白 玉
(山西汾西宜興煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 孝義 032300)
液壓支架是井下煤炭回采時不可或缺的機械設(shè)備,承載采煤工作面頂板管理并為采煤機、作業(yè)人員提供相對安全的作業(yè)環(huán)境[1],由于液壓支架承受較大的頂板壓力作用,液壓支架在使用過程中會出現(xiàn)一定的故障[2-4]。對生產(chǎn)影響小的故障在井下即可實現(xiàn)修理,但是受井下作業(yè)空間以及設(shè)備匱乏等因素影響,部分液壓支架需要運輸至地面進行檢修。傳統(tǒng)的液壓支架檢修方式存在液壓支架檢修速度慢,效率低等問題,無法滿足礦井高效生產(chǎn)需要[5-6]。為此,對礦井地面機修廠液壓支架檢修工藝進行改進,提出采用流水作業(yè)模式對液壓支架進行檢修,從而達到提升液壓支架檢修效率目的。
1)檢修車間液壓支架在檢修過程中,采用交錯網(wǎng)狀模式對液壓支架進行檢修,個別工序、班組等有生產(chǎn)效率不高、作業(yè)工序充分以及工序間銜接不緊湊等問題。具體檢修車間現(xiàn)有的生產(chǎn)、管理流程見圖1。從圖1 看出,井下升井的液壓支架從進入檢修車間到驗收返庫期間拆解、沖洗、焊接整形、組裝噴涂以及驗收返庫等各環(huán)節(jié)均有一定的重復(fù)。檢修車間4 個班組上述工序重復(fù)20 次,工序重復(fù)開展會顯著降低液壓支架檢修效率,同時在液壓支架檢修期間檢修工具調(diào)配、人員配備以及作業(yè)場地安排等方面仍有一定程度的工序重復(fù)、時間浪費等問題??傊?,在檢修車間液壓支架檢修過程中工序重復(fù)問題較為明顯。
圖1 檢修車間現(xiàn)有的生產(chǎn)、管理流程
2)維修材料超額領(lǐng)取問題明顯。液壓支架檢修工作重復(fù)使得檢修材料消耗量有所增加,按照現(xiàn)階段液壓支架檢修成本應(yīng)控制在支架采購價值60%以內(nèi)計算。當(dāng)檢修的液壓支架使用時限較短、液壓支架整體狀態(tài)較好時,液壓支架檢修成本可控制在60%以內(nèi),但當(dāng)液壓支架工作時間較長或者液壓支架檢修工期較短時,液壓支架檢修成本很容易超過支架采購價值的60%。其中,維修材料消耗量過大是導(dǎo)致液壓支架檢修成本過高的主要問題之一。
3)管理效率以及人員配備等方面有待提升。由于液壓支架檢修存在多個作業(yè)工序重復(fù)顯現(xiàn),每個作業(yè)班組均需要多次領(lǐng)取同一種類、同一批次的配件。單個作業(yè)工序均需要8 人(一個班組8 人)共同完成,造成作業(yè)人員工作效率不高。重復(fù)工序使得每個作業(yè)班組管理效率較低,檢修設(shè)備、工具等隨意放置,作業(yè)現(xiàn)場整體較為混亂。
4)由于現(xiàn)場管理效率以及管理水平等均有顯著的提升控制,液壓支架檢修現(xiàn)場存在有危險點、危險源。液壓支架檢修作業(yè)環(huán)節(jié)無法安全、有效開展,機修車間整體工作效率無法達到較為理想的水平。
根據(jù)檢修車間液壓支架檢修需要,對作業(yè)班組原有的檢修流程進行重新安排,并重新對作業(yè)安排進行膝蓋,具體措施工藝流程為:拆解沖洗→焊接整形→組裝噴涂→自檢→聯(lián)合驗收→返庫??s減每隔作業(yè)班組均需進行的工作,如支架拆解、沖洗、焊接整形等重復(fù)率工作,將作業(yè)人員劃分為拆解沖洗、組裝噴涂以及焊接整形等三個板塊,避免生產(chǎn)工序大范圍重復(fù),充分發(fā)揮各個環(huán)節(jié)作業(yè)人員技術(shù)優(yōu)勢,提升作業(yè)工效。具體流水線作業(yè)模式見下頁圖2。
圖2 流水線作業(yè)模式
從圖中看出,對作業(yè)班組以及工序等組合方式進行優(yōu)化,可明顯降低各工序耗時。以往檢修車間支架拆解速度平均為3 架/d,采用流水線作業(yè)模式可將檢修車間拆解速度提升至5~6 架/d。
對班組作業(yè)組合進行優(yōu)化,減少或者消除復(fù)雜、重復(fù)的作業(yè)工序,便于液壓支架檢修設(shè)備、工具等集中存放、管理及使用。多個作業(yè)班組間的具體化、專一化以及標(biāo)準(zhǔn)化檢修工作施工,可顯著降低原有作業(yè)模式下危險源、危險點以及現(xiàn)場管理水平不高等問題給液壓支架檢修影響,而且在流水線作業(yè)模式下可明顯提升現(xiàn)場管理水平,各種設(shè)備、工具井然有序擺放可減少危險點數(shù)量,滿足現(xiàn)代化業(yè)企業(yè)發(fā)展要求。
如何提高作業(yè)人員積極性是企業(yè)生產(chǎn)管理中面臨的現(xiàn)實問題。采取原有的作業(yè)模式時,作業(yè)人員每天可拆卸2 套高壓膠管、2 套閥組,日均平均工資收入105 元?,F(xiàn)采取流水線作業(yè)模式后,作業(yè)人員每天可拆卸3 套高壓軟管、3 套閥組,工作效率提高了33%,日均工作收入也增加至140 元。
通過在煤礦檢修車間液壓支架檢修過程中采用流水線作業(yè)模式,顯著提升了作業(yè)人員勞動效率以及現(xiàn)場管理水平?,F(xiàn)場應(yīng)用取得主要成果為:
1)對檢修車間原有的多個作業(yè)班組均需充分開展的工序進行優(yōu)化,降低了重復(fù)性工作耗時,提高了作業(yè)班組工作及生產(chǎn)效率。
2)作業(yè)班組工序一致,便于對班組材料成本控制,原本每個班組均需領(lǐng)取檢修材料,現(xiàn)班組僅需領(lǐng)取自己作業(yè)工序材料即可,從而可簡化材料領(lǐng)取環(huán)節(jié)而且可充分利用已有的舊材料,避免材料使用費超標(biāo)問題。
3)采用流水線作業(yè)線模式后,各個班組場地、設(shè)備、配件以及工具等均可實現(xiàn)科學(xué)規(guī)劃,使得檢修車間空間利用率以及現(xiàn)場管理水平等均得到一定程度提升。
4)通過使用流水線作業(yè)模式,每個作業(yè)工序存在的危險點、安全隱患區(qū)等有進一步劃分,有助于提高作業(yè)安全保障能力。
在煤礦檢修車間采用流水線作業(yè)模式對液壓支架進行檢修,并依據(jù)檢修車間距離情況制定流水線作業(yè)模式工作安排,使得各個作業(yè)班組有其各自對應(yīng)的作業(yè)工序,現(xiàn)場管理更為簡單,作業(yè)過程中存在的安全風(fēng)險、安全隱患更為明確,從而可在一定程度上提升現(xiàn)場管理水平以及檢修車間安全保障能力。