)控制程度及油田采收率,需要在該無人平臺內(nèi)掛6個井槽(全部為單筒雙井),共實施12口調(diào)整井,并在鉆完井作業(yè)施工前對該C平臺進行了適應性改造,以滿足內(nèi)掛井槽的需要[4]。應用此不動管柱洗井技術的為該無人平臺的C16井,C16井是一口定向分層注水井,共兩層,該井井深2 675 m,最大井斜63.65°@1 417.29 m,射孔段2 299.8~2 316.7 m,2 586.6~2 606.4 m,完井方式為9-5/8″套管射孔+6-5/8″優(yōu)質(zhì)篩管簡易防砂,油藏設計最大配注量為428 m3/d,最大注入壓力12 MPa,初期注水量為50 m3/d。
注水管柱組合:2-7/8"EUE單流閥+2-7/8"EUE 6.5# N80倒角油管+橋式同心配水器1#(打開下入)+2-7/8"EUE 6.5# N80倒角油管+可反洗隔離密封+2-7/8"EUE 6.5# N80倒角油管+橋式同心配水器2#(打開下入)+2-7/8"EUE 6.5# N80倒角油管+可反洗定位密封+ 3-1/2"EUE 9.3# N80倒角油管+9-5/8"水力錨+3-1/2"EUE 9.3# N80倒角油管+2.813"液控滑套+3-1/2"EUE 9.3# N80倒角油管+2.813"井下安全閥+3-1/2"EUE 9.3# N80倒角油管+雙公油管短節(jié)+油管掛。
該不動管柱洗井技術在無人平臺C16井成功實施,完井質(zhì)量及注水量均達到預期目標,在設計初期注水50 m3/d的配注量下,油壓1.5 MPa,套壓0 MPa,如圖2所示。
圖2 C16井日注水曲線圖
(1)該S油田的無人平臺C平臺,應用反洗井工藝,可減少注水井修井頻次(修井作業(yè)需就位鉆井船),每減少一次節(jié)省費用數(shù)百萬。通過不動管柱反洗井配套技術研究及C16井的現(xiàn)場應用,完井質(zhì)量及注水量均達到預期目標,為后期推廣至其他平臺提供保障。(2)不動管柱洗井技術配套工具及整體管柱結(jié)構通過理論研究和現(xiàn)場試驗,形成一套可供參考的完整工藝流程,研制了配套的反洗井定位密封和隔離密封等配套工具,工具性能穩(wěn)定,能夠滿足抗拉、層間分隔、反洗井等功能,為后續(xù)工具優(yōu)化及新工藝研發(fā)提供支持。(3)針對常規(guī)注水井進行不動管柱反洗井,能夠有效清潔井底的雜質(zhì)和水垢,防止管柱和注水層位的堵塞,降低了檢管周期,減少水井作業(yè)費用 。實現(xiàn)注好水、注夠水的目標,保持地層能量充足,實現(xiàn)渤海油田優(yōu)質(zhì)高效開發(fā)。(4)對于長期欠注井,通過洗井有時并不能達到預期效果,現(xiàn)場應根據(jù)具體井采用不同的洗井方法,不能一成不變 。在注水井施工和管理過程中,盡可能優(yōu)化管柱結(jié)構、采用新工具,保證注水和反洗一體化管柱有效應用,并建立長效反洗井工作制度,避免水井長期欠注導致的一系列問題。